李燕玲 ,蔣 洪*,高萬榮
(1.西南石油大學(xué) 石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500;2.西南石油大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院,四川 成都 610500)
目前我國凝液回收工藝以丙烷回收為主[1-4],以春曉終端、高欄終端自主建設(shè)了DHX的天然氣凝液回收裝置為我國丙烷回收較高水平,在引進(jìn)DHX工藝流程時做了一些改進(jìn),把所有換熱物流集中在一個冷箱中[5-6],冷箱中換熱網(wǎng)絡(luò)是能量回收利用中的一個重要子系統(tǒng),既保障著工藝系統(tǒng)的正常運行,也承擔(dān)著節(jié)能降耗的重要責(zé)任,但換熱網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜,大多數(shù)丙烷回收裝置存在系統(tǒng)冷量利用不合理的問題,而國內(nèi)對丙烷回收換熱網(wǎng)絡(luò)研究較少,本文將對某廠換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析并提出改進(jìn),為以后丙烷回收換熱網(wǎng)絡(luò)設(shè)計提供參考。
國內(nèi)某代表性氣田凝液回收工藝流程[6]如圖1所示,原料氣經(jīng)冷箱預(yù)冷后進(jìn)入低溫分離器進(jìn)行氣液分離,氣相通過膨脹機后作為DHX塔底氣相進(jìn)料,液相節(jié)流降壓進(jìn)入冷箱與原料氣換熱后進(jìn)入脫乙烷塔。脫乙烷塔頂氣相出料在冷箱中冷卻后進(jìn)入回流罐,回流罐中的液相回流至脫乙烷塔頂,氣相在冷箱中冷卻后作為DHX塔頂進(jìn)料。DHX塔頂氣相出料通過冷箱換熱后增壓外輸,DHX塔底液烴經(jīng)冷箱換熱后進(jìn)入脫乙烷塔。
圖1 國內(nèi)典型“膨脹機+DHX”工藝流程圖
圖2 冷箱中換熱網(wǎng)絡(luò)方案
冷箱由換熱單元A、B、C、D組成,換熱方案如圖2。換熱單元A中原料氣分成兩股,總流量的0.82與自換熱單元C出來的DHX塔頂氣相換熱,總流量的0.18與低溫分離器底部液烴換熱、自換熱單元D出來的DHX塔底液烴順序換熱。換熱單元B中DHX塔頂氣相與脫乙烷塔頂回流罐中氣相換熱。換熱單元C中自換熱單元A換熱后的原料氣與自換熱單元B換熱后的DHX塔頂氣相換熱。換熱單元D中DHX塔底液烴與脫乙烷塔頂氣相換熱。
2.1.1 氣質(zhì)條件
采用某氣田氣質(zhì)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),原料氣的壓力為5.9MPa,溫度為 31℃,處理量為 1500×104m3/d,其組成如表l所示。產(chǎn)品氣外輸壓力為6.1MPa,溫度為50℃。原料氣組成見表1。
表1 原料氣組成(干基)
2.1.2 模擬關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置原則
(1)DHX塔壓力=膨脹機出口壓力-30kPa,保證膨脹機出口后的物流進(jìn)入DHX塔;
(2)脫乙烷塔壓力=DHX塔壓力+150kPa,保證脫乙烷塔頂氣相出料冷卻后進(jìn)入DHX塔;
(3)HYSYS選用的方程為Peng·Robinson方程,多股流冷箱中換熱器選擇板翅式換熱器,因此換熱器控制參數(shù)為夾點為4℃,為了保證液化石油氣產(chǎn)品乙烷含量合格,脫乙烷塔底控制參數(shù)為塔底液相出料乙烷摩爾分?jǐn)?shù)為0.02。
2.1.3 模擬結(jié)果
膨脹機出口壓力設(shè)為3450kPa,HYSYS模擬結(jié)果見表2,冷箱內(nèi)總共六股換熱物流,三股熱流,三股冷流,脫乙烷塔底重沸器為唯一熱公用工程、外輸氣空冷器為唯一冷公用工程。
圖3 DHX塔底液烴進(jìn)脫乙烷塔溫度對重沸器能耗影響
DHX塔底液烴在換熱單元A回收原料氣熱量后進(jìn)脫乙烷塔,可以降低脫乙烷塔底重沸器負(fù)荷,圖3是重沸器能耗隨DHX塔底液烴溫度的變化曲線,由圖3可知DHX塔底液烴進(jìn)塔溫度升高到-5℃之后,隨著DHX塔底液烴溫度繼續(xù)升高,脫乙烷塔重沸器能耗降低。該廠DHX塔底液烴進(jìn)脫乙烷塔溫度為-9.28℃,溫度較低,冷量過剩,導(dǎo)致重沸器能耗較高。
為了降低熱公用工程能耗并根據(jù)物流溫位匹配原則[7]對換熱單元A換熱網(wǎng)絡(luò)做出改進(jìn)。換熱單元A拆分成了A、E、F三個換熱單元,改進(jìn)方案中換熱單元A原料氣先分成兩股,總流量的0.75與自換熱單元F出來的DHX塔頂氣相換熱,剩下的與低溫分離器底部液烴在換熱單元E換熱,而后混合在一起進(jìn)入換熱單元F,在換熱單元F中原料氣再分成兩股換熱,總流量的0.7與自換熱單元C出來的脫乙烷塔頂氣相換熱,總流量的0.3與自換熱單元D出來的DHX塔底液烴換熱。換熱單元B、C、D與原方案相同。換熱方案如圖4,HYSYS模擬結(jié)果見表3。
圖4 換熱網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)方案
表3 多股流冷箱內(nèi)改進(jìn)換熱網(wǎng)絡(luò)物流信息
分析方法是基于熱力學(xué)第二定律的分析方法,其以損耗功基本方程式和 平衡式為依據(jù),從能量的品位和 利用程度來評價過程和裝置在能量利用上的完善性[8-9]。
分析的評價準(zhǔn)則:選擇 效率作為換熱網(wǎng)絡(luò)合理性評價的準(zhǔn)則[10],對 能設(shè)備做出宏觀的評價。
效率ηex為系統(tǒng)的有效 Exef和輸入 Exin的比值,如式 (1); 損系數(shù)λ是系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備或過程的損Ex1i與系統(tǒng)輸入 Exin之比[11-12],如式(2)。
冷箱中的每個換熱單元是一個板翅式換熱器,利用黑箱模型[13],計算每個換熱單元中 損失[14],利用灰箱模型計算冷箱中總的 損失。冷箱中兩種換熱方案 損系數(shù)與 效率見表4,改進(jìn)方案中各換熱單元和冷箱的 效率都在95%以上,因此該換熱網(wǎng)絡(luò)方案合理。
表4 改進(jìn)換熱網(wǎng)絡(luò) 分析結(jié)果
膨脹機出口壓力變化范圍在3250~4050kPa,以100kPa為步長,利用HYSYS分別模擬兩種換熱方案,得到不同回收率下冷熱公用工程能耗,見圖5。
圖5(a)是兩種換熱網(wǎng)絡(luò)的熱公用工程能耗與丙烷回收率關(guān)系曲線,由圖5(a)可知在同一丙烷回收率下,改進(jìn)方案脫乙烷塔底熱公用工程能耗比原方案少,且隨著丙烷回收率升高,改進(jìn)方案節(jié)省的熱公用工程能耗增多。這是因為改進(jìn)方案的換熱方式使DHX塔底液烴進(jìn)脫乙烷塔溫度比舊方案高,因此脫乙烷塔底重沸器負(fù)荷比舊方案低。
圖5 兩種方案熱公用工程能耗和冷公用工程能耗與丙烷回收率關(guān)系曲線
圖5(b)是兩種換熱網(wǎng)絡(luò)冷公用工程能耗與丙烷回收率的關(guān)系曲線,由圖5(b)可知在同一丙烷回收率下改進(jìn)方案冷公用工程能耗與原方案相差不大,當(dāng)丙烷回收率達(dá)到95%以上時,兩種方案冷公用工程能耗相等。因為DHX塔頂氣相出冷箱后空冷外輸,DHX塔頂氣相出冷箱時溫度越低,冷公用工程能耗越低,改進(jìn)換熱方案原料氣與DHX塔頂氣相換熱次數(shù)比原方案多,因此改進(jìn)換熱方案DHX塔頂氣相回收原料氣熱量多,換熱后溫度較高,從而冷公用工程能耗比原方案稍高。
實際生產(chǎn)中原料氣的溫度是隨著季節(jié)變化的,有些氣田夏季與冬季的溫度可能會相差10℃以上,因此,對比兩種換熱方案對原料氣溫度的適應(yīng)性是很有必要的。
膨脹機出口壓力為3450kPa,進(jìn)料溫度變化范圍在5~75℃之間,以5℃為步長,利用HYSYS分別模擬兩種方案,模擬結(jié)果見圖6。
圖6 兩種方案丙烷回收率隨原料氣進(jìn)料溫度變化曲線
圖6是兩種方案的丙烷回收率隨原料氣進(jìn)料溫度變化曲線,由圖6可知隨原料氣溫度升高,兩種方案丙烷回收率先無明顯變化,而后回收率迅速降低,只是兩種方案丙烷回收率迅速下降的位置不同,改進(jìn)方案為35℃,原方案為60℃,一般原料氣進(jìn)料溫度不大于50℃,因此原方案對原料氣進(jìn)料溫度適應(yīng)性更好。兩種方案丙烷回收率拐點出現(xiàn)位置不同是因為隨原料氣進(jìn)料溫度升高,改進(jìn)方案的DHX塔底液烴溫度升高更快,在進(jìn)料溫度升高到35℃時,DHX塔底液烴進(jìn)脫乙烷塔溫度已經(jīng)升高到0℃以上,而原方案則是在進(jìn)料溫度升高到60℃時,DHX塔底液烴進(jìn)塔溫度才達(dá)到0℃。圖7是通過HYSYS模擬得到DHX塔底液烴進(jìn)料塔盤中氣相的丙烷含量隨DHX塔底液烴進(jìn)塔溫度的變化曲線,由圖7可知當(dāng)DHX塔底液烴進(jìn)塔溫度升高到0℃以上時,引起進(jìn)料塔盤溫度過高,液相中丙烷被氣化,氣相中丙烷含量驟增,丙烷回收率急劇降低。
圖7 DHX塔底液烴進(jìn)料塔盤氣相中丙烷含量隨DHX塔底液烴進(jìn)塔溫度關(guān)系曲線
(1)國內(nèi)某典型的DHX凝液回收工藝換熱網(wǎng)絡(luò)存在冷量利用不合理造成熱公用工程能耗較高。
(2)以降低熱公用工程能耗為目的,對現(xiàn)有的換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后熱公用工程能耗明顯降低,且隨丙烷回收率升高,熱公用工程能耗節(jié)省越多。
(3)當(dāng)丙烷回收率達(dá)到97%以上時,同一回收率下改進(jìn)方案與原方案冷公用工程能耗相等,但改進(jìn)方案可節(jié)省1000kW左右的熱公用工程能耗。
(4)在原料氣進(jìn)料溫度大于35℃時,改進(jìn)方案對原料氣溫度變化的適應(yīng)性弱于原方案。
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