劉誼兵,楊永杰,石旭
(蘭州有色冶金設(shè)計研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000)
目前國內(nèi)外礦山選冶行業(yè),常規(guī)的脫水流程主要是以濃縮設(shè)備(濃密機(jī))配套過濾設(shè)備(壓濾機(jī)、過濾機(jī))的兩段脫水流程來實(shí)現(xiàn)。由于兩段脫水流程作業(yè)環(huán)節(jié)多,尤其是濃密機(jī)存在往往使得現(xiàn)場占地面積大、設(shè)備維護(hù)難,導(dǎo)致基建投資和生產(chǎn)運(yùn)行成本高。此外,在黃金浸出、鋰鹽等稀貴金屬選礦冶煉過程中為提高貴液中有價金屬回收等領(lǐng)域,鑒于環(huán)保壓力,企業(yè)多在過濾作業(yè)之前需要增加一次或者多次洗滌,其流程是:過濾→攪拌洗滌→過濾→攪拌洗滌→過濾,需要對物料在不同設(shè)備中進(jìn)行多次過濾洗滌,存在工藝流程繁冗,設(shè)備種類多,安全隱患大等問題。本實(shí)驗(yàn)采用新技術(shù)高效節(jié)能設(shè)備,提供了一種新型的過濾洗滌一體裝置和工藝,將過濾和洗滌過程在同一臺設(shè)備上完成,達(dá)到簡化工藝流程,實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)工藝同等或優(yōu)于傳統(tǒng)工藝的過濾洗滌效果的目的。
另外,在洗滌過程中,洗滌水的洗滌倍數(shù)越高,所需的洗滌水量就越多,濾餅中毒性浸出總氰含量就越低。然而,洗滌倍數(shù)與濾餅中毒性浸出總氰含量之間并非是線性關(guān)系。洗滌水的洗滌倍數(shù)也并非是越高越好,要在節(jié)約用水、處理效果和處理成本之間尋找最佳結(jié)合點(diǎn)。本文章針對金礦氰化尾渣的過濾洗滌,主要通過對不同的洗滌水倍數(shù)進(jìn)行洗滌后的濾餅礦樣進(jìn)行取樣檢測,并對水樣和礦樣進(jìn)行毒性浸出測試,通過測試結(jié)果得出不同的洗滌水倍數(shù)的洗滌效果,得到最佳洗滌水倍數(shù)后,再進(jìn)行最佳洗滌水倍數(shù)的論證性試驗(yàn),并探索最佳的洗滌工藝流程,并驗(yàn)證設(shè)備的先進(jìn)性和可靠性。
首先對實(shí)驗(yàn)水樣進(jìn)行外檢,開始前抽取幾個水樣進(jìn)行化驗(yàn),化驗(yàn)結(jié)果如表1:
采用常規(guī)的壓濾流程,長杰壓濾機(jī)壓濾后濾餅水分較低,壓實(shí)度很高。本項(xiàng)目主要確定采用純水進(jìn)行洗滌過濾試驗(yàn),并確定合適的洗水倍數(shù)和合適的壓濾流程,探索提高洗滌效果的方法。
壓濾流程為:“進(jìn)料-壓榨吹干-洗滌-卸料”方式進(jìn)料、壓榨吹干(0.7MPa/5min)、洗滌、卸料,采用不同洗滌水倍數(shù)(0.5倍、0.8倍、1.0倍、……)進(jìn)行洗滌后的濾餅礦樣進(jìn)行取樣,對水樣和礦樣進(jìn)行毒性浸出測試,結(jié)果如表2和圖1:
表1 實(shí)驗(yàn)水樣外檢金屬元素復(fù)核數(shù)據(jù)對照表(mg/L)
表2 不同洗水倍數(shù)洗滌毒性浸出實(shí)驗(yàn)結(jié)果表
圖1 濾餅毒浸總氰濃度和洗水倍數(shù)的關(guān)系圖
從表2和圖1可以看出,對尾礦礦漿直接壓濾不洗滌和采用0.5倍洗水(洗滌水倍數(shù)以洗水重量:濕重濾餅重量比計)洗滌時,濾餅毒性浸出中氰化物分別為8.7mg/L和5.78、5.99mg/L,無法達(dá)到一般固廢Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。效果不理想。采用0.6-1.5倍洗水洗滌時,濾餅毒性浸出中總氰含量逐漸降低,取得較好的洗滌效果,壓濾后濾餅毒性浸出氰化物含量低于國家規(guī)定的一般固廢Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。為進(jìn)一步探索洗滌水用量對尾礦的洗滌效果,實(shí)驗(yàn)人員同時進(jìn)行了2.5、4.0、5.0倍水的洗滌實(shí)驗(yàn),但從實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)來看,洗滌時間大幅度增加,濾餅中氰化物含量較0.6-1.5倍水洗滌時沒有明顯的降低,另外,過高的洗水倍數(shù)在工藝路線及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面并不合理,通過對尾礦進(jìn)行0.6-1.5倍洗水洗滌實(shí)驗(yàn)已經(jīng)確定可以達(dá)到預(yù)期的效果。因此可以確定本項(xiàng)目中尾礦采用洗滌壓濾工藝濾餅中氰化物含量能夠達(dá)到國家規(guī)定的一般固廢Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),洗滌壓濾工藝可行。根據(jù)0.6-1.5倍洗水洗滌實(shí)驗(yàn),為保證達(dá)到低于5.0mg/L的固廢排放標(biāo)準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)人員確定采用1.0倍洗水進(jìn)行后續(xù)實(shí)驗(yàn)。
表3 1.0倍水洗滌壓濾驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果表
表4 不同壓濾流程實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表
為驗(yàn)證1.0倍水洗滌壓濾的效果,實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)行了重復(fù)實(shí)驗(yàn),以確定采用1.0倍水洗滌壓濾的濾餅氰化物含量及其他技術(shù)指標(biāo)。見表3
從表3可以看出,通過使用1.0倍水對尾礦進(jìn)行洗滌壓濾驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),4次重復(fù)試驗(yàn)濾餅中毒浸總氰濃度均低于3.0mg/L,低于國家規(guī)定的一般固廢Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。
為驗(yàn)證不同洗滌壓濾流程對尾礦中氰化物含量的變化情況,實(shí)驗(yàn)人員采用了兩種不同的洗滌壓濾流程進(jìn)行實(shí)驗(yàn),分別為流程1“進(jìn)料-洗滌-壓榨吹干-卸料”、流程2“進(jìn)料-壓榨吹干-一段洗滌-壓榨吹干-二段洗滌-壓榨吹干-卸料”,其中洗水倍數(shù)為0.8倍,洗水壓力0.7MPa,具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果見下表:
從表4可以看出,通過使用0.8倍水對尾礦進(jìn)行洗滌壓濾實(shí)驗(yàn),直接進(jìn)行水洗與分段水洗最后的濾餅中濾餅水分和總氰含量差別不大,分段水洗壓榨吹干并沒有明顯效果。采用“進(jìn)料-洗滌-壓榨吹干-卸料”的流程比“進(jìn)料-壓榨吹干-一段洗滌-壓榨吹干-二段洗滌-壓榨吹干-卸料”流程工藝更簡單,一次洗滌壓濾循環(huán)時間更短,同時在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中更具有可操作性。
通過新型高效節(jié)能過濾洗滌一體設(shè)備在金礦氰化尾渣的過濾洗滌中最佳洗水倍數(shù)的現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)研究應(yīng)用,在得出最佳洗水倍數(shù),優(yōu)化金礦氰化尾渣的過濾洗滌工藝外的同時,也確定了設(shè)備的先進(jìn)和可靠性。另外,在最佳洗水倍數(shù)確定的情況下,通過對不同壓濾流程的探索,效率基本相同的情況下,一次洗滌壓濾循環(huán)時間更短,在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中更具有可操作性。