陳超
摘 要 本文主要以某商用車塑料上車踏板在項目開發(fā)過程中發(fā)生的斷裂問題為出發(fā)點,闡述承載式上車踏板對標分析與研究過程。并結合相應實際工況條件,運用有限元軟件分析產品強度的合理性,在此基礎上提出相應的優(yōu)化與解決措施。
關鍵詞 商用車 塑料上車踏板 斷裂問題 解決措施
一、引言
隨著輕型商用車的輕量化發(fā)展,以塑代鋼、造型美觀的上車踏板被越來越多的人喜歡。而踏板作為駕駛員上下車的功能件,就要求其必須具有承載性能。本文便闡述了塑料上車踏板在產品開發(fā)階段中發(fā)生的踩踏斷裂問題,并通過對標和有限元分析方式,提出相應的優(yōu)化與解決措施。
二、問題概述
某商用車塑料上車踏板在試制過程中,出現(xiàn)踏板后端踩踏斷裂問題。此問題導致駕駛員上下車功能嚴重失效。
三、原因分析
首先,對比前期上車踏板數(shù)據(jù)設計階段CAE強度分析工況,上車踏板和實際踩踏斷裂情況是有差異。實際乘客上下車時,踏板踩踏受力點位置偏后側,且腳掌方向和Y向成45°~60°夾角。在材料選型分析上,現(xiàn)上車踏板材料為PA66+GF15,拉伸強度約130MPa,彎曲模量5000MPa,同PP+GF30材料特性基本一致。最后在零件結構上,分析踏板斷裂位置結構強度的合理性。這涉及產品壁厚和加強筋布置要求。通過對標分析,有以下問題:
第一,產品整體壁厚2.5mm,偏小。
第二,踏板斷裂部位為踩踏面與側立面結合R角處,此處背部無加強筋結構,存在強度弱的情況。
四、整改方案
通過以上分析結論,并結合模具修改方便性,該問題對策方向是對零件結構強度進行改善,結合實際工況CAE分析結果修正。其修改方向如下:
第一,將產品壁厚由2.5mm增加至3.5mm。
第二,在踩踏面與側立面結合R角處,增加網格狀態(tài)加強筋,注意避讓模具頂針位置。筋條厚度不超過1/2壁厚。
第三,在踏板上側曲面區(qū)域進行加強,布置2mm厚豎向加強筋,使產品整體形成一體,承受踩踏的沖擊力。
五、CAE強度分析
按照上述方案,運用CAD軟件對上車踏板優(yōu)化設計后,同樣采用PA66+GF15 材料特性,依據(jù)實際上下車踩踏情況,輸入以下工況進行CAE分析。
第一,工況A:選取100×90mm踩踏區(qū)域,腳掌方向與Y向成60°,在踏板后端位置Z向施加2401N的均布載荷。
第二,工況B:選取100×90mm踩踏區(qū)域,腳掌方向與Y向成45°,在踏板后端位置Z向施加2401N的均布載荷。
最終分析得出,上車踏板最大應力均小于材料拉伸強度,可滿足上車踏板承載性能目標。
六、措施驗證
將CAD數(shù)據(jù)方案轉化為實物,并裝配在白車身上,通過以下4種工況驗證踏板瞬間及耐久強度實驗:
第一,重量80kg單人單腳瞬間踩踏板后端位置,并雙腳起身離地,持續(xù)20S的靜態(tài)承載。
第二,重量80kg單人站在踏步板后端位置,不借助外力的情況下,在踏板上做上下振動實驗,持續(xù)30s的耐久振動。
第三,總重量150kg雙人單腳瞬間睬踏板后端位置,并雙腳起身離地,持續(xù)20S的靜態(tài)承載。
第四,總重量150kg雙人站在踏板后端位置,不借助外力的情況下,在踏板上做上下振動實驗,持續(xù)30S的耐久振動。
上述實驗結果均未發(fā)生上車踏板踩踏斷裂情況,且拆下零件檢查外觀無損壞,即判定此整改方案有效。
七、結語
綜合以上的踏板對標和CAE分析及實物驗證過程,固化某輕型商用車上車踏板踩踏斷裂問題的解決措施。
因此,塑料上車踏板在產品設計開發(fā)過程中,需重點關注踩踏承載性能的要求。
第一,要考慮當前實際踏板后端上下車,且腳掌與Y向45°~60°夾角工況條件,運用CAD/CAE輔助設計分析踏板強度。
第二,在材料選取、踏板結構等方面,注意材料拉伸強度、彎曲強度、模量等特性,以及踩踏面周圍結合結構設計。
第三,在產品開發(fā)試驗計劃中,要模擬實際工況條件采用工裝進行踏板瞬間、耐久承載性能試驗測試。
(作者單位為浙江吉利新能源商用車集團有限公司)
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