摘 要:針對某熱電廠#1機組高調(diào)門指令、反饋偏差逐年變大的問題,通過分析高調(diào)門伺服系統(tǒng)及高調(diào)門調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),推斷出油路中有雜質(zhì)影響通油流量是故障的主要原因,并判斷堵在高壓油動機滑閥底部的可能性最大,停機后證實確有鎢金碎塊堵在該處。
關(guān)鍵詞:高壓油動機;滑閥;DDV閥;鎢金塊;主油泵
某熱電廠安裝2臺100MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組,2005年投產(chǎn),哈汽廠一次調(diào)節(jié)單抽汽式汽輪機,單個高調(diào)門通過凸輪控制4個進汽調(diào)節(jié)閥。2013年以來,該廠#1機組高調(diào)門指令、反饋之間偏差自開機后逐漸變大,之后基本穩(wěn)定在某一值,該值呈逐年遞增趨勢。經(jīng)過熱工和機務(wù)專業(yè)協(xié)作,分析高調(diào)門控制油路含雜質(zhì)是故障的主要原因,之后清理雜質(zhì)并加強濾油后故障得到徹底處理。
1設(shè)備結(jié)構(gòu)及工作原理
1.1 高調(diào)門調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)
哈汽N110/C68-8.83/0.981機組高調(diào)門調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)。機組運行時,主油泵將壓力油油壓提升至2.0MPa,一路壓力油經(jīng)高壓油動機滑閥補給一次脈沖油,另一路經(jīng)粗濾、精濾、DDV閥補給一次脈沖油。一次脈沖油連接危急遮斷器滑閥、OPC滑閥、可調(diào)節(jié)流閥。高調(diào)門電調(diào)系統(tǒng)、伺服控制系統(tǒng)的動力油使用機組透平潤滑油源,無EH油系統(tǒng)。
1.2 電調(diào)控制系統(tǒng)
汽輪機調(diào)速系統(tǒng)采用上海新華的DEH-ⅢA型數(shù)字低壓純電調(diào)控制系統(tǒng)。
伺服控制系統(tǒng)由伺服控制卡(VPC)、伺服閥(DDV)、油動機、LVDT等構(gòu)成。DEH閥位指令和OFFSET信號(啟動偏置)求和,通過VPC卡輸出±10mA信號控制DDV閥,由DDV閥將電信號轉(zhuǎn)換成脈沖的液壓信號,該油壓送入油動機以準確控制油動機位移,當(dāng)LVTD#1、LVTD#2高選值和DEH閥位指令相等時閥門停止運動,形成閉環(huán)控制回路。
2故障現(xiàn)象
由于機械磨損、閥門靜態(tài)調(diào)試存在偏差等原因,該型機組高調(diào)門指令、反饋偏差值在3%內(nèi)屬正常,但近年來該偏差值已逐步超過6%。經(jīng)核對,現(xiàn)場閥位與DCS顯示閥位相同,閥位(LVDT)測量正常。
某年6月6日,緊急停機后#1機組啟動,其偏差值達到21%且有異常波動,隨運行時間增加該值最終大于23%,導(dǎo)致機組無法滿負荷運行被迫停機處理缺陷。
3原因分析
除存在偏差外,高調(diào)門指令、反饋波動曲線吻合;另外,機組運行時負荷加、減也正常。分析高調(diào)門伺服系統(tǒng)工作原理,在排除了LVDT故障可能性后,還有DEH指令、VPC卡、DDV閥、油動機、可調(diào)節(jié)流閥等設(shè)備待驗證。
3.1 DEH指令
停機后檢測高調(diào)門指令A(yù)O、AI通道,通道最大切換誤差為0.17%,小于通道本身精度0.25%,符合廠家要求。另外,自機組投產(chǎn)以來高調(diào)門電液伺服控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,不存在設(shè)備接線錯誤或強電磁干擾的問題,且電磁干擾通?,F(xiàn)象不規(guī)律,很難出現(xiàn)高調(diào)門指令、反饋波動曲線吻合這種現(xiàn)象。
3.2 VPC卡
該電廠VPC卡及端子板使用8年,運行情況一直穩(wěn)定,雖然可能存在電子元件日益老化的問題,但電子元件老化引起的故障現(xiàn)象通常會引起高調(diào)門無規(guī)律的波動,或者閥門控制失靈,但目前的故障現(xiàn)象除了指令、反饋偏差大外,閥門的顯示、控制均正常,S值也非常穩(wěn)定。停機后執(zhí)行VPC卡調(diào)試步驟,高調(diào)門開環(huán)中位、零位及滿度調(diào)試均正常,閥門階躍試驗也穩(wěn)定,可排除VPC卡及端子板引起故障的可能性。
3.3 DDV閥
DDV閥工作原理:主要由閥位控制器(集成電子線路)、位移傳感器、發(fā)套、閥芯、直線馬達(包括就中彈簧)等組成。當(dāng)一個電指令信號施加到閥芯位置控制器集成塊上時,此電信號將轉(zhuǎn)換成一個脈寬調(diào)制(PWM)電流,震蕩器就使閥芯位置傳感器(LVDT)勵磁。經(jīng)解調(diào)以后的閥芯位置信號和指令位置信號進行比較,使閥芯位置控制器產(chǎn)生一個電流給力馬達,力馬達驅(qū)動閥芯,一直使閥芯移動到指令位置。閥芯的位置與指令信號成正比。伺服閥的實際流量是閥芯位置與通過閥芯計量的壓力降的函數(shù)。
DDV閥作用是將DEH系統(tǒng)發(fā)出的脈沖電信號轉(zhuǎn)變成脈沖的液壓信號,從而來控制汽輪機調(diào)門的開度,從而達到控制汽輪機轉(zhuǎn)速和負荷的目的。DDV閥保持平衡就保持一次脈沖油壓不變,油動機就穩(wěn)定在一個新的工作位置。
DDV閥芯與閥套盒間隙很小,只有2-3μm左右,一旦發(fā)生卡澀現(xiàn)象,機組就不能正常運行。如果DDV閥因雜質(zhì)引起卡澀,則可能出現(xiàn)三種情況:①高調(diào)門在開啟時DDV閥卡澀,脈動油壓保持高值,閥門將一直動作至全開;②高調(diào)門在關(guān)閉時DDV閥卡澀,閥門將一直動作至全關(guān);③高調(diào)門在保持穩(wěn)定時DDV閥卡死,閥門將卡在當(dāng)前位置無法變化。目前,高調(diào)門的實際現(xiàn)象與上述三種情況均不符,且機組負荷變化時響應(yīng)速率正常,可判定DDV閥未卡澀。
除卡澀外,油路堵塞也會嚴重影響高調(diào)門開度。DDV閥前后油路通流量突降,會導(dǎo)致一次脈沖油壓突降,從而使高調(diào)門關(guān)小。DDV閥對油質(zhì)的清潔度要求位NAS不低于6級。目前該機組DDV閥的壓力油經(jīng)過兩級雙筒濾油器過濾,濾油器出口精度為20μm,可以清除或阻止油中混入的大顆粒雜質(zhì),防止閥芯卡澀,節(jié)流孔堵塞等故障的發(fā)生。經(jīng)檢查,兩級濾油器濾芯潔凈,DDV閥前油壓值正常,差壓開關(guān)未報警,且機組臨停時DDV閥更換新備品后故障現(xiàn)象依舊,可判斷DDV閥及其前部油路堵塞的可能性較小。
3.4 油動機
高壓油動機為液壓反饋斷流式雙側(cè)進油油動機。油動機主要由滑閥(又叫錯油門)、油動機活塞、反饋LVDT 以及套筒等組成。
高調(diào)門長期在75%~90%區(qū)間運行,油動機缸體與活塞長期摩擦導(dǎo)致密封性小幅度下降,在該區(qū)間高調(diào)門指令與反饋偏差變大,約為2%,其它區(qū)間偏差小于1%。從開啟閥門到開度60%,偏差一直穩(wěn)定在21%左右,油缸和活塞之間如果存在卡澀或密封性嚴重破壞,高調(diào)門響應(yīng)應(yīng)該出現(xiàn)明顯滯后且可能出現(xiàn)超調(diào),但運行及停機后的調(diào)試均無該現(xiàn)象。
滑閥共分六檔油口,自上而下第一和第五油口為壓力油口,第二和第四油口分別與油動機活塞的上下油室相通,第三油口為排油口,第六油口為一次脈沖油室。當(dāng)滑閥處于中間平衡位置時,作用在滑閥上下的油壓作用力是平衡的。
即? ? Pe×F1= Pm×F2
式中,F(xiàn)1為滑閥頂部的環(huán)形面積,cm2;F2為滑閥底部的面積,cm2;Pm為一次脈沖油壓,MPa;Pe為壓力油壓,MPa。
當(dāng)滑閥下部的一次脈沖油壓Pm增大時,滑閥失去平衡而向上移動,高壓油經(jīng)套筒上的油口進入油動機活塞的下部,而活塞上部則與排油相接通,在活塞上下油壓差的作用下,活塞向上移動,通過凸輪配汽機構(gòu),開大調(diào)節(jié)汽閥。油動機活塞向上移動后,反饋LVDT 將閥位送給伺服控制系統(tǒng),伺服控制系統(tǒng)通過改變DDV閥芯位置減少一次脈沖油量,使一次脈沖油壓Pm下降,滑閥回到平衡位置封閉第二和第四油口,油動機活塞停留在新的平衡位置。反之,當(dāng)脈動油壓Pm下降時,其動作過程與上述相反,油動機活塞將調(diào)節(jié)汽閥關(guān)小。
滑閥若卡澀,其現(xiàn)象應(yīng)類似DDV閥芯卡澀的三種情況,目前的現(xiàn)象與其不符。
除卡澀外,分析油路堵塞的可能性。一次脈沖油主要由壓力油通過滑閥底部開口補充,其開口縫隙較小,壓力油未經(jīng)粗濾油器、精密濾油器過濾,有存在雜質(zhì)的可能。如果雜質(zhì)堵塞在滑閥底部開口處,則油路通流面積減少,一次脈沖油壓下降,導(dǎo)致高調(diào)門突然關(guān)小,且雜質(zhì)在滑閥底部,不會導(dǎo)致高調(diào)門卡澀。高調(diào)門滑閥有雜質(zhì)堵塞油路的可能性很大。
3.5 可調(diào)節(jié)流閥
可調(diào)節(jié)流閥為針型閥,正常運行時該閥鎖死??烧{(diào)節(jié)流閥的作用:通過調(diào)整開度控制一次脈沖油泄油量,建立一次脈動油初始油壓,該油壓略小于高調(diào)門滑閥平衡時的一次脈沖油壓,保證DDV閥失電時油動機能自動關(guān)閉。初始油壓不能過低,因為DDV閥通油量較少,一般不超過40 L/min,初始油壓過低導(dǎo)致DDV閥為保證高調(diào)門滑閥的力平衡而大幅度開啟,其閥芯平衡位置遠大于通常值55%,這將對開啟閥門造成不良影響。該油壓偏差值在閥門靜態(tài)調(diào)試時設(shè)置,在高調(diào)門即將開啟位置將可調(diào)節(jié)流閥再開大約半圈~1圈,由此產(chǎn)生的壓降值即為偏置值(OFFSET)。
目前存在異?,F(xiàn)象:可調(diào)節(jié)流閥開度較正常位置已大幅度關(guān)小,通常剩余2~3圈才完全關(guān)閉,現(xiàn)在閥門靜態(tài)調(diào)試后只剩余半圈就會全關(guān),這表明一次脈沖油排油量已大幅度減少。
理論上可調(diào)節(jié)流閥的錐形通流面容易堵塞雜質(zhì),但是在該處堵塞雜質(zhì)會導(dǎo)致排油不暢通,一次脈沖油壓上升,高調(diào)門開度應(yīng)變大,這與故障現(xiàn)象不符。在停機后的高調(diào)門靜態(tài)試驗中也大幅度開關(guān)了該閥,故障現(xiàn)象沒有變化,可調(diào)節(jié)流閥堵塞的可能性可以排除。
3.6 其他位置
一次脈沖油管道與危急遮斷器滑閥、OPC滑閥的兩處連接口密封不嚴,漏油量加大,也可能導(dǎo)致類似故障;另外,DDV閥后、三通接頭前的小段管道堵塞也有可能,但可能性很小。
3.7 原因綜述
綜上所述,可基本排除熱工控制設(shè)備(帶電設(shè)備)故障的可能性,判斷故障是由一次脈沖油壓突降引起,引起油壓降低的原因重點懷疑高調(diào)門滑閥有雜質(zhì)堵塞油路,其次懷疑一次脈動油管道與其它設(shè)備連接處是否有泄露點,最后得出需要徹底檢查清掃高調(diào)門調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)油路的結(jié)論。
4故障處理及防范措施
4.1 故障處理
機組停機檢修后,對高調(diào)門調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)油路進行全面拆解檢查,在高壓油動機滑閥上部發(fā)現(xiàn)1塊5mm直徑鎢金,底部發(fā)現(xiàn)1塊長54mm、寬16mm、厚4mm大塊鎢金,在主油箱回油側(cè)底部發(fā)現(xiàn)1塊鎢金,主油泵入口平臺發(fā)現(xiàn)4塊鎢金,其它部位檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常。上述鎢金碎塊證實了之前的判斷,如此大塊的雜物堵在高壓油動機滑閥底部必然影響一次脈沖油壓,且碎塊形狀不規(guī)則,每次位置變化后油壓變化也不同,極端情況下出現(xiàn)嚴重故障。
經(jīng)查資料,只有主油泵軸承采用鎢金材料,記錄顯示2007年主油泵曾因發(fā)生燒損軸瓦事故。推測該次搶修未能徹底清理油系統(tǒng),導(dǎo)致鎢金碎塊逐年移動至目前位置,這反映出當(dāng)時的汽機檢修工作存在一些疏漏。
通過用壓縮空氣吹掃油路毛細管道,大流量潤滑油沖洗油路主管道,以及用內(nèi)窺鏡檢查主油泵內(nèi)部等方法,充分清理了油系統(tǒng)雜物,同時采用更換主油箱底層透平油,延長油循環(huán)時間等措施作進一步處理。
機組開機后高調(diào)門指令、反饋偏差最大值降為2%且穩(wěn)定不變,可以認為故障已得到有效處理。
4.2 防范措施
設(shè)備一般有壽命年限,到期后可對老化嚴重的部件進行更換。檢修回裝時要認真檢查和清理,避免由于雜物存在等原因,導(dǎo)致部件之間的銜接不到位,重點檢查油箱各處開口、組件鉛封及法蘭連接部位??稍谟土魉澜菂^(qū)域加裝排污閥,定期開閥進行排污。其次,還需對油管道進行深度清洗,以及必要的化學(xué)清洗。具體落實有如下方面措施:
熱控專業(yè):嚴格執(zhí)行大修返廠清洗DDV閥、定期校驗壓力表及壓力開關(guān)、定期做DCS性能測試、開機前必須做閥門靜態(tài)調(diào)試等規(guī)定,同時關(guān)注設(shè)備的使用年限,通常8~10年更換VPC卡、DDV閥及DEH控制器等重要電子設(shè)備。
機務(wù)專業(yè):檢修時注意防護,防止粉塵、焊渣、棉線、密封膠、鐵銹等雜物進入油系統(tǒng),對彎頭、變徑、堵頭等部位進行重點檢查清理,對檢修后的油系統(tǒng)先用壓縮空氣吹,雜物用面團粘。采購新的濾油設(shè)備加強在線濾油工作,新增的可移動式濾油機過濾主油箱第二格儲油,現(xiàn)有固定式濾油機過濾第一格儲油,大修時定期更換透平油。及時消除軸封、冷油器、水封等相關(guān)部件結(jié)合層的泄露,避免進水。
運行方面:加強濾油、取樣工作。優(yōu)化油質(zhì)取樣,防止取到不流動的部分。加強油質(zhì)監(jiān)督、定期排污、保證汽輪機油清潔度,現(xiàn)有固定式濾油機由原來每天運行2小時改為每天運行24小時,新增的可移動式濾油機在油質(zhì)下降時投入運行,雙重措施保證油質(zhì)控制在6級以內(nèi)。
5結(jié)語
低壓透平油純電調(diào)系統(tǒng)、伺服控制系統(tǒng)仍使用機組透平潤滑油液壓油源的老式機組存在較大安全隱患,油質(zhì)的清潔度問題可能引發(fā)莫名原因故障,如:危急遮斷裝置誤動作、閥門卡澀、閥門抖動等,要完善檢修維護管理制度,機組運行中加強濾油并定期檢驗,檢修時也要加強管道吹掃清潔工作。
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作者簡介:
李林(1981-),男,湖南靖州人。中級工程師,工學(xué)學(xué)士,主要從事電廠熱工自動化及控制系統(tǒng)維護工作。