劉碩
摘 要:屏蔽電泵是二氧化碳驅(qū)油中注入環(huán)節(jié)的重要部分,由于液態(tài)二氧化碳的不穩(wěn)定性,極易汽化并形成固態(tài)干冰,嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常運行。區(qū)別于其他液態(tài)介質(zhì)(油、水等),二氧化碳驅(qū)采油在國內(nèi)應(yīng)用案例較少。本文從工況介質(zhì)、工藝流程、二方面入手并結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗,摸索出屏蔽電泵穩(wěn)定高效運行的應(yīng)用實踐。
關(guān)鍵詞:屏蔽電泵;液態(tài)二氧化碳;工藝分析
1 影響屏蔽電泵運行穩(wěn)定性分析
1.1 工況介質(zhì)自身特性影響分析
①根據(jù)二氧化碳相態(tài)表,液態(tài)二氧化碳壓力2.0MPa,溫度-20℃。常壓下不存在液態(tài)二氧化碳,當(dāng)屏蔽泵進口打開,液態(tài)二氧化碳從管道進入泵體后,泵體及后段管道壓力和溫度情況處于常壓和室溫,以及管徑不同的變化,這種情況下,處于失壓狀態(tài)的液態(tài)二氧化碳會吸收自身熱量,一部分轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài)二氧化碳,一部分由于失去熱量形成固態(tài)二氧化碳,即干冰。分析得出,在起泵前,開啟屏蔽泵進口閥門后,泵體內(nèi)就已存在固態(tài)粉末狀干冰和氣態(tài)二氧化碳,氣體和固體的存在會直接導(dǎo)致葉輪無法正常工作,此時啟動設(shè)備,屏蔽泵是無法正常起壓的;②二氧化碳儲罐所存液態(tài)介質(zhì)參數(shù)變化的影響分析:本站二氧化碳儲罐包括2座100m3的臥罐及2座650m3的球罐,共計4臺儲罐:a.儲罐設(shè)計有保溫層,但仍會緩慢吸收周圍環(huán)境熱量,造成罐內(nèi)二氧化碳吸收熱量汽化,造成罐內(nèi)壓力不斷升高,溫度上升;設(shè)定為超過2.1MPa電動閥會開啟泄壓;b.隨著正常注入的進行,罐存液位下降,罐內(nèi)壓力也會隨之下降;溫度也會隨之變化;c.維持罐內(nèi)正常生產(chǎn)運行的壓力及溫度主要依靠液態(tài)二氧化碳拉液罐車維持,當(dāng)罐車向儲罐內(nèi)卸液時,液位上升,壓力上升,溫度下降;綜上所述,儲罐內(nèi)介質(zhì)的壓力和溫度會隨著季節(jié)、液位變化、卸車而發(fā)生變化,根據(jù)經(jīng)驗總結(jié),罐內(nèi)壓力變化范圍在1.7MPa~2.1MPa之間,溫度變化范圍在-19℃~-23℃之間;結(jié)合第一條影響原因分析,儲罐內(nèi)液態(tài)二氧化碳壓力越低,溫度越高,在啟泵時,越容易汽化生成氣體和干冰。
綜上所述:由于介質(zhì)液態(tài)二氧化碳自身的不穩(wěn)定特性,失壓形成固態(tài)干冰和氣態(tài),是造成喂液泵不起壓的直接原因。
1.2 工藝流程節(jié)點影響分析
①屏蔽電泵由于其沒有電機風(fēng)扇,因此屏蔽泵運行時依靠介質(zhì)液態(tài)二氧化碳進行降溫,因此屏蔽泵單獨有條用于冷卻降溫的工藝管線,屏蔽泵冷卻回流工藝管線原設(shè)計為由屏蔽泵尾部出,向下垂直走向,極易造成干冰積聚,通道截面變小導(dǎo)致堵塞,進而屏蔽泵由于冷卻管線運行不暢,泵體溫度升高,液態(tài)二氧化碳吸熱汽化形成氣蝕現(xiàn)象,造成不起壓;②工藝管路上閥門開度影響分析:工業(yè)化屏蔽泵額定排量40m3/h,根據(jù)現(xiàn)有配注,工業(yè)化配注每小時注入約10m3,多余排量的液態(tài)二氧化碳從注入泵低壓回流返回儲罐。經(jīng)現(xiàn)場多次試驗,低壓回流閥門開度大小會影響到屏蔽泵載荷,運行電流會隨著開度的增大而增大,該閥門不可關(guān)閉,如關(guān)閉會直接導(dǎo)致屏蔽泵不起壓。屏蔽泵屬于離心泵的一種,單葉輪式泵,在常規(guī)的油水離心泵使用經(jīng)驗中,此類型泵可以通過出口閥門開度的大小控制流量,在實際應(yīng)用到液態(tài)二氧化碳為介質(zhì)的屏蔽泵上時,當(dāng)出口閥門開度在5圈以下時,同樣會直接導(dǎo)致屏蔽泵不起壓;③工藝管路部分節(jié)點影響分析:a.屏蔽泵進口設(shè)有Y型過濾器,其中的過濾網(wǎng)呈45°角斜插工藝管路中,由于過濾網(wǎng)的存在,相當(dāng)于通道截面積變小,液體二氧化碳在通過時,流速變大、壓力變小、局部形成干冰和氣體,進而形成連鎖反應(yīng),結(jié)合原因分析第一條,造成不起壓;b.屏蔽泵出口設(shè)有止回閥,設(shè)計為旋啟式止回閥,止回閥閥瓣的存在同樣起到了通道截面積發(fā)生變化,同時介質(zhì)需克服閥門重力做功,部分機械能轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)能,介質(zhì)局部溫度升高,發(fā)生汽化,進而形成連鎖反應(yīng),結(jié)合原因分析第一條,造成不起壓;綜合分析,工藝管路上存在截面積發(fā)生變化,截面積變小、流速變大、根據(jù)流體力學(xué)伯努利原理,(p+1/2ρv2+ρgh=C),動能+重力勢能+壓力勢能=常數(shù),壓力降低,會造成液態(tài)二氧化碳失壓,局部形成固體粉末狀干冰和二氧化碳?xì)怏w,當(dāng)積累到一定體量時,引起連鎖反應(yīng),造成喂液泵不起壓。
2 運行控制措施
根據(jù)影響因素進行探討和研究,針對主要原因制定對策如下:
①喂液泵啟停時間間隔影響,停泵時間在24h以內(nèi),不放空,不關(guān)閉進出口閥門利用介質(zhì)維持泵體溫度,縮短啟泵放空用時;②注入泵低壓回流閥門、屏蔽泵出口開度大小影響,閥門開度保持全開,保證屏蔽泵不憋壓;③人員頻繁啟停泵,制定針對性操作規(guī)程,至少放空15min以上再啟泵,避免惡性循環(huán),延長起壓時間;④工藝流程節(jié)點中,拆除Y型過濾器網(wǎng),止回閥閥瓣,增加管道截面積,減少對介質(zhì)影響
3 結(jié)論與建議
目前工業(yè)化屏蔽泵起壓平均成功率在90%左右,平均用時20min,效果顯著,大大縮短了啟泵所用時間,提高了運行穩(wěn)定性。
結(jié)合液態(tài)二氧化碳注入生產(chǎn)的獨有特點,摸索前進,為二氧化碳注入工作提供齊全準(zhǔn)的現(xiàn)場資料,對其做到精確把控,全面分析,提高注入系統(tǒng)的注入效率。
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