王閃閃+李波
摘 要:凝汽器真空對(duì)機(jī)組運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性有很大影響,在機(jī)組運(yùn)行中,凝汽器工作狀態(tài)惡化將直接引起汽輪機(jī)熱耗、汽耗增大和出力降低;另外真空下降會(huì)引起汽輪機(jī)排汽缸溫度升高、汽輪機(jī)軸承中心偏移,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)引起汽輪機(jī)組振動(dòng)。而凝汽器真空受諸多因素制約,因此有必要分析凝汽器真空下降的原因,找出真空下降的措施,提高凝汽器性能。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);凝汽器;真空
中圖分類號(hào):TM311 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)35-0053-02
引言
姚孟第二發(fā)電有限責(zé)任公司#4機(jī)組為300MW引進(jìn)機(jī)組,于1986年12月投產(chǎn)發(fā)電,其汽輪機(jī)是法國(guó)阿爾斯通廠制造的沖動(dòng)式汽輪機(jī),采用亞臨界參數(shù),一次中間再熱,具有七段回?zé)岢槠?,其結(jié)構(gòu)形式為單軸、三缸、雙排汽口,排汽進(jìn)入凝汽器。#4機(jī)組凝汽器型式為表面對(duì)分雙流程,傳熱面積為16000m2,主凝結(jié)區(qū)管數(shù)29120根,空冷區(qū)管數(shù)2008根,冷卻水量為33000m3/h。凝汽器是汽輪機(jī)組的主要輔助設(shè)備之一,它的作用主要是冷卻汽輪機(jī)的排汽,把凝結(jié)水重新送入鍋爐,在汽輪機(jī)的排汽口建立并維持高度的真空,使蒸汽所含的熱量盡可能多的轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能。作為主要輔助設(shè)備,凝汽器的正常運(yùn)行對(duì)電廠的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起著很大的作用。
1 #4機(jī)組凝汽器真空降低的問(wèn)題
隨著#3、4機(jī)組的運(yùn)行,尤其是機(jī)組迎峰度夏期間進(jìn)行兩臺(tái)機(jī)組對(duì)標(biāo)時(shí),通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)比發(fā)現(xiàn)同等負(fù)荷下#4機(jī)組平均真空值較#3機(jī)組有明顯降低,表1是#3/#4機(jī)組真空隨負(fù)荷變化統(tǒng)計(jì)。
從表1可以看出,#3機(jī)組平均真空值為5.24kPa,#4機(jī)組平均真空值為5.71kPa,同負(fù)荷下比#4機(jī)組比#3機(jī)組凝汽器真空平均低0.47kPa,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了很大的影響。
2 真空下降對(duì)#4機(jī)組的影響
2.1 真空下降對(duì)煤耗的影響
根據(jù)#4機(jī)組凝汽器真空特性曲線,真空度每變化1%,汽輪機(jī)的汽耗率平均變化1.5%~2.5%。按照汽耗率按1.5%計(jì)算,#4機(jī)組真空下降0.47%,則汽耗率將增加0.705%。
bdQdwηglηgd=dd (h0-hgs)=qd
從公式中可以看出汽耗率和發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系。那么,增加0.705%的汽耗率也就是相同供電負(fù)荷下增加0.705%的標(biāo)準(zhǔn)煤。
取熱耗率為8000kJ/kWh,則:
bd=qd/(Qdwηglηgd)=8000/(29310*0.9*0.98)=0.309(kg/kWh)
按#4機(jī)組負(fù)荷率55%,則每天多消耗標(biāo)準(zhǔn)煤:
Bd=0.309*300000*0.55*24*0.00705=8.62t
通過(guò)上述計(jì)算可以看出,在主蒸汽流量不變的情況下,凝汽器真空每降低0.47kPa每天將增加標(biāo)準(zhǔn)煤耗8.62t。加之真空下降使機(jī)組汽耗率增加,其他輔機(jī)設(shè)備負(fù)載耗電量的增加,增大了運(yùn)行投入成本,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性極其不利。
2.2 真空下降對(duì)機(jī)組安全性的影響
汽輪機(jī)真空下降不僅降低機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,而且由于真空的降低,同負(fù)荷下蒸汽流量增加,汽輪機(jī)軸系軸向推力增加,同時(shí)低缸排汽溫度升高,低缸膨脹量增加,嚴(yán)重時(shí)造成低壓缸末級(jí)葉片喘振、轉(zhuǎn)子振動(dòng)等故障。
3 原因分析
3.1 凝汽器進(jìn)、回水室、中間水室雜物堵塞
#4機(jī)組凝汽器型式為表面式,該凝汽器主要由殼體、管束、熱井、水室等部分組成。汽輪機(jī)的排汽通過(guò)喉部進(jìn)入殼體,在冷卻管束上冷凝成水并匯集于熱井,由凝結(jié)水泵抽出。冷卻水(又稱循環(huán)水)從進(jìn)口水室進(jìn)入冷卻管束并從出口水室排出。凝汽器通過(guò)與冷卻水進(jìn)行熱交換,使凝汽器保持較高的真空度。故冷卻水管的換熱性能對(duì)機(jī)組真空有較大影響。
利用機(jī)組停機(jī)的機(jī)會(huì)對(duì)#4機(jī)組凝汽器進(jìn)、回室、中間水室進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)#4機(jī)組凝汽器的冷卻水管堵塞情況較嚴(yán)重,導(dǎo)致冷卻水量下降,#4機(jī)組的真空下降。
3.2 凝汽器循環(huán)水泵故障
凝汽器冷卻水管中循環(huán)水的穩(wěn)定是凝汽器真空維持的保證。#4機(jī)組多次出現(xiàn)循環(huán)水泵運(yùn)行中出口門(mén)油泵在出口門(mén)全開(kāi)信號(hào)消失后不自啟和油壓低現(xiàn)象,造成循環(huán)水泵出口門(mén)關(guān)閉,循環(huán)水泵跳閘,凝汽器循環(huán)水中斷。
經(jīng)過(guò)熱控檢修班組對(duì)#4機(jī)組循環(huán)水泵壓力表跟壓力開(kāi)關(guān)校驗(yàn),該油站壓力表顯示值與壓力開(kāi)關(guān)值偏差在允許范圍內(nèi)。為驗(yàn)證循環(huán)水泵出口門(mén)油泵出力情況現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)油泵出力已無(wú)法滿足正常運(yùn)行要求。
3.3 膠球清洗裝置收球率低
膠球清洗裝置是汽輪機(jī)組在運(yùn)行中對(duì)凝汽器冷卻管進(jìn)行有效清洗的最佳設(shè)備,直接影響到汽輪機(jī)凝汽器的清洗程度和傳熱效果。使用膠球清洗裝置可在機(jī)組不減負(fù)荷的情況下清洗凝汽器,提高凝汽器的傳熱效果,防止汽輪機(jī)熱效率因背壓升高而降低,同時(shí)可防止冷卻管因結(jié)垢而腐蝕,延長(zhǎng)冷卻管的使用壽命。
凝汽器膠球清洗裝置中的海綿膠球?qū)δ骼鋮s管進(jìn)行清洗后,通過(guò)收球網(wǎng)把分散在冷卻水中的膠球全部收集起來(lái),以便重復(fù)使用實(shí)現(xiàn)連續(xù)循環(huán)清洗。收球網(wǎng)收球率大于85%為合格,大于95%為優(yōu)良。
#4機(jī)組凝汽器A、B側(cè)循環(huán)水回水管道各配備一套膠球清洗裝置,而經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)#4機(jī)7月份膠球清洗裝置收球率超過(guò)85%的次數(shù)僅有一次,且收球率0%的次數(shù)高達(dá)5次;而同期#3機(jī)組膠球裝置收球率超過(guò)85%的次數(shù)達(dá)7次,由此可以看出膠球裝置收球率低導(dǎo)致了#4機(jī)組的真空的降低。
4 對(duì)策實(shí)施和效果
4.1 對(duì)凝汽器水側(cè)進(jìn)行清掃
2016年9月,#4機(jī)組檢修期間對(duì)#4機(jī)組凝汽器水側(cè)進(jìn)行清掃。凝汽器水室內(nèi)清理出塑料袋、魚(yú)蝦等大量雜物,期間發(fā)現(xiàn)冷卻水管中堵塞有較多膠球,由此可以看出#4機(jī)組凝汽冷卻水管未能全部工作,冷卻能力下降。endprint
通過(guò)對(duì)凝汽器水側(cè)進(jìn)行清掃,#4機(jī)組凝汽器冷卻能力得到明顯提高,在凝汽器清掃后通水試驗(yàn)時(shí),進(jìn)行了循環(huán)水壓力統(tǒng)計(jì)。發(fā)現(xiàn)清掃后,保持循環(huán)水出口門(mén)開(kāi)度不變前提下,循環(huán)水壓力由0.13MPa降低至0.10MPa,循環(huán)水通流量增加,凝汽器壓力由6.5kPa降低至5.5kPa,凝汽器端差由6℃降低至2℃,機(jī)組真空得到有效改善。
4.2 對(duì)凝汽器膠球清洗裝置收球網(wǎng)、集球室切換閥進(jìn)行檢修
2016年09月,#4機(jī)組檢修期間聯(lián)系廠家人員對(duì)凝汽器A、B側(cè)膠球清洗裝置收球網(wǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)收球網(wǎng)存在網(wǎng)眼堵塞膠球、收球網(wǎng)閉合不嚴(yán)的情況,導(dǎo)致#4機(jī)組膠球裝置收球率下降。在膠球清洗裝置集球室切換閥檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)A、B側(cè)集球室切換閥均存在切換不到位的情況,利用此檢修機(jī)會(huì)將其重新定位。檢修完畢后重新進(jìn)行膠球裝置收球率實(shí)驗(yàn)。#4機(jī)組膠球清洗裝置檢修后收球率明顯提高,收球率最低97.5%,大于規(guī)程要求良好值95%。
4.3 更改循環(huán)水二次濾網(wǎng)控制回路
#4機(jī)組為防止循環(huán)水中雜物進(jìn)入凝汽器配備二次濾網(wǎng),按照規(guī)程要求二次濾網(wǎng)每天旋轉(zhuǎn)6次可以使循環(huán)水滿足正常運(yùn)行的清潔度。但從凝汽器水室及冷卻水管管壁清理的雜物量來(lái)看,現(xiàn)階段二次濾網(wǎng)的旋轉(zhuǎn)次數(shù)已無(wú)法滿足機(jī)組正常運(yùn)行的要求,故本次檢修中通過(guò)與生技部溝通后更改循環(huán)水二次濾網(wǎng)控制箱控制回路,使循環(huán)水二次濾網(wǎng)旋轉(zhuǎn)次數(shù)由之前的每天6次更改為24小時(shí)不停循環(huán)旋轉(zhuǎn)。
通過(guò)更改循環(huán)水二次濾網(wǎng)旋轉(zhuǎn)次數(shù),進(jìn)入凝汽器內(nèi)的雜物明顯減少,循環(huán)水清潔度得到改善,勢(shì)必有利于機(jī)組真空。
4.4 更換循環(huán)水出口門(mén)油泵油站
2016年10月,生技部將#4循環(huán)水泵出口門(mén)油站進(jìn)行了更換并進(jìn)行了參數(shù)設(shè)定,更換后的油站增加了儲(chǔ)能器,有利于系統(tǒng)油壓的穩(wěn)定,也提高了油站工作的可靠性。
5 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)以上的綜合分析不難看出,影響凝汽器真空的因素眾多復(fù)雜,所以只有對(duì)凝汽設(shè)備系統(tǒng)全面分析、深入研究、逐步排查,找出真空下降的關(guān)鍵因素,在確保安全的前提下?tīng)?zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)效益,及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)故障進(jìn)行處理,確保機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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