陳雄 蘭楠 周海紅 徐浩馳
摘 要:分析了ABS輪速傳感器易損壞、采集數(shù)據(jù)不穩(wěn)定的主要原因,提出了相應(yīng)的輪速傳感器安裝支架結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,通過試驗(yàn)對(duì)比改進(jìn)前后輪速傳感器性能差異,得出改進(jìn)方案切實(shí)有效的結(jié)論。
關(guān)鍵詞:輪速傳感器;動(dòng)平衡;芯軸變形;防抱制動(dòng)性能
1 引言
GB7258-2017規(guī)定所有汽車及總質(zhì)量大于3500kg的掛車應(yīng)裝備符合規(guī)定的防抱制動(dòng)系統(tǒng),其中三輪汽車、五軸及五軸以上專項(xiàng)作業(yè)車除外。因此每一款汽車產(chǎn)品在上市前,都需要開展ABS試驗(yàn),試驗(yàn)所需儀器主要包括ABS輪速傳感器和VBOX,本文主要討論ABS輪速傳感器安裝支架改進(jìn)設(shè)計(jì)。
2 輪速傳感器損壞原因
輪速傳感器在車上的安裝位置如圖1所示,圖2為輪速傳感器及其安裝支架總成,主要由四部分組成,分別為:國(guó)產(chǎn)某型ABS輪速傳感器、吊臂、芯軸附座和固定盤。固定盤一側(cè)用于芯軸附座的安裝,另一側(cè)通過螺栓與車輪固定連接,吊臂一側(cè)用于傳感器的安裝,另一側(cè)通過彈性帶固定在車身。當(dāng)車輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),通過固定盤、芯軸附座帶動(dòng)輪速傳感器芯軸轉(zhuǎn)動(dòng),吊臂由于與車身相連,使得傳感器外殼保持靜止不轉(zhuǎn)動(dòng),最終通過測(cè)量輪速傳感器外殼與傳感器芯軸的轉(zhuǎn)速差得到車輪轉(zhuǎn)速,見圖1,圖2。
然而,由于固定盤和吊臂與汽車固連的部位不同,車輪高速轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,吊臂和傳感器外殼都受到固定皮帶向上的力,芯軸高速轉(zhuǎn)動(dòng)的同時(shí)受到芯軸附座對(duì)其向下的力作用,破壞了傳感器本身的動(dòng)平衡,導(dǎo)致輪速傳感器芯軸始終承受較大的力進(jìn)而產(chǎn)生變形,造成采集的輪速數(shù)據(jù)極不平穩(wěn),嚴(yán)重縮短了傳感器使用壽命。除此之外,現(xiàn)在使用的芯軸附座材料是鋁合金,而緊固螺母材料為45鋼,使用過程中由于二者材料強(qiáng)度屬性的不同,螺紋經(jīng)常損壞,亦對(duì)整個(gè)試驗(yàn)產(chǎn)生了一定的影響。
3 結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案
為了解決ABS輪速傳感器使用過程中所出現(xiàn)的芯軸變形、數(shù)據(jù)不穩(wěn)定、使用壽命縮短等問題,擬改進(jìn)輪速傳感器安裝支架結(jié)構(gòu),改進(jìn)思路為:①ABS輪速傳感器芯軸受力轉(zhuǎn)移。改進(jìn)后的安裝支架結(jié)構(gòu)如圖3所示,使得吊臂的力不直接作用于傳感器外殼,而是通過芯軸與軸一固連,軸一與軸二螺紋連接,同時(shí)通過軸承與吊臂連接,其中軸承與吊臂、軸一都屬于過盈配合,此時(shí)固定皮帶的力將直接作用于軸承,芯軸所受的力將大大減小。②傳感器外殼固定。由圖3可知,利用4顆螺絲穿過吊臂和連接附座后在ABS輪速傳感器外殼上擰緊,即可達(dá)到固定外殼的目的。③芯軸附座材料更換。為了提高材料硬度水平,將軸一和軸二的材料選作40Cr,由于吊臂和連接附座無硬度要求,所以材料選作鋁合金。
4 試驗(yàn)結(jié)果比對(duì)
為了保證試驗(yàn)結(jié)果的可比性,改進(jìn)前和改進(jìn)后都采用同一輛試驗(yàn)車,駕駛員和試驗(yàn)員不變,且除了改變輪速傳感器安裝支架外,輪速傳感器安裝位置和型號(hào)都不變,試驗(yàn)車輛參數(shù)見表1。
4.1 試驗(yàn)步驟
試驗(yàn)場(chǎng)地為國(guó)家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶),試驗(yàn)條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求,輪速傳感器安裝時(shí),先對(duì)中安裝固定盤,不允許出現(xiàn)晃動(dòng)現(xiàn)象,同時(shí)要考慮在車輛跳動(dòng)和轉(zhuǎn)彎時(shí),不會(huì)出現(xiàn)線束崩死現(xiàn)象和萬向節(jié)滑出現(xiàn)象。傳感器以脈沖形式輸出,為1000p/circle。儀器連接如圖4所示,數(shù)據(jù)傳導(dǎo)方向?yàn)檩喫賯鞲衅鳌娫春小鶩IM03模塊→VBOX主機(jī),電源盒通過輪速傳感器數(shù)據(jù)線既采集信號(hào),也為輪速傳感器供電,采集的脈沖電壓信號(hào)經(jīng)BNC線傳輸至FIM03頻率模塊,再經(jīng)CAN線傳輸至VBOX主機(jī),主機(jī)通過換算將脈沖數(shù)轉(zhuǎn)化為各車輪車速。VBOX汽車性能儀的最大允許誤差為±0.5%,輪速傳感器的最大允許誤差為±1轉(zhuǎn)。
試驗(yàn)按照GB/T13594-2003《機(jī)動(dòng)車和掛車防抱制動(dòng)性能和試驗(yàn)方法》要求開展,在空載狀態(tài)下進(jìn)行附加檢查試驗(yàn)。試驗(yàn)前,按照GB/T13594-2003分別檢查防抱系統(tǒng)報(bào)警裝置、ABS失效時(shí)的剩余制動(dòng)效能及ABS的控制模式是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。試驗(yàn)時(shí),脫開發(fā)動(dòng)機(jī),車輪允許短暫抱死;當(dāng)車速低于15km/h時(shí),車輪允許任意抱死。車輛不應(yīng)駛出試驗(yàn)車道,在高附著系數(shù)路面(附著系數(shù)為0.92)上,以初速度40km/h和80km/h急促全力制動(dòng),檢查防抱系統(tǒng)直接控制的車輪是否抱死,車輛在測(cè)試路段上每個(gè)試驗(yàn)車速至少做3次,以滿足數(shù)據(jù)重復(fù)性要求。
4.2 對(duì)比分析
為了對(duì)比改進(jìn)前后的ABS輪速傳感器性能優(yōu)劣,按照4.1的試驗(yàn)步驟開展試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖5~圖6。同時(shí)為了對(duì)比國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口某型輪速傳感器的差異性,分別在試驗(yàn)車輛的左前輪和右后輪安裝進(jìn)口輪速傳感器,右前輪和左后輪安裝國(guó)產(chǎn)某型輪速傳感器,并更換國(guó)產(chǎn)某型輪速傳感器安裝支架。
由圖5~圖6可以看出,試驗(yàn)車輛在未踩制動(dòng)時(shí),國(guó)產(chǎn)某型輪速傳感器的抖動(dòng)比進(jìn)口某型輪速傳感器抖動(dòng)大,分析可能原因有兩方面:①輪速傳感器本身加工工藝和性能差異,②輪速傳感器夾具設(shè)計(jì)差異。國(guó)產(chǎn)某型輪速傳感器在空載高附路面40km/h和80km/h未踩制動(dòng)時(shí),可見80km/h比40km/h運(yùn)行狀態(tài)下抖動(dòng)大,原因是80km/h時(shí)輪速傳感器轉(zhuǎn)動(dòng)頻率大于40km/h輪速傳感器轉(zhuǎn)動(dòng)頻率,輪速傳感器總成穩(wěn)定性變差。試驗(yàn)車輛制動(dòng)后,改進(jìn)后比改進(jìn)前輪速傳感器數(shù)據(jù)的抖動(dòng)小,在試驗(yàn)車輛、試驗(yàn)輪胎、試驗(yàn)路面、試驗(yàn)人員一致的情況下,只改變了輪速傳感器安裝支架,可認(rèn)為試驗(yàn)過程為單一變量法,在此條件下,改進(jìn)后的輪速傳感器支架性能表現(xiàn)更為穩(wěn)定,因此ABS曲線尖峰更少,可見結(jié)構(gòu)改進(jìn)初步達(dá)到了預(yù)期,見圖5,圖6。
5 結(jié)語
輪速傳感器是檢測(cè)汽車防抱制動(dòng)系統(tǒng)性能的必要設(shè)備,因此改進(jìn)其安裝支架結(jié)構(gòu)具有實(shí)際工程意義。試驗(yàn)結(jié)果表明支架改進(jìn)后ABS數(shù)據(jù)更加穩(wěn)定,抖動(dòng)減小明顯,可見輪速傳感器安裝支架結(jié)構(gòu)改進(jìn)達(dá)到了預(yù)期效果。
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