(成都國化環(huán)??萍加邢薰荆拇ǔ啥?,610097)
中國是焦化產(chǎn)業(yè)大國,焦化廠數(shù)量眾多,煉焦工藝生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量SO2等污染氣體,對環(huán)境和人類會造成巨大的危害。隨著《焦化行業(yè)準入條件》的深入貫徹落實,淘汰落后技術(shù)裝備和缺乏競爭力的企業(yè),依靠科技進步,加大節(jié)能降耗和環(huán)境治理的技術(shù)改造力度,已成為焦化行業(yè)發(fā)展的風向標。2012年,國家頒布了最新的《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》,對焦化行業(yè)尾排指標提出了更高的要求。近年來,國家和各級地方政府加大了環(huán)境保護法律法規(guī)的實施力度,部分特殊地區(qū)甚至要求執(zhí)行污染物超低排放標準,焦化行業(yè)的尾排煙氣深度脫硫治理已迫在眉睫。
目前煙氣脫硫技術(shù)種類繁多,主要分為濕法、干法和半干法。濕法脫硫技術(shù)較為成熟,效率高,操作簡單,代表技術(shù)有石灰石-石膏法[1],氧化鎂法、離子液法等。干法脫硫技術(shù)設(shè)備簡單,占地面積小、投資和運行費用較低、操作方便、能耗低,代表技術(shù)有活性焦法、新型催化法、金屬氧化物脫硫法等。半干法脫硫技術(shù)主要有噴霧干燥法、循環(huán)流化床半干法等。
新型催化法煙氣脫硫技術(shù)是四川大學國家煙氣脫硫工程技術(shù)研究中心(以下簡稱川大脫硫中心)自主研發(fā)的一種干法脫硫技術(shù),成都國化環(huán)??萍加邢薰咀鳛榇ù竺摿蛑行氖跈?quán)的脫硫運作實體單位,共同參與技術(shù)研發(fā)并負責應(yīng)用推廣。目前該脫硫技術(shù)已在硫酸行業(yè)[2]、冶煉行業(yè)等都有了廣泛的應(yīng)用,脫硫效果良好。
新型催化法煙氣脫硫技術(shù)是在傳統(tǒng)的活性炭法脫硫技術(shù)[3]的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。該技術(shù)是以炭基材料為載體,通過特殊處理并負載不同的活性組分,制備成脫硫?qū)S么呋瘎?,它既有活性炭的吸附功能,又具有催化轉(zhuǎn)化功能。煙氣中的SO2、H2O、O2被吸附在催化劑的孔隙中,在活性催化組分的作用下反應(yīng)生成H2SO4。生成的硫酸富集在炭基孔隙內(nèi),吸附飽和后通過水洗再生的方式將硫酸清洗出來,釋放出催化劑的活性位,使得脫硫催化劑性能得以恢復(fù)。該技術(shù)脫硫機理[4]如下:
SO2(g)→SO2*
O2(g)→O2*
H2O(g)→H2O*
2SO2*+O2*→2SO3*
SO3*+H2O*→H2SO4*
式中“*”代表被吸附態(tài)。
新型催化法同其他脫硫技術(shù)相比具有以下優(yōu)點:
(1)高效。經(jīng)特殊處理的炭基材料比表面積大,可高效吸附煙氣中的SO2,提高接觸催化氧化效果,脫硫效率可達95%以上。
(2)循環(huán)。不消耗其他原料,利用煙氣中的組分實現(xiàn)脫硫,且副產(chǎn)物稀硫酸具有一定利用價值,符合循環(huán)經(jīng)濟的要求。
(3)簡單。吸附及催化轉(zhuǎn)化在同一設(shè)備中完成,流程短,設(shè)備少,操作簡單。
(4)經(jīng)濟。脫硫劑一次添加可長期使用,操作人員僅需按時進行再生,運行費用只有少量電費和水費等。
(5)環(huán)保。副產(chǎn)物稀硫酸可回收利用,無二次污染,且因其吸附性好,可避免PM2.5超標,意外情況下還可承擔多種污染物綜合減排的任務(wù)。
自2011年湖北黃石某冶煉公司98萬噸/年硫酸裝置采用了新型催化法煙氣脫硫技術(shù)獲得成功后,該技術(shù)先后應(yīng)用于10余套制酸尾氣脫硫項目,硫酸裝置年產(chǎn)量5.5萬噸至120萬噸不等,通過多個硫酸尾氣脫硫項目的工程實踐和改進,新型催化法煙氣脫硫技術(shù)日趨成熟。2015年,河南某焦化公司將新型催化法技術(shù)用于該廠焦爐尾氣治理并獲得成功,通過實際效果證明了該技術(shù)在不同行業(yè)的適用性。
2015年7月左右,河南某焦化公司1000kt/a的焦爐采用新型催化法脫硫技術(shù)對其煙道氣進行脫硫治理。這是新型催化法脫硫技術(shù)在焦化行業(yè)的第一次嘗試,但前期我們已進行了大量的實驗論證,從經(jīng)濟性、技術(shù)可行性上都進行了充分的考慮。
該項目為1000kt/a的焦爐煙道氣脫硫項目,焦爐尾氣SO2濃度不高、波動小,但煙氣溫度較高(增加余熱回收裝置后尾排煙溫約170℃),水分含量高(10%以上),并且含有少量焦油。該項目的焦爐尾氣的基本參數(shù)見表1。
表1 焦爐尾氣參數(shù)
此項目要求經(jīng)脫硫處理后,排放尾氣中的SO2<50mg/m3,且要求排放煙溫大于130℃。
只有選取合適的反應(yīng)條件,脫硫反應(yīng)才能順利發(fā)生。針對焦化尾氣特點,為保證脫硫效果,我方采用中試裝置進行了大量的實驗?zāi)M;在進行項目設(shè)計時,新增了調(diào)質(zhì)管段、填料濾池、反吹系統(tǒng)等保證措施。該項目脫硫裝置設(shè)計參數(shù)見表2。
表2 裝置設(shè)計參數(shù)
工藝原理:煙氣首先在調(diào)質(zhì)管段進行降溫處理(降溫至130-140℃),然后再通入脫硫塔的催化劑固定床層進行脫硫,煙氣中的二氧化硫被催化氧化,脫硫后的尾氣經(jīng)煙囪排放。在催化劑微孔中的二氧化硫、氧氣和水經(jīng)催化氧化生成硫酸,當催化劑內(nèi)的硫酸達到飽和后進行再生。
再生采用梯級循環(huán)水洗方式,通過不同濃度的稀酸進行分級淋洗,最終將催化劑床層內(nèi)的硫酸轉(zhuǎn)移到再生池中,催化劑的活性得到恢復(fù),再生完畢的脫硫塔靜置瀝干以備用。再生洗滌可獲得一定濃度的稀硫酸,可回用于廠區(qū)的用酸點。針對本項目焦爐規(guī)模,理論上7%的稀硫酸產(chǎn)量約為0.9t/h,經(jīng)過膜過濾設(shè)備除去懸浮物及大顆粒后,可直接回用于廠區(qū)浸礦工段。本項目工藝流程見圖1。
圖1 脫硫工藝流程圖
本項目脫硫裝置設(shè)計要點如下:
(1)脫硫催化劑以炭基材料為載體,且催化劑形式類似硫酸行業(yè)的釩催化劑,主要為柱狀(Φ4mm×9mm)顆粒形式,裝填此類催化劑的填料塔一般床層阻力較大[5]。為了降低系統(tǒng)運行阻力,減小風機能耗,此項目設(shè)計脫硫塔直徑偏大,氣速和空速均偏低,脫硫塔催化劑床層計算阻力約2300Pa,脫硫系統(tǒng)整體阻力小于3500Pa。
(2)新增調(diào)質(zhì)管段。新型催化法脫硫劑最佳反應(yīng)溫度區(qū)間為70-140℃,由于煙氣溫度偏高,設(shè)計時新增了一套霧化噴淋降溫系統(tǒng),通過向煙道中噴霧化水,降低煙氣溫度以保證良好的脫硫效果。為保證溫度的可調(diào)節(jié)性,設(shè)計時選用3套霧化噴頭,可通過調(diào)節(jié)啟用霧化噴頭的數(shù)量來調(diào)節(jié)進口煙溫。由于調(diào)質(zhì)管段霧化水汽接觸面大,為避免局部露點腐蝕,設(shè)計時考慮選用耐腐蝕性強的不銹鋼材質(zhì)。
(3)脫硫催化反應(yīng)產(chǎn)生的稀硫酸具有強腐蝕性,脫硫塔內(nèi)操作溫度高達140℃,玻璃鋼和其他許多內(nèi)襯防腐材料均受到本身耐受溫度的限制,不適用于本項目。通過多方比選,脫硫塔內(nèi)件(支承立柱、條梁和格柵)采用陶瓷材料,耐腐性能好,且結(jié)構(gòu)強度滿足要求。脫硫塔和再生池內(nèi)表面采取貼耐酸磚的防腐形式。
(4)脫硫塔采用3用1備,切換再生循環(huán)使用的方式,每次再生完畢靜置瀝干的脫硫塔內(nèi)溫度偏低,直接投用將影響系統(tǒng)出口整體煙溫,為保證脫硫出口煙溫達到130℃以上,且保證其下次投用后塔內(nèi)催化劑床層盡快上升到理想的反應(yīng)溫度區(qū)間,設(shè)計時考慮從系統(tǒng)出口引回部分潔凈煙氣至脫硫塔,對再生完畢的脫硫塔進行反吹,以期在其靜置瀝干期間能夠使催化劑層溫度盡量提高。
(5)煙氣中含有微量焦油,系統(tǒng)運行過程中被脫硫塔內(nèi)的催化劑攔截,洗滌再生時會隨再生液轉(zhuǎn)移到再生池中,設(shè)計時設(shè)置1個填料濾池,裝填吸附性攔截材料,將洗滌下來的焦油進行攔截處理,減輕焦油對脫硫催化劑的影響。通過PLC監(jiān)控系統(tǒng)實時觀察填料濾池兩側(cè)液位情況,定期采用高壓水對濾池填料進行沖洗。
(6)我們設(shè)計和集成了高效煙氣脫硫裝置智能檢測與控制系統(tǒng)(簡稱PLC監(jiān)控系統(tǒng),計算機軟件著作權(quán)登記號為2015SR064980),脫硫裝置自動化程度高。脫硫再生的閥門均采用電動型式,風機、泵設(shè)備、閥門及監(jiān)控儀表的運行控制均接入PLC監(jiān)控系統(tǒng),操作人員僅需根據(jù)設(shè)定的時間在PLC操作界面向?qū)?yīng)的設(shè)備及閥門發(fā)送指令,即可完成對脫硫塔的切換和再生。如果煙氣污染物濃度波動小,還可實現(xiàn)脫硫裝置一鍵再生清洗或自動運行(裝置定時自動切換并再生)。
本項目脫硫裝置于2016年4月左右建成投入使用,現(xiàn)場操作相對比較簡單,脫硫塔設(shè)定為1-2天切換1個進行再生清洗,操作人員只需按時對吸附飽和的脫硫塔進行清洗和反吹,定期輸送稀硫酸,并做好現(xiàn)場巡視工作即可。脫硫裝置運行以來,脫硫效果良好,進口二氧化硫濃度小于200mg/m3,出口濃度一直保持在50mg/m3以下。截取2016年5月以后近3個月的運行數(shù)據(jù)進行分析,脫硫裝置運行效果見圖2。
圖2 脫硫效率變化趨勢圖
圖2中的脫除率曲線有上下波動的情況,因為使用炭基材料的催化劑是有吸附飽和上限的,當脫硫塔催化劑床層接近飽和臨界點時,脫硫效率將會下降,此時則需進行切換再生處理。操作人員一般會等系統(tǒng)出口濃度出現(xiàn)持續(xù)上升趨勢后再開始進行水洗再生,但實際操作中往往難以準確把控,當個別單元超過了設(shè)定的吸附轉(zhuǎn)化承受能力時,將會導致出口排放濃度指標的波動。從圖2可以看出,脫硫裝置運行效果比較穩(wěn)定,SO2脫除率基本保持在67%以上,污染物排放濃度滿足合同約定,并滿足國家煉焦化學工業(yè)污染物排放標準[6]中排放指標的規(guī)定。2016年7月至8月,本項目脫硫裝置性能通過了濟源市環(huán)境監(jiān)測站的實時監(jiān)測,環(huán)境監(jiān)測報告見表3。
通過環(huán)境監(jiān)測站的監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,裝置脫硫性能良好,SO2排放濃度可達到國家排放標準的規(guī)定,另外,炭基材料吸附性能好,顆粒物、硫酸霧排放濃度也遠低于排放標準的要求。鑒于裝置脫硫性能穩(wěn)定,建設(shè)單位于2016年11月向我方出具了技術(shù)使用意見書,對新型催化法脫硫技術(shù)給予了肯定,也證明了該技術(shù)具有推廣及應(yīng)用價值。
表3 環(huán)境監(jiān)測報告
脫硫裝置運行至今,脫硫效果穩(wěn)定,但也出現(xiàn)了一些異常情況,主要問題如下:
(1)主風機因故障停車檢修,脫硫裝置停車清洗期間發(fā)現(xiàn)催化劑泄漏,檢查發(fā)現(xiàn)催化劑層底部的陶瓷波紋規(guī)整填料碎化,導致少量催化劑泄漏,另有部分陶瓷條梁開裂。
(2)脫硫裝置運行兩年左右,通過PLC監(jiān)控界面顯示的系統(tǒng)阻力越來越大,監(jiān)測阻力最高接近5000Pa,風機的能耗大大增加,影響系統(tǒng)的正常運行。
(3)對催化劑進行取樣檢查,發(fā)現(xiàn)部分催化劑出現(xiàn)碎化現(xiàn)象,不僅強度下降,還產(chǎn)生許多炭粉;另外,檢查發(fā)現(xiàn)催化劑底層附著有薄薄一層焦油。
經(jīng)取樣檢測分析,脫硫塔正常運行和切換清洗前后溫差大,溫度急劇變化可能是導致陶瓷材質(zhì)強度降低和開裂的原因,討論研究后決定采用防腐性能優(yōu)越的2205雙相不銹鋼材質(zhì)[7]的內(nèi)件進行更換。后期項目的脫硫塔及內(nèi)件均采用2205不銹鋼,不僅施工周期短,且耐腐蝕性能和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性均非常好,保證了脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
脫硫塔正常運行時,床層溫度約140℃左右,而切換再生時,大量低溫再生液對催化劑進行沖刷,反復(fù)冷熱沖擊導致催化劑出現(xiàn)裂紋,繼而出現(xiàn)碎化,使催化劑孔隙率降低,這可能是導致脫硫裝置系統(tǒng)阻力不斷增大的主要原因。另外,催化劑底層的焦油不易被清洗掉,而焦油附著催化劑也會導致其微孔堵塞,這可能是脫硫塔阻力不斷增大的又一原因。脫硫塔為3用1備的運行方式,現(xiàn)場只能定期將備用單元的催化劑掏出進行篩分,除去催化劑粉末,并添加少量新的催化劑,可減小系統(tǒng)運行阻力,并保證脫硫效果。另外,通過定期采用高壓水槍沖洗催化劑底層焦油的方式,也有效減輕了焦油對床層阻力的影響。現(xiàn)場通過以上措施將脫硫裝置系統(tǒng)阻力降低到可承受范圍,保證了系統(tǒng)的正常運行。
目前,新型催化法脫硫技術(shù)在焦化行業(yè)已有了多個成功案例,但如何減輕催化劑碎化現(xiàn)象,如何消除煙氣中微量焦油對催化劑的持續(xù)影響,仍是下一步研究的重點。該技術(shù)副產(chǎn)物為稀硫酸,這既是優(yōu)點也是缺點,它可為有硫酸需求的企業(yè)節(jié)約資源,但在許多沒有硫酸需求的行業(yè)(如電廠),如何解決稀酸的去向問題,成為了制約該技術(shù)推廣的門檻。另外,為避免稀硫酸腐蝕,要求設(shè)備、閥門、監(jiān)控儀表及管道的材質(zhì)必須具備很強的耐腐性能,導致催化法脫硫裝置整體投資偏高,如何優(yōu)化并降低投資成本也是設(shè)計需要重點關(guān)注的問題。該技術(shù)目前雖然仍有一些不足之處,但其具有脫除效率高、操作簡單、運行成本低、能耗低等優(yōu)點,具有不錯的應(yīng)用前景和推廣價值。