張坤鵬 李恒允
摘 要 原材料天然氣本身帶有反凝析的現(xiàn)象,在下游溫度和壓力下降,會(huì)析出輕烴,在管線內(nèi)堆積,造成上游外輸壓力上升,就得進(jìn)行管線通球,最頻繁時(shí),每20天就要進(jìn)行通球,存在管線運(yùn)行的安全隱患。因此要在上游進(jìn)行脫烴處理。每天管輸天然氣60萬(wàn)米?,F(xiàn)代人在進(jìn)行天然氣處理的過(guò)程中引入了丙烷制冷工藝,且在投入運(yùn)行一段時(shí)間以后也取得了很不俗的成績(jī)。本文對(duì)天然氣處理中丙烷制冷工藝現(xiàn)狀與出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,提出一些參考性的建議。
關(guān)鍵詞 天然氣處理 丙烷制冷工藝 現(xiàn)狀
一、前言
在輸送天然氣的時(shí)候,伴隨壓力與溫度逐漸降低,輸配管線當(dāng)中的天然氣會(huì)出現(xiàn)反凝析且在地勢(shì)低的地方形成積液的現(xiàn)象,會(huì)對(duì)正常輸氣造成影響,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致管線的堵塞。這在很大程度上對(duì)管道的輸送能力打了折扣,外輸產(chǎn)品的天然氣也不符合國(guó)家對(duì)于二類(lèi)氣質(zhì)的鑒定標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合這樣的現(xiàn)狀,我們?cè)诠ぷ髦幸肓吮橹评涔に嚕瑢?duì)天然氣做集中脫水等的處理,同一時(shí)間,經(jīng)此過(guò)程回收的產(chǎn)品也有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與使用價(jià)值。
二、天然氣處理現(xiàn)狀
伴隨著科技的不斷進(jìn)步,社會(huì)的日益發(fā)展,石油這種不可再生的能源儲(chǔ)量卻在加速減少。天然氣這種綠色能源隨之應(yīng)運(yùn)而生,在勘探開(kāi)發(fā)、應(yīng)用與其他多個(gè)方面逐漸發(fā)展壯大,到如今已經(jīng)形成了相當(dāng)大的規(guī)模,極大地影響了人們的日常生活與生產(chǎn)。[1]天然氣主要由C4H10、C3H8、C2H6、CH4與C5H12+共同組成,這當(dāng)中CH4是構(gòu)成天然氣的最主要成分,一般情況下含量在85%到95%之間,C2H6、C3H8這些含量在5%到15%之間,CH4如今被城市燃?xì)獯罅渴褂茫珻2H6、C3H8、C4H10這些成分作為有機(jī)化工必要原料,價(jià)格要比CH4高出很多,假使不把這些成分從天然氣當(dāng)中剝離出來(lái),它們也只能被當(dāng)成燃料氣被不必要的浪費(fèi)掉。所以,所謂的天然氣處理,指的就是把C2H6、C3H8、C4H10這些成分從天然氣當(dāng)中抽離出來(lái),最終的目的是使經(jīng)濟(jì)效益大幅度提升。天然氣處理一般采用的是低溫分離的工藝技術(shù),特別是在分離C2H6、C3H8等成分的時(shí)候,人們習(xí)慣用膨脹和輔助制冷的技術(shù)。輔助制冷又是由氨制冷和丙烷制冷這兩種方式構(gòu)成的。氨制冷的適用范圍是原料氣的冷卻溫度在-30℃以上的時(shí)候,丙烷制冷的適用范圍是在-40℃以上的時(shí)候,人們更多偏愛(ài)于天然氣處理中丙烷的制冷工藝技術(shù),本文也將丙烷制冷工藝視為重點(diǎn)討論對(duì)象。[2]
三、丙烷制冷工藝
我們可以把丙烷制冷工藝劃分為一級(jí)和二級(jí)制冷這兩種工藝類(lèi)型。這兩種工藝都有各自的特點(diǎn),適合使用的情況也是不盡相同的。本文以天然氣處理廠當(dāng)中丙烷制冷的工藝系統(tǒng)為研究對(duì)象,并對(duì)這兩類(lèi)制冷工藝進(jìn)行區(qū)分。這套丙烷系統(tǒng)的低溫冷卻的溫度是-5℃,冷卻的負(fù)荷是180KW。我們把丙烷一級(jí)制冷的工藝流程按下述的方法進(jìn)行簡(jiǎn)要分析,在儲(chǔ)罐內(nèi),丙烷由節(jié)流技術(shù)使得壓力下降到120KPa,溫度也下降到-5℃,再由換冷器作換冷處理,丙烷流向緩沖罐當(dāng)中,再由壓縮機(jī)將它的壓力增大到1800KPa,再到空冷器當(dāng)中作冷卻處理,最后將丙烷置于丙烷儲(chǔ)罐中保存。
我們對(duì)丙烷壓縮進(jìn)行模擬計(jì)算,再把得到的結(jié)果作分析研究,計(jì)算出二級(jí)制冷的工藝壓縮機(jī)在總負(fù)荷上已達(dá)到613KW,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一級(jí)制冷的工藝壓縮機(jī)的832KW負(fù)荷值。我們簡(jiǎn)單分析一下造成這種結(jié)果的原因:對(duì)于丙烷換冷原理,我們主要將其歸結(jié)為用低溫的液相丙烷經(jīng)氣化后的潛熱當(dāng)成冷源,當(dāng)液相丙烷的壓力值在120KPa的時(shí)候,它的飽和溫度是-38.25℃,液相丙烷再和熱介質(zhì)作換冷處理,液相的丙烷經(jīng)冷卻氣化變?yōu)闅庀?,再把?jīng)氣化后產(chǎn)生的潛熱釋放出來(lái),把被冷卻處理后介質(zhì)溫度徹底降下來(lái)。在這個(gè)換冷的過(guò)程當(dāng)中,多數(shù)功勞歸液態(tài)丙烷的氣化所有,所以,經(jīng)節(jié)流處理以后,液態(tài)丙烷的氣化率是決定整個(gè)過(guò)程成敗的重點(diǎn)。當(dāng)氣化率升高時(shí),液態(tài)丙烷的含量偏低,丙烷當(dāng)中冷量也較低;當(dāng)氣化率較低時(shí),液態(tài)丙烷的含量會(huì)很高,丙烷當(dāng)中的冷量也是很高的。
四、結(jié)語(yǔ)
隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展以及人們生產(chǎn)生活的需要,在天然氣的處理當(dāng)中引入丙烷處理工藝是極其必要的。丙烷的一級(jí)和二級(jí)壓縮工藝有各自的特點(diǎn),一級(jí)壓縮工藝在投資方面比較少,對(duì)于小型天然氣的處理裝置是最佳的選擇;丙烷二級(jí)的壓縮工藝的能耗比較少,且效率相對(duì)較高,將它應(yīng)用于大型天然氣的處理廠中是最明智的選擇。
(作者單位為山東東明石化集團(tuán)有限公司)
參考文獻(xiàn)
[1] 朱砂.天然氣輕烴制冷工藝[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2013 (03):22.
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[3] 劉子兵,陳小鋒,薛崗,王登海,王遇冬.長(zhǎng)慶氣田天然氣集輸及凈化處理工藝技術(shù)[J].石油工程建設(shè),2013(05):54-60+10.