程向東
(中石化安慶分公司化工二部,安徽安慶246002)
中石化安慶分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)安慶石化)丙烯腈裝置采用BP 公司的專(zhuān)利技術(shù),以丙烯、氨和空氣為原料,在催化劑作用下,在流化床反應(yīng)器中發(fā)生反應(yīng),生成主產(chǎn)品丙烯腈及乙腈、氫氰酸等副產(chǎn)物,此外,還產(chǎn)生一些丙烯醛、丙腈、丙酮、乙醛、乙醇等。在所有的生成物中,除了主產(chǎn)品丙烯腈副產(chǎn)品乙腈和氫氰酸外,其余產(chǎn)物均作為雜質(zhì)而除去。在丙烯腈生產(chǎn)過(guò)程中,反應(yīng)器中主要有以下幾種反應(yīng)發(fā)生:
丙烯腈產(chǎn)品對(duì)雜質(zhì)要求很?chē)?yán)格,丙烯腈優(yōu)級(jí)品中要求氫氰酸含量小于5 mg/kg。安慶石化丙烯腈裝置1995年投產(chǎn),年產(chǎn)5 萬(wàn)噸丙烯腈,2001 年擴(kuò)建為8 萬(wàn)噸/年。1995 年開(kāi)車(chē)以來(lái),在不同時(shí)期因不同原因造成了丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量不同程度的超標(biāo),我們通過(guò)在生產(chǎn)中不斷摸索,分析了丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo)的影響因素,找出了適當(dāng)?shù)目刂品椒?,保證了丙烯腈產(chǎn)品質(zhì)量。
氫氰酸作為丙烯腈產(chǎn)品中的一種雜質(zhì),主要是利用精餾原理在脫氰塔和成品塔中脫除,其工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
精餾塔操作過(guò)程中,隨著塔釜熱源的增加,輕組分逐漸向塔頂移動(dòng)。通過(guò)塔頂回流的作用,在精餾塔內(nèi)輕組分與重組分的氣液充分接觸,使得塔頂輕組分濃度越來(lái)越高,塔釜重組分濃度越來(lái)越高,最終在塔頂?shù)玫捷^純的輕組分,塔釜得到較純的重組分。脫氰塔作為一個(gè)精餾塔,主要作用是上段脫除氫氰酸,下段脫除水分。塔釜得到較純的丙烯腈組分送入后續(xù)成品塔。
脫氰塔釜熱源的大小直接影響丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量的高低。脫氰塔釜再沸器(E-116)供熱量過(guò)小,脫氰塔塔釜溫度低,HCN壓向塔釜,造成塔釜?dú)淝杷岷扛撸罱K導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高;E-116 再沸器供熱量過(guò)大,脫氰塔塔釜溫度高,造成塔頂氫氰酸中含有的丙烯腈等重組分含量增加。在脫氰塔操作過(guò)程中,隨著塔釜再沸器E116貧水量的增加,脫氰塔頂部氫氰酸濃度越來(lái)越高,氫氰酸中含有的丙烯腈等重組分濃度越來(lái)越低;脫氰塔底部丙烯腈濃度越來(lái)越高,丙烯腈中含有的氫氰酸等輕組分濃度越來(lái)越低。
丙烯腈裝置開(kāi)工過(guò)程中,丙烯腈產(chǎn)品中雜質(zhì)組分脫除都有一個(gè)從高到低的過(guò)程。脫氰塔開(kāi)工接料調(diào)整過(guò)程中,需要逐漸投用熱源,調(diào)整操作過(guò)程,丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量同樣經(jīng)歷從高到低的合格過(guò)程。表1 是2020 年1 月9 日裝置檢修結(jié)束,開(kāi)工投料后的化驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表1 脫氰塔釜貧水量與產(chǎn)品中氫氰酸含量對(duì)應(yīng)表
表1數(shù)據(jù)表明,脫氰塔釜熱源是影響脫氰塔釜中氫氰酸含量和丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量的重要因素,脫氰塔釜貧水量大,脫氰塔釜中氫氰酸含量和丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量低;脫氰塔釜貧水量小,脫氰塔釜中氫氰酸含量和丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高。
脫氰塔頂回流量是影響脫氰塔操作的一個(gè)重要因素。塔頂回流量大,塔頂溫度低;塔頂回流量小,塔頂溫度高。塔頂回流量過(guò)大,頂溫太低,塔頂氫氰酸采出量小,使氫氰酸在脫氫氰酸塔中積累而壓向塔釜,導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高;塔頂回流量過(guò)小,頂溫太高,塔內(nèi)重組分移至塔頂,使丙烯腈等重組分從塔頂逸出,進(jìn)入氫氰酸中,導(dǎo)致外送氫氰酸質(zhì)量不合格。
脫氰塔操作負(fù)荷過(guò)大或過(guò)小,都會(huì)造成脫氰塔釜中氫氰酸含量和丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高。
脫氰塔進(jìn)料量過(guò)大,會(huì)造成脫氰塔塔內(nèi)氣液接觸交換不充分,部分氫氰酸等輕組分落向塔釜,使得塔釜丙烯腈中氫氰酸含量增加,最終導(dǎo)致丙烯腈?zhèn)染€中氫氰酸含量高超標(biāo)。脫氰塔進(jìn)料量一定,塔釜外送至成品量過(guò)小,造成脫氰塔釜液位上升,塔內(nèi)負(fù)荷增大,一旦塔釜液位過(guò)高,導(dǎo)致脫氰塔熱虹吸中斷,脫氰塔整體溫度下降,最終導(dǎo)致丙烯腈?zhèn)染€中氫氰酸含量高超標(biāo)。
脫氰塔進(jìn)料量過(guò)小,會(huì)造成脫氰塔塔內(nèi)氣液接觸交換不充分,塔盤(pán)漏液,部分氫氰酸等輕組分落向塔釜,使得塔釜丙烯腈中氫氰酸含量增加,最終導(dǎo)致丙烯腈?zhèn)染€中氫氰酸含量高超標(biāo)。
2016 年3 月29 日,安慶石化丙烯腈裝置脫氰塔釜至成品塔進(jìn)料8#板堵塞,脫氰塔釜液位滿(mǎn),造成丙烯腈?zhèn)染€氰根含量高,后脫氰塔釜改至成品塔進(jìn)料12#板,調(diào)整脫氰塔釜液位正常后,丙烯腈?zhèn)染€氫氰酸含量正常。2016年9月份開(kāi)工以來(lái),丙烯腈?zhèn)染€氰根時(shí)有超標(biāo)現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn):因脫氰塔進(jìn)料流量表FRC1241指示故障,導(dǎo)致脫氰塔進(jìn)料負(fù)荷波動(dòng)大,導(dǎo)致9 月11~13 日丙烯腈?zhèn)染€氰根含量高。FRC1241流量計(jì)經(jīng)儀表校對(duì)后,調(diào)整T106 進(jìn)料量,穩(wěn)定脫氰塔進(jìn)料量(FRC1241)后,9月15日丙烯腈?zhèn)染€氰根合格。
脫氰塔21#板液位(LC-1305)過(guò)高,進(jìn)料負(fù)荷過(guò)高或過(guò)低,會(huì)造成脫氰塔塔盤(pán)漏液,氫氰酸等輕組分落向塔釜,使得塔釜丙烯腈中氫氰酸含量增加,最終導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高超標(biāo)。
丙烯腈生產(chǎn)過(guò)程中始終伴隨著聚合反應(yīng)的發(fā)生。隨著生產(chǎn)周期的延長(zhǎng),丙烯腈、氫氰酸的聚合物不斷積累,附著在塔盤(pán)和換熱器器壁上,導(dǎo)致①塔內(nèi)氣液交換不充分,分離效率下降;②換熱器堵塞,換熱器換熱效果下降。
多次生產(chǎn)實(shí)踐證明:脫氰塔中段21#板抽出管線及后序換熱器E115 等在生產(chǎn)周期的后階段堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致脫氰塔中段21#板抽出外送量受限。2019 年1 月19日發(fā)現(xiàn)脫氰塔釜21#板液位LC-1305 指示居高不下,P117 抽出量偏小,21#板液位漏至塔釜,使得脫氰塔釜水和氫氰酸含量高,丙烯腈?zhèn)染€氫氰酸含量高,原因?yàn)檠b置運(yùn)行后期,脫氰塔中段換熱器E115、E117管程發(fā)生堵塞,導(dǎo)致脫氰塔21#板抽出外送量不夠,脫氰塔21#板液位過(guò)高,溢流至下段,使得塔釜丙烯腈中氫氰酸含量增加,最終導(dǎo)致丙烯腈?zhèn)染€產(chǎn)品中氫氰酸含量高超標(biāo)。2 月22~24 日對(duì)脫氰塔換熱器E115、E117 管程進(jìn)行射流清洗,重新投用后,調(diào)整脫氰塔21#板液位LC-1305正常,塔操作溫度曲線正常后,丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量恢復(fù)正常。
塔內(nèi)構(gòu)件損壞或塔盤(pán)堵塞,會(huì)使塔內(nèi)組分分離效率下降,上升的氣流受阻,使氫氰酸等輕組分壓向塔釜,塔釜丙烯腈中氫氰酸含量增加,最終導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高超標(biāo)。
圖2 脫氰塔塔盤(pán)處理前后溫度曲線
2017年1月11~13日丙烯腈?zhèn)染€氰根含量高,其現(xiàn)象為100%負(fù)荷脫氰塔塔釜溫度高,下段10#板等溫度低(其溫度曲線見(jiàn)圖2),下段壓降偏大。通過(guò)調(diào)整脫氰塔操作處理,降脫氰塔進(jìn)料負(fù)荷至80%后,丙烯腈?zhèn)染€氰根含量合格。經(jīng)分析認(rèn)為脫氰塔下段塔盤(pán)有堵塞情況,1月20~24日組織脫氰塔停塔處理,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),脫氰塔1#塔盤(pán)浮閥卡澀,對(duì)脫氰塔1#塔盤(pán)檢修處理后,恢復(fù)脫氰塔正常操作,調(diào)整脫氰塔溫度曲線正常。1月24日16:00丙烯腈?zhèn)染€氰根含量合格。
再沸器運(yùn)行周期對(duì)丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量有很大影響。隨再沸器運(yùn)行周期延長(zhǎng),丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量有上升趨勢(shì)。正常生產(chǎn)情況下,脫氰塔釜再沸器運(yùn)行周期為3~4 個(gè)月,脫氰塔釜再沸器運(yùn)行3 個(gè)月后,再沸器管殼程會(huì)產(chǎn)生聚合物堵塞現(xiàn)象,造成換熱能力下降,一方面導(dǎo)致?lián)Q熱效果下降,另一方面使再沸器產(chǎn)生局部過(guò)熱,造成氰醇分解,最終導(dǎo)致氫氰酸含量超標(biāo)。
2017 年8 月18~19 日丙烯腈?zhèn)染€中氫氰酸含量時(shí)有高超標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。2017年8月20日進(jìn)行脫氰塔再沸器切換后,丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量明顯下降,無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。表2 是2017 年8 月18~21 日脫氰塔再沸器切換前后,丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量的化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)。
表2數(shù)據(jù)表明,脫氰塔釜再沸器運(yùn)行周期是影響脫氰塔釜中氫氰酸含量和丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量的重要因素。脫氰塔釜再沸器運(yùn)行周期過(guò)長(zhǎng),再沸器換熱能力下降,脫氰塔釜中氫氰酸含量和丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高。
表2 脫氰塔再沸器切換前后側(cè)線氫氰酸含量對(duì)應(yīng)表
成品塔的主要作用是塔頂脫除氫氰酸等輕組分,塔釜脫除丙酮氰醇等重組分。氫氰酸作為輕組分存在于成品塔塔頂,塔頂外送量太小,造成氫氰酸在塔內(nèi)積累,最終導(dǎo)致側(cè)線產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo)。丙酮氰醇作為重組分存在于成品塔塔釜,如果塔釜外送量太小,則氰醇在塔釜積累,并在再沸器中分解成丙烯醛和氫氰酸,最終造成側(cè)線產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo)。
脫氰塔釜再沸器貧水量過(guò)小,會(huì)導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo);再沸器貧水量過(guò)大,又會(huì)造成塔頂氫氰酸中含有的丙烯腈等重組分含量增加,所以要控制好脫氰塔釜再沸器貧水量。在實(shí)際操作中,我們通過(guò)調(diào)節(jié)脫氰塔釜再沸器貧水量來(lái)控制脫氰塔下段溫度,在脫氰塔頂壓力保持一定情況下,脫氰塔釜再沸器貧水量與脫氰塔下段10#板溫度采用串級(jí)控制調(diào)節(jié)。1995 年開(kāi)工初期脫氰塔頂壓力控制在70~80 kPa,脫氰塔下段10#板溫度控制在69℃~71℃,脫氰塔釜溫度控制在76℃~78℃。隨著操作不斷優(yōu)化調(diào)整,目前脫氰塔頂壓力控制在63~70 kPa,脫氰塔下段10#板溫度控制在67℃~68℃,脫氰塔釜溫度控制在74℃~76℃,脫氰塔釜再沸器貧水量控制在55 t/h左右。在操作過(guò)程中,我們要根據(jù)脫氰塔釜溫度變化,及時(shí)調(diào)整塔釜再沸器貧水量,避免丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo)。
由于脫氰塔頂回流量過(guò)大,導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo);而塔頂回流量過(guò)小,又會(huì)造成外送氫氰酸質(zhì)量不合格,所以我們要控制好脫氰塔頂回流量。
在實(shí)際操作中,我們通過(guò)調(diào)節(jié)脫氰塔頂回流量來(lái)控制脫氰塔上段溫度。在脫氰塔頂壓力保持一定情況下,脫氰塔塔頂回流量與脫氰塔上段52#板溫度采用串級(jí)控制調(diào)節(jié)。1995年開(kāi)工初期脫氰塔頂壓力控制在70~80 kPa,脫氰塔上段52#板溫度控制在53℃~55℃,脫氰塔頂溫度控制在17℃~19℃。隨著操作不斷優(yōu)化調(diào)整,目前脫氰塔頂壓力控制在63~70 kPa,脫氰塔上段52#板溫度控制在52℃~54℃,脫氰塔釜溫度控制在16℃~18℃,脫氰塔頂回流量控制在7 t/h 左右。在操作過(guò)程中,我們要根據(jù)脫氰塔上段靈模板溫度和塔頂溫度變化,及時(shí)調(diào)整塔頂回流量,避免外送氫氰酸質(zhì)量不合格和丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo)。
由于脫氰塔操作負(fù)荷過(guò)大或過(guò)小,均會(huì)造成丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高,所以我們要控制好脫氰塔操作負(fù)荷:一是控制好脫氰塔進(jìn)料量,防止脫氰塔進(jìn)料量過(guò)大或過(guò)小,超出脫氰塔操作彈性范圍,可以通過(guò)調(diào)整反應(yīng)器進(jìn)料負(fù)荷、回收塔倒料量,穩(wěn)定脫氰塔進(jìn)料量,保證脫氰塔操作負(fù)荷的穩(wěn)定;二是控制好脫氰塔塔釜液位,加強(qiáng)DCS控制儀表和現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)比對(duì),防止脫氰塔塔釜液位過(guò)高或抽空,保證脫氰塔操作工況正常。
由于脫氰塔21#板液位過(guò)高,進(jìn)料負(fù)荷過(guò)高或過(guò)低,均會(huì)造成脫氰塔塔盤(pán)漏液,最終導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高超標(biāo),所以我們要做好脫氰塔操作控制,防止塔盤(pán)漏液:一是控制好脫氰塔21#板液位在20%~50%,避免脫氰塔21#板液位過(guò)高而漏液;一旦出現(xiàn)21#板液位在50%以上居高不下,需要檢查脫氰塔21#板抽出泵入口管線、泵入口過(guò)濾器和泵出口換熱器,對(duì)堵塞設(shè)備管線進(jìn)行疏通處理;如果出現(xiàn)設(shè)備故障,需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。二是控制好脫氰塔進(jìn)料量穩(wěn)定,防止脫氰塔進(jìn)料負(fù)荷超出脫氰塔操作彈性范圍,最終保證丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量在正常指標(biāo)范圍內(nèi)。
由于脫氰塔塔內(nèi)構(gòu)件損壞或塔盤(pán)效率下降,會(huì)導(dǎo)致丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量高超標(biāo),所以在日常操作中我們要控制好脫氰塔溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù),將其穩(wěn)定在指標(biāo)控制范圍內(nèi);一旦工藝參數(shù)出現(xiàn)異常,要及時(shí)分析原因,如果出現(xiàn)設(shè)備故障,就需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。在裝置檢修處理前做好脫氰塔塔內(nèi)構(gòu)件檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需要在檢修中針對(duì)處理,檢修結(jié)束后需要對(duì)脫氰塔塔內(nèi)構(gòu)件做進(jìn)一步檢查確認(rèn),保證塔內(nèi)構(gòu)件完好,塔盤(pán)浮閥靈活,聚合物等污垢清除干凈等,以滿(mǎn)足開(kāi)工條件。通過(guò)以上舉措最終保證丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量合格。
由于再沸器運(yùn)行周期過(guò)長(zhǎng),一方面會(huì)導(dǎo)致?lián)Q熱效果下降;另一方面會(huì)使再沸器產(chǎn)生局部過(guò)熱情況,造成氰醇分解,以上都會(huì)導(dǎo)致氫氰酸含量超標(biāo),所以我們?cè)谘b置運(yùn)行過(guò)程中控制好脫氰塔溫度、壓力、液位等工藝參數(shù),在考慮延長(zhǎng)再沸器運(yùn)行周期的同時(shí),優(yōu)先保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。操作中在指標(biāo)控制范圍內(nèi)盡量降低脫氰塔頂操作壓力,控制好脫氰塔釜液位和溫度,減少物料聚合,防止再沸器堵塞,避免溫度過(guò)高,造成氰醇分解,影響氫氰酸脫除。做好再沸器進(jìn)出口物料溫差的監(jiān)控,如果再沸器堵塞嚴(yán)重,就要及時(shí)切換、清洗。
成品塔塔頂、塔釜外送量小,會(huì)造成側(cè)線產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo)。在正常生產(chǎn)中我們要控制好成品塔塔頂、塔釜外送量,防止機(jī)泵抽空。如果出現(xiàn)氫氰酸含量超標(biāo)時(shí),要檢查成品塔塔頂、塔釜外送量,適當(dāng)增加,控制丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量在正常范圍之內(nèi)。
在丙烯腈生產(chǎn)過(guò)程中,氫氰酸作為一種副產(chǎn)品始終貫穿于丙烯腈的生產(chǎn)過(guò)程。造成丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量超標(biāo)的因素主要有脫氰塔釜熱源太少,脫氰塔頂回流量太大,脫氰塔操作負(fù)荷過(guò)高或過(guò)低,脫氰塔塔盤(pán)漏液,脫氰塔塔內(nèi)構(gòu)件損壞,再沸器運(yùn)行周期太長(zhǎng),成品塔塔頂、塔釜外送量太小等。我們通過(guò)調(diào)節(jié)脫氰塔釜貧水量,控制好脫氰塔釜溫度;調(diào)節(jié)脫氰塔頂回流量,控制好脫氰塔頂部溫度;穩(wěn)定脫氰塔操作負(fù)荷在操作彈性范圍內(nèi);控制脫氰塔21#板液位在正常操作范圍內(nèi);做好開(kāi)工檢查確認(rèn),保證塔內(nèi)構(gòu)件完好;控制好成品塔塔頂、塔釜外送量,控制好成品塔釜液位和操作溫度,及時(shí)根據(jù)再沸器運(yùn)行情況進(jìn)行切換等,降低成品中的氫氰酸含量;控制好丙烯腈產(chǎn)品中氫氰酸含量在5 mg/kg 以下?!?/p>