張棟棟
(華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠,山東鄒城 273500)
百萬機組脫硝采用SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原)脫硝裝置,以液氨作為還原劑,當(dāng)噴氨量增大,氮逃逸率上升,加劇了空氣預(yù)熱器堵灰,尤其燃用高硫煤期間,空氣預(yù)熱器堵塞嚴重,在滿負荷時空氣預(yù)熱器差壓由前期1.05 kPa增加到1.52 kPa。差壓增大給鍋爐安全運行等帶來極大不良影響。空氣預(yù)熱器在正常運行時應(yīng)保證煙氣側(cè)差壓在正常范圍,若空氣預(yù)熱堵塞引起爐膛負壓波動增大,同時空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)、一二次風(fēng)側(cè)的進出口差壓增加,堵塞嚴重時,空氣預(yù)熱器漏風(fēng)量增大,兩側(cè)排煙溫度偏差明顯增大,鍋爐排煙損失增加。同時送引風(fēng)機、一次風(fēng)機電流均有所增加。風(fēng)機電耗明顯增加,甚至導(dǎo)致風(fēng)機失速等嚴重問題。
空氣預(yù)熱器差壓在前期運行期間較平穩(wěn),滿負荷時穩(wěn)定在1.1 kPa,自2015年11月后,空氣預(yù)熱器差壓開始增大,尤其是在機組超凈排放改造后,空氣預(yù)熱器壓差增大明顯,給機組的安全穩(wěn)定運行帶來隱患。
脫硝催化劑中的活性成分五氧化二釩在催化降解NOx過程中,也會對二氧化硫的氧化起一定催化作用,若燃用高硫煤,二氧化硫轉(zhuǎn)化率也越高,煙氣酸露點溫度隨之升高,且氧化生成的三氧化硫與逃逸氨生成的硫酸氫銨量也大大增加,空氣預(yù)熱器的酸腐蝕和堵灰風(fēng)險就越大。鍋爐在正常運行控制摻配摻燒兩臺磨煤機高硫煤時,鍋爐空氣預(yù)熱器差壓在1.33 kPa,而摻配摻燒三臺磨煤機高硫煤后,A,B側(cè)空氣預(yù)熱器差壓均有所升高,且B側(cè)空氣預(yù)熱器差壓達到1.5 kPa。從表1可以看出,高硫煤的摻燒比例,對空氣預(yù)熱器差壓影響明顯,故摻燒比例為要因。
表1 不同摻配情況空氣預(yù)熱器差壓
對比歷史數(shù)據(jù),負荷相同的情況下,在空氣預(yù)熱器差壓較低時,噴氨量相對較低,而空氣預(yù)熱器差壓升高后,發(fā)現(xiàn)噴氨量增大明顯,見如表2(負荷1000 MW)。從表2中數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)噴氨量大時空氣預(yù)熱器差壓明顯增加,噴氨量對空氣預(yù)熱器差壓影響顯著,所以噴氨量大亦為要因。
表2 不同噴氨量空氣預(yù)熱器差壓
因調(diào)門調(diào)節(jié)邏輯設(shè)計為每次調(diào)節(jié)出口NOx設(shè)定值為±4,調(diào)門調(diào)節(jié)幅度大,易造成噴氨量過大或過小。噴氨量的不均勻,有可能造成噴氨量大,空氣預(yù)熱器差壓增大,但在運行人員及時調(diào)整的情況下,會大大降低調(diào)門特性差所帶來的影響,故為非要因。
儀表包括空氣預(yù)熱器差壓儀表與脫硫、脫硝出口NOx儀表,跟據(jù)空氣預(yù)熱器差壓變化趨勢,判斷儀表指示是否準確,若不準確及時聯(lián)系熱工吹掃,便可消除;而脫硫、脫硝出口NOx儀表指示偏差較大時,易造成噴氨量過大致使空氣預(yù)熱器差壓增大,當(dāng)脫硝與脫硫出口NOx儀表偏差大時,及時聯(lián)系檢修吹掃測點便可消除,故為非要因。
氣溫低且低負荷時爐排煙溫度低,空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度低于設(shè)計值。硫酸氫銨在該溫度范圍內(nèi)為液態(tài),溫度越低黏性越大,與煙氣中的飛灰粒子相結(jié)合,煙氣流在空氣預(yù)熱器波紋蓄熱元件上逐漸沉積,形成了粘結(jié)性極強的融鹽狀積灰,造成空氣預(yù)熱器堵塞。調(diào)取歷史曲線得出,在空氣預(yù)熱器出口溫度低于設(shè)計值時,空氣預(yù)熱器差壓增大明顯,故該因素為要因。
在機組高負荷,空氣預(yù)熱器差壓處于較高水平時,正常吹灰效果較差,但通過及時改變吹灰方式,增加空氣預(yù)熱器吹灰頻率等,可以在一定程度上保證吹灰效果,故該因素為非要因。
脫硝出口NOx反吹后,NOx濃度保持時間過長,而脫硫出口NOx數(shù)值反應(yīng)滯后,這段時間對兩側(cè)出口進行盲調(diào),很容易造成噴氨量過大或過小,增加空氣預(yù)熱器差壓增大的概率。但在反吹的8 min內(nèi)一般入口NOx數(shù)值變化不大,故為非要因。
百萬機組SCR設(shè)備運行時間已經(jīng)很久,運行人員對相關(guān)系統(tǒng)已非常熟悉,部門、班組對相關(guān)系統(tǒng)會進行定期培訓(xùn),并在培訓(xùn)后進行考試檢驗培訓(xùn)效果。根據(jù)多次培訓(xùn)成績來看,人員的相關(guān)知識技術(shù)水平可以達到系統(tǒng)運行要求,故該要素為非要因。
盡可能地減小高硫煤摻燒量,使入爐煤硫份維持較低水平;將入爐高硫煤由目前3臺方式改為摻燒2臺,減負荷優(yōu)先停運摻燒高硫煤的制粉系統(tǒng)。
在保證脫硫出口NOx不超標(biāo)的情況下,盡量提高脫硝出口NOx設(shè)定值,減少噴氨量。8#爐要求脫硝出口每小時均值在(40~50)mg/m3,7#爐要求脫硝出口小時均值在(75~100)mg/m3。若脫硝和脫硫出口NOx偏差大(7#爐偏差控制在10 kg/h以內(nèi),8#爐偏差控制在5 kg/h以內(nèi)),做好記錄聯(lián)系化檢隊處理。特別是出現(xiàn)脫硝出口NOx指示低而脫硫出口NOx指示高時聯(lián)系化檢隊校表,防止脫硝噴氨過量。
投運暖風(fēng)器,盡量提高暖風(fēng)器出口溫度,7#爐控制在≥30℃,暖風(fēng)器壓力<0.25 MPa;8#爐控制在≥35℃,暖風(fēng)器壓力<0.4 MPa(暫定,根據(jù)空氣預(yù)熱器差壓發(fā)展情況和出口風(fēng)溫情況)。每班檢查一次送風(fēng)機出口風(fēng)道是否有積水現(xiàn)象。
通過使空氣預(yù)熱器差壓維持在正常水平,可避免因空氣預(yù)熱器堵灰造成的機組停機,進而減少因機組啟停機而造成的經(jīng)濟損失。減少了氨的使用量,機組運行經(jīng)濟指標(biāo)提高。避免因空氣預(yù)熱器堵灰造成的風(fēng)機出力增大,風(fēng)機電耗降低。
有效解決空氣預(yù)熱器差壓高的問題,機組的安全經(jīng)濟性得到提升。遏制了空氣預(yù)熱器堵灰事故,可保證機組穩(wěn)定運行。
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