周怡君
(中國石化西南油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,四川 德陽 618000)
川西地區(qū)中淺層侏羅系氣藏普遍具有產(chǎn)層多、滲透率低、產(chǎn)能低、非均質(zhì)性強的特點,而馬井、新場地區(qū)部分井還具有高破裂壓力的特點。因此,封隔器工具單層多層壓裂技術(shù)、分層多層壓裂技術(shù)、水平井多層壓裂技術(shù)就成了提高單井產(chǎn)量、高效開發(fā)氣田的關(guān)鍵技術(shù)和重要手段。近年來,針對Y241型封隔器在使用過程中存在解封困難、工具取出不便等方面的問題,筆者通過開展Y241型封隔器結(jié)構(gòu)和作用機理研究,提出了封隔器結(jié)構(gòu)改進(jìn)思路,優(yōu)化了工具結(jié)構(gòu)設(shè)計,在實際應(yīng)用中取得了良好的效果。
Y241型封隔器主要由密封部分、坐封部分、鎖緊部分、解封部分和錨定部分組成(圖1),這套Y241型封隔器的特色是3個有機結(jié)合的活塞系統(tǒng)。
圖1 Y241型封隔器結(jié)構(gòu)示意圖
Y241型封隔器采用的是活塞系統(tǒng)實現(xiàn)密封,見圖2。
圖2 Y241型封隔器上部活塞系統(tǒng)圖
Y241型封隔器的坐封系統(tǒng)又是一套活塞系統(tǒng),主要由下膠筒座、芯管、上活塞、上缸套、上缸座體和錐體組成(圖3)。
圖3 坐封系統(tǒng)示意圖
Y241型封隔器的錨定部分也是一套活塞系統(tǒng),同時集成鎖緊和解封部分[1]。主要由卡瓦、卡瓦座、下缸套、下缸座體、棘齒卡簧、棘齒卡簧套、止退環(huán)、鎖定剪銷、尾座等組成(圖4)。
圖4 下活塞系統(tǒng)示意圖
1)坐封。從油管內(nèi)加壓,3個液缸同時獨立工作:液壓經(jīng)傳壓孔進(jìn)入中部液缸推動活塞和缸套上行壓縮膠筒組封隔襯套與套管環(huán)空;液壓經(jīng)傳壓孔進(jìn)入上部液缸推動活塞下行與上膠筒座配合密封襯套與中心管之間環(huán)形通道[1]123;液壓經(jīng)傳壓孔進(jìn)入下部液缸推動卡瓦座和卡瓦組上行與錐體配合實現(xiàn)坐卡,同時帶動棘鎖裝置上行邁過帶鎖銷的止退環(huán)與棘齒卡簧配合共同阻止中部和下部活塞復(fù)位,實現(xiàn)鎖緊。
2)解封。上提管柱,芯管上行,強行剪斷止退環(huán)上的鎖銷,此時在膠筒的恢復(fù)彈力下,推動中部和下部液缸活塞復(fù)位,封隔器解封。
1)優(yōu)點。Y241型封隔器屬于液壓式封隔器,依靠油管內(nèi)加壓坐封,因此不論直井或是斜井、水平井都適用。由于設(shè)計了鎖緊機構(gòu),坐封可靠,同時卡瓦機構(gòu)的設(shè)計可提高管柱的穩(wěn)定性。
2)缺點。錐體和卡瓦分體設(shè)計,有助于脫卡,但對其約束效果不佳,卡瓦往往處于半開狀態(tài),易中途阻卡;解封僅僅膠筒的彈性恢復(fù),缺少恢復(fù)助力裝置,膠筒難以恢復(fù)原狀,工具取出性差,解封力大。
1)Y241型封隔器的解封力大。造成這一問題的原因是上活塞系統(tǒng)只能保障正注時循環(huán)通道密封的可靠性,一旦關(guān)閉將不會打開,也就是說解封上提時不會打開。解封時,中部活塞要依靠膠筒的恢復(fù)力實現(xiàn)復(fù)位,但是膠筒長期處于受擠壓狀態(tài)并處在高溫環(huán)境中,恢復(fù)力極為有限。這就導(dǎo)致解封時,即使卡瓦已經(jīng)脫卡,膠筒仍處于鼓脹狀態(tài),提管柱就像拔塞子,這就是其解封力大的主要原因。
2)錐體和卡瓦分體設(shè)計,有助于脫卡,但對其約束效果不佳,卡瓦座往往不能回位,也就導(dǎo)致卡瓦往往處于半開狀態(tài),易中途阻卡。比如:X11井。
X11井取出的封隔器照片見圖5,從圖5中可以清晰地看出卡瓦處于張開狀態(tài),經(jīng)測量最大外徑為118 mm,而工具的正常外徑是110 mm。X11井尾管段用的?139.7×10.54 mm的套管,內(nèi)徑118.6 mm。在進(jìn)行這趟提封隔器作業(yè)時遇阻卡,最大上提懸重超過管柱自重43 t,提出后膠筒僅剩余一個,而且有明顯磨損印跡,鋼制隔環(huán)也缺少了一個。綜上,改善Y241型封隔器的取出性是結(jié)構(gòu)改進(jìn)的出發(fā)點。
圖5 X11井取出的封隔器照片圖
1)針對前期使用的Y241型封隔器上活塞系統(tǒng)存在缺陷,改進(jìn)了上活塞系統(tǒng)(圖6),取消上活塞系統(tǒng)的密封結(jié)構(gòu),設(shè)置襯套密封,將襯套的位置進(jìn)行調(diào)整,依靠封隔器液缸推動力在壓縮膠筒的同時,實現(xiàn)襯套的端部密封。襯套和中心管之間的通道上下連通,不存在密封結(jié)構(gòu),便于壓力傳遞,解封上提時,能夠使膠筒更好的恢復(fù)[2],上提過程中,襯套和中心管之間的通道能夠保證封隔器膠筒上下壓力平衡,減少活塞阻力,便于封隔器提出。
圖6 上活塞系統(tǒng)改進(jìn)前后對比圖
2)針對Y241型封隔器取出性的問題,改進(jìn)了下活塞系統(tǒng)(圖7)。調(diào)整活塞缸位置,將封隔器的卡瓦座下部增加了彈簧套管和彈簧,當(dāng)座封時,彈簧處于壓縮狀態(tài);當(dāng)解封時,壓縮的彈簧可以為封隔器上提解封時提供下活塞及缸套的復(fù)位動力,同時還可給卡瓦提供回復(fù)力,幫助卡瓦復(fù)位,從而避免卡瓦阻卡管柱的順利起出。
圖7 下活塞系統(tǒng)改進(jìn)前后對比圖
MJ14井采用改進(jìn)后的Y241型封隔器進(jìn)行分段改造施工,施工管柱結(jié)構(gòu)為:錐管掛+調(diào)整短節(jié)+N80?73 mm×5.51 mm油管+安全接頭+循環(huán)滑套+調(diào)整短節(jié)+水力錨+Y241型封隔器+N80?73 mm×5.51 mm油管及調(diào)整短節(jié)+坐封球座。從油管投球、候球入座后憋壓逐級座封封隔器,打壓至20 MPa打掉球座驗封,確認(rèn)封隔器座封成功后從油管注入對下層進(jìn)行加砂壓裂,施工排量為2.0~4.0 m3/min,施工泵壓為28~30 MPa,累計注入陶粒18 m3;從環(huán)空泵注對上層進(jìn)行加砂壓裂,施工排量為4.1 m3/min,施工壓力為27.6~30.5 MPa,累計注入陶粒30 m3。排液測試結(jié)束后,上提管串至17 t,封隔器順利解封,提出井筒中全部油管,驗證了結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的封隔器密封及解封的可靠性。此后,該結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的封隔器在MP51D井成功實施三層分層加砂壓裂施工,在JS3-1H水平井實施9段分段改造,各段改造儲層破裂特征明顯,未發(fā)現(xiàn)環(huán)空異常起壓、封隔器竄漏等異常情況,表明結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的封隔器密封及解封性能可靠。
1)Y241型封隔器結(jié)構(gòu)簡單,適用范圍廣,通過對Y241型封隔器活塞結(jié)構(gòu)的改進(jìn)與優(yōu)化,提高了Y241型封隔器的取出成功率。
2)采用結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的Y241型封隔器井下工具組合實施分層壓裂工藝具有良好的應(yīng)用效果,可以進(jìn)一步推廣應(yīng)用。