李濤 潘磊
山東泰山能源有限責任公司翟鎮(zhèn)煤礦 山東泰安 271004
采煤工作面直接底為厚1.70-1.85m的灰黑色粉砂巖;直接頂為厚度0.5-1.0m的泥灰?guī)r,基本頂為厚度10.43-10.67m的粉砂巖。根據《采煤工作面頂板分類標準》,直接頂屬2a類頂板,為中等穩(wěn)定頂板;基本頂屬Ⅰ類(壓力不明顯),頂板結構整體為“拱梁式”結構,無大厚度堅硬頂板,礦壓顯現不明顯。經觀測,工作面推進9m后直接頂垮落;工作面推進21m后出現初次來壓,周期來壓步距在9-12m之間[1]。
采煤工作面在軌道巷進行沿空留巷,留巷長度約780m,掘進時巷道進行了起底,靠巷道上部安設單軌吊梁,用以進料等。軌道順槽采用錨帶網支護,矩形斷面,凈高2.4m,凈寬4.0m,凈斷面9.6m2,回采期間主要作用為進料、進風、行人。為了更好的保證留巷效果,研究應用了沿空留巷深孔爆破切頂技術。
為保證留巷效果,確保留巷側老塘頂板充分冒落,采用超前預裂爆破施工,在現場選取5m、6m和8m三種眼深進行對比試驗,并分別選取鉛垂線向下20-25°,45-60°為打眼度進行對比分析。
將炸藥均勻充填至聚能管內,聚能管安裝專用配套固定塊,制作合格的爆破聚能管。
將聚能管裝填至爆破孔內,聚能管內不大于2米一發(fā)同段號電雷管,一次爆破5眼,封堵不小于2.7米的炮泥,依次起爆順序,確保預裂爆破裂縫一條線。
放炮后對爆破裂縫一條線檢查,對爆破效果進行檢查,對打眼、裝藥結構進行檢查。
在沿空留巷內對巖石冒落情況進行檢查,確定爆破后巖石是否按照預期爆破效果冒落,對爆破施工參數進行檢驗[2]。
炮眼深5米,鉛垂線向下20-25°:爆破后不再影響巷道支護,但放炮區(qū)域爆破孔變化不明顯,爆破眼進入留巷區(qū)域后,支架后方易出現懸頂;炮眼深5米,鉛垂線向下45-60°:爆破后不再影響巷道支護,但放炮區(qū)域爆破孔變化不明顯,爆破眼進入留巷區(qū)域后,支架后方易出現懸頂;炮眼深6米,鉛垂線向下20-25°:基本頂硬巖較薄時,爆破效果較為理想,基本頂硬巖較厚時,爆破效果仍不理想。
炮眼深6米,鉛垂線向下45-60°:爆破后放炮區(qū)域產生崩裂縫,但支架懸頂冒落不充分,懸頂冒落面積變大后,易造成動壓沖擊;炮眼深8米,鉛垂線向下20-25°:爆破后下部頂板巖層有小部分明細崩落,形成一個深0.2-0.5米的崩裂溝,頂板冒落不明顯,爆破效果較為理想;基本頂硬巖較薄時(厚1.5m左右),使用6m眼深雙炮頭預裂爆破效果較為理想。基本頂厚度超過2m時,使用8m眼深三炮頭預裂爆破,斷頂冒落范圍緊跟端頭支架,有效切斷采空區(qū)壓力傳遞路徑,可以較好保證留巷效果。
(1)炮眼深度:8.0m;
(2)鉆孔直徑:42mm;
(3)炮眼間距:0.5m±0.1m;
(4)炮眼角度:鉛垂線向下20-25°;
(5)聚能管裝藥密度:0.4kg/m;
(6)每根聚能藥卷長度:≤2m,使用1個雷管;
(7)水泡泥:0.4m;
(8)封泥長度:≥2.0m且不小于炮眼深度1/3。
依據工作面頂板巖性、預裂爆破用途及試驗效果,巖石冒落角度確定鉛垂線向下20-25°為打眼度,間距0.5m打設8m爆破深孔,確保留巷側頂板冒落效果。
(1)針對我礦采煤面直接頂、老頂巖性及錨索布置位置進行合理的預裂爆破角度設計,確定8m眼深、鉛錘20-25°打設,即保護超前錨索支護、留巷內錨索支護強度,又確保了采空區(qū)巖石冒落角度,為高標準留巷打下基礎。
(2)合理的炮眼間距布置,通過不同炮眼間距的優(yōu)化,從0.8m優(yōu)化至0.5m,確保了爆破裂縫的連續(xù)性,確保了爆破效果,實現了頂板“切得下”、“留的住”。
(3)高效爆破施工,通過裝填聚能藥卷,解決8m深孔爆破時煤礦許用水膠炸藥定炮難題,利用聚能管可以將藥卷裝入炮眼底,減少爆破裝填對生產的影響。
(4)炮眼封孔,使用木鍥+鐵制頂棍代替封孔器封孔,木鍥+鐵制頂棍封孔爆破效果好,相對于封孔器成本較低。
(1)通過超前預裂爆破,實現工作面后部采空區(qū)巖石按設計要求冒落,防止留巷側噴矸,為優(yōu)化留巷側巷幫支護打下了基礎,現采用一排鋼棚砌頂,減少了原壘設矸石砌頂,提高了留巷施工效率,實現了留巷對生產無影響。
(2)通過預裂爆破施工,有效切割留巷區(qū)域頂板巖梁面積,減少了錨索有效懸吊空間,減輕了留巷內支護壓力,為留巷支護參數優(yōu)化打下了基礎,現采用2顆單體配金屬鉸接頂梁有效支護留巷空間,并實現了拖后工作面200m壓力穩(wěn)定區(qū)域支護材料全回撤,降低了留巷成本。
(3)通過預裂爆破實現簡易高效留巷,為臨近采煤工作面節(jié)約一條順槽巷道,減少一條巷道掘進工程量,并能穩(wěn)定礦井生產接續(xù),礦井經營效益顯著[3]。