朱金山
摘?要:在化工生產(chǎn)中節(jié)能降耗一直都是較為重要的問題,其不僅可以使生產(chǎn)成本降到最低,還會對生產(chǎn)的環(huán)境進行保證。而在采用氨堿法進行氨氣生產(chǎn)的時候,其作為中間物質,在生產(chǎn)工藝中會不斷循環(huán)出現(xiàn),而這一環(huán)節(jié)主要是借助蒸餾而完成的。但是在進行氨氣的生產(chǎn)過程中,在生產(chǎn)工藝和節(jié)能控制方面還是存在一些問題,本文將對其進行分析,并探討利用氨堿法蒸氨的時候如何能做到節(jié)能降耗,從而使化工生產(chǎn)更加安全與經(jīng)濟。
關鍵詞:氨堿法;節(jié)能降耗;改造
在化工企業(yè)進行氨氣生產(chǎn)的時候,往往都是采用氨堿法并通過蒸餾而實現(xiàn)的。而在進行蒸氨操作的時候,其生產(chǎn)效果的好壞與系統(tǒng)的良性循環(huán)有直接的關系,同時也是化工廠降低能源消耗以及節(jié)約能源的重點所在。所以在使用氨堿法蒸氨的時候,應該將節(jié)能降耗放在重要的位置。為此本文將對氨堿法蒸氨操作進行研究,并對生產(chǎn)管理進行優(yōu)化,提高產(chǎn)品質量的同時也能保護環(huán)境。
1 節(jié)能降耗的重要性
在化工的生產(chǎn)中,節(jié)能降耗一直都是較為重要的問題。而在純堿工業(yè)的生產(chǎn)中,由于其屬于重工業(yè),所以在生產(chǎn)上較為復雜,并且化工單元較多,而其也是化學工業(yè)中耗能較多的工業(yè)生產(chǎn)。而隨著科技的不斷進步,只有對其進行不斷的調整,并且在生產(chǎn)的過程中對廢物進行多方面的利用,才能使節(jié)能降耗工作開展的更加順利。在目前的生產(chǎn)工藝中,各企業(yè)對氨堿法蒸氨系統(tǒng)的節(jié)能降耗改造已經(jīng)越來越重視,其不僅可以使企業(yè)內部的節(jié)能減排提升,還對國家的清潔生產(chǎn)起到支持的作用,降低污染物的排放,這將具有區(qū)域性的帶動作用以及重要的示范作用。
2 技術改造
2.1 回收氨鹽泥中的氨
當利用氨堿法進行氨氣生產(chǎn)的時候,存在將氨鹽泥送至預灰桶中,使其通過在一起與氨結合并蒸餾,將回收到的氨氣送到蒸氨塔中進行加熱分解。而在生產(chǎn)過程中,原氨鹽泥的管線與灰乳管線進入到預灰桶中的高度是相同的,而這樣就會使得氨鹽泥的管線經(jīng)常發(fā)生堵塞的現(xiàn)象,而為了使生產(chǎn)工藝能夠正常進行幾乎都是在工藝完成之后停下來對其進行維修,若是生產(chǎn)時間過長則極有可能出現(xiàn)氨鹽水較為澄清并桶底部作死的情況,而隨著時間的不斷積累,極有可能會出現(xiàn)地基下沉的事故。所以工廠采用氨堿法的時候應將工藝改變,應將氨鹽泥管線引導灰桶的頂端,這樣可以避免出現(xiàn)上述的情況,從而使得檢修的周期延長而勞動的強度也減輕[1]。
2.2 回收蒸餾廢液中的蒸汽
在共產(chǎn)進行蒸餾的時候,其所需要的能耗較大,可占整個制堿過程中消耗能耗量的三分之一。而在進行蒸餾的時候其蒸餾殘液帶出來的熱量也占70%,所以這就會造成很大程度的熱耗,而對于這中大量熱耗現(xiàn)象的出現(xiàn),應對其進行回收。所以在工業(yè)生產(chǎn)中,工廠對蒸餾廢液進行二級回收,即為回收蒸汽。其主要流程為當廢液進入到一級閃發(fā)器中,而閃發(fā)出來的蒸汽可直接進入到二級閃發(fā)器中,而蒸汽在流通到蒸餾塔中,其可以作為熱源在此被利用。這樣在生產(chǎn)中就能達到節(jié)省熱能的效果。
2.3 將廢液管線取樣口改變
在傳統(tǒng)的設計中,廢液管線的取樣口位于蒸氨塔底部出液管線進入到一級閃發(fā)器管線的正下方,而經(jīng)過對廢液取樣口多次取樣進行分析,其取樣杯中多數(shù)為廢沙,樣品較少,這就導致相關人員應每天對廢沙進行處理,并且需要安排人員定期進行清查清除一級車輛對其運輸,這樣不僅會使員工的工作強度增加,運行成本也會明顯增加。所以在對工廠進行技術改造的時候,應將廢液取樣口改為側取樣,這樣可以有效減少取樣中含沙量過多的問題,而人們的勞動強度以及企業(yè)的經(jīng)濟成本也將減少,同時也會降低工作人員因為取樣而出現(xiàn)氨氣中毒的事故。
2.4 濁水循環(huán)利用
在純堿廠采用傳統(tǒng)工藝進行生產(chǎn)的時候,由于原始設計存在一些問題,所以使得廢水無法回收利用,這樣不僅會造成較大的資源浪費,還會增加原水消耗的成本。所以在進行生產(chǎn)的過程中,應對其進行改造,主要可以從以下幾方面出發(fā):①在洗滌塔附近建一座濁循環(huán)水,使其能夠冷卻沉淀池。②安裝PO耐磨管道。③增加集塵箱。④增加木格洗滌塔[2]。
3 成效
將廢液口進行改進,使得生產(chǎn)中蒸吸工藝中的人員勞務費用明顯減少,同時之前生產(chǎn)中出現(xiàn)的地面衛(wèi)生以及地面腐蝕情況也得到了改善,使得工作環(huán)境得到明顯的改善,從而提升安全系數(shù)。
將氨鹽泥管進行技術改造,解決了以往堵塞的問題,在對其進行改造之后,很少有工長發(fā)生氨鹽泥管堵塞或者是氨鹽水澄清桶底部出現(xiàn)坐死的事故。
4 總結
在工廠采用氨堿法進行氨氣生產(chǎn)的時候,傳統(tǒng)的工藝上存在一些的問題,不僅會造成環(huán)境的污染,也沒有辦法保證人員的生命安全,所以應對其進行改造,使得人員生命安全受到保障的同時也做到節(jié)能降耗,以此來響應國家的號召。在技術的不斷改進下,希望我國化工企業(yè)的生產(chǎn)能夠更加安全與環(huán)保。
參考文獻:
[1]馬玉清.氨堿法蒸氨系統(tǒng)節(jié)能降耗的改造[J].鹽科學與化工,2018,47(02):42-44.
[2]嚴秀英.氨堿法純堿生產(chǎn)的幾項節(jié)能降耗措施[J].鹽業(yè)與化工,2012,41(04):32-36.