張超
摘 要:針對MMS6000 TSI系統(tǒng)在630MW超臨界機組中的應用,近年來發(fā)生的兩起振動測量故障現(xiàn)象,通過從實際情況、測量回路、工藝、檢修管理等方面分析,并總結(jié)經(jīng)驗教訓,在以后的檢修管理方面進行提高,從而提高TSI系統(tǒng)測量可靠性。
關(guān)鍵詞:MMS6000;TSI;振動;檢修管理
概述
某電廠1、2號機組采用上海汽輪機有限公司引進美國西屋技術(shù)生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機,型號為N630-24.2/566/566,設計額定功率為630MW;汽機給水系統(tǒng)設計有2臺50%容量的汽動變速給水泵和一臺30%容量的電動給水泵;汽輪機及汽動給水泵TSI系統(tǒng)配套使用的是德國EPRO公司的MMS6000系列,能監(jiān)測汽輪機組的振動、軸向位移、脹差、缸脹、偏心、鍵相、零轉(zhuǎn)速等重要參數(shù)以及能監(jiān)測汽動給水泵振動、軸向位移、偏心、鍵相、轉(zhuǎn)速、零轉(zhuǎn)速等重要參數(shù)。
振動是汽輪機及重要輔機運行中監(jiān)測的一個重要參數(shù),振動幅度超標意味著設備不正?;蛴袚p壞的風險,比如軸系質(zhì)量失去平衡(掉葉片、大軸彎曲、軸系中心變化、發(fā)電機轉(zhuǎn)子內(nèi)冷水路局部堵塞等)、動靜磨擦、膨脹受阻、軸承磨損或軸承座松動,振動超標又會導致機組其他零部件松動甚至損壞,加劇動靜部分摩擦,形成惡性循環(huán),加劇設備損壞程度,因此,大型汽輪機及重要輔機一般都設有振動保護;本文就近兩年來現(xiàn)場出現(xiàn)的振動測量故障進行分析。
1、振動測量
汽輪機振動測量轉(zhuǎn)子相對于軸承座的徑向振幅,振動傳感器采用PR642 電渦流式傳感器,并配CON021型前置器,電渦流傳感器與前置器形成一個振蕩器,振幅隨著傳感器探頭與金屬被測物接近而衰減,衰減幅度與傳感器探頭和被測物之間的距離成正比,測量系統(tǒng)示意圖如圖1所示。
2、保護設置
(1)汽輪機保護設置
汽輪機振動測量范圍0-500μm,振動報警值設置為125μm,保護值設置為250μm,保護設置為“某一瓦X向振動保護與上此瓦Y向振動報警”或“某一瓦Y向振動保護與上此瓦X向振動報警”延時3s跳機。
(2)汽動給水泵保護設置
汽動給水泵振動測量范圍0-300μm,振動報警值設置為100μm,保護值設置為150μm,保護設置為“任一瓦X向振動保護或此瓦Y向振動保護”延時5s跳機。
3、兩起振動測量故障分析
3. #1機組7X振動測量跳變
(1)2015年2月6日6:20開始,#1機組7X振動測點跳變,如圖2,7X振動最大跳變到500μm;
(2)檢查及處理過程
1、運行人員在就地用測振儀測量#1機#7軸承座振動45μm左右,振動正常;
2、調(diào)研歷史趨勢(如圖2)分析,低負荷、升負荷和高負荷過程中,7X振動一直在無規(guī)律跳變,同時#7瓦軸承溫度、回油溫度、7Y振動無明顯變化;
3、解除振動保護后對7X振動測量回路進行檢查,就地檢查發(fā)現(xiàn)7X振動前置器接線有松動現(xiàn)象,活動接線端子時振動測量跳變現(xiàn)象加劇,緊固約一圈后跳變現(xiàn)象消失;并進行進一步檢查;
4、測量7X振動前置器電源電壓(24.2VDC)、間隙電壓(-10.5VDC),均在正常范圍內(nèi);
5、用500V搖表測量信號線間及線對地之間絕緣良好;
6、晃動振動傳感器探頭及延長線,振動指示無明顯波動;
7、截止目前,#1機組7X振動測量正常。
(3)原因分析
前置器處接線松動是振動測量跳變的直接原因,主要是由于檢修工藝不滿足要求引起。
3. #1機1A汽動給水泵1X振動測量跳變
(1)2015年10月29日20:23:13,#1機組1A汽動給水泵1X振動測量跳變,如圖3,1X振動最大跳變到162.6μm,跳變時間1s;
(2)檢查及處理過程
1、調(diào)閱該時間段前后監(jiān)控錄像,無人員在此區(qū)域活動,可以排除人為因素;
2、調(diào)研歷史趨勢(如圖3)分析,1X振動跳變前后,機組負荷、1A汽動給水泵轉(zhuǎn)速、1Y振動平穩(wěn),其他相關(guān)參數(shù)無異常;
3、解除振動保護后對1X振動測量回路進行檢查,測量1X振動前置器電源電壓(24.3VDC)、間隙電壓(-12.3VDC),均在正常范圍內(nèi);
4、就地檢查前置器接線緊固,晃動接線未發(fā)生振動測量跳變;
5、晃動振動傳感器延長線,在探頭和延長線中間LEMO頭附近晃動時,偶爾有振動測量跳變現(xiàn)象;
6、將探頭和延長線拆開發(fā)現(xiàn)LEOM頭未經(jīng)絕緣處理(示意圖4),在運行過程中,出現(xiàn)LEMO頭偶爾接觸金屬鎧裝外殼部分,導致振動測量跳變;正常應該將傳感器包裝袋附件中熱縮套管截取55mm,熱縮套管套在LEMO頭中間適當位置(示意圖4),用熱風槍將熱縮套管加熱至緊縮在LEMO頭上,最后將LEOM頭鎧裝外殼擰緊,將就地1X振動傳感器LEMO用熱縮管處理后,并進行進一步檢查;
7、用500V搖表測量信號線間及線對地之間絕緣良好;
8、晃動振動傳感器接線及延長線,振動指示無明顯波動;
9、截止目前,1A汽動給水泵1X振動測量正常。
(3)原因分析
振動傳感器與延長線之間的LEMO頭絕緣不合格是振動測量跳變的直接原因,主要是由于檢修工藝不滿足要求引起。
4、經(jīng)驗總結(jié)
4.1故障處理方面
(1)通過近幾年的維護實踐,對于MMS6000 TSI系統(tǒng)來說,一般出現(xiàn)長時間持續(xù)性測量跳變是由于前置器接線松動、TSI系統(tǒng)柜內(nèi)接線松動等引起,對前置器接線和TSI柜內(nèi)接線進行緊固處理后故障消除;
(2)一般偶爾出現(xiàn)一次大幅度測量跳變是由于絕緣不合格接地引起,可以通過外部回路測試一步步排查消除;
(3)一般出現(xiàn)間斷性的波動是由于LEMO頭處熱縮管松動或延長線故障引起,可以通過重新熱縮LEMO頭或更換延長線徹底消除故障;
(4)TSI系統(tǒng)故障排查要認真仔細,排查要全面,不放過任何一個可能的故障點,確保TSI系統(tǒng)一次元件和測量回路正常運行。
4. 檢修管理方面
(1)對于TSI系統(tǒng)要合理安排檢修時間,利用機組停機機會進行端子排接線緊固和檢查,防止由于接線松動或線纜氧化造成測量跳變;
(2)對于TSI系統(tǒng)檢修一定要按照檢修工藝要求,包括安裝、調(diào)試、核對、邏輯驗證等方面要開展針對性的培訓,避免檢修工藝不當引起的測量跳變;
(3)密切關(guān)注TSI系統(tǒng)發(fā)展,如采用一體化的振動探頭減少延長線、LEMO頭等中間環(huán)節(jié),減少故障點;
(4)據(jù)統(tǒng)計90%以上的振動保護動作都是由于測點誤動引起的,隨著防非停壓力越來越大,如何做好防止保護誤動是熱工人員要認真思考和解決的,可以通過開展TSI系統(tǒng)隱患排查、熱工可靠性查評、邏輯優(yōu)化等工作來提高TSI系統(tǒng)測量可靠性減少保護誤動。
參考文獻
[1] MMS6000說明書。
[2] DLT774-2004-火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程
[3] DL5000《火力發(fā)電廠設計技術(shù)規(guī)程》
(作者單位:安徽華電宿州發(fā)電有限公司)