周伍藝
(中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司,山西 晉中030600)
蒙西至華中煤運(yùn)鐵路北起內(nèi)蒙古,終至江西吉安,是全國(guó)在建最長(zhǎng)的重載鐵路,其24 合同段一工區(qū)位于湖北荊州公安縣境內(nèi),地處長(zhǎng)江中下游江漢平原,河渠交織,地勢(shì)平坦,鐵路穿越基本農(nóng)田,地質(zhì)主要為淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、淤泥、粉砂夾粉質(zhì)黏土以及細(xì)砂。管段路基本體填筑原設(shè)計(jì)為C 組料填筑,由于當(dāng)?shù)厝鄙偻猎?,若全部采用外購,存在費(fèi)用大、工期長(zhǎng)、成本高等問題,十分不經(jīng)濟(jì)。為解決料源緊張、費(fèi)用高的難題,加之項(xiàng)目地處長(zhǎng)江流域,粉細(xì)砂眾多,所以把C 組填料變更為黏土包砂。然而我國(guó)現(xiàn)有工程案例中多采用砂料來填筑公路斷面,在鐵路工程中采用砂土填筑路基情況較少,在重載鐵路中的應(yīng)用更加少見,無成熟工藝參考。承擔(dān)本工程建設(shè)后,針對(duì)重載鐵路砂料填筑碾壓工藝不成熟、粉細(xì)砂上料困難、碾壓質(zhì)量難以保證等一系列難題,開展了重載鐵路黏土包砂施工技術(shù)研究,一方面充分利用當(dāng)?shù)刭Y源,解決了原材料問題,減少大量棄方量和借方量,降低成本投入,保護(hù)了生態(tài)環(huán)境;另一方面通過對(duì)工藝的試驗(yàn)研究,解決了上料困難、砂子碾壓不密實(shí)等問題,提高了路基主體施工效率,保證了施工質(zhì)量。
采用黏土包砂技術(shù)施工路基不需要設(shè)置取棄土場(chǎng),直接利用長(zhǎng)江內(nèi)粉細(xì)砂填筑,減少了大量的棄方量和借方量,減少運(yùn)距,節(jié)省了投資,保護(hù)了生態(tài)環(huán)境;同時(shí)結(jié)合砂芯包邊土頂部排水功能和邊坡防護(hù)形式,解決了邊坡沖刷失穩(wěn)、浸水弱化等問題,經(jīng)過雨季考驗(yàn)和跟蹤觀測(cè)表明,路基性能穩(wěn)定、邊坡安全、沒有出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,完全能夠滿足重載列車的正常運(yùn)行。黏土包砂路基設(shè)計(jì)參數(shù):基床以下路基本體兩側(cè)采用水平寬2.0m 的C 組黏性土填料包邊,中間采用粉細(xì)砂填筑。邊坡高度大于6m 時(shí),于路堤邊坡向內(nèi)側(cè)設(shè)寬度不小于3m 的雙向土工格柵(TGSG25-25kN/m),每隔0.6m 鋪設(shè)1 層。路基本體頂部以下0.3m 全斷面鋪設(shè)1 層復(fù)合土工膜,兩側(cè)包邊的位置鋪設(shè)軟式透水管。路基斷面尺寸如圖1 所示。
圖1 砂芯外側(cè)黏土包邊路基斷面圖
墊層施工完成后,頂面做成4%的橫向排水坡。技術(shù)人員采用全站儀依據(jù)施工圖規(guī)定尺寸放出路堤坡腳線,打入竹竿,進(jìn)行水平測(cè)量,在兩側(cè)竹竿上綁紅布條標(biāo)示出每層填筑厚度。
包邊土及砂采用長(zhǎng)江碼頭外購合格填料,自卸汽車運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng),施工現(xiàn)場(chǎng)由專人指揮車輛卸土,包邊與砂料填筑同時(shí)進(jìn)行。為保證邊坡寬度及壓實(shí)質(zhì)量,包邊土填筑時(shí),按照橫斷面放出包邊內(nèi)、外邊線并每側(cè)加寬50cm 填筑;砂料填筑前在路基上用石灰繪制網(wǎng)格,自卸汽車每車運(yùn)輸方量約為19.6m3,網(wǎng)格大小8m×7m,卸料由專人指揮,做到一車一格,保證卸料均勻,便于攤鋪、平整以及松鋪厚度滿足要求[1]。
1)卸料完成后,采用SD320 推土機(jī)配合20t 壓路機(jī)進(jìn)行碾壓平整,并配合人工修補(bǔ)。
2)填料推平后,采用平地機(jī)精平,個(gè)別區(qū)域推土機(jī)和平地機(jī)施工不方便時(shí)由裝載機(jī)或挖機(jī)輔助把料攤平。
3)攤鋪過程中,根據(jù)事先所插標(biāo)桿高度來大致掌握實(shí)際的松鋪厚度,松鋪厚度控制在35cm,壓實(shí)系數(shù)1.167。
攤鋪前及攤鋪過程中及時(shí)對(duì)砂料含水率進(jìn)行檢測(cè),含水率不滿足要求時(shí)采用灑水或翻曬處理,根據(jù)試驗(yàn)段成果,表層以下砂層的最佳含水量控制在6%~11%為宜[2]。
1)為減小填層水分損失,保證碾壓時(shí)所需的含水量,攤鋪后及時(shí)采用推土機(jī)預(yù)壓2 遍。
2)預(yù)壓后采用壓路機(jī)靜壓2 遍,然后采用推土機(jī)碾壓,推土機(jī)碾壓采取縱、橫向結(jié)合的方式進(jìn)行碾壓,第一遍縱向碾壓后,下一遍采用橫向碾壓,如此交替進(jìn)行,壓實(shí)順序按照先兩側(cè)、后中間進(jìn)行碾壓,推土機(jī)行駛速度不超過4km/h(見圖2)。各施工段落交接處,須重疊碾壓,縱向搭接長(zhǎng)度不小于2m,行與行之間壓實(shí)推土機(jī)輪跡重疊不小于10cm[3]。
3)粉細(xì)砂碾壓遍數(shù)為推土機(jī)5 遍,壓路機(jī)2 遍,包邊土壓路機(jī)碾壓5 遍,后對(duì)填料進(jìn)行相對(duì)密度、地基系數(shù)K30、壓實(shí)系數(shù)試驗(yàn)檢測(cè),試驗(yàn)檢測(cè)滿足要求后才能進(jìn)行下道工序施工。
碾壓完成后,對(duì)包邊土進(jìn)行地基系數(shù)K30、壓實(shí)系數(shù)檢測(cè),粉細(xì)砂相對(duì)密度、地基系數(shù)K30試驗(yàn)檢測(cè)(見圖3)。地基系數(shù)K30每填高0.9m,縱向每100m 檢查2 個(gè)斷面;相對(duì)密度和壓實(shí)系數(shù)每層沿縱向每100m 等間距檢查2 個(gè)斷面;在同一斷面上各項(xiàng)檢測(cè)分別5 個(gè)點(diǎn)。
圖2 橫向碾壓
圖3 砂芯K30 檢測(cè)
1)砂料填筑后表層厚10cm,由于風(fēng)干松散運(yùn)輸車輛無法在其上面行走,為提高填筑效率,在已經(jīng)填筑好的砂層上鋪設(shè)一條鋼板通道(見圖4),鋼板兩側(cè)采用竹竿綁紅布的方法來標(biāo)識(shí)鋪設(shè)鋼板的位置,確保車輛行走在鋼板上將材料運(yùn)輸?shù)街付ㄎ恢茫ㄒ妶D5)。施工中采用邊填筑邊移動(dòng)鋼板的方法,有效提高鋼板循環(huán)利用率。
圖4 鋪設(shè)鋼板運(yùn)料通道
圖5 粉細(xì)砂上料
2)包邊土含水率過大時(shí)無法碾壓,需要翻拌晾曬(見圖6),但會(huì)影響填筑效率,因此,對(duì)含水率較大的包邊土摻拌水泥(見圖7),減少翻拌晾曬等待時(shí)間。
圖6 包邊土翻拌晾曬
圖7 包邊土摻拌水泥
1)在土源匱乏、砂源豐富地區(qū),采用粉細(xì)砂填筑路基本體,解決了路基填料缺乏的困難,避免大量占用土地,減少了棄方量和借方量,節(jié)省成本投入,保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。
2)創(chuàng)建了路基填筑粉細(xì)砂黏土包邊一體化復(fù)合結(jié)構(gòu)及其施工方法,路基性能穩(wěn)定、邊坡安全、質(zhì)量可靠,能夠滿足重載列車運(yùn)行要求。
3)通過試驗(yàn)段研究,總結(jié)出一套成熟的砂料路基填筑碾壓工藝,保證了砂料碾壓密實(shí)度,提高了機(jī)械利用率,減少了人力物力投入。
4)采用移動(dòng)式鋼板鋪設(shè)運(yùn)輸通道的方法,解決了上料困難的問題;同時(shí),施工中邊填筑邊移動(dòng)鋼板的方法,提高鋼板循環(huán)利用率,節(jié)約了鋼板材料。
5)通過對(duì)包邊土摻拌水泥的措施,減少了因包邊土含水率過大無法碾壓而進(jìn)行翻拌晾曬的時(shí)間,保證了工期,提高了工效。
蒙華鐵路通過改變傳統(tǒng)路基本體借土填筑施工工藝,采用砂芯外側(cè)黏土包邊技術(shù)進(jìn)行重載鐵路路基填筑,充分利用了當(dāng)?shù)氐夭?,解決了土源困難的問題,減少了棄方量和借方量,同時(shí)通過工程實(shí)際應(yīng)用,提高了機(jī)械設(shè)備使用效率,降低了成本投入,有效確保了重載鐵路路基填筑施工質(zhì)量。粉細(xì)砂填料尤其河砂填料在我國(guó)有廣泛分布,應(yīng)用較少,本技術(shù)研究形成的重載鐵路砂性土填料路基結(jié)構(gòu)形式及施工工藝,可指導(dǎo)鐵路及其他行業(yè)粉細(xì)砂填料的設(shè)計(jì)施工,應(yīng)用前景廣闊。