劉恩生
(華電國際技術(shù)服務(wù)中心,山東 濟(jì)南 250014)
某發(fā)電廠鍋爐型號為WGZ1112/17.5-3,系武漢鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界自然循環(huán)汽包爐,單爐膛、前后墻對沖燃燒、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)∏型布置。每臺鍋爐配備兩臺50%BMCR容量的回轉(zhuǎn)式三分倉空氣預(yù)熱器,空氣預(yù)熱器主軸垂直布置,煙氣和空氣以逆流方式換熱,主要由轉(zhuǎn)子、蓄熱元件、密封系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、吹灰器以及清洗裝置等部分組成。鍋爐脫硝采用低NOx燃燒器改造加SCR技術(shù)路線,采用選擇性催化還原(SCR)技術(shù),催化劑采用模塊化設(shè)計,選用板式催化劑,按“2+1”模式布置,采用液氨作為還原劑。
脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,該機(jī)組兩側(cè)空預(yù)器差壓緩慢上升,2個月內(nèi)達(dá)到設(shè)計值1.5倍以上。爐膛負(fù)壓發(fā)生脈動,最大達(dá)到±300 Pa;空預(yù)器漏風(fēng)量增大,兩側(cè)排煙溫度均有不同程度的增加,鍋爐排煙損失增加;送引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)電流增加,風(fēng)機(jī)電耗明顯增加,高負(fù)荷時甚至引起了引風(fēng)機(jī)失速,已經(jīng)嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。差壓上升是由于空預(yù)器蓄熱元件積灰結(jié)垢堵塞造成的?;痣姍C(jī)組進(jìn)行環(huán)保改造增設(shè)SCR脫硝裝置后,空預(yù)器入口煙氣中SO3濃度增加,煙氣酸露點溫度提高,在低于220℃的條件下,煙氣中SO3與NH3反應(yīng)主要生成NH4·HSO4,在146~207℃,硫酸氫氨為高黏性液體,易于黏附在空預(yù)器的中低溫?fù)Q熱面,黏附煙氣中的飛灰,空預(yù)器堵塞問題普遍惡化,空預(yù)器壓差增高,熱交換效率下降。硫酸氫銨生成、沉積示意圖如圖1所示。
空預(yù)器沖洗目前可采取停運(yùn)后清洗、半邊隔離清洗及在線高壓水清洗三種方式。停運(yùn)后清洗徹底,實施簡單,但受到檢修計劃和檢修時間的限制,靈活性較差。半側(cè)隔離清洗影響機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷、單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時間長,風(fēng)險大;清洗終點難以判斷;一般電廠空預(yù)器出口無煙氣擋板,系統(tǒng)無法隔離,施工困難。在線高壓水清洗不需要停機(jī)及系統(tǒng)隔離,操作簡單,容易實現(xiàn),清洗終點容易判斷。但操作不當(dāng)可能造成排煙溫度降低,有低溫酸腐蝕風(fēng)險;傳熱元件溫差變化對空預(yù)器變形、裂紋等的負(fù)面影響尚無明確結(jié)論。
圖1 硫酸氫銨生成、沉積示意圖
高壓水泵額定壓力為50 MPa,噴頭為前沖式,噴嘴數(shù)量1個,噴嘴直徑為1.2 mm。沖洗水的水源取自工業(yè)水,沖洗水溫控制在60~70℃。水量控制在3 t/h以下,防止水量過大造成煙道積水、煙氣含水量過大造成后部電除塵受潮。沖洗壓力初步設(shè)定為20 MPa,后期根據(jù)試驗將正式?jīng)_洗壓力確定為30 MPa,實踐證明此壓力范圍比較合適。壓力過小會影響沖洗效果,壓力過大則會使陶瓷元件鍍層損傷概率提升。沖洗前,應(yīng)確認(rèn)灰斗排灰正常,能正常排出灰斗積灰和沖洗初期的泥水。沖洗水槍架設(shè)的開孔位置位于空預(yù)器煙氣側(cè)冷端,轉(zhuǎn)子從二次風(fēng)側(cè)轉(zhuǎn)入煙氣側(cè)的初始位置??疹A(yù)器內(nèi)部安裝沖洗車軌道,沖洗車從空預(yù)器后側(cè)新開的沖洗門進(jìn)入。為了保證沖洗工作的安全,高壓清洗水槍距離空預(yù)器轉(zhuǎn)子保持500 mm,防止水槍與空預(yù)器轉(zhuǎn)子碰撞。臨時搭設(shè)的水沖洗平臺上架設(shè)水沖洗槍托架,托架高度與法蘭孔底部同高,保證沖洗槍水平運(yùn)動,防止槍頭忽高忽低,發(fā)生碰撞危險或影響沖洗效果。
單側(cè)空預(yù)器沖洗前、沖洗進(jìn)行中,運(yùn)行、檢修人員應(yīng)做好檢查、特護(hù)工作,全面檢查各轉(zhuǎn)機(jī)運(yùn)行情況,試驗各油槍裝置的備用情況,油槍必須保證有備用。如果煤質(zhì)差、設(shè)備發(fā)生故障、燃燒不穩(wěn),則應(yīng)立即投油助燃;備用設(shè)備提前進(jìn)行切換試驗,消除影響運(yùn)行的缺陷,保證各系統(tǒng)運(yùn)行正常;機(jī)組負(fù)荷在90%BMCR負(fù)荷以上運(yùn)行;沖洗期間保證入爐煤煤質(zhì)穩(wěn)定,各系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,盡量多監(jiān)視少調(diào)整,減少對鍋爐的擾動;保持沖洗側(cè)送風(fēng)機(jī)壓力高于運(yùn)行側(cè)100 Pa。
在正式?jīng)_洗前進(jìn)行試沖洗,試沖洗壓力由低到高,在空預(yù)器冷端煙氣側(cè)入孔門檢查傳熱元件是否發(fā)生沖裂,偏斜和破損現(xiàn)象??疹A(yù)器電流保持穩(wěn)定,無摩擦異響,排煙溫度平均降幅10℃,但保持在110℃以上。
試驗無異常后轉(zhuǎn)入正式?jīng)_洗,采用底部沖洗,采用先外后內(nèi)的順序,做到不漏洗、不重復(fù)洗。從轉(zhuǎn)子外環(huán)開始逐步向內(nèi)環(huán)移動。沖洗水槍每20 min移動一次,每次移動20 mm。在向轉(zhuǎn)子中心移動過程中,由于沖洗點處圓周方向轉(zhuǎn)子移動速度逐漸下降,適當(dāng)縮短沖洗持續(xù)時間,保證單臺空預(yù)器的沖洗時間控制在72 h以內(nèi)。
沖洗中觀察機(jī)組負(fù)荷在70%BMCR負(fù)荷時,從空預(yù)器下部窺視窗可以看到?jīng)_洗水痕跡,容易沾灰。機(jī)組負(fù)荷增加到90%BMCR負(fù)荷以上時,沖洗水痕跡蒸發(fā)消失。據(jù)此判斷,機(jī)組負(fù)荷相對較高時,煙溫、煙氣流速升高,水分蒸發(fā)快,對蓄熱元件沖擊相對減小,沖洗效果更加明顯。
在沖洗中、沖洗后,應(yīng)觀察空預(yù)器驅(qū)動電機(jī)電流、排煙溫度、煙道排污情況及除塵器運(yùn)行是否正常。觀察和記錄高壓水沖洗時間、壓力、空預(yù)器在沖洗前后機(jī)組負(fù)荷、煙氣和空氣側(cè)差壓、送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)電流、爐膛壓力、熱風(fēng)和排煙溫度等參數(shù)。對比機(jī)組相應(yīng)負(fù)荷下沖洗前、后的空預(yù)器煙氣側(cè)差壓,對空預(yù)器清洗效果進(jìn)行對比分析。經(jīng)過6 d的沖洗,空預(yù)器差壓在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時空預(yù)器煙氣側(cè)1.6/1.9 kPa差壓降低為1.0/1.0 kPa。機(jī)組負(fù)荷為240 MW時,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓降低為0.8/0.9 kPa,送風(fēng)機(jī)電流降低約5 A,引風(fēng)機(jī)電流降低20~30A,空預(yù)器在線沖洗達(dá)到了預(yù)期效果。
經(jīng)過在線水沖洗,達(dá)到了降低空預(yù)器壓差、風(fēng)機(jī)電流,提高機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性的目的。沖洗過程中未發(fā)生空預(yù)器的可能,由于沖洗水冷卻導(dǎo)致動靜部分摩擦、電流增大甚至卡死,爐膛壓力波動;排煙溫度降低引起空預(yù)器煙氣端低溫腐蝕和電除塵電極板腐蝕等問題。實踐證明,經(jīng)過充分論證、細(xì)心準(zhǔn)備和精心操作,空預(yù)器在線水沖洗是可行的,解決了空預(yù)器壓差大的問題。
在沖洗后的機(jī)組檢修計劃中,增加了對空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子徑向板和橫向板變形、轉(zhuǎn)子中心筒和倉格板焊縫的檢查項目,未發(fā)現(xiàn)因沖洗造成的轉(zhuǎn)子變形和焊縫開裂現(xiàn)象。在檢修中,將該項目作為反措項目執(zhí)行,以確認(rèn)在線水沖洗是否對空預(yù)器安全運(yùn)行可能造成的影響。由于空預(yù)器蓄熱元件運(yùn)行溫度在300~350℃,沖洗水與蓄熱元件溫差較大,對蓄熱元件壽命會有一定的影響。因此,從保護(hù)設(shè)備安全和提高綜合經(jīng)濟(jì)效益的角度看,應(yīng)從脫硝系統(tǒng)流場優(yōu)化、噴氨調(diào)平以及保證催化劑性能等方面減少硫酸氫氨的生成,從空預(yù)器蓄熱元件高度、波形、吹灰投入等方面減少硫酸氫氨的沉積,減少在線沖洗水次數(shù)。
[1]謝堅勇.回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器堵灰原因分析及其預(yù)防措施[J].熱力發(fā)電,2007(06):55-57.
[2]邢希東.回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器吹灰系統(tǒng)及改進(jìn)經(jīng)驗介紹[J].鍋爐技術(shù),2008(02).