潘國文 嚴(yán)國龍 黃少琴 江英
【摘 要】文章簡述了老煤磨生產(chǎn)系統(tǒng)存在問題和改造原因,并針對性地提出改造方案,主要進行了電收袋、喂料機、沉降室、熱風(fēng)旁路、消防等改造,說明了改造前后的系統(tǒng)變化、改造后的效果,實現(xiàn)了煤磨系統(tǒng)安全、環(huán)保的運行目標(biāo)。
【關(guān)鍵詞】煤磨改造;電改袋;熱風(fēng)旁路
【中圖分類號】X781.5 【文獻標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)08-0097-03
0 前言
廣西魚峰水泥股份有限公司的3 200 t/d水泥熟料生產(chǎn)線,煤磨系統(tǒng)為1臺φ3.2 m×(4.5+2.8)m風(fēng)掃式煤磨,該煤磨系統(tǒng)是20世紀(jì)80年代后期從丹麥F.L.Smidth 引進的Tirax Coal Grinding Plant,配置為由φ2.3 m粗粉分離器和電收塵器組成的煤粉制備系統(tǒng)。該煤磨系統(tǒng)采用兩級收塵,一級為旋風(fēng)式收塵器,二級為電收塵器。電收塵器效率較低,不適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,同時因設(shè)備陳舊老化,設(shè)備性能及可靠性差,尤其是電收塵器容易沉積煤粉而產(chǎn)生自燃現(xiàn)象,因此在實際生產(chǎn)中,經(jīng)常需要外排煤粉,防止自燃,安全風(fēng)險大。
為提高煤磨系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,滿足環(huán)保的要求,優(yōu)化工藝流程,廣西魚峰水泥股份有限公司于2016年委托合肥院對該煤磨系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
1 系統(tǒng)基本情況
1.1 煤磨系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
煤磨系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)見表1。
1.2 存在問題
(1)系統(tǒng)原設(shè)計的R4900=10%~13%,粉磨能力不足,細(xì)度大,影響回轉(zhuǎn)窯的煅燒。
(2)熱風(fēng)直接進入烘干倉,未經(jīng)過沉降,有時會帶有一些熱的粗熟料顆粒,不僅增加了灰分,而且?guī)硪欢ǖ陌踩L(fēng)險。
(3)電收塵器容易積煤,容易自燃,安全性較差。
(4)系統(tǒng)漏風(fēng)大,烘干效率變低。
(5)該系統(tǒng)采用兩級收塵,一級為旋風(fēng)式收塵器,二級為電收塵器。電收塵器效率較低,不適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。
2 改造方案
經(jīng)過多次的研究分析確定,廣西魚峰水泥股份有限公司對系統(tǒng)進行相應(yīng)的改造,主要改造內(nèi)容如下。
(1)增加入磨前的沉降室。針對熱風(fēng)直接進入烘干倉,直接帶入較多的熟料顆粒的問題,拆除了原煤磨系統(tǒng)中的φ2 300 mm粗粉分離器,把粗粉分離器移裝至熱風(fēng)管到磨頭之間,熱風(fēng)和熟料顆粒先經(jīng)過粗粉分離器,起沉降作用,減少熟料顆粒入磨的機會,降低安全風(fēng)險。
(2)收塵器的改造。拆除全部原有電收塵器(本體、平臺、進出風(fēng)管、閥門等),保留基礎(chǔ),在原位置安裝PPW128-9(M)防爆氣箱脈沖煤粉袋式收塵器;選粉機使用舊系統(tǒng)原有的,選粉機的出口接在新袋收塵的進風(fēng)口處,系統(tǒng)中改造的風(fēng)路的角度均大于70°,出風(fēng)口與排風(fēng)機的進風(fēng)管道相連。新袋收塵器的處理風(fēng)量為78 000 m3/h,過濾面積為1 438 m2,出口含塵濃度≤20 mg/Nm3。
拆除電收器錐部的原有2臺舊螺旋輸送機。新設(shè)1臺螺旋輸送機,這樣減少了成品螺旋輸送機的個數(shù)(由2臺減少為1臺),流程簡化。
(3)排風(fēng)機的改造。因收塵器的過濾面積加大,風(fēng)量增大,原有的排風(fēng)機無法滿足生產(chǎn)要求,即拆除原有離心通風(fēng)機,相應(yīng)對現(xiàn)收塵系統(tǒng)管道進行改造。排風(fēng)改造前后的技術(shù)參數(shù)對比見表2。
(4)喂料機技改。采用MDGV80-250/50型密封式定量給料機替代現(xiàn)有的喂煤系統(tǒng),實現(xiàn)原煤密封給料,減少冷空氣不合理侵入煤磨系統(tǒng),提高磨內(nèi)烘干能力。喂料機參數(shù)如下:皮帶寬度為800 mm;進出料口間距為2 500 mm;皮帶線速度為0.187m/s;給料量為10~50 t/h;1P皮帶傳動;SBD65-YVP2.2-92P 1臺;1 m 皮帶傳動電動機為2.2 kW。此外,原煤倉取消斜錐體,改成現(xiàn)使用的圓錐底部,錐部貼有銹鋼板,減少原煤因水分大而架空堵塞的次數(shù)。
(5)消防改造。增加了袋收塵器的CO進出測量點和 CO2滅火消防系統(tǒng)技改及消防驗收,進一步確保了煤磨系統(tǒng)的安全運行。
(6)優(yōu)化工藝流程。原工藝流程:熱風(fēng)源來自篦冷機,經(jīng)過熱風(fēng)閥直接入磨,通過冷風(fēng)閥調(diào)節(jié)溫度,溫度為300~400 ℃,原煤通過兩個敞開式的喂料機喂入烘干倉,經(jīng)過楊料板揚起后,與入磨的熱風(fēng)進行熱交換,得到烘干,經(jīng)過原隔倉裝置進入粉磨倉,受到研磨的沖擊粉磨,并繼續(xù)烘干,粉磨至一定細(xì)度的煤粉,由出磨氣體從磨尾帶出,進入選粉機后將不合格的粗粉分離并經(jīng)過螺旋輸送機送回磨頭回烘干倉繼續(xù)粉磨。合格的細(xì)粉經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后,進入煤磨泵送入煤粉倉中待用。出旋風(fēng)分離器的細(xì)粉經(jīng)煤磨電收塵,收集下來的細(xì)粉經(jīng)鉸刀輸送泵送至煤粉倉。優(yōu)化后的工藝流程:熱風(fēng)源來自篦冷機,經(jīng)過熱風(fēng)閥后,再經(jīng)過旋風(fēng)分離器(原流程中的分離器)分離沉降熟料顆粒后再入磨,通過冷風(fēng)閥調(diào)節(jié)溫度,溫度為200~350 ℃,原煤經(jīng)一臺密封式的喂料機喂入烘干倉,經(jīng)過揚料板揚起后,與入磨的熱風(fēng)進行熱交換,得到烘干,經(jīng)過原隔倉裝置進入粉磨倉,受到研磨體的沖擊粉磨,并繼續(xù)烘干,粉磨至一定細(xì)度的煤粉,由出磨氣體從磨尾帶出,進入選粉機后將不合格的粗粉分離并經(jīng)過螺旋輸送機送回磨頭重磨。合格的細(xì)粉經(jīng)過新安裝的防爆氣箱脈沖煤粉袋收塵,經(jīng)過袋收塵收集的煤粉由鉸刀輸送后進入煤磨泵送入煤粉倉中待用。此外,同時增加熱風(fēng)旁路,此旁路風(fēng)管從熱風(fēng)管接到出磨到選粉機的上升管道,可以調(diào)節(jié)磨內(nèi)與選粉機的通風(fēng)量,改善系統(tǒng)操作條件,提高烘干效率。
3 改造效果
老煤磨生產(chǎn)系統(tǒng)改造前后參數(shù)對比見表3。改造后的優(yōu)點如下:{1}漏風(fēng)減少,風(fēng)溫利用率高,烘干效果好。{2}入磨前增加沉降分離后,灰分降低,利于回轉(zhuǎn)窯的煅燒。{3}收塵器螺旋輸送機由原來的2臺減少到1臺,設(shè)備減少。{4}排放優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場環(huán)境得到改善。{5}改造后,沒有積煤,避免煤粉自燃現(xiàn)象,提高了煤磨系統(tǒng)的安全性。
4 經(jīng)驗與存在問題
4.1 經(jīng)驗
(1)要穩(wěn)定窯況,就要有足夠的熱風(fēng)源,保證磨內(nèi)的烘干效果,只有這樣,才能保證粉磨倉的工作效率,否則磨況變差,會影響生產(chǎn)。
(2)要保證系統(tǒng)各參數(shù)的準(zhǔn)確性,有據(jù)可依,利于操作。
(3)必須保證袋收塵的工作穩(wěn)定性,每天安排人員進行布袋的檢查與更換。
(4)通風(fēng)管道盡可能短直、簡單化,避免通風(fēng)阻力大,影響能耗。
(5)過煤管道的角度傾斜度必須夠大,避免煤粉堆積。
4.2 存在問題
(1)磨頭壓力和技改前相比,在同樣的喂料量下,增大了0.2~0.3 kPa,說明阻力增大。經(jīng)過多次攻關(guān)討論,認(rèn)為是熱風(fēng)閥→旋風(fēng)分離器→入磨這一段增加了旋風(fēng)筒作為沉降室,使阻力大大增加。
(2)袋收塵布袋壽命變短,因沒有旋風(fēng)分離,所有煤粉都進入袋收塵,濃度比較高,增加了布袋的負(fù)擔(dān),使用壽命相比帶旋風(fēng)分離器的系統(tǒng)來說,壽命短一些。
5 結(jié)語
廣西魚峰水泥股份有限公司煤磨系統(tǒng)電改袋改造工程投入運行已有3年,收塵器一直運行正常,老系統(tǒng)進行新改造,達到了良好的效果。
(1)有效解決了灰分偏大的問題,同時改善了入磨風(fēng)溫,減少入磨顆粒物,降低了安全風(fēng)險。
(2)收塵器改造用防爆型煤粉袋收塵器替代原電收塵,排放氣體含塵濃度從35 mg/Nm3降至10 mg/Nm3。
(3)收塵器壓差一直在500 Pa左右,運行至今沒有因收塵器自身原因出現(xiàn)停窯等事故,運行效果良好。
(4)本煤磨系統(tǒng)設(shè)置了熱風(fēng)旁路管道,可以通過旁路管道上的閥門控制進入選粉機的含塵氣體溫度、濃度。實際生產(chǎn)中,應(yīng)使出磨氣體溫度(熱風(fēng)旁路)保持在80 ℃左右的范圍內(nèi),不應(yīng)讓風(fēng)溫超過85 ℃。該溫度范圍應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)所需,不能一概而論。
隨著高質(zhì)量發(fā)展的要求,更成熟的技術(shù)已廣泛應(yīng)用于水泥生產(chǎn)工藝中的每一個環(huán)節(jié),其完全能夠達到國家規(guī)定的排放要求。為了降低對環(huán)境的污染,有必要對老生產(chǎn)系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
參 考 文 獻
[1]于文財.風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)改造[J].四川水泥,2011(5).
[2]李陽桐,周鐵祥,周玉祥,等.窯尾收塵器的應(yīng)用與改造[J].中國水泥,2005(12).
[3]陶艷召.電收塵器改造分析與應(yīng)用實例[J].水泥工程,2016(5).
[責(zé)任編輯:鐘聲賢]