張芳瑋 青士誠 張欣冉
1.河鋼邯鋼邯寶煉鋼廠 河北邯鄲 056015 2.河北省武邑中學(xué) 河北衡水 053400 3.河北省漿水中學(xué) 河北邢臺(tái) 054000
蒸汽質(zhì)量決定RH真空精煉爐是否能穩(wěn)定運(yùn)行,現(xiàn)有RH真空精煉爐使用的是轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐所回收的飽和蒸汽,轉(zhuǎn)爐工作性質(zhì)間斷煉鋼依靠蓄熱器緩沖儲(chǔ)存釋放飽和蒸汽,因此導(dǎo)致蒸汽含水量大,從而造成流量波動(dòng),影響真空泵的正常運(yùn)行并且加速真空泵的磨損對(duì)整個(gè)系統(tǒng)會(huì)造成嚴(yán)重?fù)p害。在RH真空精煉爐冶煉過程中,蒸汽通過安裝在管道上的汽液分離器時(shí),蒸汽中多余的水分被及時(shí)分離出來排走,從而穩(wěn)定了蒸汽流量,提高蒸汽質(zhì)量,減少泵體的磨損,保證真空泵的正常運(yùn)行。
該實(shí)用可以應(yīng)用在所有蒸汽噴射泵RH真空設(shè)備上,安裝簡(jiǎn)便(圖2)。只需在水平的蒸汽主管道上按其安裝尺寸焊接與其配對(duì)的法蘭,然后用螺栓將其固定在官道上;再將其下方的排水管道并入廠區(qū)的排水管網(wǎng)即可。只要蒸汽通過此裝置蒸汽中的水分會(huì)自動(dòng)分離出來。現(xiàn)階段使用新型在邯鋼新區(qū)250TRH真空精煉爐上安裝使用,效果明顯,穩(wěn)定了蒸汽流量,減少了真空泵體的磨損,徹底杜絕了因蒸汽含水造成的真空度異常升高及波動(dòng)。
本使用解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:選用一種簡(jiǎn)單高效,控制簡(jiǎn)單,可以處理大液滴負(fù)載的汽液分離器;通過調(diào)整壓力調(diào)節(jié)閥的開度,來調(diào)整蒸汽壓力及流量;使蒸汽通過該分離器時(shí)利用氣流變向原理將蒸汽中的液體和雜質(zhì)分離出來,其下方的排水管道與廠區(qū)排水系統(tǒng)相連。
圖1 工作原理圖
Vt小于氣流速度才能夠分離;
液體分離速度取決于液滴粒徑,氣流阻力系數(shù),雷諾數(shù)等;
T型氣液分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),將旋風(fēng)分離效果做到最好,并綜合利用急停變向,膨脹重力傳統(tǒng)分離原理,將10u以上液滴最大程度與氣流分離。
圖2 現(xiàn)場(chǎng)安裝形式
該實(shí)用新型的有益效果是:在蒸汽管道上安裝汽液分離器后將壓力調(diào)節(jié)閥開度調(diào)為80%后蒸汽壓力改變?yōu)?1.5bar,蒸汽能夠穩(wěn)定在34.5t/h,并且能夠有效的改進(jìn)蒸汽質(zhì)量穩(wěn)定蒸汽流量,最大程度減少下游設(shè)備的磨損和腐蝕,提高真空泵及拉瓦爾噴嘴的使用壽命。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)安裝使用證明:此實(shí)用新型實(shí)施后RH真空精煉設(shè)備運(yùn)行良好,蒸汽穩(wěn)定并且能夠有效分離蒸汽中多余的水分及雜質(zhì),避免了因蒸汽問題造成設(shè)備故障及企業(yè)的效益損失。
充分利用轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐飽和蒸汽是一項(xiàng)重要的降本增效和能源環(huán)保運(yùn)行措施,已成為所有煉鋼系統(tǒng)面臨的共同課題。邯寶煉鋼廠通過多措并舉,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本文根據(jù)西區(qū)煉鋼廠的實(shí)際情況,分析總結(jié)利用飽和蒸汽的效益與安全運(yùn)行,希望能給同行的設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)帶來一些經(jīng)驗(yàn)借鑒和幫助。