張學(xué)欽
摘 要:隨著海外河油田開發(fā)進(jìn)入后期,層間矛盾越來(lái)越突出,分層注水工藝是目前解決層間矛盾最有效、最經(jīng)濟(jì)的一種途徑。針對(duì)該油田儲(chǔ)層物性差,非均質(zhì)性較強(qiáng),井斜、出砂及稠油等特點(diǎn),目前所采用的同心分注在測(cè)調(diào)過(guò)程中儀器出現(xiàn)了對(duì)接困難和遇阻等問(wèn)題,通過(guò)分析原因并有針對(duì)性實(shí)施對(duì)策,有效解決難題,并在現(xiàn)場(chǎng)取得了良好的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:同心分注 測(cè)調(diào)率
1 油田概況
海外河油田為注水開發(fā)的普通稠油油藏,主要開采層位是東營(yíng)組馬圈子油層,儲(chǔ)層結(jié)構(gòu)疏松,易出砂。1989年正式投入開發(fā),經(jīng)過(guò)逐步加密調(diào)整,實(shí)現(xiàn)全面注水開發(fā)。
2 同心式測(cè)調(diào)聯(lián)動(dòng)分注技術(shù)
2010年以來(lái),開展了測(cè)調(diào)聯(lián)動(dòng)分注技術(shù)試驗(yàn),相比于其他分注技術(shù),分注級(jí)別和配注合格率得到顯著提高,尤其是目前規(guī)模應(yīng)用的同心式測(cè)調(diào)聯(lián)動(dòng)分注技術(shù),可實(shí)現(xiàn)井下數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反饋,動(dòng)態(tài)調(diào)配水量,對(duì)接成功率和測(cè)調(diào)精度顯著提高,適應(yīng)于井斜大、油稠出砂注水井。
2.1工藝組成
同心式測(cè)調(diào)聯(lián)動(dòng)分注技術(shù)由注水工藝管柱、井下測(cè)調(diào)儀、地面控制器和絞車電纜等配套設(shè)備組成。
2.2應(yīng)用情況
截至2014年12月底,累計(jì)實(shí)施16井次,階段增油5258t,測(cè)調(diào)成功率66.7%。
3存在問(wèn)題及原因分析
3.1 存在問(wèn)題
2015年4月至5月,對(duì)6口同心分注井開展測(cè)調(diào)7井次,測(cè)調(diào)均不成功。
表1 2015年4月-5月測(cè)調(diào)情況
3.2 原因分析
3.2.1測(cè)調(diào)儀在下井過(guò)程中非油原因遇阻
(1)注水管柱井下構(gòu)形
一般在井筒中有四種平衡狀態(tài):初始平衡狀態(tài)、正弦屈曲狀態(tài)、螺旋屈曲狀態(tài)和復(fù)合變形狀態(tài),管柱本身性質(zhì)和外部載荷決定了管柱平衡狀態(tài)和構(gòu)形。當(dāng)管柱受到軸向載荷達(dá)到某一臨界值時(shí),管柱的初始平衡將不再穩(wěn)定。
(2)構(gòu)形的理論計(jì)算
①活塞效應(yīng)
油管柱由于活塞力而產(chǎn)生的伸縮變化量可由胡克定律得出:
②螺旋彎曲效應(yīng)
螺旋彎曲引起的管柱縱向縮短的長(zhǎng)度:
③鼓脹效應(yīng)
注水壓力作用于油管內(nèi)壁,使管柱的直徑增大,長(zhǎng)度縮短的現(xiàn)象叫做正鼓脹效應(yīng),由于鼓脹效應(yīng)引起的長(zhǎng)度變化:
總變形量△L=△L1+△L2+△L3
如注水過(guò)程中,始終保持注水壓力10MPa,通過(guò)計(jì)算可以△L=2.80m。
(3)配水器結(jié)構(gòu)
注水波動(dòng)造成管柱蠕動(dòng),配水器軸向上偏離套管軸向線后,與套管不同心。測(cè)調(diào)儀可能在定位裝置時(shí)遇阻。同時(shí),端面倒角較小,不易引導(dǎo)測(cè)調(diào)儀進(jìn)入通孔。
以海C17-27井為例,測(cè)調(diào)儀在該井1559m(同心配水器深度:1569m)遇阻,采用加重后的Φ42mm通管規(guī)通管在原位置遇阻,換Φ36mm通管規(guī)通過(guò)該位置。采用吊測(cè)方式充分證明注水壓差導(dǎo)致管柱彎曲蠕動(dòng),造成測(cè)調(diào)儀遇阻。
3.2.2測(cè)調(diào)儀與配水器對(duì)接后無(wú)法調(diào)節(jié)水嘴
(1)同心活動(dòng)筒調(diào)節(jié)采用螺紋旋合,較偏心堵塞器內(nèi)水嘴旋轉(zhuǎn),增加了接觸面積;注水壓差可造成水嘴對(duì)中心管的壓實(shí)力增加,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)阻力增大。
(2)配水器缺少膠圈密封,雜質(zhì)、稠油易進(jìn)入行程內(nèi),增大旋轉(zhuǎn)阻力。
(3)測(cè)調(diào)儀下井過(guò)程中,受浮力和電纜拉力影響,重心上移,發(fā)生偏斜擺動(dòng),不能準(zhǔn)確坐卡定位裝置上。
4 實(shí)施對(duì)策
4.1強(qiáng)制管柱和工具與套管同心
(1)配水器與封隔器直接連接,強(qiáng)制其與套管同心,同時(shí)加大定位裝置端面倒角,降低測(cè)調(diào)儀遇阻風(fēng)險(xiǎn)。
(2)針對(duì)卡封井段長(zhǎng)的注水井,采用在套管保護(hù)封隔器以上和卡封層段容易發(fā)生彎曲的中下部安裝扶正器,強(qiáng)制管柱與套管同心,降低變形程度,提高測(cè)調(diào)儀通過(guò)率。
4.2增加測(cè)調(diào)儀配重
采用加長(zhǎng)測(cè)調(diào)工具調(diào)節(jié)頭長(zhǎng)度和配重,更好的引導(dǎo)測(cè)調(diào)工具順利進(jìn)入配水器定位裝置和水嘴內(nèi),同時(shí)使測(cè)調(diào)工具重心下移,穩(wěn)定性加強(qiáng)。
4.3高溫蒸汽熱洗技術(shù)
目前洗井方式,由于流速慢、溫度低,無(wú)法徹底清除吸附在管壁上的稠油,常規(guī)熱洗雖可以起到加溫的作用,但熱損失快。因此,研究高溫蒸汽熱洗技術(shù),利用稠油對(duì)溫度的敏感性,通過(guò)提高注入溫度,配合少量降粘劑,延長(zhǎng)洗井時(shí)間加熱內(nèi)壁的稠油,最終徹底的清除管壁上的稠油。
4.4優(yōu)化管柱設(shè)計(jì)
針對(duì)分注級(jí)別逐年提高的問(wèn)題,采用逐級(jí)解封裝置,降低解封負(fù)荷。該裝置與伸縮管結(jié)構(gòu)相似,下井后,坐封壓差能剪斷裝置內(nèi)部銷釘,使其具備伸縮距,起管柱時(shí),解封力只是相當(dāng)于裝置上部的封隔器的解封力之和,與其下部封隔器無(wú)關(guān),降低了因同時(shí)無(wú)法解封全部封隔器而卡井的風(fēng)險(xiǎn)。
5 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
階段實(shí)施分注26井次,措施有效率達(dá)100%,測(cè)調(diào)合格率達(dá)80.6%,實(shí)現(xiàn)增油4378t,增油創(chuàng)效211.5萬(wàn)元,減少因測(cè)調(diào)不成功檢管6井次。年減少重復(fù)測(cè)調(diào)5次數(shù),共節(jié)約成本132萬(wàn)元。階段累計(jì)經(jīng)濟(jì)效益343.5萬(wàn)元,投入產(chǎn)出比1:1.5。
6 結(jié)論與認(rèn)識(shí)
6.1 同心測(cè)調(diào)分注技術(shù)可有效提高分注級(jí)別和分注精度,針對(duì)大斜度井、油稠出砂井,相比其他分注技術(shù)具有較大優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景。
6.2 通過(guò)優(yōu)化管柱設(shè)計(jì)和工具配置,降低管柱彎曲程度和砂蠟、稠油等對(duì)測(cè)調(diào)的影響。