朱玉萍
泛亞汽車技術(shù)中心有限公司 上海市 201201
隨著國家對乘用車燃油消耗及排放法規(guī)的要求越來越高,現(xiàn)有小型增壓直噴汽油發(fā)動機需要更多的先進技術(shù)來提高其燃燒效率,進而提升發(fā)動機性能和降低油耗及排放;目前冷卻廢氣再循環(huán)(EGR)作為一項新技術(shù),是能改善汽油機爆震問題,富油區(qū)油耗高,泵氣損失及熱損失大等一系列問題的有效措施。
但廢氣再循環(huán)技術(shù)本身又會帶來很多難題需要一一解決,EGR系統(tǒng)的響應(yīng)延遲及瞬態(tài)控制是決定其能否更好地發(fā)揮作用的主要因素之一。
針對增壓汽油發(fā)動機應(yīng)用,廢氣再循環(huán)的布置結(jié)構(gòu)主要有高壓和低壓架構(gòu)之分(見圖1),不同的布置結(jié)構(gòu)在EGR瞬態(tài)延遲方面的表現(xiàn)差別很大。
圖1 高壓和低壓EGR架構(gòu)
高壓EGR架構(gòu),廢氣從排氣歧管通過管路直接引入進氣歧管,布置緊湊,EGR路徑和容積較小,EGR瞬態(tài)延遲的影響可降到最低,如下圖2所示緊湊型高壓EGR布置方式。
圖2 高壓EGR布置架構(gòu)示例
低壓EGR架構(gòu),傳統(tǒng)的布置方式(如下圖3所示)為廢氣從催化器經(jīng)過管路引入壓氣機入口,壓氣機后廢氣還要繞行整車空冷中冷器,節(jié)氣門后進入進氣歧管,管路較長,瞬態(tài)延遲問題嚴重。所以低壓EGR架構(gòu)布置優(yōu)化就顯得尤為重要。
圖3 傳統(tǒng)低壓EGR布置架構(gòu)示例
新型優(yōu)化的低壓EGR布置架構(gòu)如下圖4所示,LP EGR閥緊挨壓氣機布置,減少壓前EGR管路容積;壓后采用水冷中冷器,直接布置在進氣歧管內(nèi)部,極大縮小EGR所經(jīng)管路長度及容積,EGR瞬態(tài)延遲可基本與高壓相當。
圖4 緊湊型低壓EGR布置架構(gòu)示例
EGR的瞬態(tài)延遲為整車瞬態(tài)駕駛工況時EGR率的精確控制帶來了挑戰(zhàn);EGR率的需求從無到有,若逐步增大時,EGR的響應(yīng)延遲減少其了對燃油經(jīng)濟性的收益;EGR率的需求逐步減少,或突然從有到無時,EGR的響應(yīng)延遲會導(dǎo)致燃燒惡化,甚至影響排放及導(dǎo)致發(fā)動機異常熄火。
所以,目前各大控制系統(tǒng)都需開發(fā)針對EGR遲滯的控制模塊及修正模型,但不同的發(fā)動機,不同的EGR布置架構(gòu),相應(yīng)的EGR延遲狀況都有所不同,需要有較好的方法來確認具體EGR的延遲情況。
試驗研究選用的是一個1.0L的增壓直噴汽油機,發(fā)動機的主要性能參數(shù)如下所示:
Valves/Cylinder 12/3 Power 85Kw Torque 175Nm EGR HP cooled EGR
項目開發(fā)前期,通過CAE分析計算得出對應(yīng)整車WLTC循環(huán)時發(fā)動機的瞬態(tài)運行轉(zhuǎn)速及負荷,臺架通過軟件編程可控制發(fā)動機按此工況循環(huán)運行,實現(xiàn)了前期在臺架上進行WLTC瞬態(tài)工況的測試(如下圖5)。
采用傳統(tǒng)的方法,測量進排氣歧管內(nèi)CO2濃度,計算得到EGR率。考慮到歧管內(nèi)EGR率分配不均勻的問題,在各缸進氣口都需連接通道取氣以保證測量結(jié)果的準確性。
圖5 發(fā)動機臺架上WLTC循環(huán)
發(fā)動機運行WLTC瞬態(tài)工況時監(jiān)控EGR率及EGR閥響應(yīng)運行情況確認延遲。
圖6 CO2濃度測量通道連接示意圖
臺架上將發(fā)動機EGR閥位置傳感器電壓信號連入燃燒分析儀,這樣EGR閥開啟關(guān)閉反饋信號與發(fā)動機缸壓信號可同步起來。
先保持發(fā)動機在穩(wěn)態(tài)工況下,EGR閥由關(guān)閉變?yōu)榇蜷_狀態(tài),或由打開變?yōu)殛P(guān)閉狀態(tài),EGR率的變化將會引起燃燒室內(nèi)缸壓的波動,待EGR流量完全穩(wěn)定后缸壓即保持穩(wěn)定了,通過監(jiān)控缸壓的波動及變化情況即可得出EGR的延遲時間。臺架上根據(jù)EGR閥前后氣路壓比的不同,取一些典型工況點進行測量,以確認EGR延遲情況。
圖7 EGR閥前后壓比分布示意圖
然后將發(fā)動機在兩個工況間快速變換,典型的可由EGR率較大的工況變到EGR率為0的工況,變換速率可設(shè)為2s, 1s, 0.6s,查看在工況瞬態(tài)快速變換過程中,EGR率的變化及瞬態(tài)延遲對發(fā)動機燃燒穩(wěn)定性的影響。
臺架瞬態(tài)運行測量結(jié)果如下圖8所示,根據(jù)EGR閥開度換算得到的EGR率(EGR ratio actual)與發(fā)動機目標EGR率(EGR ratio target)跟隨性及一致性很好,延遲基本可忽略不計。但是通過CO2濃度方法測得的進氣歧管內(nèi)實際EGR率(EGR ratio from dyno)與目標EGR率(EGR ratio target)相比,延遲滯后嚴重,有3.5s左右。
經(jīng)分析,臺架測量CO2濃度的管路較長(約有10m),此段管路本身就會導(dǎo)致臺架測得EGR率與發(fā)動機歧管內(nèi)實際EGR率相比延遲滯后,所以此3.5m并不是歧管內(nèi)實際EGR率與目標EGR率相比的延遲值。但通過此實驗結(jié)果也可看出,在各工況下EGR率延遲基本保持一致,并無隨著工況的變化導(dǎo)致延遲有所變化。
穩(wěn)定工況下測試結(jié)果如下圖9,以2000rpm @4bar工況為例,EGR閥關(guān)閉時最大缸壓穩(wěn)定在3500kpa左右,EGR閥開啟后,3-4個燃燒循序內(nèi)EGR逐步進入燃燒室,燃燒最大缸壓逐步降低,直到4個循環(huán)后最大缸壓穩(wěn)定在2000kpa左右,3-4個循環(huán)的燃燒循環(huán)時間即為EGR率逐步穩(wěn)定延遲滯后的時間,約0.2-0.3s;該發(fā)動機其他各工況測量結(jié)果基本都保持在這個延遲水平。
圖8 瞬態(tài)工況EGR率延遲情況
瞬態(tài)變化工況測試結(jié)果如下圖10,臺架控制發(fā)動機在2s內(nèi)從2000rpm@20bar變化到2000rpm @2bar。轉(zhuǎn)速2000對應(yīng)負荷20bar和2bar時目標EGR率都為0,但是過渡到中負荷時目標EGR率較高,能達到20%,所以整個運行循環(huán),EGR閥經(jīng)歷先開啟然后關(guān)閉的瞬態(tài)過程,EGR在瞬態(tài)工況對燃燒的影響通過此過程可以很好的反應(yīng)出來。
圖9 燃燒壓力隨EGR開啟變化2000rpm@4bar
圖10 瞬態(tài)工況燃燒數(shù)據(jù)
由IMEP曲線數(shù)據(jù)可看出,EGR閥由開啟到關(guān)閉,EGR瞬態(tài)延遲導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)定有熄火風(fēng)險,需要優(yōu)化標定,根據(jù)EGR的延遲調(diào)整點火角來優(yōu)化燃燒。
EGR系統(tǒng)的響應(yīng)延遲對EGR瞬態(tài)控制帶來不利的影響,EGR不同架構(gòu)布置對瞬態(tài)延遲的影響較大,初期架構(gòu)布置需要考慮盡可能降低EGR延遲;EGR瞬態(tài)延遲有各種測量方法,通過監(jiān)控燃燒壓力數(shù)值的變化掌握EGR延遲情況及對燃燒的影響是其中較好的方法,可以給后續(xù)EGR更好的瞬態(tài)控制標定以一定的指導(dǎo)作用。