王志強(qiáng),路軍義
(北方國際合作股份有限公司,北京100040)
南湃(Nam Phay)水電站位于老撾萬象省北部Phoun區(qū),壩址位于南俄河(Nam Ngum)支流南湃河(Nam Phay)上游峽谷,南俄河(Nam Ngum)是湄公河的1級(jí)支流。水庫正常蓄水位1140 m,設(shè)計(jì)洪水位1141.7 m,校核洪水位1143.49 m,最低發(fā)電水位1120 m,水庫總庫容2.059億m3,調(diào)節(jié)庫容1.326億m3,電站廠房位于南樂克河右岸。廠內(nèi)安裝2臺(tái)沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組,裝機(jī)容量2×43 MW,額定轉(zhuǎn)速600 r/min,額定水頭700 m,單機(jī)額定流量7 m3/s。于2017年5月8日并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行,多年平均發(fā)電量約4.2億kW·h。年利用小時(shí)數(shù)4878 h。本電站為引水式電站。
南湃水電站于2017年4月22日開機(jī),2017年5月8日2臺(tái)機(jī)組完成72 h試運(yùn)行進(jìn)入過渡運(yùn)行期,在此期間,機(jī)組運(yùn)行正常,各種技術(shù)參數(shù)都在設(shè)計(jì)及廠家規(guī)定范圍之內(nèi)。
在2臺(tái)機(jī)組分別運(yùn)行半個(gè)月后,電站運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)2臺(tái)機(jī)組各部軸承油溫、瓦溫及定子冷風(fēng)、熱風(fēng)溫度均呈上漲趨勢(shì),各推力瓦溫度于2017年6月2日接近報(bào)警值。通過各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析,機(jī)組油溫跟隨時(shí)間持續(xù)上漲(上導(dǎo)油溫基本每天上漲約0.1℃),瓦溫隨油溫上漲而上漲,同時(shí),定子冷風(fēng)52℃、熱風(fēng)64℃、定子鐵心溫度90℃。
一般情況下,引起各部位瓦溫、油溫及定子溫度上漲的因素有如下幾個(gè)方面原因:①振動(dòng)擺度值增加;②油盆油位減少;③冷卻水量或壓力突然變化;④測(cè)溫元件故障出現(xiàn)誤報(bào);⑤潤滑油質(zhì)發(fā)生變化;⑥冷卻器的冷卻效果發(fā)生變化。
在排查原因時(shí),首先排除了機(jī)組自身結(jié)構(gòu)問題引發(fā)溫度上漲的因素,因?yàn)闄C(jī)組在出現(xiàn)問題之前平穩(wěn)運(yùn)行了半個(gè)月,如果機(jī)組結(jié)構(gòu)有問題,顯然是不可能平穩(wěn)運(yùn)行這么長(zhǎng)時(shí)間的。把溫度升高期間的運(yùn)行數(shù)據(jù)調(diào)出來分析,瓦溫、油溫上漲時(shí),振動(dòng)、擺度未發(fā)生明顯變化,各部位油位也無變化,且2臺(tái)機(jī)組均為同一現(xiàn)象。運(yùn)行人員對(duì)測(cè)溫元件進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果均為正常。對(duì)潤滑油質(zhì)進(jìn)行檢查,清澈無雜質(zhì)、顏色微黃,經(jīng)專業(yè)人員判斷,油質(zhì)符合要求。技術(shù)供水總管壓力0.2 MPa,進(jìn)水溫度為20℃,總排水管壓力0.05 MPa,出水溫度為22℃,冷卻水量420 m3/h,滿足廠家設(shè)計(jì)要求。
通過以上幾個(gè)方面的排查,初步認(rèn)為冷卻器進(jìn)出水溫差太小,帶走的熱量不多,說明冷卻器的散熱效果可能存在問題。
2017年6月9日,為了進(jìn)一步判定機(jī)組運(yùn)行溫度上漲原因,待機(jī)組油溫降至正常溫度后,將機(jī)組開機(jī)至空轉(zhuǎn),2 h后各部位運(yùn)行溫度基本和帶負(fù)荷時(shí)溫度一致(不帶負(fù)荷,定子的溫度是很低的)?;九懦蚩諝饫鋮s器熱風(fēng)傳熱至上導(dǎo)軸承部位,導(dǎo)致上導(dǎo)油溫升高的因素。機(jī)組停機(jī)后,隨機(jī)拆開一個(gè)空冷器頂部堵頭,堵頭處有黃泥(圖1),初步判定:技術(shù)供水的水質(zhì)中存在泥沙和浮游物,造成冷卻器堵塞和結(jié)垢,以致于冷卻效果持續(xù)下降。
圖1
2017年6月11日,為驗(yàn)證溫度上漲原因,拆除1個(gè)1號(hào)機(jī)組的空冷器至安裝間進(jìn)行分解檢查。技術(shù)供水管壁上存在大量黃泥(圖2);在安裝間將空冷器上端蓋拆除后,空冷器上端蓋位置存在大量黃泥,銅管內(nèi)用起子檢查也存在大量的黃泥及水垢(圖3)。同時(shí)對(duì)技術(shù)供水池進(jìn)行檢查:技術(shù)供水池內(nèi)水泵表面存在大量黃泥;水池內(nèi)上平臺(tái)有約50 mm厚的淤泥,墻壁淤泥最厚處約10 mm。
圖2
圖3
為慎重起見,又咨詢了就近的中水對(duì)外公司運(yùn)營的南立水電站,他們目前1年需對(duì)各部冷卻器拆卸清洗2次。同時(shí),將清洗冷卻器的圖片發(fā)給我們,進(jìn)行對(duì)照后發(fā)現(xiàn),雙方從冷卻器里清理出的污垢物幾乎一樣(見圖 4、圖 5)。
在尾水岸邊觀察尾水兩側(cè)裸露出來的部分,呈現(xiàn)的顏色和冷卻器清理出的污垢的顏色一致,尾水的顏色也呈醬色。
圖4 南湃冷卻器清理圖片
圖5 南立冷卻器清理圖片
綜上所述,基本可判斷機(jī)組各部位溫度上漲原因?yàn)椋杭夹g(shù)供水取至尾水技術(shù)供水池,水源來自庫區(qū),存在泥沙和各種浮游物(殘留在庫區(qū)里的各種植物、樹枝等與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的分解物),在長(zhǎng)期運(yùn)行中,浮游物在冷卻器內(nèi)慢慢淤積形成水垢或淤泥,造成冷卻器冷卻效果慢慢降低,機(jī)組各部位溫度慢慢升高。
明確各部溫度上升的原因后,電站當(dāng)即決定對(duì)上導(dǎo)冷卻器、下導(dǎo)冷卻器、空氣冷卻器進(jìn)行拆卸清洗(水導(dǎo)冷卻器由于水導(dǎo)的瓦溫和油溫都不高,暫不考慮拆卸)。
拆除上蓋板。先對(duì)上蓋板進(jìn)行編號(hào),然后用橋機(jī)將上機(jī)架外圍的上蓋板吊裝至發(fā)電機(jī)層檢修區(qū)域,并擺放整齊。再次拆除中性點(diǎn)保護(hù)罩及引出線保護(hù)罩。拆除空冷器測(cè)溫元件。拆除空冷器的熱風(fēng)、冷風(fēng)等自動(dòng)化元件,并擺放整齊,做好自動(dòng)化元件的保護(hù)措施。
拆除空冷器。用廠房橋機(jī)將空冷器吊裝至安裝間,用叉車將冷卻器轉(zhuǎn)運(yùn)至廠房外。對(duì)空冷器進(jìn)行分解,將空冷器上、下端蓋拆除,清掃上、下端蓋位置的淤泥,拆除時(shí)用鋼號(hào)進(jìn)行標(biāo)記,用高壓水槍不斷對(duì)銅管進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)同時(shí)用鋼絲球捆綁在鐵絲上,不停的來回拖動(dòng)清掃銅管內(nèi)的泥土,銅管里面水質(zhì)流出來成干凈水質(zhì)即可。
空冷器組裝及壓力試驗(yàn),上下端蓋面清掃,回裝空冷器的上、下端蓋,回裝完成后按圖紙要求進(jìn)行壓力試驗(yàn)。試驗(yàn)合格后吊裝空冷器,用叉車將空冷器轉(zhuǎn)運(yùn)至安裝間,用橋機(jī)對(duì)空冷器進(jìn)行安裝,回裝中性點(diǎn)保護(hù)罩及引出線保護(hù)罩,回裝空冷器測(cè)溫元件及上蓋板。空冷安裝完成。
放空上導(dǎo)軸承油槽油。用濾油器通過上導(dǎo)軸承排油管,將上導(dǎo)油槽內(nèi)的透平油排至油罐室檢修油罐。拆除機(jī)罩及電氣自動(dòng)化元件。拆除上導(dǎo)軸承。先對(duì)上軸承蓋做好位置標(biāo)記;然后用橋機(jī)將軸承蓋吊裝至發(fā)電機(jī)層檢修區(qū)域,并擺放整齊;拆除上導(dǎo)油槽內(nèi)的自動(dòng)化元件;測(cè)量軸瓦調(diào)整楔子板的高度并做好記錄;對(duì)上導(dǎo)瓦進(jìn)行編號(hào),并吊裝至檢修區(qū)域擺放整齊;拆除上導(dǎo)軸承瓦座,拆除油冷卻器。用廠房橋機(jī)將油冷卻器吊裝至安裝間,用叉車將冷卻器轉(zhuǎn)運(yùn)至廠房外。
分解清掃油冷卻器。將冷卻器上、下端蓋拆除,清掃上、下端蓋位置的淤泥,拆除時(shí)用鋼號(hào)進(jìn)行標(biāo)記,用高壓水槍不斷對(duì)銅管進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)同時(shí)用鋼絲球捆綁在鐵絲上,不停的來回拖動(dòng)清掃銅管內(nèi)的泥土。銅管里面水質(zhì)流出來成干凈水質(zhì)即可。
油冷卻器組裝及壓力試驗(yàn)。清掃完成,回裝冷卻器的上、下端蓋,回裝完成后按圖紙要求進(jìn)行壓力試驗(yàn),試驗(yàn)合格后,清掃上導(dǎo)油盆,用汽油、破布、酒精清掃上導(dǎo)油槽,清掃完成后,用吸塵器、面團(tuán)等工具對(duì)油槽細(xì)小的雜物的進(jìn)行清理?;匮b上導(dǎo)油冷卻器。用橋機(jī)吊裝冷卻器,在冷卻器和管路安裝完成后,按圖紙要求再次對(duì)冷卻器和連接管路進(jìn)行整體壓力試驗(yàn)。合格后按拆除的標(biāo)記回裝上導(dǎo)軸承及自動(dòng)化元件,最后回裝機(jī)罩及注油。
下導(dǎo)冷卻器處理和上導(dǎo)類似,這兒就不做詳細(xì)介紹。
表1 上導(dǎo)軸承瓦溫前后對(duì)比情況 單位:℃
表2 推力軸承瓦溫檢修前后對(duì)比情況 單位:℃
表3 下導(dǎo)軸承瓦溫檢修前后對(duì)比情況 單位:℃
表4 機(jī)組檢修前后振動(dòng)擺度對(duì)比情況 單位:μm
續(xù)表4
表5 各部軸承油溫檢修前后對(duì)比情況 單位:℃
表6 定子空氣冷卻器檢修前后冷、熱風(fēng)溫度對(duì)比情況單位:℃
表7 檢修前后上導(dǎo)瓦間隙對(duì)比記錄 單位:mm
通過對(duì)上導(dǎo)冷卻器、下導(dǎo)冷卻器、定子空氣冷卻器管內(nèi)沉淀淤泥清洗后,開機(jī)運(yùn)行觀察,機(jī)組運(yùn)行正常,所有數(shù)據(jù)顯示正常。證明了造成機(jī)組各部位溫度上升的原因是技術(shù)供水水質(zhì)存在問題。
南湃水電站的有效利用庫容為1.326億m3,在電站蓄水前,如果對(duì)庫區(qū)的清理不完全,可能導(dǎo)致庫區(qū)水質(zhì)的惡化,同時(shí),在老撾雨季的降雨量達(dá)到全年降雨量的80%以上,在此期間,從上游和各支流流進(jìn)庫區(qū)的各種雜亂物質(zhì)應(yīng)該也是很多的,注定庫區(qū)的水質(zhì)不會(huì)很好。所以,筆者認(rèn)為該電站采取尾水取水的技術(shù)供水方案不是最佳方案,為達(dá)到一勞永逸的效果,建議電站的技術(shù)供水系統(tǒng)改造為密閉自循環(huán)供水系統(tǒng)。當(dāng)前,南湃水電站正進(jìn)行技術(shù)供水系統(tǒng)改造的準(zhǔn)備工作,具體的改造方案和改造后機(jī)組各部位的運(yùn)行效果會(huì)在后續(xù)的文章中給予闡述。