李作齊
摘要:隨著油田持續(xù)開發(fā),套管損壞逐年增加,這些問題制約了油田生產(chǎn)的正常進(jìn)行。工藝措施上壓裂防砂后在井筒內(nèi)形成具有一定硬度段塞,小修作業(yè)常規(guī)沖砂方法沖不動(dòng),常規(guī)螺桿鉆鉆磨技術(shù)無法實(shí)現(xiàn)套管變形井的鉆塞,影響下泵生產(chǎn)。本文介紹了套變井小修鉆塞技術(shù)及現(xiàn)場應(yīng)用情況,對于提高套變井修井工藝技術(shù)水平具有一定指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:套變井;鉆塞技術(shù);小修;應(yīng)用
引言
曙光油田已到中后期開采,防砂區(qū)塊主要靠壓裂防砂技術(shù)作為有效治理的辦法。由于一些井井況不好,存在不同程度的套管變形,制約工藝措施的進(jìn)行。為提高壓防效果,擠注固化劑來增加固化強(qiáng)度,提高防砂效果。壓裂防砂后在井筒內(nèi)形成具有一定硬度段塞,小修作業(yè)常規(guī)沖砂方法沖不動(dòng),用常規(guī)螺桿鉆配標(biāo)準(zhǔn)鉆頭又因套管變形無法實(shí)現(xiàn),至此井筒通道無法打開,影響下泵生產(chǎn)。因此套變井防砂后我們研究套變井鉆塞技術(shù)來解決工藝措施上的難題。該技術(shù)利用小修設(shè)備,通過動(dòng)力水龍頭專用配套工具,即可實(shí)現(xiàn)套變井鉆塞作業(yè),實(shí)現(xiàn)一次管柱完成,長距離鉆進(jìn),采用液力控制鉆壓,作業(yè)時(shí)間短、不損傷套管,上返速度快,縮短施工周期等大量的節(jié)約作業(yè)成本,且施工安全,具有很大的推廣價(jià)值。
1 套變井小修鉆塞技術(shù)
1.1 主要配套工具
1.1.1 動(dòng)力水龍頭
動(dòng)力水龍頭集機(jī)械、液壓、氣動(dòng)于一體,由水龍頭本體、液壓站和輔助控制系統(tǒng)三大部分組成,通過發(fā)動(dòng)機(jī)液壓傳動(dòng)帶動(dòng)液壓馬達(dá),轉(zhuǎn)動(dòng)管柱,驅(qū)動(dòng)工具達(dá)到進(jìn)行鉆塞施工的目的,很好地克服了常規(guī)鉆塞技術(shù)的諸多弊端??梢匀〈糠执笮拮鳂I(yè)隊(duì)伍實(shí)施小修常規(guī)作業(yè),以降低勞動(dòng)強(qiáng)度和生產(chǎn)成本,提高修井效率和施工安全性。主要技術(shù)參數(shù)如下:
1.1.2 大水眼磨鞋
該磨鞋平面鋪焊碳化鎢可帶有相應(yīng)利刃,中間一個(gè)ф30㎜水眼,殼體最大外徑ф80㎜。進(jìn)尺快,反循環(huán)通暢上返快。
1.1.3 專用60.3㎜薄皮鉆桿
配套了專用60.3㎜薄皮鉆桿,在套損段下井管柱用該薄皮鉆桿連接鉆具,能順利通過套變位置,同時(shí)滿足鉆進(jìn)過程的扭矩要求。
1.1.4 反扭矩臂的研制
反扭矩臂在工作過程中,主軸的工作扭矩施加在扭矩臂上,扭矩臂將扭矩施加在承扭繩上,當(dāng)承扭繩繃緊時(shí),限制了扭矩臂反轉(zhuǎn),從而抵消了工作扭矩??山档蛣趧?dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率。
1.1.5 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的研制
采用遠(yuǎn)程控制方式,可對裝置隨時(shí)進(jìn)行參數(shù)設(shè)定和調(diào)節(jié)。采用液壓驅(qū)動(dòng)對主軸和轉(zhuǎn)速進(jìn)行無級調(diào)控,各種作業(yè)參數(shù)可集中顯示和控制。在井下發(fā)生蹩鉆現(xiàn)象時(shí)操縱平臺(tái)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)壓力升高,采取合理處置措施,為本質(zhì)化安全提供了保障。
1.2 施工步驟
(1)組配鉆塞管柱:Φ80mm刮刀磨鞋+Φ60mm鉆桿+Φ73mm加厚油管+動(dòng)力水龍頭。
(2)下放鉆具:砂面50m左右時(shí)控制下放速度,緩慢下探砂面,下放管柱距砂面10m時(shí)開泵正循環(huán),循環(huán)正常后,啟動(dòng)動(dòng)力水龍頭,當(dāng)水龍頭運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,慢慢下放鉆具至砂面,使懸重下降5KN。
(3)鉆塞:管柱提離砂面1-2m,開泵循環(huán)達(dá)到規(guī)定的排量500L/min 以上,進(jìn)出口排量基本一致后,緩慢下放并控制鉆壓10-20KN,一直鉆塞至1316m。
(4)鉆塞完畢后,循環(huán)2小時(shí),循環(huán)徹底干凈后起出管柱完成施工。
1.3 適用范圍
該技術(shù)適用于直井,油井套變大于100㎜、漏失量小的鉆磨井。
2、現(xiàn)場應(yīng)用情況
截止目前,動(dòng)力水龍頭套變井鉆塞技術(shù)在曙光油田成功實(shí)施2井次,還技術(shù)的實(shí)施為鉆磨技術(shù)在套變井鉆塞積累寶貴經(jīng)驗(yàn),該工藝比以往的鉆塞時(shí)間大大縮短工期,功效高、安全可靠,節(jié)約作業(yè)成本獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
典型井例1:杜813-46-88
該井于5月份實(shí)施大劑量調(diào)剖后,在井筒內(nèi)形成堵劑段塞,硬度大。該井還是小井眼7寸套管懸掛5寸套管,在824米位置還存在套變,套管縮徑為最大徑Φ95mm,最小徑Φ92mm。實(shí)施常規(guī)螺桿鉆鉆塞后無進(jìn)尺,鉆不動(dòng)。結(jié)合目前現(xiàn)狀,提出工藝措施的整體思路和方案。制定出鉆磨鉆具組合:Φ80mm大眼磨鞋+60.30mm鉆桿10根+Φ+Φ73mm加厚油管若根。地面安裝動(dòng)力水龍驅(qū)動(dòng)裝置,用時(shí)1.5小時(shí)完成鉆塞任務(wù),鉆塞井段: 834m-864m,采用反循環(huán)鉆進(jìn)方法排量大循環(huán)徹底干凈。此次鉆塞作業(yè)大大縮短了工期,只用一次管柱完成,連續(xù)鉆進(jìn),功效高,減少作業(yè)費(fèi)用,提高了功效,保證施工安全。
典型井例2:曙3-06-3
該井2018年3月作業(yè)隊(duì)下φ60mm油管沖砂到1331m管轉(zhuǎn),下φ80mm通井規(guī)到1317.14m遇阻,為防砂治砂,實(shí)施了壓裂防砂施工,施工后井筒內(nèi)形成一定長度的樹脂塞,為打開井筒通道,決定實(shí)施動(dòng)力水龍頭鉆塞措施。該井常規(guī)沖砂沖不動(dòng),套管5寸半套管懸掛4寸小井眼,實(shí)施常規(guī)螺桿鉆鉆塞難度極大,易卡鉆,存在施工安全風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過精心組配管柱順利完成。鉆塞井段: 1240-1311m,進(jìn)尺:71m,施工時(shí)間:3.5h。
3、結(jié)論及認(rèn)識
(1)優(yōu)化施工設(shè)計(jì),合理的組配管柱是成功的關(guān)鍵。(2)配套小套管內(nèi)鉆塞管柱工具,實(shí)現(xiàn)小套管內(nèi)動(dòng)力水龍頭鉆塞零突破,在小井眼鉆塞領(lǐng)域內(nèi),實(shí)現(xiàn)了整體工藝創(chuàng)新。(3)專業(yè)的配套工具,很好的解決直井及部分套損有通道的井,滿足鉆磨工具的下入條件,防卡防脫,解決修井作業(yè)的難題。(4)動(dòng)力水龍頭在修井作業(yè)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了頂部驅(qū)動(dòng)的工作方式,主軸最大輸出扭矩達(dá)到10.98KN.M,可控可調(diào),可直接接單根,施工效率提高2倍以上,降低了作業(yè)成本,人身安全得到了保障,為修井提高效益,提供了有力保障和技術(shù)支撐。
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