張亮
Research and Practice on the Use and Maintenance of Equipment for Large Dip Angle
Depression Mining Working Faces
摘要:本文主要就郭二莊礦大傾角俯采工作面設(shè)備使用及維護(hù)等問題進(jìn)行了研究和實(shí)踐探索。
Abstract: This paper focuses on the research and practical exploration of the use and maintenance of equipment of large dip angle depression mining face in the Guoerzhuang Mine.
關(guān)鍵詞:大傾角俯采工作面;設(shè)備使用;維護(hù)
Key words: large dip angle depression mining face;equipment use;maintenance
中圖分類號:TD35 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2018)15-0194-03
0 引言
郭二莊礦22108工作面走向1080m,斜長200m,煤層賦存條件異常復(fù)雜,工作面平均煤層厚度3.5m,儲(chǔ)量108萬噸,是建礦以來最大的工作面,也是礦主力工作面。22108工作面煤層傾斜角度最大39°、平均25°,風(fēng)運(yùn)巷最大傾斜角度22°,長度200m。
郭二莊礦22108工作面支架使用通方煤礦機(jī)械有限公司生產(chǎn)的ZY6000/22/45一次采全高支架,刮板輸送機(jī)使用通方煤礦機(jī)械有限公司生產(chǎn)的SGZ800/800型刮板輸送機(jī),采煤機(jī)使用太重煤機(jī)有限公司生產(chǎn)的MG500/1200型采煤機(jī)。采煤機(jī)機(jī)面高度2060mm,采高3000-4500mm。
1 大傾角俯采設(shè)備運(yùn)行存在問題及實(shí)施過程
1.1 存在問題
①工作面頂板條件不好,傾角大,容易出現(xiàn)倒架;
②工作面傾角大,刮板機(jī)容易出現(xiàn)下滑;
③傾角大、俯采角度大,如果控制不好溜槽下滑,溜槽連接處容易出現(xiàn)開口,采煤機(jī)通過開口溜槽位置,由于采煤機(jī)重量達(dá)到70t,很容易造成C型槽斷;
④工作面機(jī)組電纜下滑,不好控制;
⑤采煤機(jī)重量達(dá)到70t,俯采過程中,容易造成溜槽采空側(cè)翹起,甚至出現(xiàn)滾筒臥死刀,影響生產(chǎn);
⑥采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴及齒軌磨損嚴(yán)重,導(dǎo)向滑靴銷軸干涉受力損壞。
針對生產(chǎn)過程中存在的問題,組織由回采、機(jī)電、技術(shù)等專業(yè)組成的課題小組,對設(shè)備進(jìn)行改造,減少機(jī)電設(shè)備事故。
1.2 工作面支架管理
22108工作面最大傾角39°,為防止工作面支架下滑,回采過程中,拉架必須自上向下進(jìn)行移架。為防止下機(jī)頭支架下滑,在機(jī)頭第三架平衡千斤頂、第一架尾梁上綁起重帶,連接22鏈子,使用千斤頂拉緊,防止機(jī)頭架下滑。
首先增加防倒設(shè)施,每隔5架安裝一套防倒千斤頂。其次保證支架初撐力,由于頂板破碎,一次升起的支架初撐力不能保證,必須做第二次補(bǔ)液工作,保證支架初撐力達(dá)到24MPa以上。
1.3 刮板輸送機(jī)管理措施
第一、增加防滑裝置,由每15架減少至每間隔5架安裝一套防滑裝置;
第二、在機(jī)頭處用單體支柱戧住機(jī)頭部,防止機(jī)頭下滑;
第三、回采過程中,自上向下進(jìn)行推溜;
第四、用單體支架壓住推移桿,防止采煤機(jī)通過時(shí)造成采空側(cè)槽幫翹起,增加俯采角度,甚至造成臥死刀;
第五、加強(qiáng)工作面刮板機(jī)檢修,檢查溜槽開口情況,控制好溜槽下滑,減小開口,補(bǔ)焊C型槽,保證工作面安全生產(chǎn)。
1.4 采煤機(jī)行走部技術(shù)改造
采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴在俯采使用中,一個(gè)星期左右就需要更換,主要原因?yàn)槟湍雍穸炔粔?,磨損嚴(yán)重,另外導(dǎo)向滑靴本體強(qiáng)度不夠,出現(xiàn)裂紋。為保證生產(chǎn),對導(dǎo)向滑靴、平滑靴進(jìn)行技術(shù)改造。
利用3D圖分析,采煤機(jī)重心位于支撐滑靴受力點(diǎn)上方1583.6mm,內(nèi)測距支撐點(diǎn)267.4mm,重心偏向煤壁側(cè)。
俯采角度達(dá)到10°時(shí),采煤機(jī)重心垂直線與支撐滑靴受力點(diǎn)重合,重心抬高至支撐點(diǎn)上方1605.9mm。
隨著角度加大,采煤機(jī)重心偏出支撐點(diǎn),采煤機(jī)行走輪與齒軌嚙合部位抬高,常出現(xiàn)行走輪削齒軌尖、行走輪斷齒、銷軸斷裂等現(xiàn)象。
第一,由于存在向機(jī)頭下滑的情況,工作面傾角的改變,使兩兩相接的齒軌齒節(jié)距混亂,標(biāo)準(zhǔn)為126mm,實(shí)際的節(jié)距在接口處發(fā)生變化,為115\134.8\133.5\125\113.8等數(shù)據(jù),這樣采煤機(jī)鏈輪固定節(jié)距126就難適應(yīng)如此多變化的齒軌節(jié)距,為改善這種情況,除采煤機(jī)導(dǎo)向靴、鏈輪、平滑靴做適應(yīng)性調(diào)整外,工作面溜子盡力做到平緩布置,避免坡段角度的突變,溜子平、溜子直、煤壁直、支架直。減少彎曲工作面齒軌節(jié)距在兩兩相接處節(jié)距變化造成的不良影響。
第二,為適應(yīng)俯采,加高支撐滑靴,減小采煤機(jī)向煤壁傾斜趨勢。俯采時(shí),由于采煤機(jī)重心偏向煤壁側(cè),有產(chǎn)生側(cè)翻力的傾向,對機(jī)組的穩(wěn)定性不好。尤其是當(dāng)支撐滑靴磨損后,狀況更加惡劣。適當(dāng)改變煤壁側(cè)支撐滑靴高度。通過堆焊耐磨層或是耐磨板的方式增加支撐滑靴高度。當(dāng)然,增加此高度只是少量補(bǔ)償采煤機(jī)本身的橫向歪斜角,同時(shí)提高了支撐滑靴的耐磨性。應(yīng)注意將增加高度控制在20-25mm以內(nèi),以免機(jī)身與齒軌上平面之間相對角度變化太大,反而不利于行走輪與齒軌之間的嚙合。
第三,調(diào)節(jié)行走輪與齒軌嚙合點(diǎn)。通過適當(dāng)縮短行走輪中心到導(dǎo)向滑靴上導(dǎo)向面的距離、加強(qiáng)導(dǎo)向滑靴下方的鉤子強(qiáng)度,在一定程度上可保證行走輪上抬一定距離后仍然能正常嚙合。將現(xiàn)使用導(dǎo)向靴溝槽整體向下移動(dòng)5mm(即導(dǎo)向滑靴軸孔至導(dǎo)向滑靴與齒軌上接觸面尺寸由原220mm減少至215mm)、加厚采空側(cè)耐磨層厚度使采煤機(jī)向采空側(cè)移動(dòng)4mm(即導(dǎo)向滑靴襠部橫向尺寸由162mm減少至158mm),目的是將鏈輪齒提高,盡量避免彎曲工作面齒軌節(jié)距在兩兩相接處節(jié)距變化造成的不良影響;將鏈輪齒向采空側(cè)移動(dòng),預(yù)留采煤機(jī)向煤壁側(cè)下滑造成的鏈輪齒偏移和齒軌側(cè)面干涉的趨勢。
第四,加長導(dǎo)向滑靴壽命,加大導(dǎo)向滑靴與齒軌各接觸面的硬度。淬火深度有限,一般2mm左右,從上述受力分析,導(dǎo)向滑靴下鉤子、采空區(qū)側(cè)鉤子受力很大,2mm的淬火層很快就磨光,內(nèi)部鋼材硬度不足,磨損很快。為加長導(dǎo)向滑靴使用壽命,對四個(gè)與齒軌接觸的導(dǎo)向面堆焊耐磨層,先用特殊焊材打底堆焊2mm,再用耐磨焊條堆焊6mm,保證耐磨層總厚度達(dá)到8mm,耐磨層硬度不低于HR56。另外加長耐磨層總長度,增加耐磨接觸面積,減小單位接觸面積摩擦壓力,提高耐磨性、減少磨損量。
第五,由于導(dǎo)向滑靴內(nèi)襠距離減小,采煤機(jī)彎曲半徑減少,對生產(chǎn)產(chǎn)生影響,為減小對生產(chǎn)的影響,對導(dǎo)向滑靴耳子的結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行改造。從中間向兩側(cè)做1.5°的斜面,這樣導(dǎo)向滑靴可以適應(yīng)工作面刮板機(jī)水平彎曲3°。
1.5 采煤機(jī)電纜管理
由于傾角大,采煤機(jī)電纜使用尼龍鋼骨架電纜夾板保護(hù),防止電纜自身重力和機(jī)組行走的拖拽力損壞電纜芯線。雖然解決了拖拽電纜問題,但無法解決電纜下滑問題,為解決電纜下滑問題,設(shè)計(jì)在電纜槽上加一個(gè)輔助拖拽裝置。在上機(jī)尾刮板機(jī)機(jī)尾蓋板上加裝一臺(tái)11.4絞車,絞車上纏?準(zhǔn)12.7mm鋼絲繩120m,鋼絲繩連接一個(gè)輔助拖拽滾筒。采煤機(jī)向下行走時(shí),在采煤機(jī)上方形成一個(gè)電纜夾重疊回頭,將輔助拖拽滾筒穿過重疊頭處,拉緊絞車?yán)K,防止電纜下滑。
2 主要技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)
2.1 通過對采煤機(jī)的質(zhì)心的研究,以及與刮板輸送機(jī)、支架的配套,分析出質(zhì)心點(diǎn)對工作面俯采的影響,在今后的“三機(jī)”配套過程中留下寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
2.2 通過回采變坡對齒軌節(jié)距變化影響的研究,得出最小彎曲半徑,在回采生產(chǎn)過程出現(xiàn)變坡調(diào)整的理論依據(jù)。
2.3 調(diào)整導(dǎo)向滑靴銷軸中心到齒軌上接觸面距離、增加采空側(cè)鉤子厚度、減小導(dǎo)向滑靴襠部間隙,調(diào)整采煤機(jī)行走輪與齒軌的嚙合點(diǎn),將俯采造成的嚙合點(diǎn)抬高、偏向煤壁側(cè)盡量調(diào)整到正常位置,減少啃齒、頂齒等現(xiàn)象發(fā)生。
2.4 對導(dǎo)向滑靴及支撐滑靴的改造,減小俯采的角度。但由于導(dǎo)向滑靴的間隙限制,支撐滑靴最大調(diào)整角度3°。
2.5 通過配套研究,在導(dǎo)向滑靴耳外側(cè)做1.5°斜面,可以增加彎曲角度,這樣可以減小導(dǎo)向滑靴襠部尺寸,增加采煤機(jī)中心調(diào)整尺寸,增強(qiáng)調(diào)整效果。
2.6 增加導(dǎo)向滑靴耐磨接觸面積,單位接觸面積受力減小,增加導(dǎo)向滑靴耐磨性。
2.7 使用進(jìn)口耐磨焊條進(jìn)行打底,再使用耐磨焊條進(jìn)行堆焊,使耐磨層增加到8mm,增長導(dǎo)向滑靴的使用壽命。
2.8 使用尼龍電纜夾解決電纜自身受力造成電纜損壞問題,使用輔助拖拽裝置,避免尼龍電纜夾自身摩擦系數(shù)低發(fā)生電纜下滑飛車現(xiàn)象。
3 實(shí)踐檢驗(yàn)效果
對采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴、支撐滑靴改造前,導(dǎo)向滑靴采空側(cè)鉤子、底部鉤子磨損嚴(yán)重,行走輪與齒軌嚙合點(diǎn)偏上、偏煤壁側(cè),導(dǎo)向滑靴與齒軌接觸面耐磨層厚度不足2mm,導(dǎo)致導(dǎo)向滑靴磨損嚴(yán)重、行走輪斷齒、斷軸等事故。在改造前,平均3天更換一次導(dǎo)向滑靴進(jìn)行補(bǔ)焊,每周投入兩個(gè)新的導(dǎo)向滑靴。
通過對采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴、支撐滑靴進(jìn)行改造,導(dǎo)向滑靴耐磨性增強(qiáng),嚙合部位正常,改造后導(dǎo)向滑靴每月補(bǔ)焊一次,3個(gè)月更換一次。
4 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益
4.1 經(jīng)濟(jì)效益
通過加強(qiáng)支架、刮板機(jī)、采煤機(jī)管理,對采煤機(jī)行走部、電纜拖拽裝置的改造,每班原煤產(chǎn)量增加500噸,按目前原煤300元/噸計(jì)算,實(shí)現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益:500*300*2*365=10950萬元。
導(dǎo)向滑靴每季度少投入20個(gè),折合年經(jīng)濟(jì)效益:18000*20*4=144萬元。
合計(jì)實(shí)現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益:11094萬元。
4.2 社會(huì)效益
通過此次對采煤機(jī)、刮板機(jī)、支架的三機(jī)配套在大傾角俯采工作面使用的研究,對“三機(jī)”配套及采煤機(jī)、支架、刮板機(jī)的生產(chǎn)也有理論指導(dǎo)的依據(jù)。
另外在生產(chǎn)過程中,對大傾角俯采工作面的布置以及角度調(diào)整提供了理論數(shù)據(jù),為今后的生產(chǎn)提供了指導(dǎo)意見。
5 總結(jié)
通過加強(qiáng)工作面“三機(jī)”運(yùn)行管理,安裝電纜輔助拖拽裝置,對采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴、支撐滑靴進(jìn)行改造,導(dǎo)向滑靴可以使用一個(gè)月以上,未出現(xiàn)斷銷軸、行走輪等現(xiàn)象,每班割煤1刀半,原煤產(chǎn)量2000噸以上,為礦井高產(chǎn)高效打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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