鞠曉亮
(西部礦業(yè)集團有限公司, 青海 西寧 810001)
冷卻塔是工業(yè)生產(chǎn)中對設(shè)備或產(chǎn)品進行降溫的關(guān)鍵設(shè)備。目前大部分冷卻塔運行時是由電動機帶動風(fēng)機運轉(zhuǎn),電機每年耗電非常高,如何降低冷卻塔運行能耗是企業(yè)十分關(guān)注的問題。
早期工業(yè)生產(chǎn)中所使用的循環(huán)水冷卻系統(tǒng),設(shè)計時考慮因素較多,設(shè)備選型存在較大的冗余。冷卻系統(tǒng)正常運行時,冷卻循環(huán)水系統(tǒng)管路中會出現(xiàn)過多的水能,這些水能被用來驅(qū)動水輪機旋轉(zhuǎn),進而帶動風(fēng)機運行(見圖1)。及時調(diào)節(jié)冷卻系統(tǒng)管路中的水流量,可改善水動風(fēng)機的運行狀況。
圖1 水動風(fēng)機工作原理示意圖
冷卻塔的氣水比,是指每小時通入的氣體量與每小時水量的比值,冷卻塔的熱能交換能力主要由氣水比決定,氣壓一定時,噴水量隨噴水壓力的增加而增大,氣流量隨噴水壓力的增加而減小,噴水量及氣流量與水壓力呈拋物線形變化。水輪機則是利用水壓力、葉輪轉(zhuǎn)速、風(fēng)量的正比例關(guān)系來代替風(fēng)機電機,使冷卻塔實現(xiàn)冷卻功能。
由于冷卻系統(tǒng)中泵、電機在選型時都留有余量,功率W與進塔水頭H、水流量Q關(guān)系為W=H×Q,水動風(fēng)機正是利用水頭余量產(chǎn)生的動能驅(qū)動風(fēng)機,實現(xiàn)節(jié)電。
水動風(fēng)機主要工作部件是葉輪,葉輪接受流體的能量實現(xiàn)旋轉(zhuǎn),即:
P=ωM
(1)
其中:P——葉輪旋轉(zhuǎn)的功,N·m;
ω——角速度,r/s;
M——動量矩,kg·m/s。
水動風(fēng)機葉輪初始動能為:
P1=QH
(2)
其中:P1——葉輪的初始動能,J;
Q——流量,m3/s;
H——揚程,m。
要將水流所做的功轉(zhuǎn)換成葉輪做功,P=P1=ωM=QH。因此,進入冷卻塔水流的壓力(H)越大,動量越大。
水動風(fēng)機的軸功率為:
W=γ×Q×H×η
(3)
其中:W——水輪機的輸出軸功率,kW;
γ——水容重,1 000×9.81N/m3;
Q——水流量,m3/s;
H——水頭,m;
η——水動風(fēng)機的效率,0.88。
水動風(fēng)機水頭由伯努利方程計算:
H=Z+P+V2/2g
(4)
其中:Z——水輪機進出水位之差,m;
P——水流內(nèi)具備的壓力,Pa;
V——水流速度,m/s;
g——重力加速度,9.81m/s2。
水動風(fēng)機安裝在冷卻塔的上面,即Z=0。進塔水壓為H=V2/2g,由于V=Q/S(S—過流斷面積),所以水壓公式可變?yōu)镠=Q2/(2gS2),則式(3)可寫為:
W=9.81×Q3/(2gS2)×0.88=0.44Q3/S2
(5)
過流斷面積與水流速度成反比,與水流量成正比。在流量一定的情況下,通過調(diào)整過流面,可使水輪機的出力達到最佳狀態(tài)。
水頭為9.5 m時,由式(3)得水動風(fēng)機出力:
W=9.81×Q×9.5×0.88=82.01Q
水泵額定流量1 374 m3/h,流量為750 m3/h的冷卻塔水輪機軸功率為 :
W=82.01Q=82.01×(1 374/3 600)=31.3 kW
750 m3/h的冷卻塔正常運行時所配備電機功率小于31.3 kW,因此冷卻塔可采用水動風(fēng)機,其耗電量為零。
西部礦業(yè)冶煉公司原有兩臺普通冷卻塔,由于運行時間較長,換熱器多處腐蝕,兩臺冷卻塔在滿負(fù)荷運行的情況下降溫效果仍不理想,冷卻效率低,對生產(chǎn)造成了一定的影響。
該系統(tǒng)有兩臺750 m3/h冷卻塔,設(shè)計總的水處理量1 500 m3/h,實測總回水量約為840 m3/h,與冷卻塔處理水量相比,水量偏小,溫降2.5 ℃(37.5/35 ℃),不能很好滿足正常生產(chǎn)要求,為此對冷卻塔進行改造。
西北地區(qū)晝夜溫差較大時,水動風(fēng)機冷卻塔的冷卻循環(huán)水量會不斷變化,風(fēng)量也隨之變化,使冷卻塔運行呈最佳狀態(tài)。如采用電動機冷卻塔,由于電機功率恒定,無論季節(jié)溫度高低,風(fēng)量始終維持恒定,能耗較高。水動風(fēng)機冷卻塔與傳統(tǒng)冷卻塔對比見表1。
表1 水動風(fēng)機冷卻塔與傳統(tǒng)冷卻塔對比
經(jīng)過對比論證分析,改造決定采用用水動風(fēng)機冷卻塔。
水泵富余揚程為:H(富余)=H1(額定)-H2(出口)+H3(進口)=23-14+1=10 m;系統(tǒng)富余壓力有10 m。
系統(tǒng)總回水量840 m3/h,富余壓力為10 m;通過計算分析,選用的水輪機參數(shù)為Q=800 m3/h,H=8 m。
改造后循環(huán)水泵電流不增加,冷卻效果則優(yōu)于冷卻塔原采用電機時的冷卻效果。
第一步,對進水管路進行改造,將水管路引入水動風(fēng)機,再到布水器;在水動風(fēng)機的進水口和出水口之間加一個旁通,避免水壓過大損壞水動風(fēng)機。第二步,將冷卻塔上的電機及減速機拆除,在原放置電機的地方安裝水輪機,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況局部進行改動及調(diào)整。
冷卻塔中的風(fēng)筒在工業(yè)生產(chǎn)循環(huán)水系統(tǒng)中起改善通風(fēng)、降阻作用,將溫度較高的潮濕空氣送入空中,有效降低回流。對風(fēng)筒進行改造,將普通型風(fēng)筒改為RC回轉(zhuǎn)型風(fēng)筒,使冷卻塔工作效率顯著提高。
如果水量過大或壓力過大,水動風(fēng)機將超負(fù)荷工作,造成水動風(fēng)機損壞。因此,在水動風(fēng)機的進水口和出水口之間增加一個細(xì)管作為旁通,細(xì)管上安裝一個小閥門,通過調(diào)節(jié)閥門,小部分水流不經(jīng)水動風(fēng)機直接流入布水器入口,保證水動風(fēng)機在額定工況下運行。
表2是水動風(fēng)機冷卻塔改造前后的主要運行數(shù)據(jù)(單塔)。
表2 水動風(fēng)機冷卻塔改造前后的主要運行數(shù)據(jù)(單塔)
從表2可以看出,改造后在風(fēng)機無電機的情況下,冷卻塔溫降效果明顯提升,各項運行指標(biāo)良好,達到了節(jié)能的目的。
定時檢查并補充循環(huán)水量,仔細(xì)檢查風(fēng)機葉片,冬季天氣寒冷時保持葉輪上不積雪。冷卻水池適當(dāng)進行封閉防護,防止雜物掉入,并根據(jù)冷卻系統(tǒng)對水質(zhì)的要求,對水進行軟化處理。
冷卻塔改造效益估算如表3所示。
單臺冷卻塔改造水動風(fēng)機需投資23.5萬元,2臺47萬元。冷卻塔每年維護保養(yǎng)及檢修時間按240 h計算,采用水動風(fēng)機,兩臺冷卻塔每年節(jié)電30 kW×2臺×8 520 h=51.12萬kWh,節(jié)電效果明顯。每千瓦時電價按0.40元計算,全年節(jié)省電費支出51.12萬kWh×0.40元/(kWh)=20.448萬元,2.3年即可收回全部投資,經(jīng)濟效益顯著。
表3 冷卻塔改造經(jīng)濟效果分析
在冷卻塔上利用水動風(fēng)機代替普通風(fēng)機電機對工業(yè)循環(huán)水進行冷卻降溫,不僅提高了冷卻效果,而且降低了風(fēng)機電耗。由于水動風(fēng)機結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)備維修費用也相應(yīng)降低。實踐表明,利用水動風(fēng)機對冷卻塔進行改造,是企業(yè)降本增效的一個有效方法。
[1] 金鐘元.水力機械(第二版)[M].北京:中國水利水電出版社,1992.
[2] 于波,肖惠民. 水輪機原理與運行[M]. 北京:中國電力出版社,2008.