汪洪
[摘 要]1.7Mt/a燃料油加氫裝置以直餾柴油以及焦化汽柴油為原料,生產(chǎn)符合國(guó)V要求的清潔柴油以及石腦油,石腦油作為重整裝置供料。催化劑及反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件均采用殼牌標(biāo)準(zhǔn)催化劑公司的專利技術(shù),催化劑采用Optitrap系列保護(hù)劑及DN3531主催化劑的組合,實(shí)際應(yīng)用表明該催化劑失活速率穩(wěn)定、加氫活性良好。
[關(guān)鍵詞]國(guó)V柴油;加氫精制;DN3531
中圖分類號(hào):TV229 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2017)19-0037-02
1.7Mt/a燃料油加氫裝置以直餾柴油以及焦化汽柴油為原料,生產(chǎn)符合國(guó)V要求的清潔柴油以及石腦油,石腦油作為重整裝置供料。裝置于2016年11月建成投產(chǎn),2017年3月完成標(biāo)定。 裝置設(shè)計(jì)最初產(chǎn)品為國(guó)IV柴油,為滿足質(zhì)量升級(jí)的要求,在原有設(shè)計(jì)條件下經(jīng)綜合考慮選用標(biāo)準(zhǔn)公司的內(nèi)構(gòu)件及催化劑專利技術(shù),開(kāi)工后標(biāo)定表明該催化劑滿足生產(chǎn)國(guó)V柴油的要求且加氫脫硫性能良好。
1、裝置概況
170×104t/a燃料油加氫精制裝置是某石化一體化項(xiàng)目實(shí)施工程之一。裝置采用中國(guó)石化工程建設(shè)公司開(kāi)發(fā)的加氫工藝技術(shù),催化劑及內(nèi)構(gòu)件均采用殼牌標(biāo)準(zhǔn)催化劑公司的專利技術(shù),在反應(yīng)器頂部裝填Optitrap系列保護(hù)劑,其余裝填DN-3531主催化劑。 反應(yīng)部分采用爐前全混氫熱高分方案;分餾部分采用硫化氫汽提塔+常壓塔出柴油、石腦油的方案;催化劑的硫化采用濕法硫化;催化劑再生采用器外再生方案。該裝置于2016年4月30日中交,2016年11月6日一次開(kāi)車成功,產(chǎn)出符合國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的精制柴油和合格石腦油,操作彈性為60%~110%,年開(kāi)工時(shí)數(shù)為8400h。
2、裝置開(kāi)工
2.1 催化劑裝填
加氫反應(yīng)器共分為三層,催化劑為Optitrap系列保護(hù)劑及DN3531主催化劑的組合。進(jìn)料中焦化油占比較高,在主催化劑前裝填保護(hù)劑以便對(duì)主催化劑進(jìn)行保護(hù),防止壓降增加以及進(jìn)料不均等問(wèn)題。催化劑裝填采用普通裝填[1],催化劑及保護(hù)劑均為氧化態(tài)催化劑。具體裝填參數(shù)見(jiàn)表1。
2.2 催化劑預(yù)硫化及開(kāi)工
主催化劑以及保護(hù)劑均負(fù)載的金屬鎳、鉬以氧化態(tài)形式存在而沒(méi)有催化活性,因此必須硫化后才能具有活性而使用。催化劑硫化的原理是硫化氫與非活性的金屬氧化物作用使其轉(zhuǎn)變成活性的金屬硫化物,反應(yīng)原理[2]如下:
3NiO+2H2S+H2→Ni3S2+3H20
MoO3+2H2S+H2→MoS2+3H20
硫化劑DMDS與氫氣反應(yīng)生成硫化氫。DMDS在硫化油中注入,產(chǎn)生硫化氫的反應(yīng)如下:
C2H6S2+3H2→2H2S+2CH4
本次催化劑預(yù)硫化硫化劑為DMDS,采用濕法硫化[3]。本次預(yù)硫化主要共分為3個(gè)階段:引入硫化油維持反應(yīng)器入口150℃恒溫催化劑潤(rùn)濕;在反應(yīng)器入口195℃引入DMDS,硫化氫穿透反應(yīng)器床層前床層最高點(diǎn)不大于230℃;硫化氫穿透床層后繼續(xù)注硫升溫至反應(yīng)器入口315℃恒溫4小時(shí),判斷達(dá)到硫化結(jié)束條件完成硫化。具體硫化過(guò)程見(jiàn)圖1。硫化完成后反應(yīng)器入口降溫至300℃分步引入新鮮進(jìn)料后按照產(chǎn)品結(jié)果進(jìn)行調(diào)整直至合格。由于是新催化劑完成硫化,因此在前72小時(shí)內(nèi)全部加工直餾柴油進(jìn)行初活穩(wěn)定,不摻煉二次加工柴油。
3、裝置標(biāo)定
本次標(biāo)定[4]時(shí)間共計(jì)3天,本次標(biāo)定按設(shè)計(jì)值172.2×104t/a(年開(kāi)工時(shí)間8400小時(shí))進(jìn)行標(biāo)定,標(biāo)定處理量為205T/H。標(biāo)定目的是考察170×104t/a燃料油加氫精制裝置開(kāi)工后的運(yùn)行狀況,通過(guò)標(biāo)定確定裝置的實(shí)際生產(chǎn)能力,為優(yōu)化生產(chǎn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 包括標(biāo)定裝置的設(shè)計(jì)處理能力,考察反應(yīng)、分餾、公用工程系統(tǒng)的工況。裝置在設(shè)計(jì)負(fù)荷100%工況下的物料平衡、產(chǎn)品分布、產(chǎn)品質(zhì)量及氫耗情況;綜合能耗及各項(xiàng)物料消耗情況;催化劑的使用性能;動(dòng)、靜設(shè)備運(yùn)行情況及系統(tǒng)的配套能力;儀表、DCS、SIS系統(tǒng)的運(yùn)行情況;各系統(tǒng)的操作參數(shù);反應(yīng)系統(tǒng)的壓降情況。本文著重介紹與催化劑使用相關(guān)標(biāo)定參數(shù)。
3.1 原料油標(biāo)定
標(biāo)定期間,直餾柴油300萬(wàn)噸/年常減壓裝置(含罐區(qū)不合格精制柴油)占56.50w%、150萬(wàn)噸/年常減壓裝置直餾柴油占17.50w%、焦化汽油占9.00w%、焦化柴油占17.00w%。加工負(fù)荷為205t/h。
原料對(duì)比分析:
(1) 標(biāo)定期間混合原料焦化汽柴油摻煉比26.00w%,與設(shè)計(jì)值28.34w%相當(dāng)。標(biāo)定期間原料硫含量平均1054ppm,高于設(shè)計(jì)882ppm;密度平均0.816g/cm3,在設(shè)計(jì)值0.8315g/cm3范圍;混合原料95%點(diǎn)餾出溫度平均343℃,終餾點(diǎn)平均360℃,與設(shè)計(jì)值363℃相當(dāng),總氮含量平均392wppm,高于設(shè)計(jì)值308 wppm。
(2)混合原料溴價(jià)較低。
3.2 反應(yīng)工藝參數(shù)標(biāo)定
操作參數(shù)對(duì)比分析:
(1)反應(yīng)器床層溫升實(shí)際值較設(shè)計(jì)值低13℃,因此反應(yīng)器入口溫度較設(shè)計(jì)值高,總加權(quán)平均溫度高。
(2)化學(xué)氫耗較低,主要原料結(jié)構(gòu)和性質(zhì)控制的好,故實(shí)際消耗氫氣量低,耗氫?。欢已h(huán)氫氫純度高,系統(tǒng)不需外排廢氫,也是氫耗低的原因。
3.3 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)定(表4)
產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比分析
(1)主要產(chǎn)品國(guó)V柴油滿足質(zhì)量要求,十六烷指數(shù)55,密度822 kg/m3,總芳烴<14.8%v,柴油產(chǎn)品質(zhì)量較好。
(2)石腦油組分終餾點(diǎn)158℃,密度716 kg/m3,低于設(shè)計(jì)值723 kg/m3,其它指標(biāo)與設(shè)計(jì)值接近,硫、氮含量比預(yù)期稍高,但作為重整原料滿足質(zhì)量要求。
3.4 催化劑性能分析
(1)根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),裝置在205t/h進(jìn)料,原料硫含量1043ppm左右,反應(yīng)入口溫度在319℃,總加權(quán)平均床層溫度在342℃,氫油比為550,反應(yīng)入口壓力7.8MPa的條件下,能夠生產(chǎn)出硫含量<10mg/kg的精制柴油,催化劑的脫硫率在99.61~99.63%,脫氮率在99.00~99.14%,產(chǎn)品密度和十六烷值數(shù)滿足國(guó)V柴油要求,催化劑的溫升達(dá)到29℃,DN-3531催化劑活性較好,能夠滿足裝置生產(chǎn)的需要。
(2)從本次標(biāo)定情況看,反應(yīng)器溫度分布均勻,徑向溫差在2℃范圍之內(nèi),表明催化劑裝填質(zhì)量較好、反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件的再分配效果良好,反應(yīng)器總壓降在0.117MPa。
(3)標(biāo)定期間產(chǎn)品柴油收率89.41~89.57wt%左右,石腦油收率7.51~7.82wt%,輕烴收率1.66~1.79 wt%,與專利商模擬計(jì)算結(jié)果相當(dāng),分布合理。
4、結(jié)論及建議
4.1 結(jié)論
(1)在設(shè)計(jì)操作條件下,裝置產(chǎn)品能夠滿足生產(chǎn)國(guó)V柴油及重整石腦油原料的質(zhì)量要求。
(2)開(kāi)工運(yùn)行第5個(gè)月,催化劑活性穩(wěn)定,平均反應(yīng)溫度342℃,催化劑表觀失活速率為1.0℃/月,可以滿足三年運(yùn)行周期要求。
(3)催化劑普通裝填效果較好,從標(biāo)定結(jié)果看,反應(yīng)器各床層徑向溫差均小于2℃,催化劑裝填質(zhì)量總體較好。殼牌高效分配盤分配表現(xiàn)良好,一床層頂部徑向溫差小。標(biāo)定期間,反應(yīng)器總壓降為0.117-0.146MPa,較低。
4.2 建議
(1)床層反應(yīng)溫升低,因此反應(yīng)爐負(fù)荷較設(shè)計(jì)值高很多,導(dǎo)致加熱爐排煙溫度較高達(dá)到140℃,影響加熱爐熱效率,存在較大能源浪費(fèi),建議優(yōu)化熱量回收,增加過(guò)熱蒸汽去1.0MPa蒸汽管網(wǎng)管線,吸收多余的煙氣余熱,提高加熱爐熱效率。
(2)標(biāo)定期間催化劑床層平均反應(yīng)溫度在342℃。通常催化劑在初期提溫速度快,當(dāng)前催化劑失活速率在1.0℃/月,之后催化劑活性轉(zhuǎn)入穩(wěn)定期。建議日常生產(chǎn)中重點(diǎn)控制原料性質(zhì)穩(wěn)定,并控制精柴硫含量在8mg/kg且靠上限控制,可以延長(zhǎng)催化劑使用壽命。
(3)盡量控制重復(fù)加工經(jīng)加氫過(guò)的不合格油摻煉量,該油內(nèi)所含硫組分均為難脫除的硫,會(huì)加大催化劑處理難度,且溫升低,影響催化劑活性和裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
(4)做好原料性質(zhì)管理,混合原料終餾點(diǎn)不大于363℃,特別是二次加工焦化汽柴油質(zhì)量較差,改入裝置直接熱供料后需加強(qiáng)供料性質(zhì)檢測(cè),常減壓直餾餾分油采用側(cè)線汽提塔也有供料帶水的風(fēng)險(xiǎn)。
(5)催化劑廠家提供的氫油比(體積)為450:1,最低可到200:1,在綜合考慮能耗的前提下,盡量維持較高的氫油比減少反應(yīng)溫度補(bǔ)償有利于催化劑活性穩(wěn)定釋放,維持裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1] 劉家明.石油煉制與化工[J].1998,29(8):65-66.
[2] 李大東.加氫處理工藝與工程[M].北京;中國(guó)石化出版社,2004;470-488.