雷青
摘 要:本文對(duì)影響青銅峽鋁廠回轉(zhuǎn)窯煅燒實(shí)收率的部分因素進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析,并依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際.提出了有效的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯;煅燒實(shí)收率;原因分析;改進(jìn)措施
煅燒石油焦是鋁電解用炭素預(yù)焙陽極生產(chǎn)必須的大宗原料,煅燒石油焦主要采用回轉(zhuǎn)窯、罐式爐、電熱煅燒爐等煅燒方式進(jìn)行生產(chǎn)。比較而言,回轉(zhuǎn)窯具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、投資少、產(chǎn)量大且能連續(xù)生產(chǎn)的特點(diǎn),但也存在煅燒實(shí)收率低的明顯缺點(diǎn)。而煅燒實(shí)收率如果能提高1%,按照目前煅燒焦生產(chǎn)成本計(jì)算,噸煅燒焦成本可節(jié)約10~15元左右,對(duì)于一個(gè)年產(chǎn)15萬t的電解鋁廠,年可節(jié)約成本80~120萬元左右,經(jīng)濟(jì)效益可觀。因此,切實(shí)結(jié)合大規(guī)模鋁電解工業(yè)生產(chǎn)實(shí)際,采取有效措施來提高煅燒實(shí)收率,對(duì)鋁電解企業(yè)具有重大實(shí)際生產(chǎn)意義。
1 煅燒實(shí)收率狀況
以青銅峽某鋁廠(下簡(jiǎn)稱A鋁廠)現(xiàn)使用的二臺(tái)
規(guī)格為φ2.2×45m回轉(zhuǎn)窯為例,歷年來煅燒實(shí)收率一直在72%左右徘徊,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到目前行業(yè)領(lǐng)先指標(biāo)74%。
2 影響煅燒實(shí)收率的原因
2.1 石油焦水份過高影響實(shí)收率
石油焦經(jīng)高溫煅燒,水分基本被排完,因此.石
油焦實(shí)際水分含量每增大1% ,就意味著煅燒實(shí)收率將下降1%;同時(shí),石油焦中水分在高溫下被快速汽化成大量過熱水蒸汽從物料內(nèi)部排除,不但造成物料易破碎、孔隙度增大,也增加了窯尾總排煙量,增大了物料抽走量,A鋁廠目前水分含量9.6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)廠質(zhì)量指標(biāo)。
2.2 石油焦揮發(fā)分含量偏高
揮發(fā)分作為一種可利用的高熱值燃料,用來提高煅燒帶溫度和降低天然氣消耗是非常必要的。通過A鋁廠回轉(zhuǎn)窯長期生產(chǎn)表明,石油焦揮發(fā)分含量控制在10% ~10.5%較為理想。若石油焦揮發(fā)分含量偏大,經(jīng)高溫煅燒后將基本被排完,這意味著超出理想范圍的揮發(fā)分百分含量每增加1%,煅燒實(shí)收率將下降1%,將嚴(yán)重影響煅后料實(shí)收率。
2.3 石油焦粒度偏細(xì)
石油焦粒度越細(xì),則其在窯內(nèi)與熱氣流接觸燃燒的總表面積大幅度增加,其燃損就會(huì)增加;其次,石油焦粒度越細(xì),則燃燒帶火苗越低,煅燒溫度也越低,且煅燒帶易發(fā)生前移,為確保煅燒帶溫度及位置,不得不加大空氣、天然氣用量和窯頭窯尾負(fù)壓,造成炭質(zhì)物料燒損和粉料抽走量增加,煅燒實(shí)收率大幅下降。以前國內(nèi)、外對(duì)石油焦粒度尚無明確的指標(biāo)要求,A鋁廠所進(jìn)石油焦普遍存在粒度偏細(xì)問題,其曾在2015年12月對(duì)進(jìn)廠石油焦做過粒度分析,其中,小于5mm料占石油焦總量的60%以上。石油焦偏細(xì)不但影響煅燒實(shí)收率,也影響成型平衡生產(chǎn)及配料的穩(wěn)定性,造成焙燒廢品幾率增加。
2.4原料上料前未進(jìn)行配料和篩分
可以看出A鋁廠所進(jìn)石油焦偏細(xì),在實(shí)際生產(chǎn)中,大于70mm的石油焦只占物料總量的10% ~l5%左右, 85% ~90%的石油焦不需要破碎,由于格篩堵塞等原因,部分小顆粒石油焦再次被破碎成更碎的小顆粒及粉料,導(dǎo)致煅燒實(shí)收率下降.
2.5 除塵粉不能有效回收利用
在回轉(zhuǎn)窯正常生產(chǎn)時(shí),除塵器通過引風(fēng)機(jī)產(chǎn)生風(fēng)量,將粉塵送到除塵器體內(nèi),含塵氣流在除塵器內(nèi)部做旋轉(zhuǎn)運(yùn)行時(shí),塵粒在離心力的作用下,克服阻力被甩至器壁并在器壁附近逐漸到濃縮,直此含塵濃度超過塵氣的荷載能力時(shí),便從塵氣中分離出來,達(dá)到除塵的目的。細(xì)小的微粒粉塵,隨氣流切入水膜除塵筒體中,粘附在筒體內(nèi)壁,隨著水流從除塵器底部排走進(jìn)行沉淀。
2.6二三次風(fēng)風(fēng)嘴對(duì)物料流動(dòng)的阻力。
A鋁廠現(xiàn)使用回轉(zhuǎn)窯配備有二三次風(fēng)風(fēng)嘴10個(gè);風(fēng)嘴位于窯體內(nèi)部,呈“1”字型排列,與物料運(yùn)行方向形成90度切角, 影響物料移動(dòng)速度;物料在窯內(nèi)停留時(shí)間過長,燒損過大,造成實(shí)收率下降。
2.7 員工業(yè)務(wù)水平低,操作不合理
目前,各鋁廠一般對(duì)煅燒焦的常規(guī)考核指標(biāo)是電阻率(≤600μ.Ω.m,真密度≥2.02g/cm ),而對(duì)煅燒實(shí)收率完成情況未做任何明確規(guī)定。一線職工為完成煅燒焦電阻率、真比重指標(biāo)時(shí),在煅燒各項(xiàng)工藝參數(shù)均有富裕的調(diào)整條件時(shí)不能進(jìn)行合理操作。
3 對(duì)策與建議
3.1 嚴(yán)格進(jìn)廠石油焦指標(biāo)
特別是控制石油焦水分、揮發(fā)分含量,盡量選購粒度大、粉焦量少的石油焦。
3.2 加強(qiáng)與改進(jìn)煅前石油焦的預(yù)處理
針對(duì)不同廠家石油焦粒度、水份、揮發(fā)分不同的特點(diǎn),A鋁廠建立嚴(yán)格的石油焦分倉堆放搭配帶料管理制度,按照物料指標(biāo)情況,對(duì)不同廠家石油焦進(jìn)行摻配,摻配后的石油焦帶入回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行使用,穩(wěn)定了煅燒工藝及煅后料質(zhì)量,做到預(yù)處理。
3.2.1建立原料格篩清理制度
篩孔規(guī)格為70×70mm的吊掛式格篩,是將大于70mm物料導(dǎo)入石油焦對(duì)輥破碎機(jī)進(jìn)行破碎,而小于70mm篩下物料不經(jīng)破碎而直接導(dǎo)入地坑送料皮帶帶走備用,建立格篩清理制度每班對(duì)篩孔進(jìn)行清理,防止由于堵塞造成小于70mm的顆粒物料二次被破碎;從而減少物料粉料量,提高料煅燒實(shí)收率。
3.3.2 進(jìn)行石油焦煅前分級(jí)與配料改造
在實(shí)際生產(chǎn)中,不同廠家、同一廠家不同時(shí)期石油焦粒度、水分狀況都有很大波動(dòng),甚至連續(xù)偏細(xì)或水分過高。粒度偏細(xì)對(duì)實(shí)收率有影響,而粒度偏粗,由于窯內(nèi)物料間的孔隙度增大,透氣性能好,炭質(zhì)氧化燒損將增加,同樣會(huì)降低煅燒實(shí)收率。水分過高會(huì)造成窯尾結(jié)焦,造成返料,增加量燒損,同時(shí)影響了回轉(zhuǎn)窯內(nèi)部溫度;同時(shí)粒度的這種波動(dòng),將直接影響成型配料生產(chǎn)。
3.3.3 依據(jù)揮發(fā)分高低配料
在實(shí)際生產(chǎn)中,不同廠家、同一廠家不同時(shí)期石油焦揮發(fā)分含量波動(dòng)都有一定差異,甚至很不穩(wěn)定,因此,切實(shí)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)不同批次石油焦及時(shí)取樣化驗(yàn),依據(jù)初級(jí)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合理配料后再堆料或上線煅燒,以降低原料質(zhì)量波動(dòng)帶來的不利影響。
石油焦揮發(fā)分進(jìn)行配料原則:必須綜合統(tǒng)計(jì)分
析并確定配料范圍,按照低配高原則,保證所配物料揮發(fā)分穩(wěn)定保持在原料揮發(fā)分處于年度平均值范圍,并不影響正常生產(chǎn)。
3.4 加強(qiáng)設(shè)備改造
3.4.1風(fēng)嘴進(jìn)行改造
2015年9月份,A車間經(jīng)過認(rèn)真討論、研究,將二三次風(fēng)風(fēng)嘴進(jìn)行改造。改造后的風(fēng)嘴有內(nèi)部結(jié)構(gòu)“1” 字型直立式,改為“Z”字型仰臥式。在回轉(zhuǎn)窯筒體上分別成螺旋狀分布。降低了風(fēng)嘴高度、增加了風(fēng)嘴與物料沖擊面角度,改善運(yùn)行條件,減少了物料移動(dòng)阻力,取得了較好的使用效果 。
3.4.2水膜除塵粉料回收再利用
車間通過反復(fù)論證,與有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行交流,對(duì)水膜除塵粉產(chǎn)生的粉料(廢水)進(jìn)行回收再利用,此工作分兩個(gè)步驟進(jìn)行:第一、采用壓縮空氣將沉淀池粉料和廢水進(jìn)行攪拌;第二、采用污水提升泵進(jìn)行輸送,直接送入冷卻機(jī)(小窯)當(dāng)內(nèi)冷水使用,達(dá)到廢水和粉料回收的效果。
經(jīng)過生產(chǎn)驗(yàn)證,沉淀池收塵粉(水)全部可以回收再利用,提高了煅后焦實(shí)收率。
3.5加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù),強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)
在回轉(zhuǎn)窯停窯大修期間,作好設(shè)備設(shè)施、電氣系
統(tǒng)綜合全面檢查、維修,減少回轉(zhuǎn)窯停料保溫時(shí)間。
3.6 改進(jìn)考核指標(biāo)、規(guī)范工藝控制制度
經(jīng)過工業(yè)試驗(yàn)與長期生產(chǎn)實(shí)踐,依據(jù)現(xiàn)設(shè)備狀
況,在原有工藝標(biāo)準(zhǔn)上推薦改進(jìn)與補(bǔ)充如下指標(biāo)考
核與工藝控制制度。
3.6.1 明確正常生產(chǎn)時(shí)窯內(nèi)溫度帶劃分
3.6.2 明確并執(zhí)行正常生產(chǎn)時(shí)工藝控制制度
(1)真密度(g/cm3):2.02~2.08;改為≥2.04。
粉未電阻率(μ.Ω.m):≤600;改為≤480。
(2)煅燒帶內(nèi)襯溫度:1280±50℃ 。
(3)窯頭負(fù)壓:由-10~-40Pa改為-5~-10Pa。
(4)窯尾負(fù)壓:一30±5 Pa。
3.6.3 煅燒調(diào)溫工必須明確理解并良好執(zhí)行煅燒操作基本目的。
在對(duì)煅燒焦質(zhì)量進(jìn)行考核的同時(shí),由車間負(fù)責(zé)對(duì)煅燒實(shí)收率完成情況進(jìn)行考核。
4結(jié)語
(1)充分利用石油焦儲(chǔ)倉進(jìn)行石油焦分倉堆放,摻配帶料改進(jìn),不但有利于煅燒溫度操作,對(duì)后續(xù)成型配料具有更大的實(shí)際生產(chǎn)意義。
(2)通過格篩清理,規(guī)范煅燒工藝操作,減少了物料損耗,在一定程度上提高煅燒實(shí)收率。