謝建安
摘 要:大模數(shù)齒數(shù)少的齒輪,剃齒時(shí)由于重合度低,剃齒單嚙區(qū)和雙嚙區(qū)的存在,容易產(chǎn)生中凹等惡劣齒形,本文介紹了如何通過剃齒刀修形、加工余量、剃齒嚙合點(diǎn)、滾插齒齒形的工藝控制,解決各類剃齒中凹等惡劣齒形問題,降低總成噪音。
關(guān)鍵詞:大模數(shù),少齒數(shù),齒形,中凹,控制,噪音
第一部分、剃齒齒形中凹產(chǎn)生的原理及影響
1.問題背景
在汽車和工程機(jī)械變速器中,由于傳動(dòng)速比和扭矩的需要,常會(huì)遇見大模數(shù)、齒數(shù)少的齒輪,甚至為直齒齒輪,此類齒輪由于重合度低,滾齒和剃齒過程切削壓力常會(huì)發(fā)生變化,特別是剃齒過程剃削壓力的變化,剃齒刀修形不易掌握,導(dǎo)致滾、剃加工時(shí)易產(chǎn)生中凹等惡劣齒形(見圖2 某變速器中間軸剃齒中凹齒形),為公認(rèn)的難剃齒齒輪。
2.剃齒齒形中凹產(chǎn)生的原因及影響
剃齒時(shí),齒頂和齒根處同時(shí)有兩個(gè)齒被剃削,而分度圓附近節(jié)圓處,只有一個(gè)齒在剃削。由于剃齒刀與齒輪齒頂和齒根區(qū)域有兩處接觸(A、C),與齒輪中部區(qū)域只有一處接觸(B),因此,齒輪中部區(qū)域的剃削壓力大于齒頂和齒根區(qū)域,中部剃去的余量較大,因此,在此區(qū)域產(chǎn)生中凹齒形。中凹齒形產(chǎn)生的原理如圖1所示。
對于汽車和工程機(jī)械變速器而言,汽車變速器的低速檔齒輪,工程機(jī)械變速器齒輪,有較多的大模數(shù)、齒數(shù)少、直齒齒輪,由于重合度低,嚙合系數(shù)小,由于前述原因,按常規(guī)工藝制造齒輪,產(chǎn)生中凹齒形較為常見,齒形誤差可達(dá)到1μm~3μm,嚴(yán)重時(shí)可達(dá)3μm~5μm,導(dǎo)致齒輪強(qiáng)度降低,總成噪音升高,見圖3某變速器中間軸中凹齒形和總成噪音。為解決中凹齒形問題,為使產(chǎn)品不中凹的過分修形(難以控制:數(shù)值不對應(yīng),無規(guī)律,如S形、頂塌和過大的鼓形量4.5μm~5μm),又會(huì)降低重合度,導(dǎo)致噪音較高或異響,見圖4某型號(hào)產(chǎn)品剃鼓形齒和總成噪音。
3.為解決中凹齒形,導(dǎo)致重合度降低,導(dǎo)致噪音較高或異響的試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
圖4是某變速器中間軸倒檔剃齒齒形:嚴(yán)重中凹或S形;齒形精度誤差Fα4.5μm~6μm,總成倒檔噪音超標(biāo),均值92.7dB,倒檔噪音統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下圖5所示。
低重合度造成噪音較高或異響的試驗(yàn):圖4所示的倒檔齒齒形,導(dǎo)致總成異響,拆下倒檔齒輪副,檢測齒輪精度,發(fā)現(xiàn)除齒形誤差外,其余精度都在GB/T10095.1-2008 6級精度以內(nèi),僅更換齒形如圖6所示倒檔齒:總成異響基本消除,倒檔噪音達(dá)標(biāo),用于更換的齒輪,除齒形誤差外,倒檔齒初始各項(xiàng)精度與異響總成倒檔齒各項(xiàng)精度相近,該倒檔齒經(jīng)1萬公里的道路試驗(yàn),齒形發(fā)生了變化,已基本沒有鼓形,齒形接近理想漸開線,提高了重合度,裝上總成后,異響基本消失,總成噪音降低。
1.剃齒刀修形
剃齒刀修形不合理是造成齒形中凹的因素之一。對于此類問題,在消除中凹的情況下,剃齒刀適當(dāng)反修形,尋找修形形狀,修形位置,保持齒形不中凹,為保證齒輪嚙合時(shí),有適量的潤滑油,產(chǎn)生潤滑效果,剃齒時(shí),通常要求產(chǎn)品齒形有適當(dāng)?shù)墓男瘟?。剃齒刀修形應(yīng)注意,剃齒刀反修形量不宜過大,否則,齒形產(chǎn)生較大的鼓形量,會(huì)破壞重合度,導(dǎo)致總成噪音升高,甚至產(chǎn)生圖4所示的齒形導(dǎo)致的異響(見圖5)。圖7所示為齒輪測量中心P40計(jì)量的剃齒刀齒形,圖8所示為該刀所剃產(chǎn)品齒形,可以看出,消除了前述的齒形中凹等問題,齒形完全合格。
2.剃齒余量
剃齒余量不合理也是造成齒形中凹的因素之一。通過研究直齒和少數(shù)齒剃齒余量(滾齒M值)對剃齒齒形精度的影響發(fā)現(xiàn),在同樣的剃齒刀修形的情況下,調(diào)整剃齒余量(滾齒M值),剃齒齒形會(huì)有變化。解決此類問題的方法是:通過試驗(yàn),給出合適的滾齒M值,解決剃齒余量對剃削壓力變化導(dǎo)致的齒形不能穩(wěn)定合格問題。圖9~圖10所示為同樣修形的剃齒刀,調(diào)整剃齒余量后的剃齒齒形變化。某型號(hào)產(chǎn)品余量調(diào)整情況:滾齒M值由59.85±0.03調(diào)整至59.77±0.03。圖9為剃齒余量調(diào)整前的齒形,圖10為剃齒余量調(diào)整后的齒形:齒形完全合格。
3.剃齒切削嚙合起止點(diǎn)
剃齒切削嚙合起止點(diǎn)造成齒形問題的因素之一。研究此類問題對剃齒齒形精度的影響,是通過測量剃齒刀的外徑和齒厚,磨剃齒刀外徑或重新刃磨剃齒刀,改變剃齒刀修形位置,解決由于剃齒嚙合起止點(diǎn)造成的剃削壓力變化,導(dǎo)致的齒形不能穩(wěn)定合格,而達(dá)到齒形合格的。圖11、圖12所示,某型產(chǎn)品調(diào)整剃齒嚙合起止點(diǎn)前后的剃齒齒形變化。圖11是其它因素不變的情況下,齒形雖然不是很穩(wěn)定,但較好的齒形,通過重新調(diào)整剃齒嚙合起止點(diǎn),得到如圖12所示穩(wěn)定合格的齒形。
4.滾齒和插齒初始齒形
滾、插齒初始齒形也是造成齒形問題的因素之一。由于滾齒和插齒齒形只是工藝過程的初始齒形,產(chǎn)品齒形要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),一般都要通過后續(xù)加工來實(shí)現(xiàn),通過研究此類問題發(fā)現(xiàn):初始齒形相對較好,為獲得穩(wěn)定合格齒形的其它調(diào)整就相對容易。滾插齒初始齒形的控制,更主要的是控制齒形傾斜斜率的游離程度,一般情況下,游離越小,剃齒效果越好。
5.解決剃齒齒形中凹等問題的措施效果
對于不同因素導(dǎo)致的剃削壓力變化,最終導(dǎo)致齒形變化(不合格),通過試驗(yàn)證實(shí),依照前述相應(yīng)的措施,都能獲得穩(wěn)定合格的齒形。除齒形合格外,還獲得以下效果:由于剃齒成本較磨齒和珩齒等工序成本低很多,因此,在需要較高精度齒形和較低噪音的變速器總成場合,此類研究成果的應(yīng)用可顯著降低成本。
參考文獻(xiàn):
[1]王先逵.《機(jī)械制造工藝學(xué)》下冊,精密制造.第1版,北京清華大學(xué)出版社,1989年,P39~P40.