沈曉來
(中原工學(xué)院 機電學(xué)院,河南 鄭州 450007)
在微電子工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用的生產(chǎn)用純水是由RO工藝方法制備的。RO工藝是反滲透工藝,即用足夠的壓力使溶液中的溶劑(水)通過反滲透膜(半透膜)與溶質(zhì)(鹽分等)分離,溶劑(水)的流動方向與滲透方向相反[1]。
本文研究的RO純水制備系統(tǒng)(以下簡稱RO系統(tǒng))原有7個機組,每組月平均產(chǎn)水量為53 m3/h。企業(yè)要求在運行動力(外界壓力)不增加的前提下,通過改變鹽水到淡水側(cè)的水量,穩(wěn)定有效地提高機組產(chǎn)水量,實現(xiàn)少開機組、降低能耗的目的。由于RO系統(tǒng)產(chǎn)水量受多種因素的影響,調(diào)節(jié)某些因素可以對提高產(chǎn)水量起到一定的作用,但效果都不顯著。
針對上述問題,本文研究如何運用六西格瑪方法識別影響RO系統(tǒng)產(chǎn)水量的關(guān)鍵因素,并在純水制備過程中改進和控制這些因素,從而有效地解決問題。
六西格瑪方法是一種用于流程分析的數(shù)據(jù)化分析方法,可以分析流程中的影響因子對流程輸出的影響,它提供了多因素流程的分析、解決問題的方法和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工具[2]。在實際應(yīng)用中,六西格瑪方法有一套全面系統(tǒng)的分析、解決問題的方法和步驟,其具體實施模式為DMAIC,即定義(Define)、測量(Measure)、分析(Analyze)、改進(Improve)和控制(Control)5個階段,每個階段均提供了相應(yīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工具和解決問題的方法[3]。
定義階段是陳述問題的階段,是本文研究的起點,也是至關(guān)重要的一步。該階段要確定研究目標,設(shè)置合理的目標范圍[4],描述流程,確認流程的輸出是什么,影響輸出的因素是什么,進而挖掘出影響輸出的關(guān)鍵因素。
本文研究的RO系統(tǒng)有多個運行機組,每組平均產(chǎn)水量為53 m3/h。為滿足終端用水量342 m3/h,RO系統(tǒng)需要運行7個機組。為了降低能源消耗,需要使系統(tǒng)單個機組的純水產(chǎn)量大于57 m3/h,從而減少運行機組數(shù)量。
本文研究的系統(tǒng)流程是RO系統(tǒng)的RO純水生產(chǎn)流程,流程涉及設(shè)備和相關(guān)工藝參數(shù)。
在這個階段,將RO系統(tǒng)單個機組的RO純水產(chǎn)量定為機組系統(tǒng)的輸出,提升這個輸出是研究的目標。
測量的目的是識別那些對輸出變量有影響的參數(shù),并獲取相關(guān)數(shù)據(jù),然后對這些數(shù)據(jù)進行分類[5]。
在這個階段要確定影響輸出的關(guān)鍵因素(要因),即通過流程分析來評估現(xiàn)有的流程能力(如純水產(chǎn)量),并且制定流程數(shù)據(jù)收集計劃,收集大量數(shù)據(jù),然后從人機料法環(huán)測方面找出所有可能的影響因素,再確定影響輸出的關(guān)鍵因素。通過調(diào)整和控制這些關(guān)鍵因素來提高流程的能力。本文運用頭腦風(fēng)暴法和要因分析法來確定影響輸出的關(guān)鍵因素,通過調(diào)整相關(guān)因素實現(xiàn)對純水產(chǎn)量的優(yōu)化。
首先,運用頭腦風(fēng)暴法對RO系統(tǒng)生產(chǎn)流程和產(chǎn)水量影響因素進行分析,組織相關(guān)工藝設(shè)備技術(shù)人員對流程進行解析,對影響因素進行排查,從人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境、測量等方面找出影響產(chǎn)水量的因素,并根據(jù)文獻[6]中的相關(guān)方法繪制了要因圖(魚骨形圖)如圖1所示。在這些要因方面,需要重點分析和討論的因素有:設(shè)備操作者、設(shè)備參數(shù)、原水材料、工藝方法、環(huán)境參數(shù)和測量系統(tǒng)。
圖1 RO系統(tǒng)要因示意圖
其次,確定關(guān)鍵影響因素。由圖1可以看出,影響系統(tǒng)純水產(chǎn)量的因素有多個。經(jīng)過團隊的討論分析,對各影響因素進行投票排序,篩選出影響純水產(chǎn)量的關(guān)鍵因素如下:
(1) 進水濁度X1,是衡量水中懸浮物含量的指標。RO系統(tǒng)通過控制進水啟動液位調(diào)整進水量的大小,從而調(diào)整水的濁度,并發(fā)出進水啟動信號進行補水。
(2) 濃水流量X2,是評價所排出水中雜質(zhì)含量的指標。由一級RO濃水和二級RO濃水的流量計檢測。
(3) 一級壓差X3,是指在兩個純水生產(chǎn)單元中,第一單元的出水和進水的水壓力差。它可根據(jù)制定的單元清洗標準來確定。
(4) 進水電導(dǎo)率X4,是衡量進水質(zhì)量的指標。由電導(dǎo)率儀進行檢測。
(5) 進水溫度X5,由進水溫度計進行檢測。
這5個因素在RO系統(tǒng)中的位置和作用如圖2所示。在分析階段,需要對影響這5個關(guān)鍵因素的數(shù)據(jù)進行收集、檢驗和進一步分析,以確定它們對純水產(chǎn)量的影響程度。
對收集的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,找出問題的主要原因,回答測量階段的問題,確定關(guān)鍵問題的置信區(qū)間,即運用數(shù)理分析工具(方差分析、假設(shè)檢驗和回歸分析等方法)來獲得分析階段的結(jié)果,得出關(guān)鍵因素對流程的影響程度,為改進和控制流程指出方向。
本文分析階段是分析影響純水產(chǎn)量的關(guān)鍵因素對純水產(chǎn)量的影響程度。在此階段,需要根據(jù)實際流程和采集的數(shù)據(jù)類型來選擇數(shù)據(jù)分析方法,本文采用方差分析、相關(guān)性分析和回歸分析方法。應(yīng)用回歸分析方法對有因果關(guān)系的輸入和輸出進行數(shù)理統(tǒng)計分析,以確定作為自變量的影響純水產(chǎn)量的5個關(guān)鍵因素與作為因變量的純水產(chǎn)量是否相關(guān)。通過對純水生產(chǎn)流程中相關(guān)數(shù)據(jù)的比較,利用方差分析方法分析影響因素對純水產(chǎn)量的影響程度。
依據(jù)D、M階段的分析可知,需要收集的數(shù)據(jù)有:RO純水產(chǎn)量、進水濁度、濃水流量、一級壓差、進水電導(dǎo)率、進水溫度。
為了分析RO純水產(chǎn)量Y與5個關(guān)鍵影響因素之間的關(guān)系,對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)進行回歸分析和方差分析,結(jié)果見表1和表2。由表1可以看出,純水產(chǎn)量和關(guān)鍵影響因素之間存在統(tǒng)計意義的關(guān)系,在5個因素中,除進水電導(dǎo)率的P值小于0.05之外,其余均大于0.05,且R-Sq值為80.3%,因此,可以判斷這5個因素為影響純水產(chǎn)量的主要因素。
圖2 RO系統(tǒng)的構(gòu)成和純水產(chǎn)量關(guān)鍵影響因素示意圖
采用數(shù)據(jù)分析軟件對實際收集到的5個關(guān)鍵因素的943 個數(shù)據(jù)進行分析,得到純水產(chǎn)量和關(guān)鍵因子的回歸方程為:
RO平均產(chǎn)水量=97.7-0.581濃水流量-3.65進水濁度-1.94一級壓差-0.345溫度-0.012 9進水電導(dǎo)率5個關(guān)鍵因子的波動對純水產(chǎn)量總的影響為80.3%,衡量關(guān)鍵因子對純水產(chǎn)量影響程度的S值以及影響程度R-Sq和R-Sq(調(diào)整)為:
表1 RO純水產(chǎn)量和關(guān)鍵影響因素的回歸分析結(jié)果
表2 RO純水產(chǎn)量和關(guān)鍵影響因素的方差分析結(jié)果
S=1.727 67;R-Sq=80.4%;R-Sq(調(diào)整)=80.3%。
圖3所示是各影響因素的影響程度所占比例。由表2和圖3可以看出,進水濁度和濃度流量是影響程度最大因素。
注:殘差是指其他未知因素。圖3 純水產(chǎn)量關(guān)鍵影響因素的影響程度分析
在分析階段的基礎(chǔ)上對純水產(chǎn)量的關(guān)鍵影響因素確定改進方案,以提高機組產(chǎn)水量。運用六西格瑪方法確定關(guān)鍵影響因素,提供調(diào)整關(guān)鍵因素的依據(jù),并制定優(yōu)化控制方法和管理措施。
根據(jù)以上分析,對進水濁度、濃水流量、一級壓差進行調(diào)整改進。由于進水電導(dǎo)率、進水溫度影響程度較小,故暫不對其進行調(diào)整。
1.4.1 對進水濁度的改進措施
將平均進水濁度由4.55下降為3.68,啟動液位輸入信號,將液位由4.2調(diào)為4.8,并采取RO排出濃水回收再利用措施,使自來水進水流量減少70 m3/h,即,使平均用水量由350 m3/h下降為280 m3/h。在控制自來水進水流量的過程中,當(dāng)過濾水槽液位降低時,進水流量增大。當(dāng)水位達到設(shè)定液位上限時,停止進水,系統(tǒng)內(nèi)水的流量則下降。只要過濾水槽液位比設(shè)定液位下限高,流量就會下降。當(dāng)流量低于250 m3/h時,純水制備的氣浮效果會變差,絮凝劑及顆粒物會流入過濾水槽,使RO系統(tǒng)進水濁度升高,從而形成污堵,使產(chǎn)水量下降。因此,在啟動液位和控制液位的過程中,為穩(wěn)定自來水進水流量,需適當(dāng)延長平穩(wěn)進水運行時間。
1.4.2 濃水流量的改進措施
圖2所示純水制備系統(tǒng)是由二級單元組成的,對濃水流量的調(diào)節(jié)是通過下調(diào)兩個單元的濃水流量來實現(xiàn)的。一級單元:濃水流量由18 m3/h調(diào)為17 m3/h;二級單元:濃水流量由6.5 m3/h 調(diào)為6 m3/h。由于RO系統(tǒng)濃水回收再利用改造項目的實施,使RO系統(tǒng)進水電導(dǎo)率由原來的75 ms/cm下降到40 ms/cm。
1.4.3 一級壓差的改進措施
對RO系統(tǒng)化學(xué)清洗條件進行設(shè)定。當(dāng)發(fā)生下列情形之一時,便進行RO系統(tǒng)清洗: 產(chǎn)水流量下降10%~15%; 一級壓差升高到0.4 MPa以上; 使用壓力或產(chǎn)水電導(dǎo)率增加10%~15%。
為實現(xiàn)對關(guān)鍵影響因素的長期控制,必須采取必要的管理措施,以保持改進后的成果。
本研究通過員工點檢儀表并記錄關(guān)鍵因素數(shù)據(jù)的方法來監(jiān)控改進后流程的關(guān)鍵影響因素的波動情況,并制定了相應(yīng)的操作規(guī)范和控制計劃,使生產(chǎn)流程得以穩(wěn)定運行。
另外,本研究還制定了純水制備系統(tǒng)突發(fā)事件的應(yīng)對措施,以提升影響純水輸出的突發(fā)事件的處置效率,從而降低其對純水生產(chǎn)過程的影響。
圖4所示是純水制備系統(tǒng)在項目實施過程純水產(chǎn)量的記錄。由圖4可以看出,在項目實施前的一個時間段,純水產(chǎn)量波動很大,需要7~8臺機組供水才能滿足生產(chǎn)需要。經(jīng)過改善后,只需要6臺機組供水即可,純水產(chǎn)量明顯上升,并且產(chǎn)量穩(wěn)定。
圖4 RO系統(tǒng)平均產(chǎn)水量與開機組數(shù)
綜上所述可得到如下結(jié)論:
(1) RO純水制備系統(tǒng)產(chǎn)水量的關(guān)鍵影響因素有進水濁度、濃水流量、一級壓差、進水溫度;
(2) 關(guān)鍵影響因素中進水濁度、濃水流量、一級壓差、進水溫度對純水產(chǎn)量的影響程度分別為43.25%、35.7%、1.25%和0.12%,所以進水濁度、濃水流量、一級壓差是影響產(chǎn)水量的主要因素;
(3) 對純水制備系統(tǒng)產(chǎn)水量進行改進時,只需對進水濁度、濃水流量、一級壓差的參數(shù)進行設(shè)定和控制即可。
采用改進的方法,RO純水制備系統(tǒng)運行6個機組即可滿足生產(chǎn)需要,并且產(chǎn)水量穩(wěn)定,實現(xiàn)了降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)效益的目的。