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    萃取精餾分離乙酸乙酯-乙醇的分析與優(yōu)化

    2019-12-02 08:43:54李朋廣高瑞昶劉欣然
    石油化工 2019年11期
    關(guān)鍵詞:塊板板數(shù)沸器

    李朋廣,高瑞昶,劉欣然

    (天津大學 化工學院,天津 300350)

    乙酸乙酯(EA)是一種重要且用途廣泛的精細化工產(chǎn)品,是工業(yè)上的重要溶劑,廣泛用于制備人造香精、清漆、涂料和人造纖維等[1]。采用乙酸乙醇酯化法生產(chǎn)EA,分離時會遇到乙醇和EA的共沸問題。常壓下EA沸點為77 ℃,乙醇沸點為78 ℃,二者共沸點為71.8 ℃,其中EA含量為

    69.6%(w)[1]。目前,可采用萃?。?]、滲透蒸發(fā)[3]、特殊精餾[4-5]等手段來得到高純的EA產(chǎn)品,其中,萃取精餾因具有產(chǎn)品純度高、處理效率高等優(yōu)點而備受關(guān)注。張劍鋒等[6]采用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和二甲基亞砜(DMSO)間歇萃取精餾分離了EA和乙醇。Zhang等[7]研究了以DMF為萃取劑來減壓間歇萃取精餾分離EA和乙醇。陳義洋等[8]采用追趕法模擬了以DMF為萃取劑時此二元共沸物的減壓間歇萃取精餾過程,并通過實驗驗證了所建數(shù)學模型的可行性。李群生等[9]研究了以離子液體為萃取劑的連續(xù)精餾過程。而研究以連續(xù)萃取精餾分離EA和乙醇的文獻很少。

    本工作通過對萃取劑的篩選,選擇了DMSO為萃取劑,通過Aspen Plus模擬軟件研究了EA和乙醇分離的連續(xù)萃取精餾過程及最佳條件,以期為工業(yè)應(yīng)用提供指導。

    1 萃取劑的篩選

    1.1 汽液平衡相圖分析

    萃取精餾分離EA和乙醇物系的常用萃取劑有DMF和DMSO等。通過Aspen Plus軟件進行模擬,選用NRTL模型,模擬的汽液平衡相圖見圖1。

    圖1 汽液平衡相圖Fig.1 Vapor-liquid equilibrium phase diagram.EA:ethyl acetate;DMF:N,N-dimethylformamide;DMSO:dimethyl sulfoxide;yEA:mass fraction of EA in the vapor phase;xEA:mass fraction of EA in liquid phase.

    圖1a為EA與乙醇的汽液平衡相圖,可以看到有一個共沸點,EA與乙醇的共沸組成和共沸溫度與文獻[6]中相同,說明了模擬結(jié)果的準確性。圖1b為溶劑比為1時分別加入DMF和DMSO的EA和乙醇汽液平衡相圖,可以看出加入萃取劑后共沸點消失,說明DMF和DMSO的加入可有效打破共沸;DMSO平衡線比DMF平衡線更偏離對角線,說明相對于DMF,DMSO的加入可使EA和乙醇物系的相對揮發(fā)度更大,即DMSO效果要好于DMF。因此,常規(guī)精餾無法分離的EA和乙醇,在加入萃取劑后可有效打破共沸,且DMSO效果更好,沸點更合適,溶解性極好,因此,選擇DMSO為萃取劑。

    1.2 剩余曲線分析

    采用Aspen Plus軟件繪制了EA-乙醇-DMSO在常壓下的剩余曲線,分析以DMSO為萃取劑的萃取精餾過程,見圖2。由圖2可知,不穩(wěn)定節(jié)點只有EA和乙醇的共沸點,且剩余曲線都由這一共沸點出發(fā)指向萃取劑DMSO處,沒有精餾邊界的存在,這意味著塔頂會得到EA,塔釜為乙醇和DMSO。因此,以DMSO為萃取劑的萃取精餾過程可行。

    圖2 EA-乙醇-DMSO物系的剩余曲線Fig.2 Residual graph of EA-ethanol-DMSO system.

    2 間歇萃取精餾實驗驗證和過程模擬

    2.1 間歇萃取精餾實驗驗證

    采用自制的實驗室小試填料精餾塔(理論板數(shù)約為25)進行驗證性實驗,驗證以DMSO為萃取劑分離EA和乙醇的可行性。實驗步驟為:1)將EA和乙醇(分析純,元立化工有限公司)配制成質(zhì)量比為7∶3的溶液,倒入塔釜,進行全回流操作,全回流時間為1 h;2)以15 mL/min的速率加入萃取劑DMSO,以回流比為3采出,每隔5 min測定塔頂采出組分;3)當塔頂EA純度(質(zhì)量分數(shù),下同)達到最大值并開始下降時停止實驗。實驗結(jié)果表明,塔頂EA純度最高可達0.914,說明DMSO可有效打破共沸,萃取精餾可行。

    2.2 間歇萃取精餾過程模擬

    采用Aspen Plus軟件Batch Modeler模塊對EA和乙醇的萃取精餾過程進行了模擬。模擬選定與間歇實驗相同條件,塔板數(shù)為25塊,回流比為3,使用盤管加熱,加熱介質(zhì)溫度設(shè)定為130 ℃。圖3a為不加萃取劑下的普通精餾過程。由圖3a可知,普通精餾下,塔頂EA純度最高為0.69,達到共沸物下標準組成,這與預(yù)期的結(jié)果相同。圖3b和圖3c分別為在第2塊塔板上加入DMF或DMSO萃取劑時,塔頂EA純度變化曲線。由圖3b和圖3c可知,在相同條件下,以DMSO為萃取劑時,塔頂可得到更高純度的EA,說明以DMSO為萃取劑的效果更好。

    圖3 塔頂EA純度變化Fig.3 Curves of EA mass fraction at the top of the distillation.

    3 連續(xù)萃取精餾過程的模擬

    3.1 連續(xù)萃取精餾模型的建立

    圖4為采用Aspen Plus軟件建立的EA和乙醇連續(xù)萃取精餾模擬流程。由圖4可知,將原料加入萃取精餾(T)塔精餾,塔頂產(chǎn)品(D1)為高純度EA,塔釜產(chǎn)品主要為乙醇和DMSO;塔釜物流(W1)進入溶劑回收(H)塔,由于乙醇和DMSO相對揮發(fā)度較大,H塔塔頂產(chǎn)品(D2)為純度較高的乙醇,塔釜可得到高純度的DMSO,塔釜物流(W2)再循環(huán)到T塔加以利用,由于過程中會在H和T兩塔塔頂損失少量DMSO,為了保持平衡,需要補充萃取劑。

    根據(jù)經(jīng)驗及實驗過程設(shè)置T,H塔的初始參數(shù)進行連續(xù)萃取精餾過程模擬。T塔:萃取劑進料量800 kg/h,塔板數(shù)30,餾出比0.7,質(zhì)量回流比3,原料進料板數(shù)20,萃取劑進料板數(shù)10;H塔:塔板數(shù)10,進料板數(shù)5,質(zhì)量回流比1。設(shè)定原料組成為30%(w)乙醇和70%(w)EA,進料量1 000 kg/h,20 ℃,0.1 MPa。在以上初始參數(shù)條件下,D1為93.4%(w)EA,D2為84.67%(w)乙醇,而經(jīng)過H塔精餾得到的W2中萃取劑DMSO含量高達99.99%(w),可循環(huán)利用。因此,連續(xù)萃取精餾過程可行。

    3.2 過程優(yōu)化

    為了得到更高純度的EA和乙醇,采用Aspen Plus軟件中靈敏度分析功能,對工藝流程的各指標進行優(yōu)化。固定T塔餾出比為0.7,考察其他指標;采取的策略為逐個因素優(yōu)化,每次確定其他因素不變,考察其中一個因素的變化對產(chǎn)品純度的影響。

    3.2.1 DMSO進料量的優(yōu)化

    在原料進料量一定的情況下,優(yōu)化DMSO的進料量,即考察溶劑比的影響。圖5為DMSO進料量對EA純度及再沸器熱負荷影響。由圖5可知,EA純度隨著DMSO加入量的增加而增加,但增加速度逐漸減緩,在DMSO加入量為1 600 kg/h時,EA純度可達0.99;同時看到再沸器熱負荷隨著DMSO加入量的增加也是不斷增加的,在DMSO加入量為700~1 000 kg/h時增加較緩慢,之后再沸器熱負荷迅速增加。綜合考慮EA純度及再沸器熱負荷增加產(chǎn)生的經(jīng)濟影響,確定DMSO進料量為1 600 kg/h。

    3.2.2 理論塔板數(shù)的優(yōu)化

    圖6為T塔理論塔板數(shù)對EA純度的影響。

    圖4 EA和乙醇連續(xù)萃取精餾模擬流程Fig.4 EA and ethanol continuous extraction distillation simulation process.T:extractive distillation column;H:solvent recovery column;F:feedstock;S:solvent;D1:top product of extractive distillation column;W1:extractive distillation column kettle products;D2:top product of solvent recovery column;W2:solvent recovery column kettle products.

    圖5 DMSO進料量對EA純度及再沸器熱負荷的影響Fig.5 Effect of DMSO feed on EA mass fraction and reboiler heat load.Conditions:raw material 30%(w) ethanol+70%(w) EA,feed amount 1 000 kg/h,20 ℃,0.1 MPa.

    圖6 T塔理論塔板數(shù)對EA純度的影響Fig.6 Effect of theoretical plate number on the extractive distillation column on EA mass fraction.Conditions:T column re fl ux ratio 3,raw material feed position 20th plate,solvent feed position 10th plate.

    由圖6可知,在理論塔板數(shù)為30塊時,EA純度達到了0.99,之后隨著塔板數(shù)增加,EA純度幾乎不再變化,同時考慮到塔板數(shù)增加會使造價增加,因此最終選擇T塔理論塔板數(shù)為30塊板。在以上確定的參數(shù)條件下模擬,通過H塔的乙醇初始含量僅為84.67%(w),最終可得到99.96%(w)的乙醇,H塔理論塔板數(shù)仍確定為10塊。

    3.2.3 質(zhì)量回流比的優(yōu)化

    圖7為T塔質(zhì)量回流比對EA純度及再沸器熱負荷的影響。

    圖7 T塔質(zhì)量回流比對EA純度及再沸器熱負荷的影響Fig.7 Effect of re fl ux ratio of T column on EA mass fraction and reboiler heat load.Conditions:T column theoretical plate number 30,raw material feed position 20th plate,solvent feed position 10th plate.

    由圖7可知,EA純度隨質(zhì)量回流比的增加呈先增加后減小趨勢,這是因為當質(zhì)量回流比過大時,回流的EA增加,而萃取劑進料量不變,在一定區(qū)域內(nèi)會造成溶劑比減小的現(xiàn)象,使EA純度減小。因此,選擇質(zhì)量回流比為0.9(峰值)較適宜。

    圖8為H塔質(zhì)量回流比對乙醇含量的影響。由圖8可知,乙醇含量與H塔質(zhì)量回流比呈正相關(guān)趨勢,在質(zhì)量回流比大于0.6后增加緩慢。因此,選擇質(zhì)量回流比為0.6較適宜。

    3.2.4 進料位置的優(yōu)化

    圖9為T塔原料進料位置及萃取劑進料位置對EA純度的影響。由圖9可知,EA純度隨原料進料板數(shù)和萃取劑進料板數(shù)的增加都呈先增大后減小趨勢,分別在塔板位置為21和5時達到最大。因此,確定原料進料位置為第21塊板,萃取劑進料位置為第5塊板,此時塔頂EA純度高達0.999 3。

    圖8 H塔質(zhì)量回流比對乙醇含量的影響Fig.8 Effect of re fl ux ratio of H column on ethanol concentration.Conditions:H column theoretical plate number 10,raw material feed position 5th plate.

    圖9 T塔原料進料位置(a)和萃取劑進料位置(b)對EA純度的影響Fig.9 Effect of the feedstock position(a) and the solvent position(b) on EA mass fraction in T column.Conditions:T column theoretical plate number 30,re fl ux ratio 0.9.

    圖10為H塔原料進料位置對乙醇含量的影響。由圖10可知,曲線上乙醇含量存在著一個峰值,此時原料進料板數(shù)為5。因此,選擇原料進料位置為第5塊塔板較適宜。

    圖10 H塔原料進料位置對乙醇含量的影響Fig.10 Effect of feedstock position on ethanol mass fraction in H column.Conditions:H column theoretical plate number 10,re fl ux ratio 0.6.

    3.3 優(yōu)化結(jié)果

    綜上所述,確定在參數(shù)優(yōu)化次序下的最優(yōu)操作參數(shù)。T塔:萃取劑進料量1 600 kg/h,塔板數(shù)30,餾出比0.7,質(zhì)量回流比0.9,原料進料位置第21塊板,萃取劑進料位置第5塊板;H塔:塔板數(shù)10,進料位置第5塊板,質(zhì)量回流比0.6。優(yōu)化后的結(jié)果見表1。

    表1 優(yōu)化后的結(jié)果Table 1 Optimized results

    4 結(jié)論

    1)通過萃取劑篩選和剩余曲線分析,初步確定了DMSO為最適宜萃取精餾的萃取劑,再通過間歇萃取精餾實驗,驗證了以DMSO為萃取劑進行EA和乙醇物系的萃取精餾是可行的。

    2)通過連續(xù)精餾過程的模擬找到了最佳的操作條件為:原料組成為30%(w)乙醇、70%(w)EA,進料量為1 000 kg/h,DMSO進料量為1 600 kg/h,T塔塔板數(shù)為30,質(zhì)量回流比為0.9,原料進料位置為第21塊板,萃取劑進料位置為第5塊板,H塔塔板數(shù)為10,質(zhì)量回流比為0.6,進料位置為第5塊板??傻玫紼A純度為0.999 3和乙醇含量為99.82%(w)的產(chǎn)品,且萃取劑DMSO可循環(huán)使用,為實驗和工業(yè)上提供一定指導。

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