劉傳印
(大地工程開發(fā)(集團(tuán))有限公司,天津 300381)
陳蠻莊選煤廠為礦井型煉焦煤選煤廠,入洗原煤為焦煤和1/3焦煤。選煤廠分選工藝為:大于50 mm毛煤采用動篩排矸,50~0 mm原煤入洗前0.5 mm脫泥,50~0.5 mm原煤采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,0.5~0.25 mm粗顆粒煤泥采用TBS煤泥分選機(jī)分選,小于0.25 mm煤泥采用浮選。
粗煤泥分選環(huán)節(jié)的具體工藝為:脫泥篩下煤泥水及精煤磁選尾礦先經(jīng)旋流器分級濃縮,含有0.5~0.25 mm粗粒煤泥的底流進(jìn)入TBS分選機(jī)分選,分選出精煤和矸石。TBS分選精煤采用弧形篩+高頻篩+煤泥離心機(jī)回收;TBS分選矸石采用弧形篩+高頻篩回收。
陳蠻莊選煤廠現(xiàn)有粗煤泥回收系統(tǒng)存在的問題如下:
(1)TBS精煤灰分高:總精煤灰分要求小于10%,而TBS精煤灰分在13%左右,重介精煤灰分在9%左右,主選精煤“背灰”問題嚴(yán)重,難以實現(xiàn)精煤產(chǎn)率最大化。
(2)TBS尾礦帶煤嚴(yán)重:根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計,TBS尾礦灰分僅45%,每月?lián)p失到中煤中的粗精煤泥1 500 t左右,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。
(3)煤泥水中高灰細(xì)泥含量較高:現(xiàn)有分級旋流器、弧形篩等設(shè)備分級效果欠佳,導(dǎo)致粗煤泥產(chǎn)品受高灰細(xì)泥的影響較大。
為解決上述問題,設(shè)計擬采取降低粗煤泥系統(tǒng)的高灰細(xì)泥量、改善粗煤泥系統(tǒng)的分選效果等手段,降低粗精煤泥灰分,提高總精煤產(chǎn)率,增加選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。
設(shè)計采用的煤質(zhì)資料為選煤廠粗煤泥系統(tǒng)入料的生產(chǎn)檢查資料,見表1。從表1可以看出,煤泥灰分隨著粒度的減少而升高,小于0.125 mm細(xì)煤泥產(chǎn)率為24.47%,灰分為47.62%,說明煤泥中高灰細(xì)泥量較高。如不大幅降低粗煤泥中的高灰細(xì)泥量,此部分高灰細(xì)泥將進(jìn)入精煤,從而提高了粗精煤泥灰分。
粗煤泥分選系統(tǒng)的入料為經(jīng)旋流器濃縮后的脫泥篩篩下水?,F(xiàn)有系統(tǒng)采用的是3臺直徑500 mm的分級旋流器,直徑較小,底流夾細(xì)嚴(yán)重,進(jìn)入粗煤泥系統(tǒng)的高灰細(xì)泥含量較高。若采用單臺大直徑旋流器用于煤泥分級,一方面由于其直徑大,高灰細(xì)泥不易進(jìn)入底流,可減弱底流夾細(xì)問題;另一方面減少了設(shè)備臺數(shù),也減少了維護(hù)工作量。因此,設(shè)計采用了單臺直徑1 000 mm的分級旋流器,擬從源頭減少進(jìn)入粗煤泥系統(tǒng)的高灰細(xì)泥含量[1-3]。
表1 煤泥粒度組成
現(xiàn)有系統(tǒng)采用TBS分選粗煤泥,此種分選設(shè)備通過鐘形或錐形排料閥排料,是根據(jù)密度計的反饋值間歇排料,床層上下喘動,分選效率較低。實際生產(chǎn)過程中,一方面精煤灰分高,另一方面尾礦跑煤問題嚴(yán)重。
TCS智能粗煤泥分選機(jī)是一種依據(jù)物料的干擾沉降速度差異,使物料在上升水流與智能干擾器共同作用下實現(xiàn)智能分選的設(shè)備。物料經(jīng)中心入料桶進(jìn)入分選槽,與上升水流混合,形成“干擾床層”,低于分選密度的(精煤)物料向上運(yùn)動,高于分選密度的(尾礦)物料向下運(yùn)動,并通過機(jī)械干擾裝置進(jìn)行二次干擾,精煤從分選槽頂部溢流排出,尾礦通過尾礦排料箱由排料泵排出[4-7]。TCS智能分選機(jī)結(jié)構(gòu)組成見圖1。
圖1 TCS智能分選機(jī)結(jié)構(gòu)示意
TCS智能分選機(jī)的主要特點(diǎn)為:
(1)采用排料泵排料,尾礦排料連續(xù)、穩(wěn)定,排料量在線已知可控。
(2)分選密度穩(wěn)定,分選精度高。
(3)自動控制系統(tǒng)穩(wěn)定,分選密度控制穩(wěn)定。
(4)全部數(shù)字化監(jiān)控,無人值守操作。
由于TCS分選精度高,排料連續(xù)、穩(wěn)定,因而設(shè)計采用1臺直徑2 700 mm的TCS智能粗煤泥分選機(jī)更換現(xiàn)有TBS分選機(jī)。
目前擊打式弧形篩是一種常用的脫泥設(shè)備,但擊打式弧形篩的擊打作用一方面會使篩板磨損嚴(yán)重,另一方面只是解決了局部范圍的篩板堵塞問題,因此使用效果不理想。
智能振網(wǎng)弧形篩是一種新型煤泥水脫泥設(shè)備,其在篩板上方設(shè)置了脈沖振動電機(jī)使篩面產(chǎn)生適當(dāng)頻率、振幅的短暫(時間可調(diào)節(jié))振動,一方面篩條的磨損速度降低,另一方面篩網(wǎng)的整體振動,使得篩網(wǎng)縫隙內(nèi)的細(xì)粒物料得到清除,改善了弧形篩的脫泥效果。設(shè)計采用2臺寬3 m的智能振網(wǎng)弧形篩,以進(jìn)一步降低產(chǎn)品中的高灰細(xì)泥含量[8-9]。
粗精煤泥經(jīng)過FX1000分級旋流器分級后,旋流器底流進(jìn)入TCS智能分選機(jī)分選,TCS溢流進(jìn)入智能振網(wǎng)弧形篩脫水脫泥(篩縫0.5 mm),篩上物經(jīng)高頻篩進(jìn)一步脫水脫泥后,進(jìn)入煤泥離心機(jī)脫水,脫水后的產(chǎn)品摻入主精煤。其工藝流程見圖2。
圖2 粗煤泥分選原則工藝流程示意
陳蠻莊選煤廠通過改造,優(yōu)化了粗煤泥分選系統(tǒng)脫泥環(huán)節(jié)、分選環(huán)節(jié),選前采用大直徑分級旋流器分級,以減少進(jìn)入系統(tǒng)的高灰細(xì)泥,再采用高精度的TCS智能分選機(jī)分選,選后產(chǎn)品采用智能振網(wǎng)弧形篩進(jìn)一步脫泥。改造后的工藝先進(jìn)、穩(wěn)定、可靠。
陳蠻莊選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)改造項目于2018年2月投入使用。粗精煤泥灰分由13%降低到了10.5%,粗煤泥尾礦灰分由45%增至60%。改造后的粗煤泥分選工藝分選精度高,脫泥效果好,精煤產(chǎn)率高,自動化程度高,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。