胡雄偉 崔曉耘
摘 要:本文主要敘述了GE公司的MS6001B型燃?xì)廨啓C(jī)DLN1.0燃燒系統(tǒng)的基本原理,并結(jié)合調(diào)試和運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的典型故障和處理方案,為DLN1.0燃燒系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)提供經(jīng)驗(yàn)和參考。
關(guān)鍵詞:燃?xì)廨啓C(jī);DLN1.0燃燒系統(tǒng);故障處理
1 概述
中國(guó)石油集團(tuán)電能有限公司氣電公司裝有兩套美國(guó)GE公司生產(chǎn)的MS6001B型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量97MW,兩臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)均是采用擴(kuò)散型燃燒系統(tǒng)。為減少氮氧化物排放,符合國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),電廠(chǎng)對(duì)兩臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)行了DLN 1.0燃燒系統(tǒng)升級(jí)改造。改造完成后,機(jī)組氮氧化物排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并在項(xiàng)目改造中積累了相關(guān)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。
2 DLN1.0燃燒系統(tǒng)簡(jiǎn)介
DLN(Dry Low NOx:干式低氮氧化物)燃燒系統(tǒng)技術(shù)的核心在于采用貧氣預(yù)摻混燃燒的方式取代傳統(tǒng)的擴(kuò)散燃燒方式降低燃燒區(qū)的溫度至1650℃以下,以此降低高溫型NOx的生成。
GE公司的MS6001B型燃?xì)廨啓C(jī)DLN1.0燃燒室有5個(gè)一級(jí)燃料噴嘴和1個(gè)二級(jí)燃料噴嘴,二級(jí)燃料噴嘴位于火焰筒中央,一級(jí)燃料噴嘴均勻分部在以二級(jí)噴嘴為中心的圓周上。
DLN燃燒系統(tǒng)的燃?xì)廨啓C(jī)從啟動(dòng)點(diǎn)火、升速、到滿(mǎn)載運(yùn)行的過(guò)程中,需要經(jīng)過(guò)四種不同的燃燒模式轉(zhuǎn)換,從開(kāi)始的擴(kuò)散燃燒最終過(guò)渡到低NOx排放的貧氣預(yù)混燃燒。
3 DLN1.0燃燒系統(tǒng)故障處理
在DLN1.0燃燒系統(tǒng)的調(diào)試和運(yùn)行中出現(xiàn)了多次故障,典型的跳閘故障主要包括以下三種:
3.1 預(yù)混模式熄火跳閘
在燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)入預(yù)混穩(wěn)定模式運(yùn)行后,火焰只存在于二級(jí)燃燒區(qū),其火焰探測(cè)器為E、F、G和H。在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),在剛切換到預(yù)混穩(wěn)定模式時(shí),二級(jí)燃燒區(qū)火焰探測(cè)器G和H點(diǎn)火焰強(qiáng)度變化較大,其值從42%到18%之間波動(dòng)。
根據(jù)MARK VI控制系統(tǒng)設(shè)定,當(dāng)火焰探測(cè)器強(qiáng)度值低于20時(shí)為熄火狀態(tài)。根據(jù)燃燒室熄火控制邏輯,如火焰探測(cè)器G(L28FSDC)點(diǎn)熄火,其余三個(gè)火焰探測(cè)器任何一個(gè)出現(xiàn)熄火,燃?xì)廨啓C(jī)將發(fā)生火焰丟失跳閘(Loss of Flame Trip)。
二級(jí)火焰作為值班火焰(火種),如果燃料流量過(guò)小,會(huì)造成燃燒不穩(wěn)定;但如果流量過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致預(yù)混燃料占比減小,NOx排放量將增加。所以DLN燃燒調(diào)整的核心就是將進(jìn)入一級(jí)噴嘴和二級(jí)噴嘴的燃料比率控制在燃燒工況最佳和NOx排放量最小的平衡點(diǎn)。
解決方案:控制系統(tǒng)中原設(shè)定在1090℃≤TTRF1<1093℃時(shí),一級(jí)燃料流量比率為74%,二級(jí)燃料流量26%。為保證燃燒穩(wěn)定性,將一級(jí)燃料比率調(diào)整至72%。此時(shí),二區(qū)火焰探測(cè)器G和H點(diǎn)都趨于穩(wěn)定,NOx排放量為14ppm,符合國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 天然氣壓力波動(dòng)自動(dòng)停機(jī)
1號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)天然氣壓力出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí),經(jīng)常造成機(jī)組自動(dòng)停機(jī)。
控制閥間天然氣壓力P2的控制算法是根據(jù)P2實(shí)際壓力(FPG2)和P2要求壓力(FPCRIT)的邏輯關(guān)系確定的:
①0 ②FPG2-FPCRIT=0時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)開(kāi)始降負(fù)荷; ③-5≤FPG2-FPCRIT<0時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)甩負(fù)荷至旋轉(zhuǎn)備用狀態(tài); ④FPG2-FPCRIT<-6時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)觸發(fā)自動(dòng)停機(jī)。 因此由于天然氣壓力波動(dòng)造成的自動(dòng)停機(jī),是由于天然氣壓力下降至上面第④中工況時(shí),觸發(fā)燃?xì)廨啓C(jī)自動(dòng)停機(jī)。 解決方案:把P2實(shí)際壓力低于P2要求壓力6psi時(shí)燃?xì)廨啓C(jī)的控制方式由自動(dòng)停機(jī)修改成甩負(fù)荷至旋轉(zhuǎn)備用狀態(tài),如天然氣壓力繼續(xù)降至P2壓力最小允許值時(shí),再觸發(fā)自動(dòng)停機(jī)程序,避免由于天然氣壓力瞬間波動(dòng),造成燃?xì)廨啓C(jī)非計(jì)劃停機(jī)。 3.3 高溫條件下預(yù)混模式切換失敗 2號(hào)燃機(jī)在DLN1.0燃燒系統(tǒng)改造完成后的運(yùn)行中,當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到30℃時(shí),無(wú)法從貧-貧模式切換至預(yù)混模式,根據(jù)模式切換時(shí)的數(shù)據(jù)記錄分析,造成切換失敗的原因: ①在DLN模式切換時(shí)TTRF1溫度較低,在GCV1關(guān)閉時(shí),GCV3打開(kāi)開(kāi)度不能完全替代GCV1關(guān)閉提供的燃料,造成TTRF1溫度下降; ②在剛切換至預(yù)混穩(wěn)定模式時(shí),由于環(huán)境溫度較高,在燃?xì)廨啓C(jī)部分負(fù)荷溫度控制等溫線(xiàn)(550℃)控制下,IGV開(kāi)度增大,空氣流量增加,此時(shí)造成TTRF1溫度下降。當(dāng)其下降溫度達(dá)到預(yù)混穩(wěn)定模式溫度死區(qū)溫度(1065℃),DLN模式切換方向指令向下閉鎖(L3FXSX),進(jìn)入貧-貧模式,一區(qū)重新點(diǎn)火,燃燒系統(tǒng)退出預(yù)混穩(wěn)定模式。 解決方案:對(duì)于該故障的處理的原則就是提高TTRF1溫度,使轉(zhuǎn)換到預(yù)混穩(wěn)定模式的TTRF1溫度高于切換到貧-貧模式的死區(qū)溫度: ①提高貧-貧模式向二級(jí)轉(zhuǎn)換模式的溫度常數(shù)FXKTS1,由原來(lái)的1065℃(1950℉)提高到1076℃(1970℉); ②提升部分負(fù)荷溫度控制等溫線(xiàn)溫度(即TTXM溫度基準(zhǔn))TTK_I_PLD,由原來(lái)的550℃(1022℉)提升到555℃(1031℉)。 4 結(jié)語(yǔ) DLN1.0燃燒系統(tǒng)不論是從設(shè)備結(jié)構(gòu)還是控制原理上,與擴(kuò)散型燃燒系統(tǒng)相比都更加精密和復(fù)雜,通過(guò)本次改造試運(yùn)過(guò)程,積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),對(duì)機(jī)組的運(yùn)行維護(hù)提供指導(dǎo)和參考。 參考文獻(xiàn): [1]焦樹(shù)建.燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.