張杰
【摘 ?要】對(duì)某電站超臨界鍋爐T91鋼高溫過(guò)熱器爆管進(jìn)行試驗(yàn)分析,通過(guò)爆口宏觀形貌分析、化學(xué)成分分析、顯微組織觀察、力學(xué)性能試驗(yàn),認(rèn)為T(mén)91鋼高溫過(guò)熱器早期失效的原因是管子內(nèi)存在異物堵塞,管子長(zhǎng)期過(guò)熱后加速老化,性能下降,最終導(dǎo)致爆管,分析堵塞原因并提出了相應(yīng)對(duì)策。
【關(guān)鍵詞】超臨界鍋爐;T91鋼;高溫過(guò)熱器;爆管;堵塞;長(zhǎng)時(shí)過(guò)熱;
引言
過(guò)熱器是電站鍋爐受熱面的重要組成部分,工作壓力、溫度均最高,是受熱面中工作條件最為惡劣的部件。由于壓力等級(jí)的提高,超超臨界機(jī)組的承壓部件在結(jié)構(gòu)上發(fā)生了很大的變化,尤其是鍋爐受熱面管徑急劇變小,使異物很容易在內(nèi)徑較小的水冷壁、過(guò)熱器區(qū)域堵塞而造成爆管,特別是雙U布置的過(guò)熱器,異物更不易被蒸汽帶走,造成流通面積減少,導(dǎo)致部分管子因冷卻不足而發(fā)生爆管。
1爆管情況
某電站超臨界機(jī)組鍋爐運(yùn)行中分散控制系統(tǒng)(DCS)發(fā)出鍋爐四管泄漏報(bào)警,就地檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐水平煙道上部標(biāo)高71m處有明顯泄漏聲,初步判斷為末級(jí)過(guò)熱器泄漏,隨即申請(qǐng)停機(jī)。停機(jī)冷卻后進(jìn)入爐內(nèi)檢查,發(fā)現(xiàn)初始泄漏點(diǎn)為末級(jí)過(guò)熱器出口段右數(shù)第10屏前數(shù)第11根管,泄漏點(diǎn)距離下彎頭9.0m,距離頂棚2.8m,泄漏的蒸汽將附近12根管吹損泄漏。
該鍋爐為SG-2080/25.4-M969型變壓運(yùn)行直流爐,四角切向燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置、全鋼構(gòu)架∏形結(jié)構(gòu);額定蒸發(fā)量為2080t/h,過(guò)熱器出口壓力為25.40MPa,再熱器出口壓力為4.41MPa,過(guò)熱器出口溫度為571℃,再熱器出口溫度為569℃。至此次停機(jī),累計(jì)運(yùn)行僅12079h。
末級(jí)過(guò)熱器橫向布置82屏,分前后兩片,逆流布置;橫向節(jié)距為224.0mm,縱向節(jié)距為76.2mm;每片13根管。初始泄漏管子規(guī)格為38.1mm×8mm,材質(zhì)為SA213-T91。
2試驗(yàn)分析
2.1爆口宏觀檢查
對(duì)末級(jí)過(guò)熱器出口段右數(shù)第10屏前數(shù)第11根管初始爆口進(jìn)行宏觀檢查:爆口處管徑明顯脹粗,最大為41.6mm;爆口狹小,長(zhǎng)50mm,寬5mm,未完全張開(kāi),呈紡錘狀;爆口部位管壁無(wú)明顯減薄,爆口周?chē)休^多縱向樹(shù)皮狀裂紋;爆口位于迎火側(cè)。從爆口的宏觀情況看,該爆管具有長(zhǎng)時(shí)過(guò)熱的特征。
在進(jìn)一步的檢查中發(fā)現(xiàn),沿管子向上500mm處還存在一個(gè)明顯的脹粗部位,最大脹粗為41.2mm,表面也存在明顯的縱向樹(shù)皮狀裂紋。
對(duì)該屏管組前一根管子進(jìn)行宏觀檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,表面光滑,無(wú)明顯脹粗。
2.2化學(xué)成分分析
使用3460直讀光譜儀對(duì)管材進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果符合ASMESA-213—2010《鍋爐、過(guò)熱器和換熱器用無(wú)縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子》的要求。
2.3金相組織分析
使用OLYMPUS-GX71金相顯微鏡對(duì)爆管進(jìn)行金相分析,侵蝕劑為鹽酸FeCl3水溶液,分析結(jié)果如圖3~圖5所示。試樣10-11-1金相組織為回火馬氏體,組織嚴(yán)重老化,馬氏體位相完全消失,碳化物在晶界析出、聚集長(zhǎng)大,形成鏈狀,管內(nèi)壁氧化皮厚0.39mm;試樣10-11-2金相組織為回火馬氏體,組織嚴(yán)重老化,馬氏體位相隱約可見(jiàn),碳化物在晶界析出、聚集長(zhǎng)大,管內(nèi)壁氧化皮厚0.32mm;試樣10-10金相組織也為回火馬氏體,組織老化程度較輕,管內(nèi)壁氧化皮厚0.15mm。
2.4力學(xué)性能檢驗(yàn)
使用CMT5205電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)對(duì)管材進(jìn)行拉伸試驗(yàn),試樣10-11-1和10-11-2的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度均低于ASMESA-213—2010《鍋爐、過(guò)熱器和換熱器用無(wú)縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子》的要求,其他結(jié)果也符合該標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.5微觀分析
對(duì)爆管、相鄰管內(nèi)壁(蒸汽側(cè))氧化層的微觀形貌進(jìn)行分析,并測(cè)量?jī)?nèi)壁氧化層厚度??梢?jiàn)相鄰管內(nèi)壁蒸汽側(cè)氧化層為典型的多層結(jié)構(gòu),爆管、相鄰管的氧化層厚度分別為0.48mm和0.40mm。
使用EDAXDX-4型X射線能量分散譜儀對(duì)爆管的內(nèi)、外壁氧化層和下彎頭處管內(nèi)沉積物進(jìn)行相結(jié)構(gòu)分析。結(jié)果表明:(1)爆管內(nèi)壁氧化層為鐵、鉻、鉬的氧化物,但并不是均勻的,分層結(jié)構(gòu)中合金元素鉻、鉬有明顯的梯度變化,外層的均勻?qū)雍褪杷蓪觿t均為單一鐵的氧化物;(2)彎頭內(nèi)的沉積物形貌為黑灰色均勻薄片,其相結(jié)構(gòu)中FeFe2O4(FeFe2O4為Fe2+和Fe3+氧化物的混合體)占54.2%,F(xiàn)e2O3占45.8%,是爆管內(nèi)壁鐵的氧化物脫落沉積形成的。
3爆管原因
末級(jí)過(guò)熱器出口段右數(shù)第10屏前數(shù)第11根為最初泄漏點(diǎn),泄漏點(diǎn)距離下彎頭9.0m,距離頂棚2.8m,該位置是過(guò)熱器運(yùn)行工況最為惡劣的位置。
宏觀檢查顯示,爆口狹小、窄長(zhǎng),管壁無(wú)明顯減薄,管徑發(fā)生明顯的脹粗,爆口位于迎火側(cè),爆口周?chē)嬖谠S多縱向樹(shù)皮狀裂紋,存在明顯的長(zhǎng)時(shí)過(guò)熱爆管的宏觀特征。
爆口附近及沿管子向上800mm處金相組織嚴(yán)重老化,碳化物在晶界析出、聚集、長(zhǎng)大,管內(nèi)壁氧化皮明顯增厚,最厚達(dá)0.39mm,爆口附近金相組織比遠(yuǎn)離爆口的10-11-2老化更為嚴(yán)重,馬氏體位相完全消失,碳化物在晶界形成鏈狀。爆口附近及沿管子向上800mm處,管子的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度明顯下降,已低于ASMESA-213—2010《鍋爐、過(guò)熱器和換熱器用無(wú)縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子》的要求,說(shuō)明組織和力學(xué)性能?chē)?yán)重劣化。
管子的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求。爆口附近試樣10-10的外觀、金相組織、力學(xué)性能良好,均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,組織老化較輕,說(shuō)明不是爐膛燃燒超溫引起的過(guò)熱。
綜上所述,此次爆管泄漏的主要原因是長(zhǎng)時(shí)過(guò)熱,并且整段管子均存在過(guò)熱,組織老化,性能下降。分析認(rèn)為,末級(jí)過(guò)熱器出口段右數(shù)第10屏前數(shù)第11根管內(nèi)部由于某些原因?qū)е缕魍娣e減小,介質(zhì)流量減小,從而影響了傳熱效果,管子長(zhǎng)時(shí)間處于超溫運(yùn)行狀態(tài),加速了氧化皮的生成,進(jìn)一步影響傳熱,形成惡性循環(huán),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,引起材料蠕變損傷,導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)過(guò)熱爆管。
4結(jié)論及建議
T91高溫過(guò)熱器發(fā)生長(zhǎng)時(shí)過(guò)熱爆管,期間未進(jìn)行檢修換管,下部彎頭檢查發(fā)現(xiàn)氧化皮數(shù)量不多,說(shuō)明異物堵塞發(fā)生在制造或安裝階段。由于過(guò)熱器管子較長(zhǎng),管徑較小,異物未將管子堵死,對(duì)于異物的查找存在困難。鑒于搶修時(shí)間較短,對(duì)該管子進(jìn)行解列,待到檢修時(shí)更換整根管子。此次事故給我們以下警示。
4.1制造階段應(yīng)注重主聯(lián)箱內(nèi)部清潔度的檢查,封堵前應(yīng)仔細(xì)檢查和清理聯(lián)箱內(nèi)部,徹底清除“草帽圈”鐵絲、棉紗、工具等雜物,特別是塊狀金屬;加強(qiáng)對(duì)受熱面管焊接質(zhì)量的檢查,防止產(chǎn)生焊瘤等超標(biāo)缺陷,避免因焊口局部通徑過(guò)小而造成異物堵塞。
4.2安裝階段應(yīng)采取措施防止異物落入聯(lián)箱和管子,嚴(yán)格進(jìn)行通球檢查,加強(qiáng)成品保護(hù)意識(shí)。
4.3嚴(yán)格控制機(jī)組的蒸汽吹管工藝。超臨界鍋爐吹管宜采取穩(wěn)壓與降壓吹管相結(jié)合的方式,以提高吹管效果;吹管后應(yīng)對(duì)各鍋爐各集箱和受熱面進(jìn)行全面檢查,將未吹出系統(tǒng)的雜物進(jìn)行徹底清理,保證系統(tǒng)內(nèi)部清潔。
4.4適當(dāng)增加過(guò)熱器和再熱器的壁溫測(cè)點(diǎn),掌握管屏的溫度分布,為運(yùn)行控制提供依據(jù)。
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(作者單位:華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠)