黃發(fā)亮
(拜城縣眾泰煤焦化有限公司,新疆拜城842300)
蒸氨氨分解改造為磷銨法生產(chǎn)氨水或無(wú)水氨,徹底解決尾氣中氮氧化物超標(biāo)排放的問(wèn)題,同時(shí)合理地使用資源和能源,實(shí)現(xiàn)氨分解燃燒煙氣零排放,滿足環(huán)保要求,同時(shí)增加氨水或無(wú)水氨的產(chǎn)品。
拜城縣眾泰煤焦化有限公司(以下簡(jiǎn)稱眾泰煤焦化)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)焦炭60萬(wàn)噸,洗精煤180萬(wàn)噸,煤焦油2.5萬(wàn)噸,粗苯5500噸?,F(xiàn)有兩座44孔炭化室高4.3m焦?fàn)t和煤氣凈化系統(tǒng),其對(duì)煤氣中氨的處理原采用水洗氨蒸氨氨分解工藝。
原蒸氨采用管式爐法蒸氨工藝,氨汽送氨分解焚燒,分別耗用煤氣1100m3/h和500m3/h,合計(jì)1600m3/h,并排放燃燒煙氣。
為實(shí)現(xiàn)資源綜合利用,節(jié)能減排,降本增效,眾泰焦化進(jìn)行焦?fàn)t煤氣氨回收工藝裝備技術(shù)升級(jí)改造,采用磷銨法吸收焦?fàn)t煤氣中的氨和蒸氨氨汽生產(chǎn)氨水或無(wú)水氨。
來(lái)自蒸氨塔分縮器的氨汽和焦?fàn)t煤氣分別進(jìn)入磷酸吸收塔,在吸收塔內(nèi)被磷酸溶液吸收氨。含氨的磷銨富液送解吸塔解吸,塔底貧液經(jīng)換熱和冷卻后返回吸收塔,塔頂氨汽經(jīng)換熱和冷卻后得到產(chǎn)品氨水及液氨。
圖1 蒸氨氨汽回收生產(chǎn)氨水及液氨流程圖
首先通過(guò)酸堿反應(yīng),用磷酸一銨選擇性地與氨反應(yīng)生成磷酸二銨,把氨從氨汽中吸收分離出來(lái)。接著利用磷酸二銨熱穩(wěn)定性差的特點(diǎn),通過(guò)加熱把氨分解出來(lái),冷凝冷卻得到氨水,氨水再經(jīng)精餾塔精餾得到99.8%液氨。
磷銨溶液中的鹽類主要以磷酸一銨(NH4H2PO4)和磷酸二銨((NH4)2HPO4)兩種化合物存在。磷酸一銨十分穩(wěn)定,在130℃以上才能分解;磷酸二銨較不穩(wěn)定,達(dá)到70℃時(shí)即開始分解放出氨,而變成磷酸一銨。氨汽從磷銨溶液中分離出氨生產(chǎn)氨水,是利用磷酸一銨和磷酸二銨之間的轉(zhuǎn)化,通過(guò)氣體吸收和富液解吸,實(shí)現(xiàn)對(duì)氨汽中氨的分離和回收。其化學(xué)反應(yīng)式如下:
吸收反應(yīng):NH3+NH4H2PO4=(NH4)2HPO4
解吸反應(yīng):(NH4)2HPO4=NH3+NH4H2PO4
氨吸收效率主要取決于磷銨溶液中磷酸一銨和磷酸二銨的含量,一般用溶液中NH3和H3PO4的摩爾比間接表示。用磷酸一銨貧液(溶液中NH3和H3PO4的摩爾比為1.25~1.35)洗滌吸收氨汽中的氨,生成磷酸二銨富液(溶液中NH3和H3PO4的摩爾比為1.65~1.75)。磷銨貧液進(jìn)入吸收塔,自上而下與氨汽逆流接觸,其中磷酸一銨與氨汽中的氨反應(yīng)生成磷酸二銨。氨汽中的氨被吸收,尾氣從吸收塔頂排出,送至氨法脫硫塔前的煤氣中。
磷銨富液進(jìn)入解吸塔上部,自上而下與上升的高溫汽提汽逐板接觸傳熱傳質(zhì),其中磷酸二銨分解為磷酸一銨和氨。氨和水蒸氣從解吸塔頂排出,冷凝冷卻為氨水。塔底液相在加熱器中加熱后,返回塔內(nèi)供熱,塔底貧液返回吸收塔。
磷銨法生產(chǎn)氨水工藝,即用磷銨溶液吸收氨汽中的氨,吸收氨的富液通過(guò)解吸獲得氨汽,氨汽再經(jīng)過(guò)冷凝冷卻,制成氨水。
由于氨汽中含有一定量的酸性組分和油類,因此,在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程除上述洗氨、解吸兩個(gè)主要過(guò)程外,還包含磷銨溶液的凈化過(guò)程,以確保氨水產(chǎn)品負(fù)荷質(zhì)量要求。
富液凈化,即富液由富液泵從吸收塔底部抽出,進(jìn)入富液過(guò)濾器除渣,除渣后的富液在貧富液換熱器中與來(lái)自解吸塔底部的貧液換熱后,進(jìn)入脫氣器。渣摻入煉焦煤中煉焦。
脫氣器閃蒸出來(lái)的酸性組分和油類,由脫氣器頂部排出,進(jìn)入吸收塔。
1.4.1 循環(huán)溶液酸度低
吸收-解吸過(guò)程磷銨循環(huán)溶液選擇在低酸度下運(yùn)行,即溶液中磷酸質(zhì)量濃度控制在25%,降低溶液的結(jié)晶溫度。這種選擇尤其適應(yīng)本項(xiàng)目地處寒冷地區(qū),同時(shí),酸度降低也使溶液的腐蝕性減弱,整個(gè)裝置在設(shè)備結(jié)構(gòu)、材料的選擇方面具有極大的優(yōu)勢(shì),使設(shè)備制造的國(guó)產(chǎn)化成為可能。
1.4.2 一塔式吸收與冷卻
磷銨吸收氨為放熱反應(yīng),煤氣升溫且增濕,通常需后續(xù)配置終冷裝置冷卻煤氣以滿足洗苯要求。這種配置的主要缺點(diǎn)是煤氣在終冷過(guò)程中產(chǎn)生工藝廢水外排,加劇工廠廢水處理的負(fù)荷。一塔式吸收與冷卻是將氨的吸收與煤氣冷卻同時(shí)在吸收塔內(nèi)完成,氨吸收塔出口煤氣溫度可控制在25℃~27℃,因而不必單獨(dú)設(shè)置煤氣終冷設(shè)施,從根本上杜絕了終冷廢水的產(chǎn)生。
1.4.3 高效的塔內(nèi)件結(jié)構(gòu)
基于磷銨溶液結(jié)晶點(diǎn)的降低,采用填料吸收塔,相比空噴方式可大大降低循環(huán)噴灑量,減少循環(huán)泵的動(dòng)力消耗。
由于本項(xiàng)目氨處理量小,解吸塔和精餾塔的塔徑相應(yīng)很小,可采用UniChem開發(fā)的高效填料,以實(shí)現(xiàn)更高效的傳質(zhì)與分離和更大的操作(負(fù)荷)彈性。
1.4.4 解吸供熱模式環(huán)保
解吸塔的供熱采用蒸汽間接加熱模式,蒸汽冷凝水可回收使用,這樣不僅大大地減少了進(jìn)入蒸氨系統(tǒng)的新鮮水量,而且也減少了外排廢水量。當(dāng)前,在工廠外排污水日益受到嚴(yán)格限制的環(huán)境下,這種改變將降低整個(gè)工廠污水處理的運(yùn)行成本。
1.4.5 解析壓力低
解吸選擇在低壓下操作,控制操作壓力為0.9MPa(G),減緩裝置的腐蝕程度。在此基礎(chǔ)上,設(shè)備、管道器件的質(zhì)量等級(jí)要求也相應(yīng)降低,建設(shè)投資和生產(chǎn)維護(hù)量都將減少。
低壓條件下解吸,從操作參數(shù)的控制上區(qū)別于國(guó)內(nèi)目前運(yùn)行的引進(jìn)裝置。針對(duì)本項(xiàng)目總氨處理量小的特點(diǎn),在滿足工藝要求、設(shè)備便于安裝檢修的基礎(chǔ)上,設(shè)備結(jié)構(gòu)、材料選擇達(dá)到最優(yōu)化。
1.4.6 先進(jìn)的富液凈化方式
富液脫除焦油等雜質(zhì)的凈化過(guò)程采用了目前新型設(shè)備——陶瓷過(guò)濾器,其結(jié)構(gòu)內(nèi)部具有大量貫通的細(xì)微通道,廣泛用于過(guò)濾、分離凈化。與依靠密度差靜置分離除油技術(shù)相比,具有凈化效果好,操作密閉,不污染環(huán)境的特點(diǎn)。
工藝改造后,進(jìn)入吸收塔的水分由原來(lái)的煤氣飽和水變成現(xiàn)在的煤氣飽和水與蒸氨塔氨汽水兩部分,而氨汽水進(jìn)入吸收塔不僅影響磷銨循環(huán)液中H3PO4的質(zhì)量濃度(酸度),而且影響系統(tǒng)水平衡的控制。
影響系統(tǒng)水平衡的因素主要有三個(gè)方面:
(1)由于煤氣在吸收塔內(nèi)冷卻降溫,溶液在吸收單元獲得多余水分,而在解吸單元又失去水分,整個(gè)系統(tǒng)因煤氣減濕增加的水分以解吸塔氨汽帶水的方式得以脫出。因此,吸收塔煤氣出口溫度和解吸塔氨汽溫度是影響水平衡的主要因素。
(2)解吸單元采用間接與直接蒸汽相結(jié)合的加熱方式,故直接蒸汽量也成為影響水平衡的關(guān)鍵。
(3)如果富液過(guò)濾器采用蒸汽冷凝水沖洗,將有大量水進(jìn)入并積存在溶液系統(tǒng),需逐步從系統(tǒng)脫出。這部分水的增加導(dǎo)致富液處理能力的加大,引起解吸和精餾操作參數(shù)的調(diào)整,因此實(shí)際操作中,應(yīng)盡量避免在沖洗富液過(guò)濾器時(shí)大量使用蒸汽冷凝水。
此次技術(shù)改造影響系統(tǒng)水平衡的主要因素是由于蒸氨塔氨汽中的水進(jìn)入吸收塔,使磷銨溶液酸度降低,循環(huán)液的摩爾比減小,影響吸收效率,可通過(guò)調(diào)高吸收塔煤氣出口溫度,增加飽和煤氣的含水量,將蒸氨氨汽中的水以飽和煤氣的形式帶出系統(tǒng),控制系統(tǒng)水平衡。因此只需將吸收塔出口煤氣溫度做相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)蒸氨塔氨汽帶入水量,核算吸收塔出口煤氣溫度(經(jīng)核算吸收塔出口煤氣溫度只需提高2℃~3℃,即可滿足要求),相應(yīng)調(diào)整循環(huán)水量,控制循環(huán)液溫度,不需增加換熱設(shè)備,操作簡(jiǎn)單。
裝置由吸收單元、解吸單元、精餾單元及公輔設(shè)施組成。
氨源來(lái)自于剩余氨水中的氨,剩余氨水的總量及氨含量見表1。
表1 剩余氨水的總量及氨含量
吸收來(lái)自蒸氨塔分縮器后氨汽中的氨,生產(chǎn)氨水及無(wú)水氨,產(chǎn)量見表2。
表2 氨水與液氨產(chǎn)量
蒸氨氨分解工藝改造為磷銨工藝生產(chǎn)氨水及液氨有效解決了氨分解尾氣氮氧化物超標(biāo)排放的環(huán)保問(wèn)題,節(jié)省焦?fàn)t煤氣,并且能生產(chǎn)出合格氨水及液氨產(chǎn)品,為焦化企業(yè)環(huán)保治理發(fā)揮了示范引領(lǐng)作用。