毛安國,楊成武,黃輝明,檀衛(wèi)霖,楊發(fā)新
(1.中國石化石油化工科學研究院,北京 100083;2.福建聯(lián)合石油化工有限公司)
LTAG技術是中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)開發(fā)的將催化裂化輕循環(huán)油(LCO)高效轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴的技術。LCO富含芳烴,尤其是稠環(huán)芳烴,不適宜直接作為催化裂化的原料生產(chǎn)輕質(zhì)組分;同時隨著車用柴油質(zhì)量升級,車用柴油中稠環(huán)芳烴含量受到嚴格限制,LCO已難以通過加氫精制后作為車用柴油的調(diào)合組分;加之,柴油需求量與汽油需求量相比明顯趨緩[1-4]。LTAG技術利用LCO選擇性加氫處理和加氫LCO選擇性催化裂化技術組合,將LCO中稠環(huán)芳烴先選擇性加氫飽和為可催化裂化的單環(huán)芳烴[5-8],再將加氫LCO通過催化裂化反應高效轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴組分。針對加氫LCO烴類分子組成特點和催化裂化提升管反應器的溫度分布特征,在提升管反應器下部構建加氫LCO高溫、大劑油比、短反應時間的催化裂化反應區(qū),實現(xiàn)加氫LCO和重油分層順序進料,以強化加氫LCO中富含四氫萘類單環(huán)芳烴的開環(huán)裂化反應,抑制其氫轉(zhuǎn)移和縮合反應,提高加氫LCO的催化裂化轉(zhuǎn)化效率[9-10]。
福建聯(lián)合石油化工有限公司(簡稱福建聯(lián)合石化)為滿足市場對汽柴油產(chǎn)品結(jié)構和質(zhì)量升級的需求,增強企業(yè)生產(chǎn)靈活性和對市場的適應能力,采用石科院開發(fā)的LTAG技術,在蠟油加氫處理裝置和催化裂化裝置上實施[11]。在LTAG技術投用前,LCO和蠟油經(jīng)加氫處理后,加氫LCO和蠟油從分餾塔塔底抽出,混合進催化裂化原料噴嘴加工。通過對加氫LCO和蠟油混合進料與分層順序進料(LTAG)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析整理,提升對LTAG技術將LCO高效轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油的認識。
催化裂化裝置為提升管反應沉降器、第一再生器(一再)和第二再生器(二再)組成的三器并列結(jié)構,再生系統(tǒng)設有催化劑冷卻器,部分半再生催化劑經(jīng)冷卻后進入二再,用于調(diào)節(jié)二再溫度,原設計重油加工能力為1.4 Mta。催化裂化裝置自投用以來,根據(jù)福建聯(lián)合石化發(fā)展的需要,經(jīng)歷了多次改造。目前以加氫處理蠟油為主要原料,加工能力達到2.3 Mta。2015年按照LTAG技術要求完成加氫LCO進料噴嘴及配套系統(tǒng)的改造。
在LTAG技術投用前,LCO和蠟油混合加氫后直接進入催化裂化提升管反應器噴嘴,如圖1所示,2016年8月進行了混合進料標定(記為混合進料)。加氫LCO和蠟油混合進料性質(zhì)見表1,密度(20 ℃)為0.907 8 gcm3,殘?zhí)繛?.88%,氫質(zhì)量分數(shù)為12.36%,硫質(zhì)量分數(shù)為0.177 3%。因加氫LCO和蠟油從加氫分餾塔塔底混合抽出,350 ℃餾出體積分數(shù)高達24.9%。
2016年9月投用加氫LCO和蠟油分層順序進料的LTAG技術,進料方式如圖2所示,在操作穩(wěn)定后進行了LTAG技術標定(記為順序進料),加氫LCO和蠟油的主要性質(zhì)見表1。加氫蠟油的密度(20 ℃)為0.910 5 gcm3,殘?zhí)繛?.55%,氫質(zhì)量分數(shù)為12.60%,硫質(zhì)量分數(shù)為0.196 6%,350 ℃餾出體積分數(shù)為9.9%。加氫LCO密度(20 ℃)為0.891 5 gcm3,氫質(zhì)量分數(shù)為11.56%,硫質(zhì)量分數(shù)為0.007 4%,總芳烴質(zhì)量分數(shù)為56.5%,其中單環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)為48.8%,稠環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)為9.7%,可裂化組分含量較高,是較好的催化裂化反應原料。
圖1 加氫LCO和蠟油混合進料
圖2 加氫LCO和蠟油順序進料
項 目混合進料(加氫LCO和蠟油)順序進料加氫LCO蠟油密度(20 ℃)∕(g·cm-3)0.907 80.891 50.910 5殘?zhí)?%0.881.55w(氫),%12.3611.5612.60w(硫),%0.177 30.007 40.196 6烴類組成(w),% 鏈烷烴14.919.113.8 環(huán)烷烴26.924.427.5 芳烴58.256.558.7 單環(huán)芳烴41.146.839.7 稠環(huán)芳烴17.19.719.0餾程∕℃ 初餾點174175291 10%238214351 30%372227431 50%446242495 70%517268552 90%613317640 95%658339680 終餾點730351734350 ℃餾出體積分數(shù),%24.999.69.9530 ℃餾出體積分數(shù),%73.662.5
催化裂化裝置采用中國石化催化劑齊魯分公司的常規(guī)重油裂化催化劑(ZDOS),以生產(chǎn)高辛烷值汽油兼產(chǎn)高價值液化氣為目標,平衡催化劑主要性質(zhì)見表2。由于催化裂化加工原料是加氫處理蠟油,平衡催化劑上金屬含量較低,比表面積為150 m2g左右,催化劑微反活性控制在大于58%,催化劑單耗(相對于原料)約為0.45 kgt,系統(tǒng)催化劑性質(zhì)比較穩(wěn)定。
表2 平衡催化劑主要性質(zhì)
加氫LCO和蠟油混合進料與分層順序進料標定的主要操作條件和產(chǎn)物分布見表3。為便于比較,表3同時列出了2012年本裝置加工加氫蠟油時的標定數(shù)據(jù)作為參考基準。催化裂化裝置的加工量、LCO回煉比和反應-再生部分的主要操作條件基本相當,具有可比性。
表3 催化裂化主要操作參數(shù)和產(chǎn)物分布
從表3可見,加氫LCO和蠟油混合進料與分層順序進料均能大幅度降低LCO產(chǎn)率,且顯著提高汽油和液化氣的收率。與2012年加氫蠟油為催化裂化原料時相比,加氫LCO和蠟油混合進料與分層順序進料LCO產(chǎn)率分別降低10.51百分點和11.18百分點,汽油收率分別提高4.55百分點和6.20百分點,液化氣收率分別提高4.98百分點和4.25百分點。對于加氫LCO的兩種進料方式,LCO轉(zhuǎn)化為高價值汽油和液化氣的選擇性分別為90.67%和93.47%,順序進料時選擇性增加了2.80百分點。
以2012年催化裂化單獨加工加氫蠟油為基準,計算加氫LCO和加氫蠟油混合進料和分層順序進料的表觀產(chǎn)物分布,結(jié)果見表4。從表4可見,加氫LCO和蠟油分層順序進料與混合進料相比,加氫LCO的表觀轉(zhuǎn)化率提高5.17百分點,表觀裂化率提高7.87百分點,表觀縮合率降低2.01百分點,高價值汽油和液化氣的表觀收率之和提高6.45百分點。加氫LCO和蠟油分層順序進料與混合進料相比,表現(xiàn)出更好的表觀轉(zhuǎn)化率和表觀裂化率,較低的表觀縮合率。
表4 加氫LCO表觀轉(zhuǎn)化結(jié)果
1)增幅為順序進料的數(shù)值減法混合進料的數(shù)值之差。
2)加氫LCO表觀裂化率為干氣、液化氣和汽油的產(chǎn)率之和。
3)加氫LCO表觀縮合率為油漿和焦炭的產(chǎn)率之和。
在催化裂化過程中,對加氫LCO而言,干氣、液化氣和汽油是裂化反應的產(chǎn)物,油漿和焦炭是氫轉(zhuǎn)移和縮合反應的產(chǎn)物。加氫LCO和蠟油分層順序進料,利用催化裂化提升管下部高溫、大劑油比和短反應時間的裂化反應區(qū),強化加氫LCO的催化裂化反應,抑制加氫LCO中四氫萘類單環(huán)芳烴的氫轉(zhuǎn)移反應。加氫LCO和蠟油混合進料,因加氫LCO中四氫萘類是氫轉(zhuǎn)移反應的強烈供氫體,重油遇酸性裂化催化劑更容易吸附裂化形成正碳離子,生成的正碳離子是極好的受氫體,二者極易發(fā)生雙分子間的氫轉(zhuǎn)移反應,使加氫LCO中四氫萘類單環(huán)芳烴失去氫,重新生成稠環(huán)芳烴,導致加氫LCO的表觀裂化率降低,表觀縮合反應比例增加。
汽油是催化裂化的目標產(chǎn)物,也是商品汽油池的主要調(diào)合組分,表5為加氫LCO和蠟油混合進料與分層順序進料時催化裂化穩(wěn)定汽油的主要性質(zhì)。由表5可見,與混合進料相比,分層順序進料時產(chǎn)物汽油中高辛烷值的烯烴和芳烴體積分數(shù)分別提高1.2百分點和2.0百分點,其中苯體積分數(shù)增加0.1百分點,汽油RON和MON分別提高1.4個單位和0.8個單位。說明加氫LCO和蠟油分層順序進料時,高溫、大劑油比和短反應時間更有利于富含單環(huán)芳烴的加氫LCO催化裂化反應生成高辛烷值汽油組分。
表5 產(chǎn)物汽油的主要性質(zhì)
加氫LCO催化裂化兩種進料方式下產(chǎn)物LCO的主要性質(zhì)見表6。從表6可見,加氫LCO和蠟油混合進料與分層順序進料下生成的LCO性質(zhì)相當。LCO的密度(20 ℃)分別為0.939 2 gcm3和0.935 8 gcm3,芳烴總質(zhì)量分數(shù)分別為87.4%和83.8%,其中稠環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)分別為63.1%和58.7%。根據(jù)LCO和加氫LCO烴類組成分析數(shù)據(jù),計算得LCO經(jīng)蠟油加氫裝置混合加氫處理后LCO中稠環(huán)芳烴的轉(zhuǎn)化率為83.5%,單環(huán)芳烴選擇性為44.3%。通常采用LCO加氫專用催化劑和配套技術,LCO中稠環(huán)芳烴的轉(zhuǎn)化率和單環(huán)芳烴選擇性可分別達到80%以上[5-6]。說明蠟油加氫裝置對LCO具有較好的稠環(huán)芳烴飽和能力,但單環(huán)芳烴選擇性相對偏低。
表6 產(chǎn)物LCO的主要性質(zhì)
催化裂化重循環(huán)油(HCO)抽出量較少,用作加氫裂化的原料,其性質(zhì)未列出。
催化裂化油漿是其副產(chǎn)物,加氫LCO和蠟油分層順序進料與混合進料相比,催化裂化油漿的密度和黏度較大,灰分較低,族組成中四組分質(zhì)量分數(shù)差別不大,餾程數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定,油漿的主要性質(zhì)見表7。油漿的密度(20 ℃)分別為1.138 4 gcm3和1.162 2 gcm3,黏度(100 ℃)分別為39 mm2s和49 mm2s,灰分分別為0.30%和0.16%。
表7 油漿的主要性質(zhì)
在LTAG技術投用過程中,隨著加氫LCO進料量逐漸提高,穩(wěn)定汽油中苯含量緩慢增加。當加氫LCO進料量達到設計值的50%時,穩(wěn)定汽油的苯體積分數(shù)最高達到1.44%,已超過福建聯(lián)合石化對催化裂化汽油苯體積分數(shù)不大于1.40%的汽油調(diào)合控制指標。為保證催化裂化汽油苯含量不影響汽油產(chǎn)品出廠,針對催化裂化反應-再生操作條件,結(jié)合LTAG技術要求,制定了第二再生溫度、預提升蒸汽量和加氫LCO進料量等操作參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整方案,確保加氫LCO催化裂化反應區(qū)的反應苛刻度接近設計值,減少非選擇性裂化反應。2016年9月13日實施優(yōu)化調(diào)整方案,在二再密相溫度和預提升蒸汽量調(diào)整到位后,將加氫LCO進料量快速提到設計值,并密集監(jiān)測穩(wěn)定汽油的苯含量,9月13—14日汽油苯含量的變化見圖3。從圖3可見,在LTAG技術優(yōu)化調(diào)整過程中,穩(wěn)定汽油中苯含量呈現(xiàn)先增高后降低的趨勢,6 h后趨于穩(wěn)定。穩(wěn)定汽油苯體積分數(shù)由加氫LCO和蠟油混合進料時的1.10%~1.20%增加到分層順序進料時的1.25%,增加0.05~0.15百分點。
圖3 汽油苯含量優(yōu)化調(diào)整結(jié)果
在LTAG技術投用并操作優(yōu)化調(diào)整到位后,催化裂化汽油的收率明顯增加,同時催化裂化汽油的辛烷值有較大幅度的提高。圖4為加氫LCO和蠟油混合進料與加氫LCO和蠟油分層順序進料下穩(wěn)定汽油辛烷值的變化趨勢。從圖4可見:LTAG技術投用前加氫LCO和蠟油混合進料,穩(wěn)定汽油RON平均值為92.3;LTAG技術投用后加氫LCO和蠟油分層順序進料,穩(wěn)定汽油RON平均值為93.9,平均提高1.6個單位。
圖4 LTAG技術投用前后汽油辛烷值變化趨勢
加氫LCO和蠟油在催化裂化過程中采用分層順序進料的LTAG技術與混合進料相比,有利于加氫LCO的催化裂化反應,有效抑制了加氫LCO的氫轉(zhuǎn)移和縮合反應,穩(wěn)定汽油的辛烷值提高明顯,同時催化裂化汽油中苯含量有所增加。LTAG技術中加氫LCO高溫、大劑油比和短反應時間的催化裂化反應區(qū)屬于精準操作區(qū),嚴格按照LTAG技術設計參數(shù)操作可以有效控制加氫LCO的轉(zhuǎn)化效率和汽油中苯含量。采用LTAG技術可以大幅減少LCO產(chǎn)率,高效轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油和高價值液化氣,LCO的回煉比可根據(jù)市場需求靈活調(diào)整和實施。