龔普勤,張文千,張寶珠,夏蓓蕾
(河南心連心化肥有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453731)
近年來,隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,我國逐步成為全球能源消耗大國。有關資料表明,由于我國工業(yè)領域余熱利用技術水平發(fā)展相對落后,導致至少有50%的工業(yè)耗能以各種形式的余熱被直接廢棄,不僅造成環(huán)境污染,而且造成巨大的能源浪費。目前,我國是全球最大的氮肥生產(chǎn)國,而在傳統(tǒng)氮肥工業(yè)裝置中存在大量的低品位余熱,由于氮肥生產(chǎn)系統(tǒng)余熱資源分布分散和傳熱溫差小,加之受制于余熱回收技術,這些低品位余熱絕大部分采用空冷或水冷的方式移出,導致氮肥生產(chǎn)系統(tǒng)余熱回收率僅41.9%。因此,有效利用氮肥生產(chǎn)系統(tǒng)的低品位余熱,在節(jié)能減排、保護環(huán)境等方面均具有深遠的意義。
自上世紀70年代石油危機爆發(fā)以來,發(fā)達國家對低品位余熱回收利用技術的研究就已開始并走在前列,特別是以色列、日本、美國等發(fā)達國家,開發(fā)出了有機朗肯循環(huán)的余熱發(fā)電機組等先進技術。近年來,國內清華大學、浙江大學、鄭州大學等相繼開展了低品位余熱回收利用技術的研究工作,一些創(chuàng)新型企業(yè)如浙江開山等也進行了部分工業(yè)試驗應用,取得了一些工業(yè)應用成果和數(shù)據(jù)等。以下對河南心連心化肥有限公司與江蘇某企業(yè)共同開發(fā)的有機朗肯余熱發(fā)電系統(tǒng)的應用情況作一介紹和總結。
有機朗肯循環(huán)(簡稱ORC)是以低沸點有機物為工質的朗肯循環(huán),主要包括蒸發(fā)器、膨脹機、冷凝器、工質泵等設備及部件。低品位工業(yè)余熱進入工質蒸發(fā)器,通過熱量交換將其熱量轉移給低沸點有機工質;低沸點工質經(jīng)過蒸發(fā)器后,產(chǎn)生飽和高壓工質蒸氣,蒸氣進入膨脹機,通過與膨脹機連接的發(fā)電機發(fā)電并送入電網(wǎng)系統(tǒng),經(jīng)膨脹后的蒸氣進入冷凝器形成低溫液體工質,然后由工質泵加壓送回蒸發(fā)器,如此循環(huán)。
河南心連心化肥有限公司是一家合成氨、尿素等化肥化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)系統(tǒng)中存在大量的如鍋爐煙氣、低壓蒸汽、調溫水、高溫甲醇蒸氣、合成氨水冷等低品位余熱。通過系統(tǒng)分析,我們認為尿素調溫水工況平穩(wěn)、回收價值較高,且改造對原生產(chǎn)裝置影響較小,故選取尿素調溫水為熱源進行ORC余熱發(fā)電的實踐。
尿素調溫水流量在300m3/h,其上水溫度120℃,回水溫度145℃,壓力1.1MPa,之前尿素調溫水熱量通過循環(huán)水換熱移出,將尿素調溫水作為熱源進行ORC余熱發(fā)電后,其工藝流程為:尿素調溫水引入ORC發(fā)電裝置蒸發(fā)器,有機工質吸收尿素調溫水的熱量后蒸發(fā)變成飽和高壓工質蒸氣,驅動透平膨脹機組,透平機組通過聯(lián)軸器帶動發(fā)電機發(fā)電,做完功后的低壓有機蒸氣進入ORC系統(tǒng)的冷凝器,被循環(huán)水換熱冷凝成低溫工質后進入儲液罐,之后通過工質泵循環(huán)加壓重新送回蒸發(fā)器,如此循環(huán)。我公司以尿素調溫水為熱源的ORC發(fā)電裝置于2017年10月份開車成功,12月份基本運行正常。ORC發(fā)電機組的設計值與運行值對比見表1。
表1 ORC發(fā)電機組設計值與運行值的對比
由表1可以看出:由于蒸發(fā)器調溫水進口流量低于設計值,系統(tǒng)進口熱負荷低于設計值,致蒸發(fā)器有機工質蒸氣壓偏低;同時,由于冷凝器冷凝溫度高于設計值,冷凝器端差低于設計值,造成透平膨脹機端壓差和有機工質蒸氣量減少,進而造成ORC發(fā)電機組凈發(fā)電量小于設計值。
(1)尿素調溫水ORC余熱發(fā)電項目有機工質選擇的是R245Fa,其物性為等熵流體,飽和狀態(tài)下應該不存在液體。但實際應用過程中,由于開車前期設備、管道均為冷態(tài),熱傳導造成部分有機工質蒸氣因溫度降低而冷凝,繼而造成有機工質蒸氣帶液,影響膨脹機的運行。后通過在蒸發(fā)器出口增設1臺過熱器解決了此問題。
(2)ORC余熱發(fā)電機組原始設計為露天布置,實際運行中由于高壓有機工質蒸氣流速較高,膨脹機高速運轉,現(xiàn)場噪音較大且擴散范圍較廣,超出國家相關標準要求,不利于工作人員的身心健康。后經(jīng)論證將發(fā)電機組改為了封閉布置,由此不僅加強了對現(xiàn)場機組的防護,而且降低了現(xiàn)場噪音,滿足了國家相關標準的要求。
(3)ORC余熱發(fā)電裝置原始設計為PLC單獨控制,PLC控制柜設置在機組現(xiàn)場。但實際生產(chǎn)后,由于機組的運行工況和尿素裝置聯(lián)系密切,而機組工藝參數(shù)的設置和調整只能在機組現(xiàn)場PLC控制柜中進行,加之現(xiàn)場噪音較大,使得其操作調整與監(jiān)控非常不便。下一步計劃利用停車機會將ORC發(fā)電機組PLC信號全部引入全廠DCS監(jiān)控系統(tǒng)中,以利于操作調整與監(jiān)控。
從尿素調溫水為熱源的ORC發(fā)電項目的運行實踐來看,機組開車后雖未達到設計技術經(jīng)濟指標要求,但將ORC發(fā)電機組的實際運行數(shù)據(jù)與原循環(huán)水冷卻方式的運行數(shù)據(jù)進行對比(見表2),論證證明本項目仍具有很好的經(jīng)濟性。
表2 尿素調溫水2種移熱方案的經(jīng)濟性對比
由表2可以看出:尿素調溫水ORC發(fā)電項目不但每小時能發(fā)電833kW·h,而且每小時還能節(jié)約冷卻塔以及循環(huán)水泵電耗95kW·h,合計年增效益可達460.288萬元,項目投資回收期約為1.74a(不含建設期)。簡言之,ORC余熱發(fā)電具有很好的經(jīng)濟效益。
河南心連心化肥有限公司尿素調溫水ORC發(fā)電的應用實踐表明,ORC低溫余熱發(fā)電技術應用于氮肥工業(yè)裝置,可有效降低裝置的能耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益與市場競爭力,值得在氮肥行業(yè)乃至熱電、冶金等行業(yè)大力推廣和應用。