劉春梅 楊松柏
摘 要 對主消聲器和二級三元催化器進(jìn)行針對性的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,并詳細(xì)分析優(yōu)化前后的流場特性。優(yōu)化后的排氣背壓平均下降了約25%,最大排氣背壓由原來的74.8KPa下降到53.2KPa。優(yōu)化后的發(fā)動機(jī)額定工況點(diǎn)功率最大提升約15%,燃油消耗率最大降幅約16%。
關(guān)鍵詞 排氣系統(tǒng) 計(jì)算流體力學(xué) 流場特性 排氣背壓 結(jié)構(gòu)優(yōu)化
中圖分類號:U464文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1對二級三元催化器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化
圖1是優(yōu)化前的二級三元催化器內(nèi)部的流場特性圖,左側(cè)為氣體的速度矢量分布圖,右側(cè)為內(nèi)部氣壓分布圖。由兩圖知,氣體從橫截面積較小的排氣管流入橫截面積較大的二級三元催化器,因氣流存在慣性而使得氣流不可能隨著管道的形狀突然擴(kuò)大,這就造成了在流束和管壁拐角處形成了局部漩渦。另外,由于管道形狀突然改變,氣流速度重新分布,引起氣體微團(tuán)的前后碰撞,增加壓力的損失。
對二級三元催化器的進(jìn)口擴(kuò)張管進(jìn)行優(yōu)化,減小擴(kuò)張管的張角。圖2是優(yōu)化后二級三元催化器內(nèi)部的流場特性圖。由圖可見,優(yōu)化后氣體的流束更加集中,已無明顯的漩渦現(xiàn)象;內(nèi)部氣壓分布更加均勻,且產(chǎn)生的排氣背壓由原來的11.9MPa下降為6.7MPa。
2對主消聲器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化
圖3是優(yōu)化前主消聲器內(nèi)部的流場特性,由左側(cè)的氣體速度矢量分布圖可知,在進(jìn)氣內(nèi)插管末端和出氣內(nèi)插管端口處有局部漩渦,造成了氣流能量的損失。在出氣內(nèi)插管端口處,氣體流速突然變大,形成了射流;在隔板上消聲孔處產(chǎn)生了氣流的噴注,造成了能量損失并產(chǎn)生了噪聲。由右側(cè)的內(nèi)部氣壓分布圖可知,在出氣內(nèi)插管的端口處由于氣流截面積的突然收縮,在貼近管壁處形成了兩個(gè)低壓區(qū)。
在滿足主消聲器的消聲性能的前提下,增大隔板上消聲孔的開孔面積,降低噴注氣流;縮短進(jìn)氣內(nèi)插管和出氣內(nèi)插管的長度,避免形成局部漩渦;將出氣內(nèi)插管的入口處改為喇叭形入口,實(shí)現(xiàn)氣流的平緩過渡,消除氣體的射流和低壓區(qū)的現(xiàn)象。圖4是優(yōu)化后主消聲器內(nèi)部的流場特性圖,可見優(yōu)化效果十分明顯,主消聲器產(chǎn)生的排氣背壓由原來的30.2MPa,下降為14.4MPa。
3排氣背壓的優(yōu)化
圖5為轉(zhuǎn)速5000r/min時(shí)排氣系統(tǒng)的排氣背壓的分布圖,雖然背壓貢獻(xiàn)量還是集中在三元催化器和消聲器上,但與優(yōu)化前相比總的排氣背壓已由原來的74.8MPa下降為53.2MPa。由圖6優(yōu)化前后各工況下的總排氣背壓的對比圖可知,在各工況下優(yōu)化后的總排氣背壓都小于優(yōu)化前,且隨著轉(zhuǎn)速的增加其差值也呈現(xiàn)出增大的趨勢。優(yōu)化后總排氣背壓的平均降幅約為25%,可謂優(yōu)化效果顯著。
4優(yōu)化后對發(fā)動機(jī)性能的影響
圖7為優(yōu)化前后的發(fā)動機(jī)在不同工況下的功率對比圖,當(dāng)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速在1000~3300r/min范圍內(nèi)時(shí),優(yōu)化前后發(fā)動機(jī)的功率幾乎沒有差異;當(dāng)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速在3300~5700r/min范圍內(nèi)時(shí),優(yōu)化后發(fā)動機(jī)的功率要大于優(yōu)化前,且隨著轉(zhuǎn)速的增大而呈現(xiàn)出增大的趨勢,發(fā)動機(jī)的功率最大提升約15%。
圖8為優(yōu)化前后的發(fā)動機(jī)在不同工況下的燃油消耗率對比圖,當(dāng)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速在2000~4000 r/min范圍內(nèi)時(shí),優(yōu)化后的發(fā)動機(jī)燃油消耗率有明顯的改善,較優(yōu)化前的最大降幅約16%。
5結(jié)論
對主消聲器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化:縮短了進(jìn)氣內(nèi)插管和出氣內(nèi)插管的長度,將出氣內(nèi)插管的入口改為喇叭狀,適當(dāng)增大隔板上消聲孔的開孔面積;對二級三元催化器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化:減小擴(kuò)張管的張角。優(yōu)化后排氣背壓平均下降了25%,最大排氣背壓由原來的74.8MPa下降到53.2MPa;發(fā)動機(jī)的動率提升約15%,燃油消耗率最大降幅為16%。
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