高春雷
云南建投基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 云南 昆明 650501
旋挖鉆孔灌注是一種常用的鉆孔灌注樁施工方法,其具有成樁質(zhì)量較好、施工速度快、土層適用能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[1-4]。國內(nèi)外旋挖鉆孔灌注樁施工中多采用傳統(tǒng)施工技術(shù),在遇到含有較厚軟弱土的復(fù)雜土層、承壓水(水頭高度超過工作面高度)、樁長超長條件下,或放棄使用旋挖鉆孔灌注樁工藝,采用更為傳統(tǒng)的回旋鉆施工方法,或采用成本較高的全護(hù)筒施工方法。但此2種工藝均不經(jīng)濟(jì)。
背景項(xiàng)目位于昆明市西山區(qū)日新中路陸家社區(qū)片區(qū),為某集團(tuán)的辦公樓,項(xiàng)目占地面積約2.33 hm2,擬建2棟主塔樓及1棟附樓,工程樁均采用旋挖鉆孔灌注樁,主樓樁徑800 mm,附樓樁徑600 mm。主樓旋挖樁鉆孔深度約51.5 m,鋼筋籠長48.7 m;附樓鉆孔深度約40 m,鋼筋籠長37.6 m。所有旋挖鉆孔灌注樁均埋設(shè)2根注漿管,進(jìn)行后壓漿施工;30%旋挖樁設(shè)置2根聲測管,用于成樁質(zhì)量檢測。
項(xiàng)目位于昆明滇池?cái)嘞菖璧刂胁康囟?,為滇池盆地湖相沉積平原地貌,地基土層主要以厚度較大的第四系湖積相、沼澤相松散堆積層為主,淺部分布有少量人工填土及沖洪積黏性土等。主要土層有淺層雜填土、黏土,深層為泥炭質(zhì)土和粉土(粉砂)互層,土質(zhì)較差,成孔難度較大,成樁質(zhì)量難以保證。
本工程主樓建筑為雙塔形式,雙塔之間通過1層屋面平臺(tái)相連,雙塔高均為24層、建筑高度99.8 m,±0 m相當(dāng)于絕對(duì)高程1 890.3 m;規(guī)劃主樓地上建筑面積79 677.9 m2;附樓位于主樓西側(cè),高9層、建筑高度38.0 m,與主樓通過室外走廊相連,規(guī)劃地上建筑面積12 839.8 m2。本工程2棟主塔樓工程樁樁型為φ800 mm旋挖灌注樁,共372根;1棟附樓工程樁樁型為φ600 mm旋挖灌注樁,共162根。所有旋挖樁均進(jìn)行后注漿施工,注漿量為5 t /根。
本項(xiàng)目針對(duì)軟弱土較厚的復(fù)雜土層、承壓水等情況下的旋挖樁施工方法進(jìn)行研究,主要針對(duì)以下4個(gè)方面進(jìn)行全面探索:承壓水水頭高于工作面,須降低承壓水水頭;因承壓水的影響,泥漿被稀釋,坍孔現(xiàn)象比較嚴(yán)重;土質(zhì)較差且比較復(fù)雜,加上承壓水水頭高、樁長較長(鋼筋籠下放時(shí)間較長)等原因,導(dǎo)致沉渣較厚的問題;樁徑較小,且設(shè)有注漿管與聲測管,混凝土澆筑過程中導(dǎo)管對(duì)注漿管、聲測管的影響。針對(duì)以上方面,提出一系列的技術(shù)處理措施,來解決本工程及類似工程的施工難題,最大限度地保證施工安全、進(jìn)度及質(zhì)量。
針對(duì)軟弱土較厚的復(fù)雜土層、承壓水等類似情況下的旋挖樁施工時(shí)存在的問題進(jìn)行研究,最終達(dá)到:降低承壓水水頭,避免承壓水外流,以保證混凝土澆筑質(zhì)量,同時(shí)本項(xiàng)目降承壓水不對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生影響;解決泥漿被稀釋的問題,確保泥漿的護(hù)壁作用,防止或減少坍孔現(xiàn)象;縮短成孔后鋼筋籠的下放時(shí)間,以最短時(shí)間下放鋼筋籠、導(dǎo)管,減少沉渣的產(chǎn)生;對(duì)含有注漿管、聲測管的φ600 mm旋挖樁鋼筋籠進(jìn)行改造,最大限度地保證鋼筋籠中部空間,減少導(dǎo)管上下插拔時(shí)對(duì)注漿管與聲測管的影響。以為類似工程項(xiàng)目提供技術(shù)處理措施參考,解決類似工程的施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度問題。
針對(duì)以上技術(shù)難題,本項(xiàng)目采取了5項(xiàng)與傳統(tǒng)旋挖樁施工不同的新技術(shù)。
1)在不影響工程樁及后期土方開挖、底板施工的前提下,在基坑周邊設(shè)置6個(gè)φ1 200 mm泄壓井,泄壓井深度為20 m,采用旋挖樁機(jī)成孔,孔內(nèi)放鋼筋籠,鋼筋籠外包φ1.0 mm網(wǎng)孔的8 mm×8 mm鋼絲網(wǎng),鋼絲網(wǎng)外包土工織物。
2)每個(gè)泄壓井設(shè)計(jì)一個(gè)全自動(dòng)抽水泵,沿周邊設(shè)置一圈φ63 mm的PE管,自動(dòng)抽水泵與PE管連接。
3)水泵抽排地下水至工程樁施工工作面以下1~2 m,以減少涌水造成沉渣超標(biāo)的情況,同時(shí)有利于保證混凝土澆筑質(zhì)量。
4)水泵抽至工作面以下1~2 m后,自動(dòng)停止抽排,待水位上漲后自動(dòng)開始抽排。
5)在泄壓的過程中,通過加強(qiáng)周邊的監(jiān)測,來判斷是否對(duì)基坑周圍有影響。監(jiān)測方式:通過觀察法,觀察泄壓井周圍有無沉降、開裂現(xiàn)象。若有影響,應(yīng)立即停止抽排水,采用C25素混凝土進(jìn)行澆筑封堵。
6)旋挖樁施工完畢后,深層地下水便不用再泄壓,停止抽排水,采用C25水下素混凝土進(jìn)行澆筑封堵。
通過設(shè)置泄壓井,解決了樁孔內(nèi)地下水外涌問題,減少了坍孔和地下水對(duì)泥漿的稀釋以及沉渣的產(chǎn)生,保證了混凝土澆筑質(zhì)量。
在旋挖樁鉆孔時(shí),泥漿起到護(hù)壁、抵消水壓力的作用。本工程施工中,存在一定的承壓水,旋挖鉆孔的過程中,泥漿會(huì)不斷被稀釋,減弱泥漿的護(hù)壁能力。在鉆孔過程中,每10 min測量1次樁孔內(nèi)的泥漿相對(duì)密度,根據(jù)泥漿稀釋情況,往樁孔內(nèi)加入密度較大的泥漿,以補(bǔ)償承壓水對(duì)泥漿的稀釋,保證泥漿的護(hù)壁能力。施工前將膨潤土、火堿、纖維素加入泥漿池內(nèi),提前24 h制作泥漿,泥漿發(fā)酵24 h后護(hù)壁效果最佳。
動(dòng)態(tài)調(diào)整泥漿配比,減少了承壓水對(duì)泥漿的稀釋,達(dá)到了最佳的護(hù)壁效果。
因本工程鋼筋籠較長,達(dá)48.7 m,一籠起吊整體性、安全性都難以保證。分2節(jié)制作時(shí),鋼筋籠在孔口對(duì)接時(shí)間較長。本項(xiàng)目在非樁位處施工2根長24 m的φ1 m鋼護(hù)筒作為對(duì)接孔,用于提前對(duì)接鋼筋籠。待鋼筋籠對(duì)接好后,用履帶吊整體起吊,并立即下放至剛成孔的樁孔中,隨后立即下放導(dǎo)管、澆筑混凝土,減少樁孔擺放時(shí)間,以減少坍孔及沉渣的產(chǎn)生。
長護(hù)筒的處理:待所有旋挖樁施工完畢后,為防止長護(hù)筒成為地下室的漏水通道,采用C25水下混凝土,將長護(hù)筒澆筑回填。
在長護(hù)筒內(nèi)提前對(duì)接好鋼筋籠,整籠吊放至樁孔內(nèi),可節(jié)約1.5~2.0 h的鋼筋籠對(duì)接時(shí)間,減少了坍孔及沉渣的發(fā)生概率。
當(dāng)沉渣較厚,常規(guī)清孔設(shè)備無法清至規(guī)范要求的厚度以內(nèi)時(shí),使用20 m3空壓機(jī),配自制的清孔設(shè)備(圖1),用鋼軟管將壓縮空氣送入孔中,沉渣隨空氣帶出至沉淀桶內(nèi)進(jìn)行沉淀,以達(dá)到快速清除沉渣的目的。
圖1 空壓機(jī)輔助清孔示意
同時(shí)設(shè)置聲測管和注漿管的φ600 mm樁,通過改變常規(guī)鋼筋籠構(gòu)造。在加工好的鋼筋籠上,將籠內(nèi)的所有加勁箍對(duì)稱切除2段,將聲測管、注漿管設(shè)置在切除段以內(nèi),外側(cè)加焊一段加勁箍,以節(jié)約鋼筋籠中部的空間(圖2),避免澆筑混凝土?xí)r,導(dǎo)管的上下插拔使聲測管、注漿管破壞。
圖2 改造后鋼筋籠構(gòu)造示意
改變常規(guī)鋼筋籠構(gòu)造,增加了鋼筋中部凈空間,有利于導(dǎo)管下放,避免破壞聲測管與注漿管。
本項(xiàng)目作為云南省重點(diǎn)工程,工期緊、任務(wù)重,通過采用5項(xiàng)技術(shù)措施,成功地解決了軟弱質(zhì)土中、承壓水條件下、超長旋挖樁施工難題。本項(xiàng)目所施工的旋挖工程樁中:抽取了30%進(jìn)行低應(yīng)變檢測,其中Ⅰ類樁比例為91%;抽取了10%進(jìn)行超聲波檢測,全部為Ⅰ類樁,Ⅰ類樁比例為100%。在此種土層復(fù)雜、軟弱土較厚的地質(zhì)條件下,Ⅰ類樁比例仍可以達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程的要求,足以證明本項(xiàng)目所采用的技術(shù)措施的作用是顯著的。通過以上幾項(xiàng)技術(shù)措施,本項(xiàng)目高效、保質(zhì)、保量地完成了旋挖工程樁施工任務(wù),是類似地質(zhì)條件下旋挖樁施工典范,為云南甚至全國類似工程施工提供可以借鑒的施工經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),該工法也具有非常好的社會(huì)效益。
本項(xiàng)目通過設(shè)置自動(dòng)泄壓井、調(diào)整泥漿配比、履帶吊一籠整體吊放鋼筋籠、采用空壓機(jī)輔助清沉渣、改變鋼筋籠構(gòu)造等措施,完美解決了軟弱質(zhì)土中、承壓水條件下、超長旋挖樁施工難題。本項(xiàng)目若無法采用旋挖鉆孔灌注樁進(jìn)行施工,而變更為回旋鉆、沖擊鉆等灌注樁施工工藝,成本更高,工期更長,安全文明施工方面更加難以控制。本項(xiàng)目通過5項(xiàng)技術(shù)措施,解決了旋挖樁施工難題,為本項(xiàng)目節(jié)約了成本,取得了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)為本工程節(jié)約了工期。
昆明市市區(qū)東、西、南、北向的地質(zhì)差別很大,尤其是滇池附近地質(zhì)條件最差,泥炭土等軟弱質(zhì)土較厚,樁基施工難度大。
本項(xiàng)目通過采用5項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新措施,成功地解決了復(fù)雜土層中、承壓水條件下、超長旋挖樁施工難題。樁基檢測結(jié)果,驗(yàn)證了5項(xiàng)技術(shù)措施在此區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)際工程中的應(yīng)用效果,高效、保質(zhì)、保量地完成了旋挖工程樁施工,為類似地質(zhì)條件下旋挖樁施工提供經(jīng)驗(yàn),值得在類似工程中大力推廣和應(yīng)用。