【摘 要】 為了查找減速齒輪箱機(jī)帶泵故障的真正原因,徹底排除故障,分析齒輪箱液壓系統(tǒng)及排查各項(xiàng)可能的原因發(fā)現(xiàn):系統(tǒng)中的一個(gè)單向閥關(guān)閉不嚴(yán)造成系統(tǒng)內(nèi)液壓油在停車后流回齒輪箱,每次啟動(dòng)主機(jī)時(shí)機(jī)帶泵產(chǎn)生短時(shí)缺油磨損,日積月累導(dǎo)致機(jī)帶泵損壞。在三用工作拖船主機(jī)減速齒輪箱的日常管理中,應(yīng)加強(qiáng)對液壓系統(tǒng)單向閥的功能檢查,特別是機(jī)帶泵發(fā)生故障時(shí)更應(yīng)進(jìn)行單向閥功能試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)異常需及時(shí)換新。
【關(guān)鍵詞】 減速齒輪箱;機(jī)帶泵;單向閥
0 引 言
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國石油儲(chǔ)備已滿足不了國內(nèi)日益增長的消費(fèi)需求,石油開采開始向深海領(lǐng)域發(fā)展,石油產(chǎn)量也大大提升。三用工作拖船以其良好的操作性能、強(qiáng)大的載貨能力、齊全的設(shè)備成為海上鉆井平臺(tái)和石油開采的重要輔助工具,其規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。本文研究的工作拖船就是為海洋石油平臺(tái)服務(wù)的三用工作拖船,其具備雙機(jī)可變螺距雙槳,操作性能優(yōu)良,但由于設(shè)備設(shè)計(jì)復(fù)雜,對設(shè)備管理維護(hù)要求較高。
1 齒輪箱系統(tǒng)
三用工作拖船的動(dòng)力系統(tǒng)通常包括主機(jī)、減速齒輪箱、尾軸和可變距螺旋槳等,其中減速齒輪箱作為動(dòng)力系統(tǒng)的重要組成部分,一旦發(fā)生故障將導(dǎo)致動(dòng)力傳動(dòng)功能失效,影響船舶運(yùn)營和航行安全。本文涉及的三用工作拖船主機(jī)減速齒輪箱采用的是世界著名公司生產(chǎn)的Rolls-Rolyce 1500 AGSC-KP/500ND型減速齒輪箱,輸入轉(zhuǎn)速為 r/min,減速比為4.65︰1,是一款具有減速和可變螺距功能的組合式齒輪箱,其中液壓系統(tǒng)有一臺(tái)機(jī)帶泵和一臺(tái)電動(dòng)備用泵組成。這種機(jī)帶泵本身無安全閥,僅在液壓系統(tǒng)中設(shè)置有安全閥。本齒輪箱液壓系統(tǒng)中的單向閥設(shè)置在機(jī)帶泵出口軟管與齒輪箱連接處,在機(jī)帶泵與單向閥之間未設(shè)置壓力表。在啟動(dòng)主機(jī)前需先啟動(dòng)齒輪箱備用電動(dòng)滑油泵對齒輪箱預(yù)潤滑,主機(jī)啟動(dòng)后齒輪箱機(jī)帶泵同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。正常情況下機(jī)帶泵在3~5 s內(nèi)建立壓力,控制系統(tǒng)檢測到機(jī)帶泵壓力正常后自動(dòng)停止備用電動(dòng)滑油泵,齒輪箱液壓系統(tǒng)開始正常運(yùn)行。
2 故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的后果
三用工作拖船在油田工地作業(yè)期間,某次啟動(dòng)主機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)左主機(jī)齒輪箱備用電動(dòng)滑油泵未立即自動(dòng)停止。檢查發(fā)現(xiàn)左主機(jī)減速齒輪箱機(jī)帶泵無法正常起壓,造成左主機(jī)無法正常運(yùn)行,立即停車檢修。此次故障造成三用工作拖船單車運(yùn)行而無法滿足石油平臺(tái)作業(yè)要求,且停航檢修10 h,影響了石油平臺(tái)的安全生產(chǎn)。
3 故障處理
在故障發(fā)生后,停止主機(jī)運(yùn)行,拆下并解體機(jī)帶泵后發(fā)現(xiàn)其泵殼及端面磨損較嚴(yán)重,此泵已損壞,無法修復(fù)。
此故障曾發(fā)生多次,一直未查出真正原因。機(jī)帶泵換新使用僅1年,此次發(fā)生的磨損損壞故障與1年前發(fā)生的故障類似。新泵更換后起壓時(shí)間約3~5 s,半年后機(jī)帶泵起壓時(shí)間慢慢延長,性能下降,最后無法起壓。
為了能盡快恢復(fù)三用工作拖船功能,立即更換系統(tǒng)滑油,清潔齒輪箱油底殼,更換滑油濾器,更換機(jī)帶泵備用新泵總成。啟動(dòng)主機(jī)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)油壓偏低,且機(jī)帶泵溫度快速升高。
查看圖紙及分析可能造成此故障原因后認(rèn)為,機(jī)帶泵出口管與齒輪箱連接處有一個(gè)單向閥,系統(tǒng)油壓表接在單向閥后,可能是導(dǎo)致單向閥不能完全打開而影響流量造成系統(tǒng)壓力偏低,同時(shí)由于單向閥流量的影響導(dǎo)致單向閥前的油壓偏高引起機(jī)帶泵溫度上升。隨即拆檢機(jī)帶泵出口管與齒輪箱連接處的單向閥后發(fā)現(xiàn),單向閥閥芯有輕微變形,閥芯卡阻造成單向閥閥芯不能完全打開也不能完全關(guān)閉。從備件庫找出此單向閥備件總成,更換新的單向閥。重新啟動(dòng)主機(jī),試驗(yàn)后各參數(shù)正常,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
4 故障分析
在此類減速齒輪箱液壓系統(tǒng)中一般都設(shè)置機(jī)帶泵與電動(dòng)備用泵并聯(lián)連接,為防止兩個(gè)泵相互影響,一般會(huì)在液壓系統(tǒng)中設(shè)置單向閥。本次減速齒輪箱機(jī)帶泵異常磨損損壞故障的原因分析如下:
機(jī)帶泵在正常不缺油的情況下使用壽命很長。本次主機(jī)減速齒輪箱機(jī)帶泵損壞的直接原因是每次啟動(dòng)時(shí)短時(shí)間缺油,潤滑不足;導(dǎo)致機(jī)帶泵缺油的原因是單向閥關(guān)閉不嚴(yán)引起機(jī)帶泵進(jìn)出口管滑油在主機(jī)停車時(shí)流到齒輪箱,造成主機(jī)啟動(dòng)時(shí)機(jī)帶泵短時(shí)缺油干磨。
在正常情況下,主機(jī)停車后單向閥自動(dòng)關(guān)閉,機(jī)帶泵及管系滑油封閉,滑油不會(huì)流回齒輪箱油底殼,不會(huì)發(fā)生機(jī)帶泵缺油干磨現(xiàn)象。主機(jī)減速齒輪箱機(jī)帶泵位于減速齒輪箱端面頂部位置,位置較高,距離吸口約2 m,在主機(jī)停車時(shí)間較長時(shí),單向閥關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致機(jī)帶泵出口管通過單向閥與液壓系統(tǒng)直通,機(jī)帶泵進(jìn)出口管內(nèi)滑油慢慢流向齒輪箱油底殼,造成機(jī)帶泵在主機(jī)啟動(dòng)時(shí)短時(shí)間缺油干磨,日積月累,機(jī)帶泵過度磨損而失效。磨損的金屬顆粒進(jìn)入液壓系統(tǒng)各閥件,導(dǎo)致精密閥件磨損,出現(xiàn)其他故障。
5 結(jié) 語
此次故障排除后對減速齒輪箱使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤發(fā)現(xiàn),其兩年來運(yùn)行工況良好,未再次發(fā)生此類故障。海洋石油平臺(tái)作業(yè)的三用工作拖船全部使用此種類型的減速齒輪箱,其原理和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大同小異,通常采用雙泵并聯(lián)液壓系統(tǒng),且液壓系統(tǒng)均設(shè)置單向閥。單向閥屬于開關(guān)動(dòng)作頻次較高閥件,使用過程中可能產(chǎn)生磨損導(dǎo)致關(guān)閉不嚴(yán)等故障。這類故障一般不會(huì)立馬顯現(xiàn),但使用時(shí)間一長就會(huì)導(dǎo)致機(jī)帶泵損壞等故障發(fā)生,且在排除故障的過程中往往疏忽了對單向閥故障的排除,從而導(dǎo)致故障不能徹底解決,給船舶運(yùn)營帶來隱患。在三用工作拖船主機(jī)減速齒輪箱的日常管理中,應(yīng)加強(qiáng)對液壓系統(tǒng)單向閥的功能檢查,特別是機(jī)帶泵發(fā)生故障時(shí)更應(yīng)對單向閥功能進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)換新。
收稿日期:2019-11-16
作者簡介:周慶友(1972―),男,輪機(jī)長,從事機(jī)務(wù)管理工作