趙玥,冉廣軍
(陜西法士特齒輪有限公司汽車傳動工程研究院,陜西 西安 710119)
隨著國家對新能源汽車的不斷支持,越來越多的主機廠對匹配新能源動力系統(tǒng)產(chǎn)品進行了廣泛的開發(fā)。為在新能源的廣闊市場中分得一杯羹,各變速器廠家也不斷推出了與之匹配的多款新型變速器。但由于現(xiàn)有變速器多與普通內(nèi)燃機進行匹配,配有離合器及分離裝置,而純電動動力系統(tǒng)所匹配的變速器不需要離合器及分離裝置,故需重新開發(fā)連接裝置以實現(xiàn)變速器總成與電機的連接。
2014 年年初,重卡八檔變速器主箱中間軸斷裂問題在全國各地發(fā)生,已在福建及遼寧出現(xiàn)多起因主箱中間軸斷裂故障更換總成的重大問題。均為主箱中間軸二檔齒軸肩部位齊根斷裂。且箱號極為接近,疑為批量問題。故從多方面分析造成此現(xiàn)象的原因,制定解決問題的方案和措施。
(1)用主、副箱組設(shè)計,主箱手操作4(小小八檔)個檔位,副箱氣操縱2 個檔位。
(2)采用雙中間軸傳動,中間軸相對主軸對角線分布,功率分流,主軸和主軸齒輪浮動。
(3)軸向尺寸短,重量輕,承載能力大,使用可靠,維護方便。
研究后首先發(fā)現(xiàn),八檔變速器斷軸問題均為主箱中間軸二檔齒軸肩部位齊根斷裂。且箱號極為接近,疑為批量問題,隨后檢測同批次的中間軸舊件,分析其材料、加工過程和熱處理等環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致此現(xiàn)象的原因,歸結(jié)如下:
通過對該批次八檔變速器主箱中間軸分析,發(fā)現(xiàn)在前期生產(chǎn)中存在包括軸類零件的問題如下:
(1)軸類校直工藝不詳細、不規(guī)范:對壓點、支撐點、壓力和機床參數(shù)的設(shè)定未細化;校直跳動要求過嚴。
(2)熱處理變形不穩(wěn)定:工藝參數(shù)及零件掛裝方式需優(yōu)化;返修零件會造成異常變形。
(3)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計及熱處理技術(shù)要求需優(yōu)化:卡簧槽處和應(yīng)力集中點容易斷裂;心部硬度過高,零件易壓斷或校不直。
(4)校直設(shè)備保養(yǎng)及維修不到位:國產(chǎn)校直機頂尖、壓頭磨損,影響測量準確性;個別設(shè)備壓力表不能正常顯示。
(5)校直操作人員技能需提高:部分人員不能正常、熟練的調(diào)整機床程序。
(6)現(xiàn)有國產(chǎn)校直機噸位不能完全滿足產(chǎn)品的加工要求:加工副箱主軸的最大加載能力80T 不夠,需100T。
針對以上分析,采取了以下措施:
(1)中間軸去掉兩處卡環(huán)槽,如下圖所示:
圖8 設(shè)計更改前
圖9 設(shè)計更改后
如圖所示,去掉卡環(huán)槽的作用在于:取消軸體上的2 個卡環(huán)槽,縮短加工時間和簡化加工步驟的同時,可以分散應(yīng)力作用,減小加工過程對軸類零部件較直的影響。
(2)心部硬度
心部硬度較高時零件易校斷、校不直:設(shè)計將副箱主軸零件心部硬度更改為30-40HRC,經(jīng)過靜扭實驗,主軸心部硬度辦理偏離到28-40HRC,近段時間,校直比較穩(wěn)定。
針對以上零件的校直規(guī)范:明確校直壓點、支撐點、測量點位置。
(1)優(yōu)化機床壓力、位移量、增量等機床參數(shù)并固化。
(2)調(diào)整校直后跳動合格量要求:在滿足熱后磨削余量和產(chǎn)品最終齒部跳動要求前提下,適當放寬校直要求,保證節(jié)拍。
軸類校直后外圓、齒部大齒圈和小齒圈的初始跳動量都集中在0.04-0.06 的范圍內(nèi),以0.04 次數(shù)最多,說明實施調(diào)整之后,初始跳動量穩(wěn)定,且符合要求,達到較直要求。
(3)熱處理
1)為減小零件變形,改變熱處理備料方式;
中間軸以前選擇豎直沉底備料方式,其缺陷在于:零件容易在料盤推動過程中發(fā)生傾斜,造成工件在淬火冷卻時的不對稱性,從而影響變形。 在不改變工裝夾具的情況下,充分利用現(xiàn)有的工裝,采用豎直半懸空的備料方式。
2)降低淬火溫度
為了減小副箱中間軸的變形,熱處理在保證金相組織要求的前提下,適當降低了淬火溫度,減少了熱應(yīng)力的影響。
3)返修件的通報
規(guī)范熱處理返修流程,對返修零件的熱處理工藝參數(shù)、裝爐情況、熱后剖檢情況等相應(yīng)信息詳細記錄并保存。
4)校直機的維護、保養(yǎng)
車間檢查機床易損件,將已磨損的頂尖,壓頭進行更換,保證機床測量數(shù)據(jù)和偏擺儀一致。
5)校直人員技能培訓(xùn)
廠家技術(shù)人員對車間相關(guān)操作人員和技術(shù)員進行培訓(xùn),工研所工程師對現(xiàn)場工人進行內(nèi)部培訓(xùn)。
6)校不直零件處理
為減少損失,采取熱校,在生產(chǎn)間隙集中處理。
通過以上措施的陸續(xù)執(zhí)行,對該時期生產(chǎn)的零件校直情況進行匯總,情況如下:
(1)校斷問題有了明顯改善。同年6 月16 至20 日車間共加工了零件1147 件,全部合格,初始跳動量最大為0.4,沒有斷裂現(xiàn)象。
(2)副箱中間軸校斷零件由之前的每天加工500 件最多斷裂12 根,降低到從同年60 月4 日至6 月17 日加工零件3196 件共斷裂13 根。
(3)副箱主軸熱處理比較穩(wěn)定,且零件心部硬度為34HRC 左右,根據(jù)加工記錄,同年6 月4 日至6 月17 日加工的所有零件大約共11500 件,有157 件沒有校直合格,校直比較穩(wěn)定。
本文針對八檔雙中間軸變速器主箱中間軸斷裂故障頻發(fā)的問題,積極開展研究工作,通過對其發(fā)生原因進行分析,明確變速器軸類零件存在校斷和校不直問題,從設(shè)計、工藝、加工過程以及熱處理多個方面出發(fā),實施多項措施達到降低中間軸斷裂幾率的目的,同時完善和規(guī)范生產(chǎn)中的各項流程,設(shè)計優(yōu)化零件結(jié)構(gòu),節(jié)約成本、提高強度,合理檢測數(shù)據(jù),保障校直的穩(wěn)定性,最終較圓滿地解決斷軸這一問題。