摘 要 某VM發(fā)動機搭載海獅車型,在TTO、PP階段車輛中,由于發(fā)動機導(dǎo)向軸承設(shè)計不合理,導(dǎo)致導(dǎo)向軸承發(fā)生卡滯、脫落故障。我們經(jīng)過檢測、CAE分析及現(xiàn)場調(diào)查等,確認了導(dǎo)向軸承發(fā)生卡滯脫落失效是因?qū)蜉S承設(shè)計選型不合理導(dǎo)致。通過實驗驗證方法,確認了優(yōu)化發(fā)動機飛輪合件、變速箱一軸,此方案可以解決導(dǎo)向軸承卡滯脫落失效故障。
關(guān)鍵詞 MT變速箱;軸承;調(diào)查過程&結(jié)果;對策制定
前言
軸承是機械設(shè)備中一種重要零件,是在運動副中與兩構(gòu)件接觸并為產(chǎn)生相對運動的活動聯(lián)接。其主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體,降低其運動過程中的摩擦系數(shù),并保證其運動精度。軸承按運動元件摩擦性質(zhì)的不同,可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。滾動軸承按滾動體的形狀,可分為球軸承和滾子軸承兩大類。
目前多數(shù)汽車廠采用的滾動軸承做導(dǎo)向軸承,使MT變速器一軸與發(fā)動機飛輪合件完成活動聯(lián)接。導(dǎo)向軸承在發(fā)動機與MT變速器連接機構(gòu)中扮演著重要角色,如果導(dǎo)向軸承出現(xiàn)卡滯脫落失效,車輛換檔費力或無法變換檔位,這是車輛致命缺陷。針對海獅VM導(dǎo)向軸承出現(xiàn)失效故障,我們進行了現(xiàn)場調(diào)查與機理分析,提出了整改措施,已很好地解決了發(fā)動機導(dǎo)向軸承卡滯脫落失效故障。
1問題描述
某公司在開發(fā)海獅VM發(fā)動機時,為降低成本,將KD件雙質(zhì)量飛輪設(shè)計為單質(zhì)量飛輪,設(shè)計開發(fā)借鑒KD件結(jié)構(gòu),將海獅VM發(fā)動機導(dǎo)向軸承選型為NK19/20滾針軸承,但在海獅汽車PP生產(chǎn)階段時,發(fā)動機導(dǎo)向軸承出現(xiàn)了卡滯脫落現(xiàn)象,失效主要故障見標識區(qū)圖1~2。
2調(diào)查過程&結(jié)果
2.1 故障統(tǒng)計與整改目標
某汽車廠在TTO、1PP、2PP階段,共生產(chǎn)了50臺海獅汽車,但在售后0公里出現(xiàn)10起導(dǎo)向軸承卡滯脫落現(xiàn)象,故障率高達1/5。
顧客抱怨極大,列入專項整改,設(shè)立目標值:整改后售后0公里故障率≤0.1‰。
2.2 緊急與臨時措施
立即更換故障機上的導(dǎo)向軸承;100%排查確認整車廠與發(fā)動機廠的庫存發(fā)動機飛輪上的導(dǎo)向軸承狀態(tài);對外購導(dǎo)向軸承、飛輪合件供應(yīng)商進行專項審核,發(fā)動機終檢100%點檢發(fā)動機導(dǎo)向軸承。
2.3 故障原因調(diào)查
2.3.1 導(dǎo)向軸承問題
經(jīng)檢測故障件及抽查庫存件,確認導(dǎo)向軸承內(nèi)外徑、高度、跳動均符合要求。
經(jīng)檢測導(dǎo)向軸承滾針有松動,軸承保持架端面無倒角。
滾針松動及保持架端面無倒角,可致使導(dǎo)向軸承卡滯脫落失效。
2.3.2 飛輪合件軸承孔問題
經(jīng)對故障件和庫存件檢測,軸承孔內(nèi)徑和垂直度符合圖紙要求。
軸承孔與導(dǎo)向軸承的裝配關(guān)系是過度配合(符合設(shè)計要求)。
2.3.3 裝配工藝問題
2.3.3.1 發(fā)動機裝配工藝不合理
導(dǎo)向軸承裝配工藝要求使用專用工裝將導(dǎo)向軸承壓裝在飛輪軸承孔內(nèi),確認導(dǎo)向軸承裝配正常后,再涂HP-2潤滑脂;發(fā)動機測試工序使用專用臺架進行測試,為了不流出不良品,在終檢工序100%點檢確認飛輪導(dǎo)向軸承。經(jīng)調(diào)查,作業(yè)順序書與作業(yè)基準書一致,未發(fā)現(xiàn)作業(yè)異常現(xiàn)象,確認排除發(fā)動機裝配工藝不合理導(dǎo)致故障。
2.3.3.2 整車發(fā)變連接工藝不合理
在整車廠發(fā)變連接工序中,每臺需要調(diào)整變速箱1~3次才能完成一軸插入導(dǎo)向軸承孔內(nèi),完成發(fā)動機與變速箱連接的關(guān)鍵工步。調(diào)查確認整車廠的連接工藝極易損壞NK19/20滾針軸承。因費用問題,整車廠不同意改造發(fā)變連接裝備,故需要對導(dǎo)向軸承與一軸等進行優(yōu)化來解決故障。
2.3.4 設(shè)計匹配問題
2.3.4.1 一軸與導(dǎo)向軸承配合問題
校核海獅車變速箱一軸各長度尺寸、一軸
外徑與導(dǎo)向軸承內(nèi)孔配合屬于間隙配合,長度
尺寸與公差配合符合設(shè)計要求。
2.3.4.2 NK19/20軸承選型額定載荷不足
發(fā)動機導(dǎo)向軸承不但要承載變速箱一軸傳遞的徑向載荷,還需承受連接工序一軸的軸向擠壓力。
經(jīng)過查找國家標準GB/T5801-2006,校核計算NK19/20軸承徑向額定動載荷Cr,為14000kN,滿足柴油發(fā)動機徑向載荷要求。因NK19/20不能承受軸向載荷,不滿足整車發(fā)變連接要求,是產(chǎn)生故障的主要原因。
3對策制定
通過調(diào)查與分析,因NK19/20軸承不能承受軸向載荷,不適合整車廠裝配,是導(dǎo)致的導(dǎo)向軸承卡滯脫落的主要原因。因發(fā)動機廠無法控制整車廠裝配策略,經(jīng)過雙方技術(shù)質(zhì)量對接,確認從設(shè)計上進行優(yōu)化,發(fā)動機廠重新選型優(yōu)化導(dǎo)向軸承(參考GB/T276-1994標準),整車廠優(yōu)化變速箱一軸。優(yōu)化方案如下:
導(dǎo)向軸承型號 NK19/20 承受徑向載荷大,不能承受軸向載荷,需加注潤滑脂。 6004-2Z 主要承受徑向載荷,也可承受軸向載荷,無需加注潤滑脂。
變速箱 一軸外徑 φ19 φ20
4驗證結(jié)論
實施上述方案后,改善了整車廠發(fā)變連接困難問題,發(fā)變連接效率至少提高二倍以上,減少了售后費用和降低了生產(chǎn)成本。從整車廠SOP后1200臺的汽車生產(chǎn)過程和售后3IMS的質(zhì)量數(shù)據(jù)來看,未收到發(fā)動機導(dǎo)向軸承卡滯脫落故障,可以確認售后0公里故障率低于0.1‰,整改達到了預(yù)期目標。
參考文獻
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作者簡介
鄒偉仁,主要從事發(fā)動機售后故障分析與故障處理。