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    基于LMS Test.Lab 的某三缸汽油機(jī)增壓器油管振動問題優(yōu)化

    2019-02-28 11:31:02
    關(guān)鍵詞:三缸增壓器油管

    (上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西 柳州 545007)

    引言

    隨著國家排放法規(guī)的愈加嚴(yán)格,以及車用汽油機(jī)制造技術(shù)的大力發(fā)展,發(fā)動機(jī)的氣缸數(shù)量早已不再是評判動力的重要標(biāo)準(zhǔn),三缸發(fā)動機(jī)也因此逐漸回歸到人們的視線中。與傳統(tǒng)的直列四缸發(fā)動機(jī)相比,三缸發(fā)動機(jī)由于自身不平衡特性,除了要受到1.5 階燃燒激勵引起的振動問題,還要受到1 階不平衡力矩帶來的振動問題,這些振動問題如果不能夠很好地解決,會導(dǎo)致整車、整機(jī)及零部件的振動噪聲問題,也給零部件的可靠性帶來諸多威脅。三缸機(jī)由于缺少了一個缸,為達(dá)到動力要求,則需要采用如缸內(nèi)直噴,渦輪增壓等技術(shù)去彌補(bǔ)少缸帶來的動力短缺,這些新技術(shù)也對動力總成的NVH 開發(fā)提出了新的挑戰(zhàn)[1]。同時,發(fā)動機(jī)管路系統(tǒng)作為發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的核心部件,發(fā)動機(jī)工作環(huán)境通常十分惡劣,振動因素也因此成為發(fā)動機(jī)管路及管路支架斷裂的主要原因[2]。本文針對某三缸汽油機(jī)增壓器進(jìn)油管在臺架運(yùn)行時出現(xiàn)的斷裂現(xiàn)象,利用LMS Test.lab 軟件對增壓器進(jìn)油管進(jìn)行振動測試,根據(jù)振動分析結(jié)果,對增壓器進(jìn)油管進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),達(dá)到降低管路振動的目的,避免了管路故障的發(fā)生。

    1 振動故障機(jī)理

    要對機(jī)械故障進(jìn)行診斷,首先就要對故障產(chǎn)生的機(jī)理進(jìn)行研究。發(fā)動機(jī)管路振動故障,是由于發(fā)動機(jī)管路的各種振動導(dǎo)致的。引起管路振動故障的原因主要分為外界振動、流體脈動、耦合振動和系統(tǒng)共振。對于發(fā)動機(jī)外部管路系統(tǒng),引起振動的原因比較復(fù)雜,本文重點(diǎn)從管路結(jié)構(gòu)方面,研究該發(fā)動機(jī)增壓器進(jìn)油管路中比較常見的外界振動及系統(tǒng)共振。

    1.1 外界振動

    在發(fā)動機(jī)工作過程中各個零部件產(chǎn)生的各種機(jī)械振動、受到氣流等外界因素的影響出現(xiàn)的各種機(jī)械振動、發(fā)動機(jī)管路與其周邊的物體發(fā)生碰撞產(chǎn)生的各種機(jī)械振動均稱為外界振動。當(dāng)這些管路外界因素引起的振動負(fù)載作用在發(fā)動機(jī)管路上時,就容易引起管路結(jié)構(gòu)的低頻振動并使管路產(chǎn)生振動,這些較大幅值的振動會導(dǎo)致管路出現(xiàn)卡箍破裂甚至脫落以及管路連接結(jié)構(gòu)的脫落,引起發(fā)動機(jī)管路的故障。

    1.2 系統(tǒng)共振

    管路振動故障產(chǎn)生的另一個重要原因就是系統(tǒng)共振。當(dāng)外部環(huán)境對發(fā)動機(jī)的激勵頻率接近發(fā)動機(jī)管路的固有頻率時就會產(chǎn)生共振。同時,由于發(fā)動機(jī)外部管路的管壁較薄,共振容易使管路受到非常大的徑向力,會導(dǎo)致管路薄弱位置產(chǎn)生破裂,造成極大安全隱患[3]。

    2 振動測試

    某增壓發(fā)動機(jī)在臺架上出現(xiàn)增壓器進(jìn)油管斷裂的現(xiàn)象,斷裂位置在進(jìn)油管出口處,如圖1 所示。因此,對此發(fā)動機(jī)進(jìn)油管進(jìn)行振動測試查找原因。

    圖1 增壓器進(jìn)油管斷裂位置

    測試在發(fā)動機(jī)臺架上進(jìn)行,測試前按照重點(diǎn)關(guān)注的振動位置將4 個三向加速度傳感器分別布置在增壓器進(jìn)油管進(jìn)口、增壓器進(jìn)油管出口、缸體進(jìn)氣側(cè)及缸體排氣側(cè),然后運(yùn)用LMS Test.Lab 軟件對某增壓發(fā)動機(jī)進(jìn)行振動測試。發(fā)動機(jī)運(yùn)行工況是由1 000 r/min 全負(fù)荷加速到額定轉(zhuǎn)速。

    2.1 測量點(diǎn)振動結(jié)果分析

    某增壓發(fā)動機(jī)各測點(diǎn)振動結(jié)果如圖2 所示,各測點(diǎn)振動幅值隨轉(zhuǎn)速的升高而升高,在額定轉(zhuǎn)速下達(dá)到最大值;缸體的振動較為平穩(wěn);進(jìn)油管進(jìn)口X 方向、Z 方向及進(jìn)油管出口X 方向、Y 方向振幅偏大,振動最大達(dá)到30 g,由此可確定進(jìn)油管斷裂是由于管路振動過大引起的。

    圖2 某增壓發(fā)動機(jī)各測點(diǎn)振動結(jié)果

    從圖2 可以看到,在1 165r/min 及1 410r/min 下存在共振。經(jīng)頻譜分析發(fā)現(xiàn),在1 165r/min 時的共振頻率為29Hz,1 410r/min 時的共振頻率為35Hz,如圖3、4 所示。均為該三缸發(fā)動機(jī)的1.5 階點(diǎn)火激勵造成的。由于進(jìn)油管進(jìn)口是通過螺栓固定連接在缸體上的,三缸發(fā)動機(jī)的點(diǎn)火激勵通過螺栓傳遞到管路上,從而引起管路振動。

    圖3 1 165r/min 的頻譜圖

    圖4 1 410r/min 的頻譜圖

    考慮到試驗(yàn)中采用的是全負(fù)荷工況,在低轉(zhuǎn)速全負(fù)荷時,三缸發(fā)動機(jī)1.5 階點(diǎn)火激勵的不平衡性增大,導(dǎo)致振動在低轉(zhuǎn)速下存在有微小峰值[4]。在臺架上只有通過降低負(fù)荷才能減少振動。搭載在整車上時發(fā)動機(jī)很少出現(xiàn)低轉(zhuǎn)速高負(fù)荷的工況,需進(jìn)一步研究。而管路振動最大的位置是在高轉(zhuǎn)速下,這是造成管路斷裂的主要原因。

    經(jīng)觀察,振動過大的方向均為沿管路方向,如圖5 所示。是由于管路兩端相互的振動拉扯作用導(dǎo)致的振動偏大。

    圖5 某增壓發(fā)動機(jī)增壓器進(jìn)油管走向

    2.2 增壓器進(jìn)油管CAE 分析

    將數(shù)模導(dǎo)入Abaqus 對該增壓器進(jìn)油管進(jìn)行模態(tài)分析進(jìn)一步驗(yàn)證猜測,分析結(jié)果如圖6 所示。

    圖6 增壓器進(jìn)油管CAE 分析結(jié)果

    由分析結(jié)果可以看出,在增壓器進(jìn)油管豎直段上的管路位移變形量最大。在該位置增加軟管可以達(dá)到衰減振動,減小振動位移的效果。圖7 為改進(jìn)前后的增壓器進(jìn)油管。

    圖7 改進(jìn)前后的增壓器進(jìn)油管

    3 優(yōu)化方案振動測試

    將優(yōu)化后的增壓器進(jìn)油管搭載到同一發(fā)動機(jī)上,在相同位置上布置傳感器進(jìn)行振動測試,測試工況相同。各測點(diǎn)振動曲線如圖8 所示。

    圖8 優(yōu)化后各測點(diǎn)振動曲線

    優(yōu)化后各測點(diǎn)的振幅隨轉(zhuǎn)速的升高而增大,依然顯示為沿管路方向振動偏大,而最大振幅降至21g左右。

    優(yōu)化前后的進(jìn)油管進(jìn)出口測點(diǎn)的振動曲線對比如圖9 所示。對比發(fā)現(xiàn),優(yōu)化前后的增壓器進(jìn)油管進(jìn)口Y 方向及增壓器進(jìn)油管出口Z 方向振動曲線無明顯差異,振動幅值較低。沿管路走向方向的振動曲線在中低轉(zhuǎn)速下也無明顯差異,而在高轉(zhuǎn)速下相差很大,優(yōu)化后的振幅明顯小于優(yōu)化前的振幅。

    圖9 優(yōu)化前后振動曲線對比

    可見,優(yōu)化后的增壓器進(jìn)油管由于中間軟管的作用使得在高轉(zhuǎn)速下的振動在沿管路方向上得到衰減,最大轉(zhuǎn)速下的振動降低8g 左右,達(dá)到降低管路振動的目的,進(jìn)油管的振動特性有明顯的提升。

    4 結(jié)論

    1)增壓器進(jìn)油管路斷裂是由于振動振幅過大導(dǎo)致,測點(diǎn)最大振幅達(dá)30g。且振動方向沿管路走向。

    2)三缸發(fā)動機(jī)的1.5 階點(diǎn)火激勵通過增壓器油管螺栓傳遞到管路上,從而引起管路共振。

    3)CAE 分析找到增壓器進(jìn)油管路薄弱位置,對該位置進(jìn)行優(yōu)化后,振動試驗(yàn)驗(yàn)證振幅降低8g,振動特性明顯改善。

    本文利用LMS 測試系統(tǒng)對三缸增壓發(fā)動機(jī)增壓器進(jìn)油管進(jìn)行了振動測試,證明了進(jìn)油管故障是由于振動過大造成的。通過CAE 分析找到振動的關(guān)鍵位置,對進(jìn)油管關(guān)鍵部位進(jìn)行合理優(yōu)化后,試驗(yàn)驗(yàn)證其振動特性已得到有效改善。

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