劉明忠 李玉群 李潤(rùn)生
摘要:大口徑電動(dòng)、氣動(dòng)閥是化工行業(yè)中頻繁使用的閥門之一,部分閥門尺寸超過DN600以上,在生產(chǎn)過程中一直保持常開或常閉狀態(tài),長(zhǎng)期使用后,由于介質(zhì)或零部件生銹會(huì)導(dǎo)致密封軸卡澀,會(huì)出現(xiàn)執(zhí)行器無法正常驅(qū)動(dòng)等情況,因生產(chǎn)制約,無法得到有效處理,更換執(zhí)行器及單體維修成本費(fèi)用較高,本文以我廠DN1200口徑三偏心蝶閥為例進(jìn)行改造前后的情況剖析,希望為讀者起到借鑒作用。
關(guān)鍵詞:蝶閥 密封軸 執(zhí)行器 滑動(dòng)軸承
引言:蝶閥是近十幾年來發(fā)展最快的閥門品質(zhì)之一,適用范圍較廣,品種和規(guī)格不斷擴(kuò)大,并向高壓、大口徑、高密封性、等方向發(fā)展,主要有橡膠軟密封、雙偏心、三偏心幾個(gè)種類,由于閥體價(jià)格較低,目前化工行業(yè)在大口徑管道中使用較多,且多以對(duì)夾式、法蘭式安裝為主,因直徑較短,在長(zhǎng)期使用后,受管道擠壓后,大口徑蝶閥拆除維修較為困難,我廠空分裝置壓縮機(jī)出口放空蝶閥,口徑為DN1200,懸空安裝,在出現(xiàn)卡澀問題后,一直未得到有效處理,在未行成降低阻力方案以前,一直考慮更換更大力矩的執(zhí)行器來解決此問題,但因造價(jià)較高,未得到具體實(shí)施。
一、閥門概況
我廠空分裝置壓縮機(jī)出口放空蝶閥,口徑為DN1200,懸空安裝,12年低開始運(yùn)行,選用楊修電動(dòng)執(zhí)行器,原始設(shè)計(jì)扭力4000,在15年高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),出現(xiàn)遠(yuǎn)程無法有效驅(qū)動(dòng)情況,但手動(dòng)可以正常開關(guān),判斷為設(shè)計(jì)原則扭力過小,隨即購(gòu)買了一臺(tái)奧托克執(zhí)行器,將扭矩?cái)U(kuò)大到6000,但在17年處又出現(xiàn)遠(yuǎn)程卡澀現(xiàn)象,因系統(tǒng)開車一直未進(jìn)行檢修。在17年9月進(jìn)行大修時(shí),將該閥門拆除進(jìn)行外委修理,在檢修中發(fā)現(xiàn)閥體上下軸未發(fā)現(xiàn)明顯磨損,進(jìn)行打磨及更換上下密封軸套后,安裝上線,調(diào)試正常,后在開車期間依舊卡澀,在本次出現(xiàn)卡澀問題后,維修單位同樣判斷閥門執(zhí)行器選擇較小,在未形成降低阻力方案以前,一直考慮更換更大力矩的執(zhí)行器來解決此問題,但因更大力矩執(zhí)行器造價(jià)較高(大約10萬元),未得到具體實(shí)施。后經(jīng)反復(fù)探討及詢問其他閥門廠家此閥門出現(xiàn)的問題,未行程有效意見。
在18年3月,經(jīng)結(jié)合實(shí)際的運(yùn)行工況,我們發(fā)現(xiàn)該閥門正常運(yùn)行時(shí)一直處于某種開度,長(zhǎng)期不變,閥門運(yùn)行的阻力主要集中在管道壓差、上周密封環(huán)、下周固定環(huán)三處,經(jīng)仔細(xì)分析后得知,造成閥門最大阻力的應(yīng)為下軸的固定密封環(huán)處,該位置不但要承受閥門本身重量,更是閥門動(dòng)作時(shí)主要的旋轉(zhuǎn)軸,該軸在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,必定出現(xiàn)銹蝕情況,從而不斷加大了閥門的驅(qū)動(dòng)力。因此提供一種減小電動(dòng)閥密封軸摩擦和降低電動(dòng)閥扭矩的結(jié)構(gòu),避免因閥門開關(guān)卡澀對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行造成影響的改進(jìn)形式便誕生了。
二、改造構(gòu)想
前期主要由以下幾個(gè)方案進(jìn)行實(shí)施,一個(gè)是將現(xiàn)有的碳鋼連軸改為不銹鋼形式,減少使用過程中的銹蝕摩檫;一個(gè)是加工下軸,減少硬密封的運(yùn)行阻力。
當(dāng)我們對(duì)原始碳鋼軸進(jìn)行拆除更換時(shí),發(fā)現(xiàn)因整軸的銹蝕,連接閥體部分異常難以拆除,如果強(qiáng)行拆除,難免會(huì)對(duì)整個(gè)閥體造成損傷,因檢修周期較短,沒有足夠的時(shí)間來制作新的閥體,此方案被取消執(zhí)行。
經(jīng)上報(bào)研究決定,將閥體上下硬密封驅(qū)動(dòng)軸均改為軸承滑動(dòng)形式,以減小電動(dòng)執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)力被認(rèn)可進(jìn)行實(shí)施。在結(jié)合了我廠多數(shù)電動(dòng)閥的驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)后,最終采用了增加滑動(dòng)軸承的形式來減少運(yùn)動(dòng)阻力,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1、重新加工下固定軸,使用車床進(jìn)行加工,使之可以放下滑動(dòng)軸承。2、對(duì)閥門下軸進(jìn)行機(jī)加工,將原有的密封鋼環(huán)換為石墨環(huán),并改變底座的密封形式。3、稱重固定方式改為平面軸承形式,把旋轉(zhuǎn)摩檫由硬密封鋼環(huán)改為滑動(dòng)軸承形式。經(jīng)分廠研究決定,將閥體上下硬密封驅(qū)動(dòng)軸均改為軸承滑動(dòng)形式,以減小電動(dòng)執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)力。本實(shí)用新型為一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便,且能夠有效減小電動(dòng)閥密封軸摩擦,降低電動(dòng)閥扭矩,降低設(shè)備維修費(fèi)用和閥門投資,避免對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生影響,也提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
三、實(shí)現(xiàn)的效果
經(jīng)和維修團(tuán)隊(duì)充分溝通,并結(jié)合工藝條件及電動(dòng)閥的運(yùn)行特點(diǎn),經(jīng)4天時(shí)間,最終完成了滑動(dòng)軸承的改型工作,并順利安裝調(diào)試,且一名操作工使用扳手即可轉(zhuǎn)動(dòng)閥體,較之前有較大改進(jìn),經(jīng)過4次系統(tǒng)開停后,目前在生產(chǎn)期間遠(yuǎn)程控制未在出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,運(yùn)行狀況良好。主要的結(jié)構(gòu)如下圖1:
圖中:1石墨盤根填料,2滑動(dòng)軸承,3平面軸承下端蓋,4平面軸承,5平面軸承上端蓋,6軸承蓋密封面,7電動(dòng)閥下密封軸,8法蘭螺栓,9下密封軸法蘭蓋
四、小結(jié)
正確的選擇閥門形式,對(duì)保證裝置安全生產(chǎn),提高閥門壽命,提高長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行是至關(guān)重要的一面,特別是在選用較大孔徑閥門時(shí),更應(yīng)慎重考慮,蝶閥雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于維護(hù),生產(chǎn)成本較小,但出現(xiàn)問題后的維修策略值得我們思考,日常的維護(hù)保養(yǎng)顯得尤為重要,適當(dāng)?shù)臐?rùn)滑,定期的維修保養(yǎng)是閥門長(zhǎng)壽命運(yùn)行的關(guān)鍵所在。
目前化工單位的大口徑的蝶閥如在長(zhǎng)期使用后,出現(xiàn)卡澀,多數(shù)選擇的拆檢解體維修,更有像前面說到的,不斷加大設(shè)備驅(qū)動(dòng)力,維修及設(shè)備更新的成本居高不下,對(duì)企業(yè)而言,不利于長(zhǎng)周期的穩(wěn)定運(yùn)行,無法有效做到計(jì)劃?rùn)z修及成本管控,經(jīng)實(shí)踐證明,一些較大口徑的蝶閥、球閥在出現(xiàn)卡澀,驅(qū)動(dòng)不靈活時(shí),如運(yùn)行周期長(zhǎng),介質(zhì)穩(wěn)定,維護(hù)成本較高的情況下,可以通過本文的改造形式進(jìn)行維修改進(jìn),可為較多企業(yè)減少更多的維護(hù)資金消耗。