李夢子,齊海妮,王剛,陳耀平
(陜西重型汽車有限公司車架廠,陜西 西安 710200)
車架,是跨接在汽車前后車橋上的框架式結(jié)構(gòu),一般由兩根縱梁和幾根橫梁組成,車架的功用是支撐、連接汽車的各總成,使各總成保持相對正確的位置,并承受汽車內(nèi)外的各種載荷。
而連接板是用于連接橫梁和縱梁,如果連接板不合格,將直接導(dǎo)致橫梁總成難以安裝,即使安裝上,連接處也存在沖擊載荷,在路況不好車輛顛簸時(shí),連接件(螺栓或鉚釘)所受剪切力可能急劇增加,輕則使連接件松動(dòng),重則剪斷,直接影響車架承受各種荷載的能力。
通過對本單位某連接板的不合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)連接板的不合格因素主要有:孔到折彎處距離超差 、壓彎裂紋 、折彎角度超差 、切邊毛刺等,其中孔到折彎處距離超差占總不合格數(shù)的 84.9%,即只要解決了連接板的孔到折彎處距離超差問題,就可大大提高連接板的生產(chǎn)合格率。
從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六個(gè)方面對可能造成連接板孔到折彎處距離超差的原因進(jìn)行分析,共得出十個(gè)末端因素,分別是:操作工技能不達(dá)標(biāo)、料未推到位、來料平面度超差、來料毛刺大、孔位置偏移 、定位螺栓鎖緊機(jī)構(gòu)壞、定位螺栓磨損、定位支架變形、定位機(jī)構(gòu)不合理、測量結(jié)果不可靠。
確認(rèn)一、操作工技能不達(dá)標(biāo)
現(xiàn)場對14名加工人進(jìn)行考試,考試結(jié)果均為合格,且其中8名優(yōu)秀,所以該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)二:操作工將料未推到位
小組成員隨機(jī)時(shí)間去現(xiàn)場抽查了10次,對料與定位之間的間隙進(jìn)行了測量,測量結(jié)果均無間隙,所以該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)三:來料平面度超差
在現(xiàn)場對所加工某連接板坯料的平面度用塞尺進(jìn)行了測量,對首件和隨機(jī)挑選的20件進(jìn)行檢驗(yàn),均在1.5mm之內(nèi),該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)四:來料毛刺大
在現(xiàn)場對所加工某連接板坯料的毛刺高度進(jìn)行了測量,對首件和隨機(jī)挑選的 20件進(jìn)行檢驗(yàn),毛刺高度均小于0.2mm ,該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)五:孔位偏移
我們現(xiàn)場對某連接板的首件和隨機(jī)挑選的 20件進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)尺寸均在要求公差范圍內(nèi),該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)六:定位螺栓鎖緊機(jī)構(gòu)壞
讓沖壓檢查站 2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員 1、檢驗(yàn)員 2)及 1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員 3)現(xiàn)場檢查定位螺栓,鎖緊后,檢查發(fā)現(xiàn)均不松動(dòng),該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)七:定位螺栓磨損
讓沖壓檢查站 2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員 1、檢驗(yàn)員 2)及 1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員 3)現(xiàn)場測量定位螺栓直徑,檢查后發(fā)現(xiàn)定位螺栓磨損量在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)八:定位支架變形
讓沖壓檢查站 2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員 1、檢驗(yàn)員 2)及 1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員 3)現(xiàn)場測量定位支架與凹模鑲塊平面度,測量后發(fā)現(xiàn)定位支架與凹模鑲塊平面度在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),該項(xiàng)為非要因。
確認(rèn)九:定位機(jī)構(gòu)不合理
為了判定定位螺栓在加工過程中是否會(huì)松動(dòng),每隔 200件現(xiàn)場檢查一次定位螺栓,檢查后發(fā)現(xiàn)松動(dòng)率為50%,我們判定定位調(diào)節(jié)方式是不合理的,該項(xiàng)為要因。
確認(rèn)十:測量結(jié)果不可靠
隨機(jī)選擇10件連接板(1#~10#),讓沖壓檢查站2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員1、檢驗(yàn)員2)及1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員3)對孔到折彎處距離進(jìn)行測量,每人測量3次,結(jié)果如下:
測量系統(tǒng)的精確度/過程波動(dòng)比是11.17 %<30%,符合標(biāo)準(zhǔn);測量系統(tǒng)的識別力是12 >5,符合標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)為非要因。
通過對以上10個(gè)末端因素逐條確認(rèn),得出連接板孔到折彎處距離超差的主要因素是:定位機(jī)構(gòu)不合理
步驟一:模擬游標(biāo)卡尺原理制作定位,增加C型槽,將定位螺栓卡進(jìn)C型槽,使定位不會(huì)發(fā)生橫向偏移。
步驟二:把螺母改成螺母板,增加接觸面積,增大摩擦力,定位螺栓不易松動(dòng)。
圖1
步驟三:將手動(dòng)敲擊調(diào)節(jié)改為螺紋螺距調(diào)節(jié),只有轉(zhuǎn)動(dòng)螺紋時(shí),定位方可前進(jìn)后退。
圖2
步驟四:增加刻度,計(jì)算刻度起始位置,將鋼板尺固定在定位上,確保調(diào)節(jié)精度。
圖3
步驟五:由驗(yàn)證結(jié)果可以看出,將手動(dòng)敲擊調(diào)節(jié)改為螺紋螺距調(diào)節(jié)后,雙重保險(xiǎn)可以徹底避免定位螺栓在加工過程中因零件撞擊造成的定位松動(dòng)問題。
我們對某連接板生產(chǎn)合格率情況進(jìn)行了跟蹤,發(fā)現(xiàn)效果良好,對后續(xù)3個(gè)月加工過程中的返修情況及所有不合格原因進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),可以看出孔到折彎處距離超差已不是造成連接板不合格的主要原因。
(1)將定位數(shù)據(jù)寫入工藝中。
(2)將新定位圖紙進(jìn)行歸檔,保存在資料室模具檔案袋中。
為了鞏固成果,我們繼續(xù)跟蹤了3個(gè)月某連接板的生產(chǎn)合格率,并對數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),可以看出,連接板的生產(chǎn)合格率明顯提高且趨于穩(wěn)定。
通過此次定位機(jī)構(gòu)的改進(jìn),不僅提高了連接板的生產(chǎn)合格率,降低了零件的返修及誤工費(fèi)用,還大大的提升了調(diào)整定位所需時(shí)間,該方法可推廣至所有沖壓工序。