吳歆 于淼 虞正罡
摘 要:本文對新安江電廠機組的集電環(huán)車削方式進行了介紹,由于工藝一直都處于老舊、不安全、車削質(zhì)量差的現(xiàn)狀,通過設(shè)計研究,新型集電環(huán)車削裝置通過可調(diào)電機實現(xiàn)對配車進給機構(gòu)進給量的無級控制,并利用螺旋機構(gòu)將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為刀架的直線運動并推動刀具完成切削運動,同時進行能量和力的傳遞,以提高集電環(huán)表面的配車質(zhì)量,提高配車工作的效率和檢修安全性。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機 集電環(huán) 可變速 車削裝置
中圖分類號:TM3l 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)07(a)-0022-02
新安江水力發(fā)電廠于1957年4月投建,是我國建國后的第一座自行設(shè)計、自制設(shè)備、自主建設(shè)的大型水電站,由于當時設(shè)計制造水平相對落后,安裝技術(shù)水平也不高,造成集電環(huán)安裝完成后無法滿足與旋轉(zhuǎn)中心同心要求,一直延續(xù)機組手動車環(huán)的工作。
1 老舊車削集電環(huán)方式弊端
20世紀90年代,為提高集電環(huán)配車的工作效率,專門設(shè)計制造了一個配車集電環(huán)工裝,該工裝雖然對集電環(huán)車削工作有了極大的改進,但由于相對簡陋且笨重,又在機組高速運行時方能進行,且由于車削過程是手動進給,高速旋轉(zhuǎn)的大軸,對車工的人身安全有極大的威脅。由于進給過程的不均勻造成集電環(huán)表面粗造度無法滿足與碳刷的配裝要求,需進行人工打磨修光,另外由于操作手柄在車刀下方,車削過程中經(jīng)常有人員受傷情況。人工修磨雖然提高了集電環(huán)表面粗糙度,但由于在人工修磨過程中各打磨點受力不均,影響集電環(huán)表面的圓度、圓柱度,也不利于碳刷與集電環(huán)之間的有效接觸(一般重在表面不允許用砂皮進行打磨)。
2 新型集電環(huán)車削裝置
為提高集電環(huán)的配車精度,改善工作環(huán)境,提高工作工作效率進行改進。根據(jù)原集電環(huán)配車情況整理得如下切削用量參數(shù),如表1所示。
2.1 主切削力的計算
根據(jù)發(fā)上車削參數(shù),按集電環(huán)材料為45#鋼進行車削力計算,選取刀具前角、后角、刃傾角等刀具的幾何角度參數(shù)為r0=15°、Kr=75°、λs=0°、br1=0,查有關(guān)數(shù)據(jù)得在刀具為YT15,線速度為90~105m/min時單位切削功率為1962×10-6(kW/mm3·s-1),則切削力Fz1=p×Ac=1962×1.5×0.3=882.9N。
當切削速度改變?yōu)?45m/min時,切削力的修正系數(shù)KvFZ=0.93,則主切削力為Fz=KvFZ×Fz1=882.9×0.93=821.097N。
2.2 進給方向切削力的計算
考慮車削過程中由于工件偏心、振動等的影響,進給力按1.2倍進行考核,即Fy=1.2×Fy1=1.2×379.647=454.8N。
2.3 調(diào)速電機功率的計算
該機構(gòu)初步設(shè)想是通過皮帶輪并利用螺旋機構(gòu)將旋轉(zhuǎn)讓運動轉(zhuǎn)化為刀架的直線運動并推動刀具完成切削運動,同時進行能量和力的傳遞。為確保螺旋傳動的穩(wěn)定性擬選取螺距為3mm或4mm的T形螺紋,螺母采用整體式結(jié)構(gòu),則螺紋特形系數(shù)ξ=0.8,ψ=1.2則該螺桿在承受450N的推力時的最小中徑為:d2=ξ(F/ψ/[P])0.5=0.8×500.5=5.65mm。
則其螺桿的最小外徑D=d2+t=8.65mm。
螺母最小高度應(yīng)為H=ψ×d2=1.2×5.65=6.78mm取H=10mm。
考慮到該螺桿為活動傳動,主要用于實現(xiàn)刀架的往返運動,故將螺桿直徑加大到16mm(面積大于螺桿計算的3倍)
根據(jù)能量守恒定律當螺距為3mm時螺桿承受的扭轉(zhuǎn)剪應(yīng)力τ=450×3=1350N/mm。
而實際集電環(huán)車削參數(shù)為大軸轉(zhuǎn)速度60rpm,刀具進給給速度度為0.3mm/r,則車削時螺桿的轉(zhuǎn)速及電機功率應(yīng)為:n=60×03/3=6rpm,
傳動電機功率為:P=τ×500/9549=1350×500÷9549=70.6W。
選擇輸出功率為90W的調(diào)查速電機,該機構(gòu)裝于刀架基礎(chǔ)板上,并通過4只M24螺栓將刀架固定在上機架中心體翼板上。該機構(gòu)由調(diào)控器、調(diào)速電機、減速器皮帶輪、螺旋進給機構(gòu)、皮帶輪組成,在實際操作過程中可通過調(diào)控裝置調(diào)節(jié)電動機的輸出轉(zhuǎn)速與扭矩通過減速器帶動皮帶輪旋轉(zhuǎn),并通過皮帶傳輸將力矩傳遞給螺旋機構(gòu),推動刀架實現(xiàn)直經(jīng)運動,完成對車削過程進給機構(gòu)的控制,在該機構(gòu)中安裝了一個皮帶張力調(diào)節(jié)輪,以方便皮帶輪的安裝。
3 新型集電環(huán)車削裝置效果驗證
(1)新型集電環(huán)車削裝置使用時用4只M24螺栓將刀架固定在上機架中心體翼板上,然后將操作機構(gòu)裝于刀架基礎(chǔ)板上,安裝僅需0.5h,有效提高了配車工作的效率和檢修安全性。
(2)車削過程中使用調(diào)速電機提供可控動力實現(xiàn)對配車給進機構(gòu)的進給量實現(xiàn)無級控制,車削完畢后測量集電環(huán)表面粗糙度為6.3μm,滿足集電環(huán)圓度和圓柱度的要求。
(3)按照設(shè)計車刀主切削力及其控制方式,車削過程中刀具無崩刃、磨損現(xiàn)象。
(4)車削過程中調(diào)控裝置調(diào)節(jié)電動機的輸出轉(zhuǎn)速與扭矩通過減速器帶動皮帶輪旋轉(zhuǎn),并通過皮帶傳輸將力矩傳遞給螺旋機構(gòu),推動刀架實現(xiàn)直線運動,完成對車削過程進給機構(gòu)的控制。
(5)新型發(fā)電機集電環(huán)車削為電控控制進給量,操作人員無需靠近高速運轉(zhuǎn)的大軸,有效保障了檢修人員的人身安全。
(6)新型集電環(huán)車削裝置車削后的集電環(huán)由于表面粗糙度控制得相對勻稱,機組在運行后碳刷的磨損量明顯減小,既減輕了檢修人員的工作量,又節(jié)約了成本。
4 結(jié)語
該裝置可應(yīng)用在各種型式機組的集電環(huán)車削工作,同時通過計算也可更換刀具應(yīng)用在其他有精度、材料要求的圓柱體部件的立面車削工作中,該裝置不受空間及設(shè)備大小限制,提高檢修工作安全性。新型集電環(huán)車削裝置利用可調(diào)電機功率控制刀具的給進量,實現(xiàn)無極控制,保證車削精度以及車削后集電環(huán)粗糙度、圓度和圓柱度滿足要求,保證集電環(huán)和碳刷能夠有效接觸,機組可以安全穩(wěn)定運行。
參考文獻
[1] 臧廷朝.大型發(fā)電機勵磁集電環(huán)現(xiàn)場車削方法[J].上海大中型電機,2011(4):64-65.
[2] Q/GDW4643-002-2013-12201,新安江水力發(fā)電廠發(fā)電機檢修規(guī)程(電氣分冊)[S].
[3] 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.GB/T 8564-2003,水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國標準出版社,2004.