李耀民 黃明楊 周志勇
摘? 要:在液壓支架系統(tǒng)中,乳化液占據(jù)十分重要的作用,本文以MT 76-2011標(biāo)準(zhǔn)的煤礦用乳化液為例,由配比濃度、熱穩(wěn)定性以及配液水質(zhì)取樣等方面進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),在詳細(xì)分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,總結(jié)了乳化液濃度過(guò)低產(chǎn)生的各種危害,并提出了提升乳化液濃度的技術(shù)措施,以期為礦井現(xiàn)場(chǎng)液壓支架以及乳化液的選擇與維護(hù)工作提供了參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:液壓支架;乳化液;維護(hù)方案
1.影響乳化液的質(zhì)量因素
首先是乳化油油質(zhì)因素,由于生產(chǎn)廠家沒(méi)有嚴(yán)格制定MT 76-2011標(biāo)準(zhǔn),以致礦用乳化液的質(zhì)量較低,且雖然當(dāng)前國(guó)家相關(guān)部門(mén)已經(jīng)頒布了相關(guān)的檢測(cè)報(bào)告與煤礦安全標(biāo)志證書(shū),但由于生產(chǎn)批次不同,因此沒(méi)有均衡做好質(zhì)量控制工作,以致乳化油質(zhì)量不穩(wěn)定。同時(shí),部分廠家在儲(chǔ)存、運(yùn)輸乳化液時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格遵循規(guī)定說(shuō)明。其次是水質(zhì)因素,液壓支架應(yīng)使用濃度在3%至5%的礦用乳化液,且水質(zhì)技術(shù)指標(biāo)具備十分嚴(yán)格的要求。而平常水質(zhì)中含有部分固體與液體污染物,影響了水質(zhì)的酸堿性,若配制期間使用了酸性水質(zhì),則礦用乳化液很容易受化學(xué)物質(zhì)的影響,影響了自身性能。且還可能因細(xì)菌污染,產(chǎn)生乳化液沉淀、元件失效或者金屬元件腐蝕等問(wèn)題。最后是現(xiàn)場(chǎng)污染,現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境以及使用條件的污染會(huì)導(dǎo)致液壓支架故障問(wèn)題。
2.礦用乳化液的選擇與維護(hù)
企業(yè)的液壓系統(tǒng)主要由液壓支架、控制閥、管路、泵站、過(guò)濾網(wǎng)以及液壓介質(zhì)組成,其中執(zhí)行元件為液壓系統(tǒng)的油缸與立柱,而控制元件則為液壓系統(tǒng)的控制閥。企業(yè)采用電液控制液壓支架系統(tǒng),它可以利用電磁先導(dǎo)閥控制主控閥的開(kāi)關(guān),從而控制油缸。而在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的自動(dòng)控制下,電磁先導(dǎo)閥具備精細(xì)的控制回路,且實(shí)現(xiàn)了程序化運(yùn)行,由此對(duì)液壓介質(zhì)與過(guò)濾網(wǎng)提出了更高的要求。
2.1前期準(zhǔn)備工作
選擇MT 76-2011標(biāo)準(zhǔn)的煤礦用乳化液,且其水樣檢測(cè)外觀較為透明,每毫升水中的細(xì)菌少于1000個(gè),每升水的硬度為270毫克,每升水中氯離子的含量為16.2毫克,水質(zhì)pH值為7.7。
2.2熱穩(wěn)定試驗(yàn)
由上述煤礦水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果可以看出,將水樣配置為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%、4%以及5%的煤礦乳化液,并將其放于溫度為70攝氏度的環(huán)境下靜置7天,最終發(fā)現(xiàn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%的乳化液穩(wěn)定性、透明型最佳,且符合MT 76-2011標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足乳化油、濃縮物以及高含水液壓液的基本規(guī)定。
2.3煤礦工作面的乳化液維護(hù)
實(shí)際工作中,由于大部分企業(yè)工作面安裝液壓支架時(shí)沒(méi)有重視乳化液配比比例及清潔性,以致工作面開(kāi)始投產(chǎn)期間,乳化液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為0.5%,且呈現(xiàn)出乳白色,產(chǎn)生了白色浮狀物,透明度較差,不但會(huì)導(dǎo)致過(guò)濾器堵塞,還會(huì)減慢支架動(dòng)作,而分析發(fā)現(xiàn),造成工作故障問(wèn)題的原因在于乳化液的濃度過(guò)低。
2.3.1乳化液濃度過(guò)低產(chǎn)生的危害
首先,乳化液濃度較低會(huì)降低其潤(rùn)滑性能,以致推拉油缸活塞桿與動(dòng)密封的結(jié)合處出現(xiàn)了嚴(yán)重的磨損問(wèn)題,出現(xiàn)了很多毛狀物,并堆積與過(guò)濾芯表面,很容易導(dǎo)致支架系統(tǒng)出現(xiàn)漏液?jiǎn)栴}。其次,過(guò)低的乳化液濃度會(huì)降低其防銹性,支架與閥部件很容易出現(xiàn)銹蝕問(wèn)題。再次,乳化液濃度較低會(huì)拉低其抗菌性能,增大了細(xì)菌含量,使乳化液臭味增大。最后,乳化液濃度過(guò)低還會(huì)增大不穩(wěn)定性,以致支架系統(tǒng)運(yùn)行期間出現(xiàn)析油問(wèn)題。
針對(duì)乳化液濃度較低問(wèn)題,企業(yè)在配液過(guò)程中,加大了乳化油的用量,提升了乳化液的配比濃度。之后再次取水樣進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)水源產(chǎn)生了較大變化。其中電導(dǎo)率由原來(lái)的480uS/cm變?yōu)?430uS/cm;水硬度由原來(lái)的212.6mg/L變?yōu)?90.1mg/L;且水中氯離子含量也由原來(lái)的14.8mg/L變?yōu)?07.6mg/L。
基于此,為了提升乳化液濃度,煤礦工作人員針對(duì)性的采取以下措施。一方面,將混液器配制液的濃度調(diào)至最高值7.5%;另一方面,生產(chǎn)過(guò)程中,向運(yùn)行的支架液箱內(nèi)直接加入乳化油,提升液箱乳化液的質(zhì)量分?jǐn)?shù),使其保持在10%左右,直至回液質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到5%。實(shí)行上述措施后,乳化液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)重新回到了5%,且支架移動(dòng)速度加快,動(dòng)作保持正常。
2.3.2存在問(wèn)題及解決方法
工作人員在提升乳化液濃度后,支架系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行,但一段時(shí)間后,乳化液濃度又出現(xiàn)下降趨勢(shì),基于此,工作人員在詳細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn),進(jìn)水過(guò)濾器出現(xiàn)了堵塞問(wèn)題,以致混液器內(nèi)的水流量較小,配液不穩(wěn)定。基于此,工作人員及時(shí)更換了進(jìn)水過(guò)濾器,混液器恢復(fù)正常運(yùn)行,且配液質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到了5%。這表明,在支架系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),工作人員應(yīng)每隔24小時(shí)對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行清洗,從而確保乳化液箱的正常配液工作。且清洗時(shí)快速取下端蓋,由上方取出濾芯,之后手工清洗,且完畢后按順序裝配。除此之外從,需要注意的是,在過(guò)濾器的整個(gè)清洗過(guò)程中,高壓過(guò)濾器嚴(yán)禁反沖洗操作,以免危害工作人員的人身安全。
結(jié)束語(yǔ)
乳化液占據(jù)比例最大的便是水,大約占據(jù)96%左右,由此看出,水質(zhì)直接影響著乳化液的性能。對(duì)此,企業(yè)應(yīng)經(jīng)常檢測(cè)乳化液水質(zhì),并根據(jù)水質(zhì)的變化情況選擇乳化液型號(hào),采取針對(duì)性的改善措施。同時(shí),乳化液濃度也應(yīng)保持在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),這樣才可以提升乳化液的性能。文章以MT 76-2011標(biāo)準(zhǔn)的煤礦用乳化液為例,指出了提升支架系統(tǒng)乳化液濃度的方法。比如在支架工作時(shí)應(yīng)向液箱內(nèi)注入乳化油,保持液箱濃度穩(wěn)定。同時(shí),還應(yīng)確保過(guò)濾器的清潔性,以保證混液器的正常運(yùn)行,確保支架正常工作。同時(shí),工作人員還應(yīng)對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí),定期做好過(guò)濾器濾芯的檢修工作,確保支架系統(tǒng)正常工作。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:李耀民,男,漢族,湖北黃岡,本科在讀,武湖北省武漢市江夏區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大橋新區(qū)文化大道武漢東湖學(xué)院,學(xué)生,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)。