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      某公司減少有機廢氣排放的綜合治理措施

      2019-12-20 02:54:50張永波
      關(guān)鍵詞:戊烷母液冷凝器

      張永波

      上海立得催化劑有限公司 (上海 201512)

      隨著國家和人民環(huán)保意識的增強,環(huán)保法規(guī)在近年日益嚴格,標準也在不斷提高,一些企業(yè)的環(huán)保設(shè)施已經(jīng)不能滿足新法規(guī)的排放要求。如何實現(xiàn)達標排放成為很多化工生產(chǎn)企業(yè)面臨的難題,甚至是新形勢下關(guān)乎企業(yè)生死存亡的問題,多地陸續(xù)有不少排放不達標企業(yè)被關(guān)停,還有部分企業(yè)難以承擔(dān)巨額環(huán)保費用,面臨利潤減少甚至虧損,不得不主動停產(chǎn)另謀出路。上海立得催化劑有限公司(簡稱“立得公司”)也面臨同樣的問題,對于尾氣治理問題,也走過不少彎路?;て髽I(yè)尾氣治理的方法很多,但可以肯定的是,首先要從源頭上控制含烴廢氣的排放,即遵循減量化的處理原則。近幾年,采取改進原料進出罐操作、降低生產(chǎn)中的工藝反應(yīng)溫度、降低冷卻介質(zhì)溫度等多項舉措減少有機廢氣的排放,從優(yōu)化前后來看,取得了不錯的效果。

      1 源頭減排

      1.1 優(yōu)化存儲方式

      設(shè)計和生產(chǎn)部門需合理安排儲罐進出料程序,減小儲罐留空高度,降低儲存溫度,可采用水噴淋冷卻或遮蔭、地埋等方式來降低罐內(nèi)溫度,從而降低烴類的蒸發(fā)損耗。對低沸點、大容積的介質(zhì)采用浮頂罐儲存,減少呼吸揮發(fā)量,如煉油裝置中的油罐大多采用浮頂罐,而加油站多用地埋式儲罐。如有必要,可以采取夾套冷卻的方式保存。

      在老生產(chǎn)基地,部分戊烷儲罐露天放置,在夏季陽光暴曬下溫度升高,因戊烷沸點較低(遠低于夏季環(huán)境氣溫),在回收過程中損失很大,嚴重時回收儲罐內(nèi)由于戊烷蒸發(fā)壓力一直卸不盡。同時,溶劑罐使用調(diào)節(jié)閥保壓儲存,在儲存過程中由于壓力控制閥的作用不斷充卸壓。經(jīng)測算,公司一個14 m3的儲罐在夏季高溫時一天可損失100 L左右的戊烷溶劑。

      新生產(chǎn)基地將回收罐均安置在樓層內(nèi),避免了陽光照射,降低了儲罐的表面溫度,同時將儲罐和生產(chǎn)系統(tǒng)的保壓方式由自動保壓改為隔離保壓,避免了儲罐壓力控制時呼吸帶來的溶劑損失和尾氣排放問題。

      1.2 改變?nèi)軇┹斔头绞?/h3>

      將原料進出料由對空卸料方式改為密閉輸送方式,減少輸液過程中的揮發(fā),也降低安全風(fēng)險。以前廢戊烷及四氫呋喃 (THF)廢溶劑使用鐵桶排桶存放,排放及放置過程中均存在較大的安全風(fēng)險和無組織排放問題。優(yōu)化前,THF原料為桶裝,卸料過程費時費力,也存在無組織排放和操作安全風(fēng)險;目前,2種溶劑均實現(xiàn)槽車裝卸料,減少了裝卸過程可能帶來的排放和損失。

      老基地生產(chǎn)中,大部分液體物料,如溶劑及母液等,均使用壓差輸送,其缺點是向目標罐輸送時,罐內(nèi)需預(yù)先卸壓,原料罐需充壓,在溫度較高的情況下,會帶走一部分溶劑造成損失。同時,較高的操作壓力帶來一定的安全風(fēng)險,如果發(fā)生泄漏或軟管脫落等緊急情況,不易控制。使用泵輸送可大大減少充泄壓操作從而減少揮發(fā)損失。新基地的溶劑已基本改為使用泵輸送,在常壓下實現(xiàn)溶劑的轉(zhuǎn)移輸送,提升了安全可靠性。目前的槽車裝卸車也可改為用泵輸送的方式,以降低操作壓力,減少排放。

      2 過程控制

      2.1 降低工藝操作溫度,提高回收效率

      降低部分工藝的操作溫度,減少物料輸送過程中的揮發(fā)損失。如:鎂鈦系母液制備溫度由原70℃降至60℃,淤漿母液制備溫度在配方優(yōu)化以后由68℃降至50℃。這些措施使母液配制結(jié)束后的溫度大大降低,由此前的80℃降到目前的70℃左右,有效地減少了母液輸送過程中的損失。最直觀的表現(xiàn)是以前壓送母液時冷凝器集液箱能收集到較高液位的溶劑,現(xiàn)在液位有較大幅度下降。

      2.2 降低回收溫度,提高溶劑回收率

      降低回收介質(zhì)的溫度是提高溶劑回收率最有效和直接的方法。

      (1)雙峰催化劑在制備過程中,每批次(0.5 t左右)大約需要使用6 t戊烷進行配制及清洗,目前使用精餾的方法對清洗戊烷進行提純后重復(fù)使用;但由于精餾系統(tǒng)冷卻水池較小,催化劑制備過程中需要連續(xù)精餾,所以冷卻水溫會持續(xù)升高,特別是夏天,嚴重影響精餾戊烷的回收率。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)(見表1)來看,夏季戊烷的精餾回收率在60%左右,每批次精餾戊烷大約損失1.5 t。

      表1 精餾塔冷凝器冷卻水改造前后溶劑回收對比

      (2)原有國產(chǎn)淤漿系統(tǒng)冷凝器采用冰水 (溫度5~10℃)冷卻回收THF,新上的進口淤漿系統(tǒng)冷凝器采用冷凍水(溫度-10℃)冷卻回收THF,溶劑回收率由此提高了4%~6%。

      (3)合理利用冷量,降低循環(huán)水溫度。在新基地,液氮蒸發(fā)器放置在循環(huán)水池上方,液氮在蒸發(fā)器汽化時帶走循環(huán)水熱量。同時安裝了冷卻塔,有效降低了循環(huán)水的溫度。改造前,夏季循環(huán)水水溫與環(huán)境溫度相近,最高時接近40℃;雖然目前水池容量不到以前的五分之一。但配合冷卻塔使用,夏季溫度可控制在30℃左右,有較大改善。

      (4)采用二級冷卻,減少能耗,增加回收。圖1是對生產(chǎn)線原冷凝器增加了冰水冷凍段(20 m2換熱面積,-10℃冷凍水)后的示意圖,改造以后,溶劑回收率提高,有效減少了排放(見圖2),在高溫季節(jié)尤其明顯。

      圖1 冷凝器改造后示意圖

      圖2 冷凝器改造前后溶劑回收損耗對比

      2.3 優(yōu)化操作,減少排放

      此前,催化劑配制過程中壓送母液要求在壓送走氣后再壓送5次,造成了較嚴重的揮發(fā)損失。在母液壓送過程中,冷凝器就已經(jīng)收集了大量的THF溶劑,占加入液位的5%~7%。在降低母液配制溫度之前,因母液溫度遠高于溶劑沸點,在淤漿母液壓送過程中,放空冷凝器也會在較短時間內(nèi)收集到較高液位。優(yōu)化后要求壓送走氣后直接靜置或加洗液,減少無效過量的壓送次數(shù),顯著減少了排放。

      雙峰催化劑此前使用壓差抽液,缺點是充卸壓時會帶走一部分夾帶溶劑的氣體。改用泵抽液后,減少了充卸壓操作,也減少了有機廢氣的排放。

      2.4 減少催化劑制備過程中溶劑的使用量

      鎂鈦系及鉻系催化劑制備使用的溶劑量相對淤漿催化劑而言較大,且鎂鈦系催化劑生產(chǎn)批次和頻率較高。通過改進,減少了溶劑的用量,將硅膠與溶劑的比例減小到28%,且催化劑配制過程及產(chǎn)品品質(zhì)未受影響,回收時間有一定縮短,不僅有效減少了溶劑在生產(chǎn)過程中的損耗,還降低了回收過程能耗,提高了生產(chǎn)效率。

      TOB和母體回收過程中,液位變化不大。成品回收過程,回收損失下降相對明顯(見圖3),平均每批減少約0.43%液位(相當(dāng)于30 kg戊烷)。

      圖3 優(yōu)化前后各回收過程溶劑損耗對比

      2.5 其他減少有機廢氣排放的措施

      (1)杜絕跑冒滴漏

      保證機泵閥門管道等設(shè)備性能,避免設(shè)備或機泵故障檢修時造成的無組織排放。制定嚴密的檢維修措施,在打開設(shè)備前排空溶劑,置換死角。另外,最近開展的泄漏檢測與修復(fù)(LDAR)檢測也對裝置進行了全面的診斷,全廠消除較大漏點60余處,對于減少排放和杜絕安全隱患有重要意義。

      (2)減少采樣過程中的無組織排放

      目前的采樣方式不可避免地會發(fā)生一些溶劑的揮發(fā)和無組織排放,要及時處理所排出的溶劑,另外可以考慮采用密閉式的采樣系統(tǒng)。

      3 末端治理

      通過上述一系列措施,將排放氣中的有機物減少了70%以上,立得公司與設(shè)計院聯(lián)合開發(fā)了尾氣處理系統(tǒng),針對立得公司尾氣排放的特點,制定了有針對性的治理方案。主要治理流程分為:壓縮冷凝處理(得到穩(wěn)定氣源)或風(fēng)機牽引、焚燒處理、余熱利用以及排放煙氣處理等。

      壓縮冷凝工藝主要通過降低尾氣溫度、增加壓力改變尾氣的相態(tài),將烴類氣體冷凝為液態(tài)。主要根據(jù)后續(xù)焚燒處理要求來調(diào)節(jié)冷凝溫度和壓縮壓力。

      焚燒處理技術(shù)利用高溫焚燒有機廢氣,通過調(diào)節(jié)助燃燃料來確保廢氣完全燃燒和維持爐內(nèi)的燃燒溫度,并按焚燒煙氣在爐膛內(nèi)的停留時間、容積熱負荷來確定爐膛容積,以保證廢氣中的有機物在爐內(nèi)完全分解為CO2,H2O等無害物質(zhì);要求工藝滿足催化劑行業(yè)尾氣排放間歇性、低流量、高質(zhì)量濃度同時夾雜粉塵的處理要求。

      焚燒后的氣體溫度較高,可以經(jīng)余熱利用鍋爐將其熱量回收利用,產(chǎn)生的一定量的水蒸氣可以為生產(chǎn)和煙氣消白所用。排放煙氣先經(jīng)過除酸、除塵設(shè)備處理后再送至煙囪進行排放。

      4 結(jié)語

      烴類排放到大氣中不僅浪費資源,還污染環(huán)境,因而首先要通過改進生產(chǎn)工藝減少烴類的外排量。事實證明,通過工藝改進增強回收、減少排放的空間很大。對于確實需要排放的含烴類廢氣,應(yīng)根據(jù)廢氣的特點選擇合適的回收方法,達到既回收利用烴類資源,又能使尾氣達標排放,這也是清潔生產(chǎn)的充分體現(xiàn)和要求。生產(chǎn)中,需要進行持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化,以適應(yīng)不斷變化的需求和更加嚴格的環(huán)保要求。

      參考文獻(略)

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