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      FO-35M 催化劑在烏石化0.6 M t/a汽油加氫裝置工業(yè)應(yīng)用

      2017-11-01 16:24:17
      石油化工 2017年9期
      關(guān)鍵詞:芳構(gòu)改質(zhì)辛烷值

      趙 悅

      (中國(guó)石油 撫順石化公司 研究院,遼寧 撫順 113001)

      FO-35M 催化劑在烏石化0.6 M t/a汽油加氫裝置工業(yè)應(yīng)用

      趙 悅

      (中國(guó)石油 撫順石化公司 研究院,遼寧 撫順 113001)

      將撫順石化公司自主研發(fā)的FO-35M催化汽油加氫改質(zhì)催化劑在烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn),考察了FO-35M催化劑在烏石化工業(yè)裝置上的應(yīng)用情況,并采用不同工藝條件進(jìn)行了國(guó)Ⅳ和國(guó)Ⅴ標(biāo)定。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,F(xiàn)O-35M催化劑在烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置上運(yùn)轉(zhuǎn)59個(gè)月,顯示出較好的穩(wěn)定性;烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置可實(shí)現(xiàn)重汽油先脫硫后芳構(gòu)工藝和重汽油先芳構(gòu)后脫硫(M-DSO)工藝的靈活切換;國(guó)Ⅳ工況標(biāo)定結(jié)果顯示,M-DSO工藝操作條件緩和,在降硫、降烯烴的同時(shí),較好的恢復(fù)辛烷值。M-DSO工藝國(guó)Ⅴ工況生產(chǎn)結(jié)果顯示,重汽油硫含量降至12 mg/kg左右,辛烷值損失小于2個(gè)單位,回調(diào)全餾分汽油硫含量可降至10 mg/kg以下,能夠滿足烏石化國(guó)Ⅴ汽油出廠調(diào)和的要求。

      FO-35M催化劑;加氫改質(zhì);降烯烴;辛烷值

      我國(guó)汽油組成以催化裂化(FCC)汽油為主,其特點(diǎn)是硫和烯烴含量高,辛烷值低,因此FCC汽油的清潔化問題成為我國(guó)石油加工工業(yè)當(dāng)前和今后相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期的焦點(diǎn)問題之一[1-18]。針對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,中國(guó)石油撫順石化公司從2000年開始開展FCC汽油加氫改質(zhì)催化劑研究,先后在撫順石化公司石油一廠0.15 M t/a汽油加氫裝置、大連石化0.2 M t/a汽油加氫改質(zhì)裝置上完成工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)[19-20]。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)FO-35M催化劑突破了降硫、降烯烴與保辛烷值這一制約催化裂化汽油加氫改質(zhì)技術(shù)開發(fā)的瓶頸,將汽油中的烯烴組分轉(zhuǎn)化為芳烴、異構(gòu)烷烴等高辛烷值組分,實(shí)現(xiàn)了在大幅降低烯烴含量的同時(shí),保證辛烷值不損失或有所提高的目標(biāo)。

      FO-35M催化劑自2011年7月在烏魯木齊石化公司(簡(jiǎn)稱烏石化)0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置上裝填,連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)至2016年6月,共計(jì)運(yùn)行59個(gè)月。從工業(yè)應(yīng)用效果可看出FO-35M催化劑相比其他產(chǎn)品,最大特點(diǎn)是在相同烯烴降低幅度下,通過芳構(gòu)化、異構(gòu)化反應(yīng),將FCC汽油中烯烴轉(zhuǎn)化為高辛烷值的芳烴和異構(gòu)烷烴時(shí),辛烷值損失小,技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

      本工作考察了FO-35M催化劑在烏石化工業(yè)裝置近5年運(yùn)行情況,分別采用不同工藝條件進(jìn)行了國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ工況標(biāo)定及工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果。

      1 實(shí)驗(yàn)部分

      1.1 烏石化汽油加氫裝置

      烏石化0.6 M t/a汽油加氫裝置是中國(guó)石油第一套自主研發(fā)、自主設(shè)計(jì)的催化汽油加氫改質(zhì)裝置。加氫改質(zhì)催化劑選用FO-35M催化劑,選擇性加氫脫硫催化劑選用中國(guó)石油石油化工研究院研發(fā)的DSO系列催化劑PHG-Ⅲ。

      裝置的工藝流程見圖1。催化裂化全餾分汽油經(jīng)預(yù)加氫脫除二烯烴,再經(jīng)分餾塔分離成輕重汽油兩種餾分。重汽油經(jīng)過加氫改質(zhì)反應(yīng)器(簡(jiǎn)稱M-R)、選擇性加氫脫硫反應(yīng)器(簡(jiǎn)稱D-R)后得改質(zhì)重汽油餾分,其中,M-R和D-R可前后切換;輕汽油經(jīng)水洗、醚化、分餾得醚化汽油餾分;改質(zhì)重汽油、醚化汽油、重整汽油與甲基叔丁基醚(MTBE)調(diào)和出廠。

      1.2 催化劑

      FO-35M加氫改質(zhì)催化劑和 PHG-111選擇性加氫脫硫催化劑的物性參數(shù)見表1。

      圖1 烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置流程Fig.1 The flow chart of Urumqi Petrochem ical 0.6 M t/a gasoline hydrogenation modification device.

      表1 催化劑的物性參數(shù)Table 1 Physical parameter of catalyst

      2 結(jié)果與討論

      2.1 裝置開工情況

      烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置于2010年3月15日破土動(dòng)工,2011年5月31日實(shí)現(xiàn)了裝置中交,轉(zhuǎn)入試車階段。經(jīng)歷了吹掃、水沖洗、水聯(lián)運(yùn)、反應(yīng)器熱態(tài)考核、氮?dú)鈿饷?、催化劑裝填、干燥、氫氣氣密、預(yù)硫化、鈍化、切換原料等一系列開工步驟,2011年7月26日裝置一次開車成功。

      圖2為催化劑干燥曲線。為保證干燥效果,F(xiàn)O-35M和PHG-111兩種催化劑均分別在120,150,250 ℃三個(gè)溫度點(diǎn)附近恒溫脫水。由于兩種催化劑串聯(lián),為保證PHG-111催化劑最終干燥溫度達(dá)到250 ℃,F(xiàn)O-35M催化劑最終干燥溫度達(dá)到280 ℃。在干燥過程中,高壓分離器底部收集水量共計(jì)375 kg,說明催化劑和保護(hù)劑含水量很少。

      圖3為催化劑硫化曲線。在FO-35M和PHG-111兩種催化劑硫化過程中密切關(guān)注催化劑床層溫升,升溫速率控制在8~10 ℃/h。整個(gè)硫化期間,溫度操作平穩(wěn),未出現(xiàn)溫升大于25 ℃的現(xiàn)象。FO-35M催化劑最終硫化溫度達(dá)300 ℃,PHG-111催化劑最終硫化溫度達(dá)280 ℃。

      硫化結(jié)束后,鈍化、切換原料后,按照裝置的設(shè)計(jì)條件調(diào)整操作參數(shù),見表2。

      圖2 催化劑干燥曲線Fig.2 The diagram of catalyst drying.

      圖3 催化劑硫化曲線Fig.3 The diagram of catalyst presulfiding.

      表2 烏石化0.6 M t/a汽油加氫改質(zhì)裝置設(shè)計(jì)操作條件Table 2 Design operating conditions of Urumqi petrochemical company's 0.6 M t/a gasoline hydrogenation modification device

      2.2 國(guó)Ⅳ工況運(yùn)行結(jié)果

      烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置2011年7月28日初期按照重汽油先脫硫后改質(zhì)(DSO-M)工藝操作,操作條件見表3。國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)汽油標(biāo)定結(jié)果見表4。

      從表4可知,針對(duì)烏石化原料油,在實(shí)現(xiàn)滿足國(guó)Ⅳ硫含量不大于50 mg/kg、烯烴含量不大于28%(w)指標(biāo)的同時(shí),DSO-M工藝反應(yīng)條件緩和,重汽油烯烴含量降低11.4百分點(diǎn),芳烴含量提高0.8百分點(diǎn),研究法辛烷值(RON)損失1.7個(gè)單位,液體收率98.50%。調(diào)和后全餾分汽油烯烴含量降低11.2百分點(diǎn),芳烴含量降低0.1百分點(diǎn),RON損失0.7個(gè)單位,裝置總液收率99.14%,裝置實(shí)際綜合能耗為655.2 MJ/t。

      表3 DSO-M工藝操作條件Table 3 Hydro-desulfurization-modification(DSO-M) process operation conditions

      表4 DSO-M工藝國(guó)Ⅳ工況標(biāo)定結(jié)果Table 4 DSO-M process operation results under China Ⅳ calibration

      2013年3月27日起,按照重汽油先芳構(gòu)后脫硫(M-DSO)工藝生產(chǎn)國(guó)Ⅲ和國(guó)Ⅳ清潔汽油調(diào)和組分,操作參數(shù)見表5。

      表5 M-DSO工藝操作條件Table 5 Hydrogenation modification-desulfurization(M-DSO) process operation conditions

      國(guó)Ⅳ工況標(biāo)定結(jié)果見表6。從表6可知,M-DSO工藝反應(yīng)條件比DSO-M工藝略微苛刻,重汽油烯烴含量降低15.3百分點(diǎn),芳烴含量提高2.0百分點(diǎn),RON增加0.8個(gè)單位,液體收率97.8%。調(diào)和后全餾分汽油烯烴含量降低13.2百分點(diǎn),芳烴含量提高2.1百分點(diǎn),RON增加1.2個(gè)單位,裝置總液收率99.06%,裝置實(shí)際綜合能耗為715.7 MJ/t。由于FO-35M催化劑屬于烯烴芳構(gòu)化催化劑,DSO-M工藝重汽油先選擇性加氫脫硫再加氫改質(zhì),有利于DSO催化劑選擇性加氫脫硫、烯烴降低,不利于FO-35M催化劑改質(zhì)芳構(gòu)化反應(yīng)進(jìn)行;M-DSO工藝重汽油先加氫改質(zhì)再選擇性加氫脫硫,有利于降烯烴、芳構(gòu)化反應(yīng)進(jìn)行,但由于含硫化合物參與芳構(gòu)化反應(yīng),生成不易脫除的含硫化合物,導(dǎo)致脫硫反應(yīng)溫度較高,裝置綜合能耗提高近10%。

      表6 M-DSO工藝國(guó)Ⅳ工況標(biāo)定結(jié)果Table 6 M-DSO process operation results under China Ⅳ calibration

      綜上可知,M-DSO汽油加氫改質(zhì)工藝路線能更好的實(shí)現(xiàn)脫硫、降烯烴的目的,同時(shí)恢復(fù)辛烷值功能發(fā)揮更完全,有利于煉廠提高整體經(jīng)濟(jì)效益。

      2.3 國(guó)Ⅴ工況運(yùn)行結(jié)果

      2015年10月FO-35M催化劑在烏石化汽油加氫裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)50個(gè)月后,進(jìn)行M-DSO工藝國(guó)Ⅴ工況第一周期標(biāo)定。結(jié)果見表7。

      表7 FO-35M催化劑國(guó)Ⅴ工況重汽油加氫改質(zhì)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果Table 7 FO-35M operation results of heavy gasoline hydrogenation modification under China Ⅴ working condition

      為保證出廠汽油達(dá)到國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn),原料汽油按3∶7比例進(jìn)行輕重組分切割,輕汽油硫含量基本控制在6~7 mg/kg。2016年10月,在催化劑再生補(bǔ)劑第二周期運(yùn)轉(zhuǎn)初期,按照M-DSO工藝國(guó)Ⅴ工況運(yùn)行,結(jié)果見表7。

      從表7可知,第一周期運(yùn)行末期,產(chǎn)品重汽油的硫含量平均控制在12.1 mg/kg,烯烴含量降低11.5百分點(diǎn),芳烴含量提高1.1百分點(diǎn),辛烷值損失不大于2個(gè)單位(考核指標(biāo)為重汽油辛烷值損失不大于3個(gè)單位)。第二周期初期運(yùn)行結(jié)果可知,產(chǎn)品重汽油的硫含量平均控制在10 mg/kg 以下,烯烴含量降低17.1百分點(diǎn),芳烴含量提高3.1百分點(diǎn),辛烷值損失不大于1個(gè)單位。由于烏石化增加了催化裂化原料預(yù)精制裝置,導(dǎo)致催化汽油硫含量比第一周期明顯降低。

      2.4 催化劑長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)效果

      FO-35M第一周期末期重汽油加氫改質(zhì)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果見表8。從表8 可知,使用FO-35M催化劑,油品的硫含量從原料的257.3 mg/kg,降為產(chǎn)品的35.5 mg/kg,烯烴含量降低9.8百分點(diǎn),芳烴含量?jī)H提高0.2百分點(diǎn),提升幅度較小,而辛烷值卻提高0.9個(gè)單位,分析原因可能是由于未達(dá)到FO-35M催化劑末期反應(yīng)溫度440 ℃,未達(dá)到芳構(gòu)化反應(yīng)溫度,烯烴只發(fā)生了異構(gòu)化反應(yīng),生成高辛烷值的異構(gòu)烷烴造成的。

      FO-35M催化劑在烏石化工裝置上穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)59個(gè)月,說明FO-35M催化劑具有較好的穩(wěn)定性,能夠滿足工業(yè)應(yīng)用要求。

      表8 FO-35M第一周期末期重汽油加氫改質(zhì)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果Table 8 FO-35M operation results of heavy gasoline hydrogenation modification under the end of the first cycle

      3 結(jié)論

      1) 撫順石化公司研發(fā)的FCC汽油加氫改質(zhì)FO-35M催化劑在烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置上實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用,前后共運(yùn)轉(zhuǎn)59個(gè)月,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn),顯示出較好的穩(wěn)定性。

      2) 烏石化0.6 M t/a催化汽油加氫改質(zhì)裝置可以實(shí)現(xiàn)DSO-M工藝和 M-DSO工藝的靈活切換;國(guó)Ⅳ工況標(biāo)定結(jié)果顯示,M-DSO工藝操作條件緩和,在降硫、降烯烴的同時(shí),較好地恢復(fù)辛烷值。

      3)M-DSO工藝國(guó)Ⅴ工況生產(chǎn)結(jié)果顯示,重汽油硫含量可降至12 mg/kg左右,辛烷值損失小于2個(gè)單位,回調(diào)全餾分汽油硫含量可以降至10 mg/kg以下,能夠滿足烏石化國(guó)Ⅴ汽油出廠調(diào)和的要求。

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      FO-35M catalysts industrial applications in the Urumqi Petrochem ical 0.6 M t/a gasoline hydrogenation device

      Zhao Yue
      (Research Institute of PetroChina Fushun Petrochemical Company,F(xiàn)ushun Liaoning 113001,China)

      FCC gasoline hydrogenation modification catalyst FO-35M,which was independently developed by Fushun Petrochem ical Company,has been carried out an industrial test on 0.6 M t/a gasoline hydrogenation modification device in Urumqi petrochem ical company. The industrial application of FO-35M,and calibrated China Ⅳ/Ⅴ working conditions were investigated. The results show that FO-35M performs stably during an operation of 59 months;this device is capable of switching flexibly betw een hydro-desulfurization-modification process and hydrogenation modificationdesulfurization process(M-DSO);under China Ⅳ working conditions and loose operation conditions,M-DSO process can reduce sulfur and olefin,meanwhile maintain or improve octane number;Under China V working conditions,sulfur in heavy gasoline products is less than 12.0 mg/kg,the loss of research octane number is less than 2 units,sulfur in blending full range gasoline product is less than 10 mg/kg,and M-DSO process can meet the demand of clean gasoline production in Urumqi petrochem ical company.

      FO-35M catalysts;hydrogenation modification;olefin reduction;octane number

      1000-8144(2017)09-1203-06

      TQ 426.95

      A

      2017-02-09;[修改稿日期]2017-06-06。

      趙悅(1968—),女,遼寧省撫順市人,碩士,高級(jí)工程師,電話 024-52995722,電郵 zhaoyue123@petrochina.com.cn。

      10.3969/j.issn.1000-8144.2017.09.018

      (編輯 平春霞)

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      河南科技(2014年3期)2014-02-27 14:05:47
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