魏軍會 匡韶華 張 寶 景宏濤 楊淑珍 秦 曼
1.中國石油塔里木油田公司油氣工程院 2.中國石油遼河油田公司鉆采院
迪那2氣田是塔里木盆地中地質(zhì)儲量超千億立方米的大氣田[1]。該氣田儲層屬于致密砂巖氣藏,儲層裂縫發(fā)育,非均質(zhì)性強(qiáng),巖性以粉砂巖和細(xì)砂巖為主。自2009年6月投產(chǎn)以來,一直保持高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)態(tài)勢,為西氣東輸做出了重要的貢獻(xiàn)。隨著開采時間和開發(fā)程度的增加,生產(chǎn)問題日漸突出,穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大。其中,井筒堵塞是目前面臨的主要生產(chǎn)問題之一。
截至2017年,迪那2氣田共有21口井出現(xiàn)油壓產(chǎn)量異常和通井遇阻情況,分析認(rèn)為這些井存在井筒堵塞問題。前期在井口取得少量地層砂樣,并且油嘴存在沖蝕現(xiàn)象,初步判斷地層出砂造成了井筒堵塞。后來在連續(xù)油管沖砂及修井過程中取得井筒堵塞物,化驗分析后發(fā)現(xiàn)了垢及其他物質(zhì)成分。因此,迪那2氣田井筒堵塞是多因素造成的。
針對氣井井筒堵塞問題,國內(nèi)主要采用連續(xù)油管疏通和擠注解堵液解堵工藝[2-11]。迪那2氣田井先后開展了放噴沖砂、油管穿孔、連續(xù)油管疏通和修井換管柱等治理措施,以解決迪那2氣田井筒堵塞問題。其中連續(xù)油管疏通和修井換管柱措施的治理效果較好,但是費用高、風(fēng)險大。而擠注解堵液解堵工藝具有施工簡單、成本低、風(fēng)險小、解堵效果好的特點,值得在迪那2氣田探索應(yīng)用。
筆者通過對井筒堵塞物的化驗分析,確定了堵塞物類型,有針對性地研制出了高效、安全、低成本的解堵液配方,現(xiàn)場實施效果良好,為迪那2氣田井筒堵塞問題的解決提供了重要的技術(shù)支持。
從地面油嘴、井口U型彎管、排污閥等處,多次取得堵塞物(圖1)。定性觀察堵塞物,主要以砂礫、粉砂為主,含少量堵漏材料和鐵屑。實驗化驗表明,大部分井的堵塞物以二氧化硅為主,含少量鐵和鈣;DN2-F井的堵塞物以鈣為主,有機(jī)物含量較高(表1),其中有機(jī)物主要是鉆井液堵漏材料。因此,判斷堵塞物的成分主要是地層砂、垢樣和鐵屑。
DN2-D井井筒堵塞后,采用連續(xù)油管鉆磨沖砂至井深4 687 m,沖砂返出物呈現(xiàn)兩種形態(tài):一種是灰白色片狀;另一種為顆粒及粉末狀(圖2)。取兩種形態(tài)的井筒堵塞物進(jìn)行了溶解實驗,分析堵塞物成分。
圖1 地面取樣照片
表1 地面取樣化驗分析結(jié)果表
將片狀堵塞物放入8.0%~15.0%的HCl溶液中,溶蝕率非常高,介于80.1%~97.7%,可推斷為碳酸鹽和硫酸鹽,因為砂巖是不能高比例溶于鹽酸的,硫酸鹽可隨鹽酸濃度增加溶解量增加。顆粒及粉末狀堵塞物化驗分析表明,堵塞物中含57.47%硅酸鹽和10.34%的鐵質(zhì)成分。
取井筒堵塞物樣品3份,進(jìn)行X射線衍射實驗分析(表2)。實驗結(jié)果表明,堵塞物的主要成分是碳酸鹽巖(菱鐵礦,方解石、文石等),含有地層砂和鐵腐蝕物。但是,地層砂的含量與溶解實驗的結(jié)果相差較大,可能是XRD檢測砂樣時,取樣點不均勻的緣故。
迪那2氣田大部分井采用篩管完井管柱,篩管孔眼直徑3 mm。統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),篩管完井管柱更加容易發(fā)生堵塞。修井作業(yè)發(fā)現(xiàn),篩管孔眼被砂粒堵死,篩管表面附著一層垢樣(圖3)。
圖2 DN2-D井連續(xù)油管沖砂返出物照片
表2 井筒堵塞物X射線衍射定量分析結(jié)果表
圖3 DN2-G井篩管孔眼堵塞照片
根據(jù)上述分析,可知堵塞物類型主要為地層砂+垢+少量鐵屑。針對堵塞物類型,確定解堵液研發(fā)思路。
1)垢。成分為碳酸鹽、硫酸鹽等??捎盟?、螯合劑等溶解;另外,表面活性劑+弱酸可清洗砂粒、垢表面油、聚合物,利于溶解垢,且酸性弱,對管柱腐蝕小,較為理想。
2)地層砂。成分為石英、長石、碳酸巖和黏土。必須使用氫氟酸進(jìn)行溶解,但土酸酸性強(qiáng),對井腐蝕筒嚴(yán)重,且殘酸容易產(chǎn)生二次沉淀,不宜單獨使用。螯合劑+氫氟酸,酸度較低,可以達(dá)到完全溶解的效果。
3)鐵屑。鐵屑含量較少,可在酸液中溶解,無須特殊考慮。
因此,合適的螯合劑配合弱酸是解堵液的基本配方,篩選出好的螯合劑是研制解堵液的關(guān)鍵。
目前用于巖心酸化的常用螯合劑包括EDTA、HEDTA、GLDA、EDTA、Na3EDTA 和 NTA 等。選取5種螯合能力較好的螯合劑,編號為:CA-1,CA-2,CA-3,CA-4,CA-5。其中前3種為胺基多羧酸,后兩種為有機(jī)磷酸。分別測試它們在弱酸性、弱堿性和3%氫氟酸條件下的螯合值。
弱堿性(pH=10~11)條件下,CA-1對鈣和鐵離子幾乎無螯合能力,CA-5對鐵離子螯合值高達(dá)417.05,對鈣離子螯合值為292.86,比CA-1高兩個數(shù)量級(表3)。
在弱酸性(pH=3~4)條件下,CA-2對鐵離子螯合性能最好,達(dá)66.97 mg/g,CA-5次之,有10 mg/g(表 4)。
表3 弱堿性條件下(pH=10~11)5種螯合劑的螯合值表
表4 弱酸性條件下(pH=3~4)5種螯合劑的螯合值表
在3%氫氟酸( pH=3~4 )條件下,氫氟酸對螯合劑的螯合能力影響較大(表5)。CA-1加入到氫氟酸中后,直接發(fā)生沉淀,不適合用于解堵體系。加入氫氟酸后,CA-2和CA-3對鈣離子螯合能力大幅提升,但對鋁離子螯合能力大幅下降。CA-4對所有離子的螯合能力整體大幅下降。加入CA-5的氫氟酸體系性能最好,對鐵離子螯合能力高達(dá)310 mg/g,鈣離子達(dá) 94.02 mg/g,鋁離子在該體系中不發(fā)生沉淀。
表5 3%氫氟酸條件下(pH=3~4)5種螯合劑的螯合值表
綜合分析5種螯合劑在堿性條件下、酸性條件下以及螯合劑在3%HF體系下分別對Ca2+、Al3+、Fe3+的螯合能力,優(yōu)選出綜合螯合能力最好的螯合劑 :CA-5。
采用螯合劑CA-5、CA-2和CA-3與弱酸及氫氟酸復(fù)配成不同的解堵液體系,并測試它們對迪那2氣田巖心巖粉的溶蝕率。取砂巖巖塊,加工成巖粉;將1.5 g巖粉與30 mL酸液混合;放入耐壓鋼罐中,充氮氣,密閉;在高溫油浴中(150℃)反應(yīng)1 h;反應(yīng)結(jié)束后,然后用布氏漏斗過濾,并將反應(yīng)后剩余的巖粉烘干;稱重為w,并計算溶蝕率η=[(1.5-w)/1.5]×100%。
從溶蝕實驗結(jié)果(表6)可以看到,含有螯合劑CA-5的酸液體系,總體溶蝕效果明顯較好,加入氫氟酸過后,部分體系溶蝕率接近土酸甚至超過土酸。其中10%的CA-5和3%HF配合,性價比最好,其次可選10%的CA-5和1%HF配合。在CA-5含量降低到5%時,與5%有機(jī)弱酸A1和8%的有機(jī)酸A2,配合較好,加入強(qiáng)酸(鹽酸)過后溶蝕率可以進(jìn)一步提升,但強(qiáng)酸需要根據(jù)實際情況慎重使用??紤]到有機(jī)弱酸A1的鈣鹽溶解性能沒有有機(jī)弱酸A2好,我們推薦使用有機(jī)弱酸A2的體系。
表6 各酸液體系的巖粉溶蝕能力
通過實驗,綜合考慮優(yōu)選出兩種高溫井筒解堵液體系:8%弱酸A2+3%HF+ 5%螯合劑CA-5和3%HF+10%螯合劑CA-5。
選取了迪那2氣田3口井的井筒堵塞物用于測試解堵液體系的溶解能力(表7、表8),其實驗結(jié)果可以看出,在1 h的條件下,DN2-D井堵塞物溶蝕率最高可以達(dá)74%,最低也有33%,對垢樣和砂樣,均有較好的溶蝕效果。對于DN201井堵塞物,溶解率在34.29%~71.42%之間,溶蝕較好。DN2-H井的堵塞物由于含有鉆井液(重晶石等),溶蝕率較低,但也在20%以上。如果繼續(xù)延長溶蝕時間,溶蝕率會進(jìn)一步提升。
表7 解堵液對迪那2-D井堵塞物溶蝕情況表(150℃、1 h 條件下)
表8 解堵液對DN2-P井和DN2-H井堵塞物溶蝕情況表(150℃、1 h條件下)
迪那2氣田套管主要采用P110鋼級和VM-140HC鋼級的碳鋼,連續(xù)油管材質(zhì)一般為QT1300材質(zhì),油管和篩管采用耐腐蝕性能優(yōu)良的超級13Cr材質(zhì)。解堵液體系中加入緩蝕劑KMS-C-1,測試不同材質(zhì)的腐蝕速率(表9)??梢钥吹剑舛乱后w系對3種鋼材的腐蝕控制達(dá)到行業(yè)一級標(biāo)準(zhǔn),即25 ~ 30 g/(m2·h)。
表9 150℃套管碳鋼P110、VM140HC和連續(xù)油管QT1300腐蝕速率評價表
采用鉆井液濾液、環(huán)空保護(hù)液、酸化液和凝析油四種可能出現(xiàn)的入井流體和地層流體,分別對兩種解堵液體系進(jìn)行配伍性實驗。從實驗結(jié)果(表10)中可以看出,解堵液體系與迪那2氣田的入井流體和地層流體具有良好的配伍性,且無沉淀、分層(除凝析油)等現(xiàn)象,具有較好的穩(wěn)定性。
DN2-3C 井投產(chǎn)初期,日產(chǎn)氣 54×104m3,油壓79.81 MPa;因井筒堵塞造成油壓產(chǎn)量波動下降;開展了多次放噴排砂解堵措施,效果不明顯;對封隔器以下油管進(jìn)行穿孔作業(yè),油壓產(chǎn)量上升后即快速下降,穩(wěn)產(chǎn)期短。該井為篩管完井管柱,篩管存在嚴(yán)重堵塞,篩管外堆積了大量堵塞物,油管穿孔后,堵塞物進(jìn)入油管或堵塞穿孔孔眼,導(dǎo)致油管穿孔解堵效果差。2017年從油管中擠注10%CA-5 + 3%HF解堵液體系20 m3,關(guān)井反應(yīng)5 h,對井筒堵塞物進(jìn)行溶解,然后放噴,油壓13.32 MPa↗43.68 MPa、日產(chǎn)油 13 t↗ 32 t、日產(chǎn)氣 151283 m3↗ 383765 m3,油壓、日產(chǎn)油及日產(chǎn)氣增加倍數(shù)分別3.3倍、2.5倍及2.5倍。解堵后,累計生產(chǎn)70 d,油壓產(chǎn)量穩(wěn)定,解堵效果良好。
1)通過地面取樣和井筒取樣化驗分析,確定迪那2氣田井筒堵塞物類型為:地層砂+垢+鐵屑。
2)針對迪那2氣田井筒堵塞物特征,優(yōu)選出兩種解堵液體系:8%弱酸A2+3%HF+5%螯合劑CA-5和3%HF+10%螯合劑CA-5,具有溶蝕率高、解堵效果好、耐高溫、腐蝕性小、配伍性好等特點。
3)解堵液體系現(xiàn)場實施效果良好,為迪那2氣田井筒解堵提供了重要技術(shù)手段;該解堵液體系可以與連續(xù)油管沖砂配合使用,實現(xiàn)更好的井筒解堵效果。