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    PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處細(xì)部處理實(shí)例研究分析

    2018-09-10 07:12:30錢(qián)科洋
    企業(yè)科技與發(fā)展 2018年7期
    關(guān)鍵詞:質(zhì)量提高應(yīng)用

    錢(qián)科洋

    【摘 要】國(guó)家正大力推廣裝配式建筑的應(yīng)用,對(duì)裝配式細(xì)部節(jié)點(diǎn)處理問(wèn)題的研究有利于為類(lèi)似項(xiàng)目的施工積累寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。文章結(jié)合工程實(shí)例對(duì)某高層建筑工程中PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處存在的施工質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,探究其在實(shí)際工程中交界處漏漿的原因,提出避免PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處漏漿的應(yīng)對(duì)策略。

    【關(guān)鍵詞】PC疊合板;細(xì)部處理;質(zhì)量提高;應(yīng)用

    【中圖分類(lèi)號(hào)】TU378 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2018)07-0185-02

    0 引言

    某工程為高層建筑,10幢公寓樓,該工程總建筑面積為90 289.74 m2,建筑地上層數(shù)為11~18層,地下2層。選擇交界處的細(xì)部主要基于以下幾個(gè)方面:其一,該工程的樓板采用PC疊合板,樓面疊合板面積為19 323 m2,共計(jì)4 859塊,工作量比較大,同時(shí)PC板尺寸大小不一致,共有207種不同的規(guī)格,PC板與現(xiàn)澆梁交界縫約13 000余條。交界處的細(xì)部處理直接影響現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)質(zhì)量、驗(yàn)收及后期裝修施工,尤其為后期的分戶驗(yàn)收。其二,PC疊合板安裝屬于新工藝,尤其是PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界節(jié)點(diǎn)處漏漿的如控制不甚理想,就會(huì)造成切割、鑿除、二次粉刷、細(xì)部打磨等工序增加,從而導(dǎo)致成本加劇,減少PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界節(jié)點(diǎn)處漏漿現(xiàn)象能夠有效降低后續(xù)施工成本,還能達(dá)到建筑裝飾美觀的效果。其三,PC疊合板與現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)連接處的控制措施無(wú)成熟經(jīng)驗(yàn)借鑒,易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,為了確保PC疊合板與現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)連接處梁的質(zhì)量,必須研究出一套行之有效的防止交界處漏漿的方法,填補(bǔ)一項(xiàng)技術(shù)空白,為日后工業(yè)化施工積累經(jīng)驗(yàn),形成了重要的無(wú)形資產(chǎn)。

    1 PC疊合板的工藝流程

    1.1 PC疊合板的生產(chǎn)工藝

    PC疊合板的生產(chǎn)施工工藝流程如圖1所示。

    ①畫(huà)線支模,根據(jù)拼版圖將數(shù)據(jù)導(dǎo)入劃線機(jī)控系統(tǒng)或人工劃線、擺放邊摸并磁盒固定;②安放預(yù)埋件,包括畫(huà)預(yù)埋尺寸、預(yù)加工線盒與泡沫塊、按劃線標(biāo)記擺放預(yù)埋件與工程隱蔽驗(yàn)收;③噴刷脫模劑,噴灑脫模劑和均勻涂抹脫模劑,在四周邊摸的內(nèi)測(cè)需要涂抹脫模劑,保證適度、嚴(yán)禁煙火,做好個(gè)人防護(hù);④鋼筋布放和綁扎,放好保護(hù)層墊塊,擺放鋼筋,鋼筋網(wǎng)片符合質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,保護(hù)層符合要求,隱蔽前做好書(shū)面檢查和照片記錄;⑤混凝土澆筑振搗,澆筑振搗密實(shí),板底部薄板和肋板是分開(kāi)澆筑,為了避免二者之間產(chǎn)生黏結(jié)出現(xiàn)初始缺陷,底板澆筑后立刻澆肋板,兩次振搗間隔需控制在初凝內(nèi);⑥拉毛起吊,混凝土初凝后拉毛處理,板材養(yǎng)護(hù),預(yù)養(yǎng)護(hù)1 h,完成后先脫邊摸,將4個(gè)掛鉤分別掛在格構(gòu)鋼筋的第4~5格,慢起確認(rèn)無(wú)異常后起吊運(yùn)輸至成品堆放區(qū),下墊枕木。

    1.2 PC疊合板的安裝工藝

    PC疊合板的安裝工藝流程如圖2所示。

    1.2.1 準(zhǔn)備階段

    與廠家溝通好構(gòu)件的運(yùn)輸和接收。運(yùn)輸要求,運(yùn)輸中根據(jù)路面控制車(chē)輛速度,車(chē)啟動(dòng)要慢,車(chē)速均勻,轉(zhuǎn)彎錯(cuò)車(chē)需減速以保證車(chē)輛安全;構(gòu)件接收,現(xiàn)場(chǎng)派專(zhuān)人接受,檢查送貨單是否與實(shí)際相符,重點(diǎn)查構(gòu)件表面拉毛深度、厚度,底面平整度及混凝土強(qiáng)度等級(jí)等;構(gòu)件存放,按規(guī)格、品種、使用部位、吊裝順序分別設(shè)置存放地,且須在吊裝設(shè)備有效起重范圍內(nèi),疊合板吊件應(yīng)朝上,標(biāo)識(shí)宜朝向堆垛間的通道。構(gòu)件的支撐應(yīng)堅(jiān)實(shí),墊塊在構(gòu)件下的位置與脫模、吊裝時(shí)的起吊位置一致,重疊堆放,每層墊塊上下對(duì)齊,層數(shù)根據(jù)承載力確定,最多不超過(guò)5層。

    1.2.2 構(gòu)件的安裝

    定位放線,檢查標(biāo)高、軸線及硬架支模的上平標(biāo)高,按安裝圖畫(huà)疊合板位置線;疊合板的吊裝,4個(gè)吊點(diǎn)均勻受力,平穩(wěn)起吊,吊裝過(guò)程中在作業(yè)層上空300 mm處略作停頓,按圖紙中的安裝位置圖,就位效驗(yàn)時(shí),采用楔形小木塊嵌入調(diào)整,不得使用撬棍水電管線連接,水電的線盒及管道會(huì)在生產(chǎn)階段提前預(yù)留,安裝完畢后現(xiàn)場(chǎng)將其連接;鋼筋安裝,樓板上層鋼筋須設(shè)在格構(gòu)梁上弦鋼筋上,以防偏移或上浮,四周甩出的鋼筋不得彎90°,不得將其壓于板下,禁止在其上行走和踩踏。板底接縫和細(xì)部處理,澆混凝土前專(zhuān)人檢查,縫隙過(guò)大支模封堵處理;澆混凝土,采用從中間向兩邊澆筑,連續(xù)施工,一次完成,使用平板振動(dòng)器確保振搗密實(shí),澆筑后采用覆蓋澆水養(yǎng)護(hù),不得少于7 d。

    2 PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生原因分析

    2.1 施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查

    通過(guò)對(duì)施工完成的已經(jīng)拆除的樣板房板底面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處漏漿情況嚴(yán)重,直接影響現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)質(zhì)量、驗(yàn)收及后期裝修施工,尤其為后期的分戶驗(yàn)收埋下了的隱患。同時(shí)通過(guò)對(duì)已經(jīng)施工完畢的4幢樓二層樣板房結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆板觀感質(zhì)量施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收,進(jìn)行了調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。共檢查360點(diǎn),不合格率統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。

    結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,漏漿現(xiàn)象發(fā)生在現(xiàn)澆梁與PC疊合板交界處,經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為,應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)澆梁與PC疊合板交界處的細(xì)部控制。同時(shí),到其他工地對(duì)PC板的造成交界處的漏漿缺陷施工情況進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)PC板鋪設(shè)時(shí)模板與PC板不貼合,有縫隙,中間部位未適當(dāng)起拱,4個(gè)角平整度不夠;梁邊板底模板留有足夠的施工操作平臺(tái),但是模板留得太多且不規(guī)則、也增加材料成本。

    從調(diào)查情況看出,影響PC疊合板與梁邊交接處漏漿的主要問(wèn)題是模板四角表面不平整、中間未適當(dāng)起拱,未采用柔性可壓縮材料,造成現(xiàn)澆梁與PC疊合板交界處漏漿。

    2.2 PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處漏漿的原因分析

    為了保證工程質(zhì)量,工程在現(xiàn)澆梁與PC疊合板交界處施工過(guò)程中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、調(diào)查分析的方法,對(duì)主要原因進(jìn)行分析。

    (1)梁兩邊立桿離梁間距過(guò)大,板底方檔未頂?shù)?,模板剛度不夠。從現(xiàn)場(chǎng)模板支模支撐體系,發(fā)現(xiàn)由于梁下部支模架立柱離梁邊縫隙過(guò)大導(dǎo)致模板端部自由端過(guò)長(zhǎng),方檔沒(méi)有頂?shù)搅耗0?,?dǎo)致板端剛度不足。板底木檔鋪設(shè)基本符合方案要求,現(xiàn)場(chǎng)部分采用舊模板,剛度有欠缺,故為主要原因。

    (2)疊合板與梁模板之間產(chǎn)生接觸應(yīng)力導(dǎo)致梁模板變形。從現(xiàn)場(chǎng)模板支模情況發(fā)現(xiàn),由于PC板為現(xiàn)澆整板,模板只有梁邊一圈,PC板吊裝完成后,板底與模板表面貼合不密實(shí),留有2~3 mm的縫隙;在混凝土澆搗過(guò)程中,疊合板與模板之間產(chǎn)生接觸應(yīng)力導(dǎo)致梁整體下墜,水泥漿從縫隙中流出,造成梁邊大面積漏漿,導(dǎo)致漿體留置在PC板底(浮漿),故為主要原因。

    (3)管理人員監(jiān)督力度不夠?,F(xiàn)場(chǎng)配有專(zhuān)職棟號(hào)長(zhǎng)及施工員、質(zhì)檢員,各幢有木工帶班長(zhǎng),故非主要原因。

    (4)操作人員工作不嫻熟、大部分工人沒(méi)有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、分析,支模作業(yè)人員學(xué)習(xí)能力強(qiáng),經(jīng)過(guò)二層的樓板的支模指導(dǎo)后,已掌握支模要點(diǎn),故非主要原因。

    (5)模板中間未起拱。由于工程標(biāo)準(zhǔn)層均為PC板吊裝,大開(kāi)間縱向方向中間留有接縫帶,作業(yè)人員未按PC板要求進(jìn)行起拱,故為主要原因。

    (6)振動(dòng)棒碰到PC板。由于PC板直接放置于模板支架上,上部有一排鋼筋綁扎固定,澆搗作業(yè)時(shí)有施工員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)到位,振搗工為作業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)欠豐富。

    (7)商品混凝土布料位置不對(duì)。在安放布料桿及其配重要求布料桿中間必須架空200~300 mm,支腳下面鋪腳手板,檢查布料桿桿身是否垂直,故非主要原因。

    歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn),PC板與梁模板間縫隙過(guò)大、模板中間未起拱及疊合板與梁模板之間產(chǎn)生接觸應(yīng)力是導(dǎo)致出現(xiàn)漏漿的主要原因,因此要對(duì)找出影響質(zhì)量的主要原因進(jìn)行更深的分析,進(jìn)而從根源上解決問(wèn)題。

    3 PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處漏漿應(yīng)對(duì)措施

    3.1 泡沫條釘在梁上口模板上

    通過(guò)PC板與梁模板間縫隙過(guò)大項(xiàng)目部“頭腦風(fēng)暴法”集思廣益提出:將泡沫條用鐵釘釘在梁上口模板上,采用柔性可壓縮材料,保證接縫處平順,不漏漿。確定方案后由施工員、質(zhì)檢員、木工班長(zhǎng)及木工操作人員攜帶泡沫條及小鐵釘?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)在樓面施工操作,在要安裝PC板的下方梁上口邊一圈按15 cm間距釘入小鐵釘,如遇拼縫板剛斷開(kāi),施工速度相對(duì)比較緩慢。項(xiàng)目部從現(xiàn)場(chǎng)廣告公司制作標(biāo)志牌時(shí)使用的大型訂書(shū)機(jī)能連續(xù)打釘中得到啟發(fā),項(xiàng)目部馬上到文具店采購(gòu)了大型訂書(shū)機(jī),這樣的改變大大提高了泡沫條的裝訂速度,提高效率。拆模后,對(duì)PC板梁邊進(jìn)行檢查,通過(guò)改進(jìn)后的方法,消除了PC板與梁邊交接處漏漿現(xiàn)象。

    3.2 三角木楔法施工

    對(duì)現(xiàn)場(chǎng)支模進(jìn)檢查,如采用工地上以往高度不足采用鋼管底部墊板的方法,在支模架初搭設(shè)時(shí)是可行的,但當(dāng)整個(gè)支模架搭好后,發(fā)現(xiàn)局部高度不足時(shí),再鋼管底部墊板是不可行的;而采用三角木楔法施工方法簡(jiǎn)單,而且調(diào)整方面,只需要在起拱處方檔下面塞入三角木楔,按需要增加的高度來(lái)控制三角木楔寬塞入方檔下面的厚度即可,采用三角木楔調(diào)整高低的方法來(lái)調(diào)整局部高度,使用效果良好。

    4 實(shí)施效果檢查

    通過(guò)PDCA循環(huán)的實(shí)施,在整個(gè)施工過(guò)程中進(jìn)行了深入細(xì)致的效果檢查,針對(duì)影響在現(xiàn)澆梁與PC疊合板交界處漏漿現(xiàn)象發(fā)生施工質(zhì)量的主要問(wèn)題,邀請(qǐng)了業(yè)主、監(jiān)理等有關(guān)單位人員對(duì)所施工現(xiàn)澆梁與PC疊合板交界處進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,交界處漏漿現(xiàn)象檢查情況如下:①采用原梁邊不規(guī)則留板做法,梁邊漏漿率是73.7%。②采用改進(jìn)后的支模方法,梁邊留10 cm寬模板,梁邊漏漿率為零,經(jīng)改進(jìn)模板支撐的施工方法后,消除現(xiàn)澆梁與PC疊合板交界處的漏漿。同時(shí),也解決了工作面過(guò)于狹窄、安全性較低的隱患,作業(yè)人員有足夠的工作面,正常施工的同時(shí)也提高了安全系數(shù)。

    4.1 經(jīng)濟(jì)效益

    采用現(xiàn)澆梁與PC板接縫處采用將泡沫條用鐵釘釘在梁上口模板上、三角木楔調(diào)整高低的方法來(lái)調(diào)整局部高度等方法,使用新工藝后梁邊混凝土密實(shí)、棱角清晰,未發(fā)生漏漿現(xiàn)象,也取得較好的經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了課題目標(biāo),極大提高了施工效率,節(jié)約了大量機(jī)械臺(tái)班及人工費(fèi),避免了材料浪費(fèi)和工期延誤。

    通過(guò)采用改進(jìn)后PC板梁邊的施工作業(yè)可節(jié)約60%的費(fèi)用,改進(jìn)的施工方法只是使用了一些簡(jiǎn)單的材料,方便的施工方法便收到很明顯的效益。

    4.2 社會(huì)效益

    工程施工過(guò)程中,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次到工地視察慰問(wèn),對(duì)施工質(zhì)量和施工各項(xiàng)管理工作給予了較高的評(píng)價(jià),也得到社會(huì)各界的認(rèn)可。采用改進(jìn)后模板支撐的施工方法施工的成功經(jīng)驗(yàn),對(duì)原先的模板支撐方法進(jìn)行了小改、小革后,改進(jìn)后工程現(xiàn)場(chǎng)的施工質(zhì)量得到了業(yè)主和監(jiān)理的高度評(píng)價(jià),同時(shí)也得到了質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)單位的一致好評(píng)。經(jīng)過(guò)本工程既有施工的成功經(jīng)驗(yàn),為以后類(lèi)似項(xiàng)目的實(shí)施提供了參考方法和寶貴的經(jīng)驗(yàn),為公司下一步更好地與業(yè)主長(zhǎng)期合作打下了良好的基礎(chǔ),提升了企業(yè)的形象,樹(shù)立了良好的口碑。

    5 結(jié)語(yǔ)

    PC疊合板與現(xiàn)澆梁交界處漏漿的質(zhì)量問(wèn)題得以解決,施工質(zhì)量取得了較大的提高,取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,為今后類(lèi)似項(xiàng)目的施工積累了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),也促進(jìn)了PC技術(shù)在建筑事業(yè)發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。

    參 考 文 獻(xiàn)

    [1]GB/T 51231—2016,裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[S].

    [2]孟旭,李小勇,尹水平.預(yù)應(yīng)力混凝土疊合板與現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的連接構(gòu)造研究[J].中國(guó)高新科技,2018(2):6-8.

    [3]陳凌峰,陳錫寶.預(yù)制裝配式混凝土疊合板的施工技術(shù)[J].上海城市管理,2017,26(2):94-95.

    [責(zé)任編輯:高海明]

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